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某油井P110油管腐蝕穿孔原因

2020-03-04 03:20:02趙海洋1帆1晟1郭玉潔1彭政德曾德智
機械工程材料 2020年2期

趙海洋1,葉 帆1,湯 晟1,郭玉潔1,彭政德,曾德智

(1.中石化西北油田分公司工程技術研究院,烏魯木齊 830011; 2.西南石油大學,油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室,成都 610500)

0 引 言

油管是鉆井后采油采氣用管柱通道。在油氣田井下油氣采出作業過程中,井下油管服役環境復雜[1-3],不僅承受高溫高壓作用,還受到井下地層產出水、CO2和H2S等介質的腐蝕作用,這些因素會導致油管腐蝕甚至穿孔,嚴重影響油氣井正常生產作業,造成重大經濟損失[4-5]。

西部油田某裸眼井于2003年9月15日開鉆,2004年2月2日完鉆。截至2016年9月28日,該井日均產油21.4 t,日均產液24.7 t,平均含水率(質量分數)為13.36%。地層水為CaCl2型,pH為6.7左右,不含氧。該井產油帶氣,氣中含有H2S與CO2,CO2含量較為穩定,體積分數約為4.15%;H2S含量在后期有所增加,最高可達5 450.51 mg·m-3。該井于2017年10月12日修井作業時發現封隔器失封,全井管柱內外壁均發生嚴重腐蝕,且內壁結垢嚴重。油管腐蝕情況由上至下加劇,井下2 000 m以上油管腐蝕較輕,僅有腐蝕坑,坑深最大為2 mm;井下4 000 m左右油管腐蝕穿孔嚴重,孔洞大小超過10 cm。該油管材料為P110鋼,原始規格為外徑88.9 mm,內徑76.0 mm,壁厚6.45 mm,服役溫度在120 ℃左右,設計工作壽命為20 a以上,實際工作年限僅為13 a。為查明其腐蝕穿孔原因,作者對深度5 454 m處腐蝕情況最為嚴重的油管段進行了失效分析。

1 理化檢驗及結果

1.1 宏觀形貌

由圖1可知,送檢失效油管發生了大面積腐蝕穿孔,管壁減薄嚴重,油管外表面堆積有大量腐蝕產物,由于管柱暴露于空氣中時間較長,還可觀察到明顯的氧化痕跡。

圖1 井下5 454 m處油管腐蝕穿孔宏觀形貌Fig.1 Macromorphology of corrosion and perforation of tubing at 5 454 m underground

1.2 化學成分

在失效油管母材上采集金屬粉末,按照ASTM A751-2008進行化學成分分析。由表1可見,該失效油管各元素含量均符合API SPEC 5CT-2011標準對P110鋼的技術要求。

表1 井下5 454 m處失效油管的化學成分(質量分數)Table 1 Chemical composition of failed tubing at 5 454 m underground (mass) %

圖2 井下5 454 m處失效油管的顯微組織Fig.2 Microstructure of failed tubing at 5 454 m underground: (a) cross section and (b) longitudinal section

1.3 顯微組織

在失效油管母材上截取試樣,經360#~1200#砂紙依次打磨并拋光后,根據GB/T 13298-2015,選用體積分數為4%的硝酸酒精溶液進行浸蝕,然后用蒸餾水沖洗、酒精脫水、冷風吹干,采用蔡司Axio Imager A2m型光學顯微鏡觀察顯微組織。由圖2可知,失效油管的顯微組織為鐵素體+滲碳體,屬于P110鋼常見的組織形態,符合標準API SPEC 5CT-2011的要求。

1.4 硬 度

根據ISO 11960:2011,在送檢油管未穿孔部位取環形試樣,采用200HRS-150型洛氏硬度計在試樣截面上進行環向硬度測試,測試點編號為A~H,載荷1 470 N,保載時間5 s,每個點測3次取平均值。由表2可知,失效油管的硬度為24.5~32.9 HRC,低于國內外鋼鐵企業所生產P110鋼的硬度上限(37 HRC),符合規定。

表2 失效油管的硬度測試結果Table 2 Hardness test results of failed tubing HRC

1.5 力學性能

按照GB/T 228.1-2010,在失效油管上截取3個平行拉伸試樣,試樣形狀及尺寸見圖3。利用MTS 810型材料試驗機進行室溫拉伸試驗,拉伸速度為5 mm·min-1。按照GB/T 229-2007,截取尺寸為55 mm×10 mm×2.4 mm的沖擊試樣,開V型缺口,角度45°,寬度10 mm,采用JB-300B型沖擊韌度試驗機進行室溫沖擊試驗,沖擊速度為5.24 m·s-1。由表3可知,失效油管材料的力學性能測試結果符合API SPEC 5CT-2011的要求。

圖3 拉伸試樣形狀與尺寸Fig.3 Shape and dimension of tensile specimen

表3 失效油管力學性能測試結果Table 3 Mechanical property test results of failed tubing

1.6 腐蝕產物形貌及種類

由圖4可見,失效油管內、外壁均存在腐蝕坑,坑內有大量黑色物質。利用FEI Quanta450型掃描電子顯微鏡(SEM)對失效油管內、外壁的腐蝕坑進行微觀形貌觀察。由圖5可見:外壁腐蝕坑內的腐蝕產物疏松、多孔,呈蜂窩狀;而內壁腐蝕坑內的腐蝕產物較為致密,表面分布著尺寸較大(最大為38 μm×44 μm)的晶體顆粒。

圖4 失效油管嚴重腐蝕部位的宏觀形貌Fig.4 Macromorphology of the severely corroded part of failed tubing

圖5 失效油管內外壁腐蝕產物的SEM形貌Fig.5 SEM morphology of corrosion products on outer wall (a) and inner wall (b)of failed tubing

利用FEI Quanta450型SEM附帶的能譜儀(EDS)對圖5中A,B區域進行成分分析。由表4可知,外壁(A區域)和內壁(B區域)腐蝕產物均含有氯元素,且外壁腐蝕產物的氯元素含量遠高于內壁的。利用X′Pert MPD PRO型X射線衍射儀(XRD)對油管內外壁腐蝕產物進行物相分析。由圖6可知,內、外壁腐蝕產物均含有FeCO3和FeS,內壁腐蝕產物還存在CaCO3,與B區域相對A區域鈣元素增加相符。這說明該油管外壁的腐蝕主要是由于油套環空中存在強腐蝕性介質Cl-、CO2和H2S[6],內壁的腐蝕除了受到酸性介質的影響外,還受到CaCO3結垢物的影響。

表4 失效油管外壁和內壁腐蝕產物的EDS分析結果(質量分數)Table 4 EDS analysis results of corrosion products on outer-wall and inner-wall of failed tubing (mass) %

圖6 失效油管外壁和內壁腐蝕產物的XRD譜Fig.6 XRD patterns of corrosion products on outer- wall (a) and inner-wall (b) of failed tubing

由于外壁腐蝕程度更嚴重,故對外壁腐蝕坑截面進行EDS線掃描分析,以檢測腐蝕坑內不同區域(坑底、中部位置、開口區域)各元素含量。由圖7可知,腐蝕坑開口區域的硫、氧元素含量較其他區域的更高,腐蝕坑內氯含量整體較高,說明油井地層水中的Cl-在腐蝕坑周圍聚集,促進了油管的腐蝕[7]。

圖7 失效油管外壁腐蝕坑截面EDS線掃描結果Fig.7 EDS line scanning results of corrosion pit section on outer-wall of failed tubing

2 腐蝕穿孔原因分析

該失效油管的化學成分、硬度、顯微組織、拉伸及沖擊性能等均符合標準要求,說明油管腐蝕穿孔失效不是由材料缺陷導致的。

該送檢油管的服役位置為井下5 454 m處,地層水偏酸性且不含氧,油氣中含有的CO2與H2S易溶于水而形成酸性水溶液[8],這為氫去極化反應提供了條件。同時,失效油管服役溫度為100~130 ℃,該溫度范圍為在Cl-、H2S、CO2酸性工況下碳鋼的腐蝕敏感溫度區,因此油管用P110鋼易發生均勻腐蝕和局部腐蝕[9-10]。

該失效油管內、外壁腐蝕產物主要為FeCO3和FeS,說明在腐蝕初期,油管材料發生了析氫腐蝕,腐蝕過程反應為

(1)

(2)

氫離子是強去極化劑,易奪取電子發生還原反應,促進陽極鐵溶解而導致均勻腐蝕[11]。雖然腐蝕反應生成的FeCO3膜覆蓋在金屬基體表面,能起到一定保護作用,但其覆蓋不均勻,反而會形成有較強催化作用的腐蝕微電池,加劇點蝕坑的形成[12]。另外,地層水中含有大量Cl-,該離子會阻止金屬基體表面形成鈍化膜或破壞鈍化膜,從而促進局部腐蝕[13]。Cl-可以穿過FeCO3膜,基于電價平衡吸附到金屬基體上并聚集在陽極溶解區,與Fe2+發生水合作用生成FeCl2;而FeCl2又會水解生成H+,降低水的pH,進一步加劇點蝕部位的腐蝕,最終導致油管局部腐蝕穿孔[14]。

CaCO3結垢是油氣井生產過程中常見的結垢物,存在以下平衡關系:

(3)

在地層流體(油、水、氣)流向井筒上升至地面的過程中,井筒內部壓力逐漸降低,CO2分壓下降,反應平衡向左偏移,導致輸油管內壁產生難溶于水的CaCO3結垢[15]。CaCO3結垢在油管鋼基體表面的分布不均勻,垢下易形成閉塞的空間,其中的酸性液體與外界交換困難,而與鋼基體形成微電偶腐蝕電池產生Fe2+。隨著Fe2+的不斷積累,垢下與垢外溶液形成濃度差,垢外的Cl-容易通過CaCO3結垢層而在其下油管鋼基體表面發生富集,從而加速垢下點蝕,甚至導致油管局部穿孔[16]。

3 結論及建議

(1) 該油管在含Cl-、H2S、CO2酸性環境下發生了均勻腐蝕和局部腐蝕。均勻腐蝕由H2S-CO2-H2O(Cl-)體系引起的電化學腐蝕(析氫腐蝕)所致;地層水中的Cl-與Fe2+發生水合作用,降低pH并破壞FeCO3鈍化膜,加上CaCO3不均勻沉積造成的微電偶效應,導致了油管局部腐蝕穿孔。

(2) 針對含有一定CO2及H2S的酸性井況,建議管材使用具有一定抗硫性的P110-3Cr鋼或耐蝕性能更優的鋼,并添加緩蝕阻垢劑進行井下防護。

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