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聚合物微球驅多輪次效果變差原因分析

2020-03-18 06:26:08王艷玲沈煥文陳建宏郭文娟
石油化工應用 2020年2期
關鍵詞:效果

張 鵬,王艷玲,沈煥文,陳建宏,郭文娟

(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)

微球在油層中具有封堵、變形、運移、再封堵的特性,能有效改善地層的非均質性,阻止或減緩注水單向突進,降低見水油井含水上升速度,具有深部調剖和驅油的雙重作用,實現從水井到油井的長效全過程驅油,提高油藏采收率。針對特低滲A 油藏進入中高含水開發階段后,平面、剖面矛盾加劇,穩油控水難度加大的問題,從2014 年使用微球驅技術至2018 年,開展了五輪次的注入,但隨著注入輪次的增加,微球驅改善水驅能力減弱,控水增油效果變差,技術適應性變差,通過優化注入參數,采取微球驅與多項技術組合的綜合治理技術,試驗效果顯著提升。

1 微球驅多輪次效果變差原因分析

1.1 水驅波及半徑增大,近井地帶剩余油減少

特低滲A 油藏基礎井網井排距為330 m×330 m的正方形反九點井網,注水均勻推進,隨開發時間延長,縱向上水驅狀況變差,水洗程度增加,剖面不均勻吸水比例達到37.7 %,水洗程度由27.5 %上升到75.0 %;平面上水驅波及半徑由240 m 擴大到300 m,微球驅初期對近井地帶波及范圍內的剩余油得到有效驅替,但隨輪次增加,近井地帶剩余油減少,導致效果變差,因此,遠井地帶剩余油是下步挖潛的方向。

1.2 注入參數適應性變差

試驗初期根據孔喉匹配理論,即“1/3~2/3 架橋規則”,結合儲層孔喉特征,開展5 μm 和800 nm 間隔注入試驗,第一輪注入效果明顯,單井組日增油200 t 以上,有效期240 d 左右,但隨著注入輪次的增加,雖然不斷優化調整注入參數,但相比試驗初期仍然較差,第五輪次單井組日增油下降至100 t,有效期105 d,含水上升速度增大。認為大粒徑封堵近井地帶高滲段,近井地帶剩余油驅替已盡,同時大粒徑進入地層深部的能力有限所致,因此,需要進一步優化體系,提高微球進入深部地層的能力。

1.3 注入速度過快,微球在地層中的滯留性變差

室內研究表明:聚合物微球封堵性能隨滲流速度呈反比。即在近井水流速度高的地帶不會發揮封堵作用,越是在油水井間滲流速度越慢的地帶封堵性能越強,試驗表明滲流速度在0.1 mL/min 時,封堵率達到88.74 %(見表1)。

從A 油藏歷年綜合含水與注采比、注水強度關系曲線看,微球效果與注采比、注水強度呈正比關系,由于持續加大注采比,由2.5 上升到2.9,注水強度由3.0 m3/(d·m)上升到3.2 m3/(d·m),導致地層能量恢復速度過快,年壓力恢復速度達0.38 MPa,導致微球滯留性變差,封堵性能變差。因此,合理的注水速度是提高微球滯留性和封堵性能的關鍵(見圖1)。

2 提高試驗效果技術對策及應用

在深化微球驅機理研究和粒徑匹配關系研究基礎上,通過優化完善注入參數,突出注入速度與注水技術政策相結合,注入方式與多項技術組合相結合,2019年現場實踐表明,試驗區油井見效比例增加,自然遞降由10.9 %下降到5.9 %,含水上升率由5.8 %下降到4.5 %,含水與采出程度曲線向右偏移,控水增油效果凸顯,試驗效果有效提升,預測采收率提高4.2 %以上。

2.1 優化調整注入參數,提高深部調驅能力

開展孔喉匹配研究,A 油藏喉道主要分布在1 μm以下,為滿足良好的注入性,匹配粒徑應小于100 nm,結合100 nm 粒徑現場試驗效果,為提高微球深部調驅能力,注入參數調整為50 nm,并優化注入方式,由原來的短周期注入調整為大劑量、長周期注入,形成了小粒徑、低濃度、大劑量、長周期的注入工藝參數。

表1 不同驅替速度下WQ100 聚合物微球封堵參數及結果

圖1

通過優化調整參數,2019 年試驗效果提升,表現為油井見效快,見效比例高,降水增油效果較好的特點,油井見效周期由1.7 個月縮短到1.5 個月,見效比例由29.5 %增加到33.9 %,單井日增油由0.27 t 上升到0.40 t,目前已有效8 個月且持續見效中,降低區塊自然遞減0.41 %(見圖2)。

2.2 優化注入政策,提高微球滯留性

A 油藏2019 年注采比由2.8 下調到2.4,注水強度由3.1 m3/(d·m)下調到2.7 m3/(d·m),地層能量保持水平在保持合理的基礎上穩中下降,由106.6 %下降到106.1 %,地層流壓保持穩定,試驗區含水上升速度明顯變緩,試驗效果提升。

2.3 多項技術集成,提升試驗效果

采取堵、分、驅結合的思路,開展堵水、分注與微球集成的組合技術應用,從改善水驅、增油控水效果對比,堵水聯作井組見效快、見效比例高、單井組增油效果好、降遞減控含水效果更為明顯。其中堵水+微球聯作18 個井組,平均單井吸水厚度增加0.48 m,見效周期41 d,見效比例31.3 %,單井組增油75.9 t,遞減由1.72 %下降到0.44 %;分注+微球聯作10 個井組,平均單井吸水厚度增加0.87 m,見效周期121 d,見效比例31.3%,單井組增油45.3 t,遞減由1.8%下降到-0.03%;單一微球44 個井組,平均單井吸水厚度增加0.34 m,見效周期36 d,見效比例30.3 %,單井組增油45.9 t,遞減由1.67 %下降到0.24 %。

圖2 特低滲透A 油藏微球驅參數調整前后效果對比圖

3 結論與認識

(1)根據不同的開發階段,要不斷優化完善微球驅技術參數。小粒徑、低濃度、大劑量、長周期的注入工藝參數能夠提高微球深部調驅能力,達到改善水驅,提高注水波及體積的效果。

(2)合理的注水政策是確保試驗效果的基礎。由于注采比、注水強度過大,地層能量恢復速度過快,注水單向突進速度加快,導致微球的滯留性變差,多輪次后效果變差。

(3)聚合物微球調驅要立足油田全生命周期調驅理念,堅持“堵、分、驅”的技術思路,開展堵水/分注+微球驅技術組合拳綜合治理手段,不斷提升試驗效果,實現控水穩油的目標。

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