閆 爽,劉世峰,王冬旭
(遼寧工程技術大學礦業學院,阜新 123000)
隨著礦產資源的開發與利用,優質的高嶺土資源已經日趨減少,我國大多數地區的高嶺土質量優良的少、拙劣的多,已無法達到高嶺土生產質量的要求,所以開發利用質量較差的煤系高嶺土勢在必行[1-3]。我國擁有豐富的煤系高嶺土資源,探明儲量16.73億噸,開發應用價值極高,而高嶺土的白度和含鐵量是決定其應用價值的重要指標之一,碳、鐵雜質通常使其著色,影響其白度和其他性能[4-7]。本試驗擬對遼寧凌源煤系高嶺土中的鐵賦存形式進行分析,先采取煅燒的方法去除碳質,再利用生物方法去除鐵雜質并進行正交試驗分析影響除鐵的因素,尋求最優去除方案。
首先將遼寧凌源煤系高嶺土磨礦至-325目,再采用布魯克AXS公司的D8型X射線衍射儀對礦物進行測試分析。工作電壓40 kV,工作電流40 mA,輻射源為Cu Kα射線,掃描速度0.04°/s,衍射角5°~80°,測試結果如圖1所示。
從圖1中可見高嶺石的基面強衍射峰,也可見其他的特征峰,所以礦石中的主要礦物為高嶺石族礦物,雜質主要為赤鐵礦和碳質,由于碳質的存在,導致礦物的顏色為煤黑色,針對存在的碳質采用煅燒的方法將其除去;而鐵雜質也是影響其白度的主要因素,故尋求有效的去除方法顯得尤為重要。
分析之前,在樣品上涂了金,隨后在JSM-7500F型掃描電子顯微鏡下進行分析,加速電壓5 kV,分別放大2 000倍、5 000倍、10 000倍和20 000倍,如圖2所示。
從圖(b)、圖(c)中可以清晰看出原礦中主要以層片狀的高嶺石為主,表面凹凸不平,顆粒較細且粒度大小不等,并且結構致密,顆粒團聚的現象也比較明顯,高嶺石周圍也緊密伴生著其它細粒級礦物[8],主要粒度集中在1~20 μm之間,同時高嶺石的表面也摻雜著一些碳質,使其表面顏色加深,而鐵雜質則存在于高嶺石的晶格結構中。

圖2 原礦SEM照片Fig.2 SEM images of raw ore
煤系高嶺土的煅燒主要是為了脫除有機碳質,從而提高產品的白度,同時高嶺土經過煅燒也可以提高其化學活性以及孔隙率。煅燒溫度、恒溫時間、升溫時間是影響高嶺土煅燒的主要因素,試驗對以上三個主要因素進行探究。
2.1.1 煅燒溫度對煅燒白度的影響
對原礦進行煅燒試驗,煅燒設備采用馬弗爐,在溫度為105 ℃時將2 g煤系高嶺土放入馬弗爐中,升溫時間3 h,恒溫時間2.5 h,煅燒溫度設置8個水平,750 ℃、800 ℃、850 ℃、900 ℃、950 ℃、1 000 ℃、1 050 ℃、1 100 ℃,試驗結果如表1所示。

表1 不同煅燒溫度試驗結果Table 1 Test results of different calcination temperatures
由表1可知,隨著煅燒溫度的增加,煅燒白度逐漸增加,當煅燒溫度為1 000 ℃時,煅燒白度達到最高的87.57%,隨著溫度繼續升高,白度開始下降。分析是隨著溫度的升高,煤系高嶺土中的有機碳質分解的更加徹底,所以白度逐漸增加,當有機碳質分解完全以后繼續升高溫度,原料中的鐵雜質在煅燒的過程中被氧化致使白度下降,呈現紅白色,雖然當煅燒溫度在1 000 ℃煅燒白度達到最高,但此溫度下煅燒高嶺土不易控制,容易形成莫來石,故選擇煅燒溫度950 ℃較為適宜,在此溫度條件下,煅燒白度可達86.66%。
2.1.2 恒溫時間對煅燒白度的影響
為了確定恒溫時間對煅燒白度的影響,在溫度為105 ℃時將2 g煤系高嶺土放入馬弗爐中,升溫時間3 h,煅燒溫度為950 ℃,恒溫時間設置6個水平,1 h、1.5 h、2 h、2.5 h、3 h、3.5 h試驗結果如表2所示。

表2 不同恒溫時間試驗結果Table 2 Test results of different constant temperature time
由表2可知,隨著恒溫時間的增加,煅燒白度逐漸增加,當恒溫時間為1 h時,煅燒白度較低為65.54%,說明恒溫時間較短,煤系高嶺土中的有機碳質還未完全分解,導致白度較低,當恒溫時間為2.5 h時,煅燒白度為86.55%,繼續增加恒溫時間,煅燒白度基本不發生變化,說明當恒溫時間為2.5 h時,有機碳質已完全揮發,故確定恒溫時間為2.5 h。
2.1.3 升溫時間對煅燒白度的影響
為了確定升溫時間對煅燒白度的影響,在溫度為105 ℃時將2 g煤系高嶺土放入馬弗爐中,煅燒溫度為950 ℃,恒溫時間2.5 h,升溫時間設置4個水平,1 h、2 h、3 h、4 h試驗結果如表3所示。

表3 不同升溫時間試驗結果Table 3 Test results of different heating time
由表3可知,升溫時間較煅燒溫度及恒溫時間對煤系高嶺土的煅燒影響較小,其中隨著升溫時間的增加,煅燒白度逐漸增加,當升溫時間為1 h時,煅燒白度為73.47%,說明升溫速率過快,脫羥脫碳不夠徹底,當升溫時間為3 h時,煅燒白度為86.58%,繼續增加恒溫時間,煅燒白度變化微小,故確定升溫時間為3 h。
黑曲霉是曲霉真菌屬中一個常見的菌種,是重要的發酵工業菌種,黑曲霉的生長會分泌產生有機混合酸,其中包括草酸、檸檬酸、葡萄糖酸、五倍子酸等,這種酸具有裂解大分子有機物和難溶無機物的作用,本試驗擬利用這種混合酸浸出煅燒后的煤系高嶺土中的鐵雜質。
2.2.1 正交試驗設計
試驗所用黑曲霉菌種由東北師范大學生命科學學院提供。原始菌種接種到PDA液體培養基后置于28 ℃,120 r/min恒溫震蕩箱中,培養5 d,培養完成后,過濾,濾出的即為混合酸并備用于后續試驗。確定正交試驗考察的因素為:反應時間、初始pH值、礦漿濃度、保險粉用量。考察范圍分別為:反應時間4~6 d、初始pH值1.5~2.5、礦漿濃度5%~15%、保險粉用量2%~4%??疾熘笜藶镕e浸出率。
試驗選取4個因素,每個因素取三水平,因素水平編碼見表4。

表4 試驗因素水平編碼表Table 4 Experimental factor level coding table
2.2.2 正交試驗結果分析
采用L9(34)正交表形式,共9組試驗,每組重復3次,試驗結果如表5所示。

表5 正交試驗結果分析表Table 5 Analysis table of orthogonal test results
對表5中的數據進行分析后得知:
(1)在A3B2C1D2的條件下,即反應時間為6 d、初始pH值為2.0、礦漿濃度為5%、保險粉用量為3%時可使Fe浸出率達到最佳,為53.5%,并且測得其的白度為89.25%,較浸出前的白度試驗效果顯著。
(2)各因素對Fe浸出率影響大小順序不同,影響順序為:初始pH值>保險粉用量>礦漿濃度>反應時間。初始pH值對Fe的浸出效果影響最大,當pH值<2時,會過量消耗保險粉的用量,從一定程度上抑制了與Fe的反應,而當pH值>2時,會使還原反應進行的不夠完全,無法達到最佳值;保險粉的用量也會從一定程度上影響Fe的浸出效果,當用量低于3%時,不能使Fe3+完全還原,而當用量高于3%時,一部分會與Fe3+還原,多余的部分會被氧化分解影響試驗效果;礦漿濃度越高,無法全部與混合酸充分反應,從而使Fe浸出率下降;反應時間對Fe浸出率影響效果最小。
煅燒能夠有效去除有機碳質,在煅燒溫度950 ℃、恒溫時間2.5 h、升溫時間3 h的條件下煤系高嶺土的煅燒白度可達86.66%;黑曲霉所產出的混合酸能夠有效去除鐵雜質,通過正交試驗確定最佳條件為,反應時間為6 d、初始pH值為2.0、礦漿濃度為5%、保險粉用量為3%時可使Fe浸出率達到最佳為53.5%,測得其的白度為89.25%,較煅燒后增加了3%,符合高級煅燒高嶺土的質量要求。