檢驗經(jīng)過
2019年10月我所對某液化氣站如期進(jìn)行壓力容器定期檢驗,該液化石油氣儲罐在上次檢驗中發(fā)現(xiàn)問題及其處理如下:靠北側(cè)封頭第三條環(huán)焊縫熱影響區(qū)有凹坑,經(jīng)打磨后再次檢驗合格,打磨深度0.5mm。根據(jù)該液化石油氣儲罐的使用情況、設(shè)計文件和上次的檢驗報告,制定本次的檢驗方案,本次檢驗對所有T型焊接接頭、氣液過渡區(qū)域的焊接接頭、封頭與筒體連接處的焊接接頭以及封頭拼接接頭均進(jìn)行磁粉檢測,對接管角接接頭進(jìn)行滲透檢測,抽檢部分焊縫進(jìn)行超聲檢測,對于上次檢驗缺陷處進(jìn)行重點檢驗,以及其他相關(guān)檢驗事項與使用單位協(xié)商后,由我所檢驗技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后按檢驗方案進(jìn)行檢驗。按照檢驗方案要求,檢驗前對技術(shù)資料進(jìn)行審查,審查內(nèi)容包括液化石油氣儲罐制造單位資質(zhì)證明復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、制造監(jiān)督檢驗證書;對使用管理資料進(jìn)行審查,其中包括《特種設(shè)備使用登記證》、運行記錄,檢驗、檢查資料;對該液化石油氣儲罐定期檢驗周期內(nèi)的每年年度檢查報告和上次的定期檢驗報告進(jìn)行審查。資料審查中未發(fā)現(xiàn)該液化石油氣儲罐使用單位的變更、更名、轉(zhuǎn)租等現(xiàn)象,該罐日常的運行記錄未顯示有超溫超壓異常工況。液化石油氣儲罐使用單位和相關(guān)的輔助單位,已經(jīng)按照檢驗員要求做好前期準(zhǔn)備工作,經(jīng)檢驗員確認(rèn)現(xiàn)場條件符合檢驗工作的要求,現(xiàn)場具備以下條件:
(一)、影響檢驗的附屬部件已經(jīng)按照檢驗要求進(jìn)行了清理和拆除;
(二)、該液化石油氣儲罐有安全平臺,有向上攀爬的梯子,平臺與梯子均有安全護(hù)欄;
(三)、由于介質(zhì)為液化石油氣,為易燃、易爆性質(zhì)介質(zhì),其殘液有一定的危險性,故檢驗前經(jīng)輔助單位進(jìn)行置換、中和、消毒、清洗,取樣分析罐內(nèi)空氣結(jié)果達(dá)到有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
(四)、管道已經(jīng)用盲板隔斷相連部位,設(shè)置了明顯的隔離標(biāo)志;
(五)需要進(jìn)行檢驗的表面,罐內(nèi)的T型焊縫,上次檢驗缺陷處,氣液過渡區(qū)等易腐蝕部位,各接管與罐體連接的角焊縫處,均徹底清理干凈露出罐體的本體,經(jīng)打磨露出金屬光澤,進(jìn)行無損檢測的表面達(dá)到NB/T47013《承壓設(shè)備無損檢測》的相關(guān)要求;
(六)、引入液化石油氣儲罐內(nèi)用于磁粉檢測的電纜絕緣良好,接地可靠。
檢驗時,液化石油氣儲罐的使用單位壓力容器安全管理人員、操作和維護(hù)人員以及輔助單位的相關(guān)人員均在場進(jìn)行協(xié)助檢驗工作,兩名人員在人孔處,隨時關(guān)注灌內(nèi)的檢驗人員安全狀況,并及時溝通,提供相關(guān)的輔助工作。兩名人員在罐區(qū)內(nèi),隨時查看接電電纜及其他安全事項,保障安全和隨時聯(lián)絡(luò)。
經(jīng)檢驗,上次檢驗的缺陷處經(jīng)磁粉檢測發(fā)現(xiàn)有裂紋存在,經(jīng)打磨,裂紋消除,打磨后經(jīng)測量該處的壁厚最小值為10.5mm,相較上次檢驗該處厚度減薄1mm。
缺陷評級
該液化石油氣儲罐出廠日期為2005年11月,類別為Ⅲ類,制造單位是開原化工機(jī)械廠,設(shè)計與制造標(biāo)準(zhǔn)為GB150-1998,設(shè)計壓力為1.8MPa,設(shè)計溫度50℃,介質(zhì)是液化石油氣。內(nèi)徑1800mm,筒體厚度12mm,罐體長度8286mm,射線檢測位置為A、B類焊縫100%檢測,滲透檢測接管部位,整體進(jìn)行熱處理,處理方式消除應(yīng)力,入爐溫度400℃,升溫速度2.5℃/h,保溫溫度620±10℃,保溫時間1h,冷卻方式及時間為隨爐冷卻,出爐溫度400℃,熱處理檢驗報告結(jié)論為合格。水壓試驗壓力2.25MPa,緩慢升至試驗壓力,保壓30min,緩慢降壓至設(shè)計壓力1.8MPa,保壓30min,檢查壓力容器無滲漏,無可見變形,無異常的響聲,水壓試驗結(jié)論為合格。氣密性試驗壓力1.8MPa,緩慢升至試驗壓力1.8MPa,保壓30min,檢驗容器及連接部位無滲漏,無可見的異常變形,無異常聲響,氣密性試驗結(jié)論為合格。按照圖紙要求腐蝕裕度為1.5mm,經(jīng)打磨減薄,凹坑表面圓滑、過渡平緩,凹坑深度C為1.5mm,凹坑所在部位的壁厚T,根據(jù)上次檢驗情況分析腐蝕速率為0.5mm/y,該罐體的實測壁厚為11mm,如再監(jiān)控使用一年凹坑處厚度為11mm-0.5mm=10.5mm,T為10.5mm。凹坑按照其外接矩形規(guī)則化為長軸長度2A為50mm,短軸長度2B為50mm的半橢球凹坑。該罐平均半徑R為900mm。
壁厚余量=實測壁厚-名義厚度+腐蝕裕量=11-12+1.5=0.5mm,裂紋打磨后形成凹坑的深度大于壁厚余量。
進(jìn)行無量綱參數(shù)計算的凹坑應(yīng)當(dāng)滿足如下條件:
(一)、凹坑表面光滑、過渡平緩,凹坑半寬B不小于凹坑深度C的3倍,并且其周圍無其他表面缺陷或者埋藏缺陷;
B=25mm>3C=3×1.5=4.5mm
(二)、凹坑不靠近幾何不連續(xù)或者存在尖銳棱角的區(qū)域;
(三)、壓力容器不承受外壓或者疲勞載荷;
(四)T/R小于0.18的薄壁圓筒殼;
T/R=10.5/900=0.01<0.18
(五)、材料滿足壓力容器設(shè)計規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)劣化;
(六)、凹坑深度C小于壁厚T的1/3并且小于12mm,坑底最小厚度(T-C)不小于3mm;
C=1.5mm T-C=10.5-1.5=9mm>3mm (七)、凹坑半長 ; A=25mm <1.4 由此計算無量綱參數(shù)G0為: 所以該凹坑允許存在。 于是該液化石油氣儲罐定為4級,監(jiān)控運行一年。 缺陷產(chǎn)生原因分析 由于該處位于焊縫的熱影響區(qū),經(jīng)分析認(rèn)為是由于焊接產(chǎn)生的殘余應(yīng)力導(dǎo)致的應(yīng)力腐蝕。焊接過程是一個先局部加熱,然后再冷卻的過程。由于焊接引起焊件溫度分布不均勻,焊縫金屬的熱脹冷縮等原因,所以伴隨焊接施工必然會產(chǎn)生殘余應(yīng)力。焊后熱處理內(nèi)外壁加熱或冷卻不均勻、速率過快,保溫時間過長或過短等原因都有可能造成焊后熱處理殘余應(yīng)力消除不徹底。因此在使用時,該液化石油氣儲罐受殘余應(yīng)力和液化石油氣介質(zhì)壓力共同作用下產(chǎn)生裂紋。 作者簡介:唐盟,工程師,畢業(yè)于沈陽化工大學(xué)過程裝備與控制工程專業(yè),從事壓力容器檢驗工作。