張根斌
(煤科集團(tuán)杭州環(huán)保研究院有限公司,浙江 杭州 311201)
切削液是一種用在金屬切削、磨加工過程中,用來冷卻和潤滑刀具加工件的工業(yè)用液體,由多種功能助劑經(jīng)科學(xué)復(fù)合配伍而成。一般使用的切削液主要是油基和水基兩類。近年來,水基切削液在冷卻性、清洗性、防銹性、潤滑性等方面具有顯著的優(yōu)點(diǎn)而得以越來越廣泛的應(yīng)用。隨著機(jī)械裝備制造中的新工藝和新材料的要求,再加上新型水溶性添加劑的不斷開發(fā),使得水基切削液得到了快速發(fā)展[1]。
目前,由于切削液循環(huán)使用后會(huì)變質(zhì)、失效,成為切削液廢水,而切削液廢水的乳化程度高、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、可生化性較差。這種高濃度、難降解的有機(jī)廢水一旦被肆意排放,將給環(huán)境造成極大的污染,故需對(duì)切削液廢水進(jìn)行必要的處理,實(shí)現(xiàn)廢水的零排放[2,3]。
公司現(xiàn)使用的切削液是無油型水基切削液,因使用后摻雜一些其它含油污染物,致使廢液成為含油切削液。處理方案為:除油、預(yù)處理,氣浮,然后深度處理,深度處理采用生物處理。主要部分由PLC自控,氣浮,生物處理。針對(duì)該水質(zhì)氣浮處理是工程項(xiàng)目的關(guān)鍵所在,著重論述。
現(xiàn)研究處理的廢液是機(jī)械加工切削廢液,所含主要污染物有油類物質(zhì)(浮油、乳化油等)、表面活性劑、難降解有機(jī)物及部分殘存可溶性金屬、泥沙。
切削廢液由于其成分復(fù)雜,化學(xué)穩(wěn)定性好,故直接處理難度較大,一般需先經(jīng)過預(yù)處理再進(jìn)行后續(xù)處理。預(yù)處理主要是對(duì)廢液進(jìn)行破乳,以除去廢液中油包水或者水包油中的油類物質(zhì),切削液的破乳處理過程中可以根據(jù)這些影響因素使其失穩(wěn)而易于處理[4]。
水基切削液的種類很多,其組成各不相同,因此廢液處理時(shí)也應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的措施,應(yīng)根據(jù)廢液的成分組成、濃度等組合,分析后選擇最佳處理方案。
該切削液屬于無礦物油的離子型切削液,又稱表面活性劑水溶液。主要是由有機(jī)陰離子表面活性劑,無機(jī)鹽和水配制而成。含有添加表面活性劑、防腐劑、防銹劑等多種物質(zhì),因機(jī)械加工過程中或多或少地滲漏機(jī)油等雜質(zhì),致使廢液含有石油類物質(zhì),色度差,廢水未腐敗時(shí)呈黃褐色,粘度大,腐敗時(shí)呈發(fā)黑狀,其味刺鼻,大大增加了水處理難度。主要污染物指標(biāo)COD在21000~26000 mg/L之間,pH值在8.3~9.5之間,石油類在900~1100 mg/L之間,見表1[5~8]。

表1 切削液廢水進(jìn)水水質(zhì)
廢液的成份組成、濃度,見表2。

表2 廢液的成分組成、濃度
目前國內(nèi)外處理該廢水主要方法有化學(xué)法、物理法、生化法等,筆者研究方法是二級(jí)氣浮+A/O生化法聯(lián)用技術(shù)是有效的,切實(shí)可行的,工藝流程如圖1。

圖1 廢水處理工藝流程
車間排出的含油切削液廢水收集進(jìn)入調(diào)節(jié)池,利用調(diào)節(jié)池內(nèi)經(jīng)過改進(jìn)的收油裝置除油,回收上層浮油。出水時(shí)按比例投加破乳劑,進(jìn)入氣浮系統(tǒng)中,利用氣浮法分離去除乳化態(tài)的油及污染物[9,10]。
采用溶氣氣浮法之一的加壓氣浮法,是最常用的一種油水分離技術(shù),利用水基切削液中油的疏水性,向廢水中通入大量的微氣泡作為載體,使油粘附在氣泡上,形成水、氣泡、油的三相混合體。添加混凝劑改變膠體粒子表面電荷,破壞乳化油的穩(wěn)定性,形成絮凝體,提高除油質(zhì)量。隨著氣泡的上浮,收集氣泡層,即完成油水分離。通過調(diào)節(jié)pH值后加壓氣浮,除油率可達(dá)到93%以上。氣浮法處理的特點(diǎn):周期短,見效快。
經(jīng)過A/O生化處理系統(tǒng)進(jìn)行生化降解,生化出水經(jīng)二沉池澄清后,最終實(shí)現(xiàn)COD達(dá)標(biāo)排放。
在氣浮調(diào)試前,通過實(shí)驗(yàn)確定混凝氣浮破乳的最佳參數(shù),先進(jìn)行小試初步篩選破乳劑和絮凝劑的種類,試驗(yàn)中嚴(yán)格控制pH值。在不同破乳劑的最佳反應(yīng)范圍內(nèi),從觀察氣浮浮渣和出水COD的測量數(shù)據(jù)來控制各種藥劑的投加量,小試完成后進(jìn)入單元工程調(diào)試,經(jīng)過1個(gè)月的單元調(diào)試及參數(shù)調(diào)整使氣浮運(yùn)行穩(wěn)定,調(diào)試數(shù)據(jù)如圖所示[11~16]。
3.1.1 pH值的確定
選擇8個(gè)200 mL的燒杯,向燒杯加入100 mL的廢液,調(diào)整水樣的pH值分別遞增為6~9.5左右,然后滴加混凝劑PAC,在滴加過程中,邊滴加邊攪拌直至出現(xiàn)礬花絮狀體為止。然后靜止到出現(xiàn)上下分層時(shí),取上清液檢測CODcr,檢驗(yàn)其去除效果。如圖2。

圖2 pH值與CODcr去除率關(guān)系
在混凝劑投入量6 mL定量的條件下,隨著pH值的不斷遞增,到一定量值時(shí),達(dá)到最佳值。
初試后,混凝劑PAC選用濃度為80 g/L,投入量5 mL,pH值為8.5左右,較為合適。CODcr的去除率的大小與混凝效果的高低成正比,這樣可以確定最佳pH值。
3.1.2 混凝劑投加量的確定
采用PAC-聚合氯化鋁初次選用濃度為80 g/L,選擇8個(gè)200 mL的燒杯,向燒杯加入100 mL的廢液,調(diào)整水樣的pH值為8.5,然后滴加混凝劑PAC,滴加比例遞增。在滴加過程中,邊滴加邊攪拌直至出現(xiàn)礬花絮狀體為止。然后靜止到出現(xiàn)上下分層時(shí),取上清液檢測CODcr,檢驗(yàn)其去除效果。
在pH值一定的條件下,隨著混凝劑投入量的不斷遞增,到一定量值時(shí),達(dá)到最佳值。繼續(xù)投入混凝劑,上層的液體已經(jīng)變?yōu)榍逡汉蠓炊饾u變?yōu)榛鞚帷S捎诩尤脒^量的混凝劑分解、溶解到廢液中,達(dá)到過飽和狀態(tài),產(chǎn)生再穩(wěn)現(xiàn)象。使原壓縮雙電層、吸附點(diǎn)中和、吸附架橋、網(wǎng)捕作用這4種混凝作用效果減弱,如圖3。

圖3 混凝劑與CODcr去除率關(guān)系
初試后,混凝劑PAC選用濃度為80 g/L,pH值為8.5,投入量6 mL左右,較為合適,CODcr去除率達(dá)到92%。CODcr的去除率的大小與混凝效果的高低成正比,這樣可以確定最佳投藥量。
3.1.3 助凝劑投加量的確定
根據(jù)以往的研究經(jīng)驗(yàn),采用的助凝劑PAM-聚丙烯酰胺,效果更好。調(diào)整水樣的pH為8.5,滴加混凝劑PAC,投入量為6 mL,再滴加助凝劑PAM,加入0.5~1.0 mL,選擇的濃度為2 g/L,較為合適。在滴加過程中,邊滴加邊攪拌直至出現(xiàn)礬花絮狀體,此時(shí)直至出現(xiàn)大塊礬花絮狀體為止。然后靜止到出現(xiàn)上下分層時(shí),取上清液檢測CODcr,檢驗(yàn)其去除效果,CODcr去除率達(dá)到93%以上。
A/O生化調(diào)試分兩個(gè)階段進(jìn)行。第一階段主要觀察改善生化池營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu)。第二階段生化試驗(yàn)主要觀察調(diào)整生化池COD負(fù)荷,同時(shí)改善營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu)時(shí)的生化處理效果。
第一階段:在進(jìn)水COD容積負(fù)荷不變情況下的生化處理效果。調(diào)試采取的主要措施有:接入嗜油生物菌種,投加適量的生物酶催化劑,添加廢水中缺乏的生物營養(yǎng)元素,改善細(xì)菌營養(yǎng)比,并對(duì)細(xì)菌進(jìn)行適當(dāng)馴化。通過40 d的調(diào)試馴化,第一階段生化池的COD平均去除率可以從50%提高到80%以上,第一階段生化池調(diào)試完成后進(jìn)出水COD數(shù)據(jù)見表3。
從表3數(shù)據(jù)可見,改進(jìn)生化池營養(yǎng)比和細(xì)菌結(jié)構(gòu)后,能夠改善生化處理效果,提高COD去除率,但出水COD還是較高,不能實(shí)現(xiàn)COD達(dá)標(biāo)排放。

表3 第一階段生化調(diào)試數(shù)據(jù)
第二階段:切削液廢水經(jīng)過破乳氣浮后連續(xù)進(jìn)生化池,采用逐步調(diào)整容積負(fù)荷并考察效果,調(diào)試方法與第一階段基本相同。
通過50 d的調(diào)試馴化結(jié)束后,生化池容積負(fù)荷在0.96~1.26 kg/m3·d的條件下,COD平均去除率在93%以上,大于1.26 kg/m3·d的條件下,COD平均去除率≤90%,具體數(shù)據(jù)見表4。

表4 第二階段生化調(diào)試數(shù)據(jù)
從表4數(shù)據(jù)看,在連續(xù)進(jìn)水條件下,當(dāng)生化池容積負(fù)荷在1.1 kg/m3·d左右, 生化效果很好,COD去除率高,能夠滿足廢水達(dá)標(biāo)排放需要。
氣浮、生化調(diào)試取得良好的效果后,將二級(jí)氣浮、A/O生化串聯(lián)組合調(diào)試,調(diào)試水量為0.4 m3/m2·h,連續(xù)進(jìn)水。在系統(tǒng)調(diào)試穩(wěn)定后,流量調(diào)整至設(shè)計(jì)流量,經(jīng)過1個(gè)多月的連續(xù)運(yùn)行,通過觀察發(fā)現(xiàn),調(diào)試的前1~2 d,COD去除率很低,僅15%左右。但隨著時(shí)間的延長,其出水COD逐步下降,最終穩(wěn)定在100 mg/L以下。
經(jīng)過半年多時(shí)間,通過邊調(diào)試電氣,邊調(diào)試處理水質(zhì)的藥劑比例配合。污水出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》2016年新版二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),符合預(yù)期的效果,調(diào)試穩(wěn)定期數(shù)據(jù)如表5所示。

表5 組合調(diào)試數(shù)據(jù) mg/L
從表5數(shù)據(jù)看,氣浮出水COD≤2500 mg/L,且較為穩(wěn)定,能減輕對(duì)后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊。
本文針對(duì)“二級(jí)氣浮+A/O生化”處理工藝在切削液廢水中的應(yīng)用,能很好解決切削液廢水COD達(dá)標(biāo)排放問題,使排水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)并小于100 mg/L。同時(shí)經(jīng)過對(duì)處理系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)組合,現(xiàn)場計(jì)量自控檢測儀表的選用、控制流程模型建立、對(duì)PLC系統(tǒng)軟硬件的應(yīng)用設(shè)計(jì),觀察降低生化池COD負(fù)荷,同時(shí)改善營養(yǎng)比和生物結(jié)構(gòu)時(shí)的生化處理效果,污水處理的藥劑配比等;使該處理工藝形成模塊化靈活組合模式。因此,在以后的同類型廢水處理研究和工程應(yīng)用中,可進(jìn)一步推廣,擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。