尤凌祎
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)
核電廠發電機定子冷卻水系統(GST)的功能是通過一個閉式低電導率水的循環回路帶走發電機定子線圈在帶負荷運行時產生的熱量。定子冷卻水由水泵GST101/201PO提供循環動力。正常運行時1臺工作,1臺備用。當檢測到流量低于150 m3/h或者工作泵電源跳閘信號時,備用泵自動啟動并投入運行。自該核電廠各機組調試至今,各臺機組GST系統的電機或泵端多次出現振動超標現象。
GST泵日常運行期間一直存在振動頻繁超標現象,前期在未改變設備本身結構的情況下,進行了基礎虛角增加墊片、調整軸承室支架等諸多在線設施的改造工作,均未能從根本上解決設備振動問題。現場調整合格后運轉一段時間后振動偏高現象會再次出現。為確定振動原因,專門開展了一系列查找原因的驗證試驗,同時結合電廠設備的現場實際情況,制定了電機振動超標處理方案。
GST系統2臺100%容量的定子水電動泵都為離心泵,電壓380 V,功率75 kW,轉速2 980 r/min。泵轉子由2個深溝球軸承支撐。支撐方式為懸臂式。軸承室下部有三腳架支撐。彈性柱銷聯軸器、電機和泵,通過中間框架坐落在基礎臺板上。改造前,該核電廠GST泵振動超標情況如表1所示,表1中MBD-H表示電機驅動端水平向,PBD-H表示泵驅動端水平向。設備簡圖及現場布置圖見圖1和圖2。

表1 GST系統振動超標數據 單位:mm/s

圖1 設備簡圖

圖2 設備現場布置圖
振動出現異常后,對該泵進行了數據采集和頻譜分析,測點見圖1 中的標注,頻譜如圖3所示。振動超標方向頻譜成分主要為49.68Hz 和99.46Hz,分別為工頻(1X)和二倍頻(2X)成分,其中49.68Hz占主要成分(約80%)。結合振動產生機理和前期經驗,對泵振動頻繁超標問題進行現場調整和振動分析。

圖3 3GST201PO泵端水平向振動頻譜圖
遵循從易到難的處理原則對該泵進行了相關在線調整分析:
1) 基礎松動。在設備不停機的情況下,對電機、泵基礎螺栓及基礎框架螺栓依次進行力矩校驗,未見異常,基礎松動因素可以排除。
2) 基礎框架變形。通過塞尺對框架基礎與臺板結合面進行全面測量,發現框架兩緊固螺栓中間區域存在0.2 mm間隙,且框架為整體框架,長度1 480 mm,兩邊肋板偏薄(8 mm),且分布不合理,長期處于高振動運行,導致基礎框架兩頭存在明顯翹曲變形,加劇泵體振動。具體翹曲變形見圖4。

圖4 框架基礎翹曲變形
3) 基礎虛角墊片調整。該泵前期曾出現過振動超標現象,通過對框架基礎增加墊片將振動降至合理區域。結合經驗反饋在線對泵組框架基礎虛角處進行了墊片調整,泵端水平向振動有小幅下降(調整前4.1 mm/s,調整后3.35 mm/s)。
4) 泵軸承室支架應力。在線對泵軸承室下部支架緊固螺栓進行依次松緊調整,以釋放應力。泵水平向振動變化不明顯,該因素可基本排除。
5) 對中檢查。借機組臨停窗口,停機對聯軸器本體及軸系對中進行復查,發現對中偏差較大,電機較泵高0.285 mm,電機較泵偏左0.23 mm;張口0.13 mm(標準為0.05 mm),且聯軸器柱銷存在不同程度的磨損。聯軸器柱銷磨損見圖5。

圖5 聯軸器柱銷磨損
表2給出了調整與測試的分析結果。

表2 GST泵頻繁振動高可能存在的故障模式及可能性分析[1]
根據檢查和分析可以得出:引起GST泵振動頻繁超標的直接原因為運轉過程中軸系對中出現偏差,導致這一現象發生的根本原因是基礎框架剛度不足,局部基礎存在變形和虛角。
根據前面的分析,從提高支架剛度這個基本目標出發,對泵基礎框架實施加固和基礎調平方案。首先對基礎框架進行肋板焊接加固,在框架兩邊對稱增加20mm肋板,單側5塊,兩側共10塊。焊接位置及肋板如圖6所示。然后對肋板與基礎結合處采用點焊方式進行焊接,現場焊接執行情況見圖7。最后對虛腳處采用塞尺測量,并增加相應厚度的墊片進行虛角補償,同時架設百分表觀察螺栓緊固后基礎變形量,保證基礎框架不發生變形,并用數字機水平儀進行校準。

圖6 框架肋板加固圖

圖7 現場焊接實際圖
通過對泵組基礎框架實施肋板焊接加固,提高了基礎框架的支撐剛度,并針對框架變形引起的基礎虛角進行了局部墊片補償優化,減輕了因基礎剛性薄弱、基礎局部接觸不實變形后導致的機組安裝平面變化程度,使泵組基礎框架情況大幅改善,提高了泵組運行中對外部激振力的抗干擾能力[2];后統一更換聯軸器柱銷,重新對中,泵執行連軸帶載試驗,降振效果良好,發電機定子冷卻水泵振動反復超標問題得到了徹底、有效治理。具體振動數據見表3,框架基礎加固前后振幅對比情況見圖8。

表3 3GST201PO框架基礎改造處理后振動數據 單位:mm/s

圖8 框架基礎實施前后平均振幅對比
框架基礎剛度差、局部變形等基礎類故障是引起設備振動異常的一個主要原因,而且在設備運行中對常規不平衡、不對中等故障起到一定的放大作用[3],也是解決振動問題時首要排除因素;本文根據框架異常實際情況,進行了較為經濟、有效、便捷的改造和嘗試,效果尤為明顯,處理該問題的一系列試驗過程和措施可為同類電廠類似問題的處理提供借鑒和參考。