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燒結(jié)配料室自動配料電氣控制研究

2020-10-27 05:45:57高云張鵬
科學(xué)與財富 2020年24期

高云 張鵬

摘 要:燒結(jié)作為鋼鐵生產(chǎn)的基礎(chǔ)工序,是高爐原料生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),其工藝過程是根據(jù)燒結(jié)和高爐生產(chǎn)的要求,且燒結(jié)礦成本低,對控制鐵水成本有較大的影響因素,盡管大多數(shù)燒結(jié)工藝投資了自動配料,有的甚至改造過不止一次,耗費(fèi)了大量資金,但最終能可靠運(yùn)行,性能投資比高的則為數(shù)不多。針對燒結(jié)作業(yè)區(qū)所用原料來源雜,給燒結(jié)礦的堿度和SiO2穩(wěn)定率帶來不利影響問題,通過了解配料室的工藝流程、自動控制系統(tǒng)的原理組成、功能及其自動配料的實(shí)現(xiàn)。自動化控制系統(tǒng)在配料室投運(yùn)以來,經(jīng)過幾年的實(shí)踐改造使用,實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行可靠、性能投資比高的目標(biāo),成功完成了對燒結(jié)原料配料任務(wù),提高了配料準(zhǔn)確性。

關(guān)鍵詞:自動配料;PLC閉環(huán)控制;PID參數(shù)的選定

1、序言

燒結(jié)作業(yè)區(qū)所用的含鐵原料所用含鐵原料來源雜、成分波動大。對燒結(jié)礦的堿度和SiO2穩(wěn)定率帶來不利影響,這就對自動配料有了較高的要求,為了彌補(bǔ)這一不足,消除原設(shè)計PID調(diào)節(jié)造成的頻繁調(diào)節(jié)而導(dǎo)致系統(tǒng)的小幅度的振蕩,穩(wěn)定燒結(jié)原料成分,提高控制精度,對配料室自動配料控制系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)踐改造。

2、自動配料控制系統(tǒng)的原理及功能

系統(tǒng)采用羅克韋爾公司AB大型控制PLC系統(tǒng),其工藝流程為:各種含鐵原料用電子配料系統(tǒng)按工藝需求來設(shè)定各種料礦的配比由皮帶運(yùn)輸機(jī)送至混合機(jī)混勻。自動控制系統(tǒng)是以配比計算、瞬時量、累積量自動下料做的閉環(huán)控制。系統(tǒng)中皮帶運(yùn)輸機(jī)、自動配料系統(tǒng)的控制由1756-L62 PLC控制系統(tǒng)來完成。

3、自動配料系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)

上位機(jī)操作系統(tǒng)為Windows 7,組態(tài)軟件采用RSView 32,其圖形化界面可動態(tài)顯示現(xiàn)場各種設(shè)備的狀態(tài),顯示系統(tǒng)運(yùn)行的各種參數(shù),具有良好的人機(jī)界面。操作人員僅通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊按鈕聯(lián)鎖控制現(xiàn)場設(shè)備的啟動,通過鍵盤輸入各種料礦的配比,因此,這樣的操作簡單明了。下位機(jī)采用CPU模塊、模擬量輸入/輸出模塊、開關(guān)量輸入/輸出模塊。

4、原設(shè)計自動配料閉環(huán)控制方式

通過設(shè)定值和輸入的模擬量,通過PID計算功能塊以模擬量輸出到變頻器進(jìn)行聯(lián)系控制的功能,其中每一個模擬量輸出通道對應(yīng)現(xiàn)場的流量調(diào)節(jié)控制。

自動配料控制系統(tǒng)中一臺變頻器同時控制皮帶秤和圓盤給料機(jī),系統(tǒng)控制不穩(wěn)定,下料量忽高忽低,對配料造成很大的波動,崗位操作人員要經(jīng)常跑盤測料,工作量很大。后面加水的工序生產(chǎn)難度加大,不好控制加水量。

5、改造自動配料閉環(huán)控制方式

5.1 原控制系統(tǒng)點(diǎn)數(shù)多,占用模擬量通道多,任務(wù)復(fù)雜,PLC CPU模塊要進(jìn)行實(shí)時大量PID計算,CPU負(fù)擔(dān)重。改造采用稱重控制器JY-LW124閉環(huán)控制模塊的PID工作基理:處于來自外界的各種擾動不斷產(chǎn)生,要想達(dá)到現(xiàn)場控制對象值保持恒定的目的,控制作用就不斷的進(jìn)行。若擾動出現(xiàn)使得現(xiàn)場控制對象值(簡稱被控參數(shù))發(fā)生變化,現(xiàn)場檢測原件就會將這種變化記錄傳送給閉環(huán)控制模塊,改變過程變量值(簡稱PV值),送至PID控制器的輸入端,并與其給定值(檢查SP值)進(jìn)行比較得到偏差值(簡稱e值),閉環(huán)控制模塊按此偏差并以我們預(yù)先設(shè)定的整定參數(shù)控制規(guī)律發(fā)出4~20mA控制信號,去改變變頻器的運(yùn)行頻率,從而使現(xiàn)場控制電機(jī)轉(zhuǎn)速發(fā)生變化,并趨于給定值(SP值),以達(dá)到控制目的。

5.2 原來的變頻器同時控制上下級設(shè)備,這種控制復(fù)雜,精確度低,波動較大。改造為變頻器只控制圓盤給料機(jī),皮帶秤工頻運(yùn)行之后,下料量比較穩(wěn)定了。也就是給了各自明確的分工,圓盤給料機(jī)負(fù)責(zé)通過JY-LW124閉環(huán)控制模塊的PID控制下料,皮帶秤僅負(fù)責(zé)通過速度傳感器值和稱重傳感器值計算得出瞬時量,更加便于PID控制。

6、PID被控參數(shù)的選定

選擇被控參數(shù)是自動配料中的重要一個環(huán)節(jié),對于穩(wěn)定生產(chǎn)、改善勞動條件,提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量、質(zhì)量等具有決定性的意義。若被控參數(shù)選擇不當(dāng),則無論組成什么樣的控制系統(tǒng),選用多么先進(jìn)的過程檢測控制設(shè)備,很難達(dá)到預(yù)期的控制效果。

因?yàn)橛绊懣刂茖ο笾底兓臄_動很多,并非所有擾動都必須加以控制,所以正確選定被控參數(shù)顯得尤為重要。選擇被控參數(shù)要根據(jù)配料生產(chǎn)工藝要求,深入分析生產(chǎn)工藝過程,找出對燒結(jié)礦的產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等具有決定性作用,能較好反映工藝生產(chǎn)狀態(tài)變化的參數(shù),這些參數(shù)又是人工控制難以滿足要求,或操作十分緊張、勞動強(qiáng)度很大,客觀上要求進(jìn)行自動控制的參數(shù),作為被控參數(shù)。

在此,必須指出自動配料控制系統(tǒng)中,直接參數(shù)的選擇并不是隨意的,通過生產(chǎn)工藝過程特征進(jìn)行深入分析,才能做出正確選擇。

7、JY-LW124閉環(huán)控制模塊PID控制參數(shù)的選定

PID控制器的參數(shù)整定不是唯一的,事實(shí)上比例、積分和微分三部分作用相互影響。為此,根據(jù)長期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),各種不同被控對象的PID的參數(shù)都有其固定的范圍。這就給現(xiàn)場調(diào)試提供了一個基準(zhǔn),在這個經(jīng)驗(yàn)特征的基礎(chǔ)上,結(jié)合JY-LW124閉環(huán)控制模塊的經(jīng)驗(yàn)值,我們使用湊試法確定了PID控制參數(shù)。

湊試法就是根據(jù)PID控制器各參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響長度,邊觀察系統(tǒng)的運(yùn)行,邊修改參數(shù)直到滿意。一般情況下,增大比例系數(shù)P會加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,有利于減少靜差。但過大的比例系數(shù)會使系統(tǒng)產(chǎn)生震蕩使穩(wěn)定性變差。減少積分系數(shù)I將減少積分作用,有利于減少超調(diào)使系統(tǒng)穩(wěn)定,但系統(tǒng)調(diào)節(jié)速度會變慢。增加微分系數(shù)D有利于加快系統(tǒng)的響應(yīng)趨勢。因此可以對參數(shù)進(jìn)行線比例,后積分,再微分的步驟進(jìn)行整定。在自動配料調(diào)節(jié)過程中,僅使用比例調(diào)節(jié)與積分調(diào)節(jié)就可以了。系數(shù)部分的整定遵循下述過程:

(1)比例部分整定:首先將積分系數(shù)I和微分系數(shù)D取零,即取消微分和積分作用,采用純比例系數(shù)P=1,觀察系統(tǒng)的響應(yīng),直至速度快,且有一定范圍的超調(diào)為止。如果系統(tǒng)靜差符合規(guī)定范圍的變化曲線以滿足生產(chǎn)要求,那么只需要用純比例調(diào)節(jié)即可。

(2)積分部分整定:如果比例控制系統(tǒng)的靜差達(dá)不到設(shè)計要求,這時可以加入積分作用。在整定過程中向小逐漸增加,積分作用就逐漸增強(qiáng),觀察輸出會發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)的靜差會逐漸減少直至消除。反復(fù)試驗(yàn)到調(diào)節(jié)速度滿意為止。這時的超調(diào)量會比原來加大,適當(dāng)降低一點(diǎn)比例系數(shù)P值即可。

經(jīng)過反復(fù)測試后,JY-LW124閉環(huán)控制模塊調(diào)節(jié)過程可以達(dá)到響應(yīng)走勢,實(shí)現(xiàn)自動配料系統(tǒng)得到快速調(diào)節(jié)控制的目的。在實(shí)際過程控制中,為使現(xiàn)場過程值在較理想的時間內(nèi)跟定SP值,如何確定選用何種控制或控制組合來滿足現(xiàn)場控制顯得十分重要。

8、結(jié)束語

自動配料正常穩(wěn)定運(yùn)行時燒結(jié)礦品位穩(wěn)定的首要條件,經(jīng)過改造實(shí)踐使用摸索出了符合生產(chǎn)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)運(yùn)行較以前可靠,性能穩(wěn)定,提高了配料準(zhǔn)確性,保證了燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)步提高,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時還減小了崗位人員的勞動量。

參考文獻(xiàn):

[1] 張奇志. 自動化技術(shù)[M].石油工業(yè)出版社

[2] 陳伯時. 電力拖動自動控制系統(tǒng)[M].機(jī)械工業(yè)出版社

[3] 王延才. 變頻器原理及應(yīng)用[M].機(jī)械工業(yè)出版社

作者簡介:

高云(1966-2) 學(xué)歷:本科? 性別:男? ?籍貫:甘肅武威

研究方向: 設(shè)備管理? ?職 稱:副高級工程師

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