武廣


摘要:通過對極復雜地質條件煤柱回收技術的研究和實踐,總結出了切實可行的回收技術,應用此技術可提高礦井煤炭資源的回收率,延長礦井的服務年限。
關鍵詞:煤柱;仰采;提高資源回收率
1.??? 前言
淮北石臺礦業有限責任公司石臺煤礦于1976年投產,主采3 煤層,煤種為主焦煤,設計產量60萬噸/ 年,最高年產量達150萬噸/ 年,經過45年開采,剩余可采儲量512.5萬噸,屬于資源枯竭礦山。為了減少各類煤柱損失,提高資源回收率,根據現場的地質情況,積極研究復雜地質條件下煤柱的回收技術,順利實現了巖漿侵蝕區回收煤柱,提高資源回收率。取得了較好的經濟效益和社會效益。
2.??? 工作面概況
Ⅱ3101工作面位于南一采區中段,為一水平南大巷保護煤柱,一水平回采結束后,準備回收該煤柱,Ⅱ3101工作面四周均為采空區,工作面走向長度564m,斜長126m,3煤層后3.6m,煤層傾角0°~27°,平均23°,童臺向斜從工作面中部穿過,工作面附近有392、Ⅰ42-4封閉不良鉆孔,切眼位置地面為龍河。該工作面受巖漿侵蝕影響,煤層頂部多蝕變為天然焦或被侵蝕為火成巖,厚0.2~1.2m,平均厚度0.6m;煤層局部含一層夾矸,厚0.1~0.3m。可采儲量32.6萬噸;工作面平面圖如下圖所示(圖1)。
該工作面直接頂為泥巖,厚6.3m,深灰色,致密塊狀,性脆。老頂為細砂巖,厚度5.9m,灰黑色,塊狀,含砂質不均。
直接底為砂質泥巖,厚4.3m,深灰色,微含炭質。
老底為細砂巖,厚13.2m,灰白色,中粒,石英為主,含細砂巖條帶,中厚層狀,性硬。
3.??? 方案的提出
Ⅱ3101工作面煤層受到童臺向斜影響,回采時必須先大角度俯采,過向斜軸部后進入大角度仰采,若采用普通傾斜長壁采煤法對該上山煤柱進行回收,仰采角度過大,無法保證安全回采,若采用走向長壁采煤法進行回采,則不能將上山煤柱完全回收。通過特殊三機配套和支架改造將能實現上山煤柱的安全回收。
4.??? 開采技術難度分析
4.1? Ⅱ3101工作面傾角大,煤機與溜槽,支架超前護幫防片工作十分重要,安全與機械現場管理上管理難度巨大。
4.2? Ⅱ3101工作面沿走向推進過程中,需過10處老巷,蹬空4 處,管理工作量大,管理較困難。
4.3? Ⅱ3101工作面為孤島工作面,周邊均已回采,且向斜軸部應力集中,支護難度增加,頂板管理困難。
4.4? 工作面前期俯采,后期工作面整體仰采,工作面回采角度轉換期間頂板管理難度隨之加大。
5.??? 技術方案研究
5.1? 煤機選擇
煤機在大角度仰俯采期間煤機滑靴是最易損的部位,所以在選擇煤機時我們對滑靴進行改造,采用可替換的不同高度的滑靴解決仰俯采期間滑靴易損問題;同時考慮到仰采角度最大27度的現場情況,煤機滾筒選擇小截深的,以改善煤壁片幫程度,減小頂板支護難度。
5.2? 支架選擇
在支架選擇上對初撐力與工作阻力提高一個檔次進行選擇,超前支護采用二級護幫,并且對支架立柱前進行改造,加裝防飛矸網板,提高仰采期間的安全防護等級。支架采用電液控,實現遠距離操作,將操作人員從威脅區域轉移到安全區域進行支架控制。
5.3? 特殊的安全技術措施
本工作面在回采前編制了俯采期間、俯采與仰采轉換期間及仰采期間的三個專項安全技術措施,措施中對主要幾個關鍵工序進行了詳細的規定,并且在關鍵地點設置了視頻監控,工序轉換要現場安全確認并舉牌示意。
6.??? 效果
Ⅱ3101工作面通過一系列的安全技術措施和有效現場管理,克服了煤焦混采、蹬空采煤、過老巷、俯采和仰采在向斜軸部的轉換等一系列技術難題,取得了成功,經報表統計,其累計采出量為336127噸,工作面回采率達93.6%,扣除原計算采出的煤量326077噸,天然焦累計采出量為10050噸,按目前主焦煤綜合煤炭市場價850元 /噸計算,可為石臺煤礦增加經濟凈收入10083.8萬元。
7.??? 結論
在極復雜地質條件下對上山煤柱進行回收是完全可行的,工作面采取的措施科學合理,能夠有效的解決在回采過程中的一系列技術難題,減少了煤炭資源的損失,緩解了采掘銜接矛盾,延長礦井服務年限,取得了良好的經濟效益和社會效益,對后期煤柱工作面的回采具有指導意義。
參考文獻:
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