何川,宋玉寶,馬云龍,王樂樂,卞子君
(西安熱工研究院有限公司蘇州分公司,江蘇蘇州215153)
國內燃煤機組超低排放實施后,煙氣中SO2排放濃度降至10~30mg/m3[1],但部分機組的SO3排放濃度高于SO2。SO3主要來自煤粉燃燒和選擇性催化還原(SCR)催化劑對SO2的氧化[2],是造成霧霾PM2.5的主要前體[3]。煙氣中的SO3會與氨氣反應生成硫酸氫銨[4],導致SCR 催化劑失活和空預器嚴重堵塞[5-6]。硫酸氫銨、硫酸銨等物質具有一定的黏性,在SCR 反應過程中會在催化劑空隙中不斷吸附、堵塞,在覆蓋催化劑表面活性位點的同時導致催化劑失活[2]。有研究表明[5],在275~330℃的溫度范圍內,SO3與NH3會大量生成硫酸氫銨,降低催化劑的脫硝反應性能,甚至迫使SCR 系統在低負荷時退出運行。因此,有效降低煙氣中的SO3濃度是環保要求,也是確保機組安全運行的必要手段。
國外在除塵器入口煙道噴射堿液控制SO3排放濃度[7],但煙道出現嚴重結垢問題。超低排放環保設施具有一定的SO3脫除能力[8],低溫電除塵器的SO3脫除效率高達85%以上[9],濕法脫硫系統的脫除效率約50%[10]。針對硫酸氫銨問題,國內在SCR入口煙道噴射堿液進行了SO3脫除示范研究[3,11],但堿液可能會加劇催化劑化學失活。
為探究堿基粉體在SCR 入口300~400℃煙氣內噴射脫除SO3的可行性,本文在實驗室搭建了煙氣SO3脫除綜合實驗臺架,模擬SCR 入口煙氣參數,開展了堿基吸附劑噴射脫除SO3及SCR催化劑硫酸氫銨生成溫度受SO3濃度的影響等實驗研究。
堿基吸附劑粉體噴射脫除SO3綜合實驗臺架系統如圖1 所示,主要包括配氣系統、SO3發生器、吸附劑噴射、SO3脫除反應器、SCR 脫硝反應器以及尾氣處理等系統。配氣系統能夠精確模擬SCR入口煙氣NO、SO2、N2、NH3、H2O 和O2等組分,煙氣流量可控制為0~25m3/h。在內置高活性V2O5基SCR 催化劑的SO3發生器內,煙氣中SO2被轉化成SO3,控制發生器溫度(控溫范圍為300~400℃)可穩定產生10~60μL/L濃度的SO3煙氣。堿基吸附劑粉體經螺旋式給料機進入模擬煙氣。SO3脫除反應器煙道長14m,采用多級加熱和伴熱系統控制煙氣溫度穩定。SCR脫硝反應器內置蜂窩催化劑進行硫酸氫銨生成溫度測試。尾氣排放前經旋風分離器和堿液池進行處理。
實驗所用堿基吸附劑包括氫氧化鈣Ca(OH)2、氧化鈣CaO、氫氧化鎂Mg(OH)2、氧化鎂MgO。四種分析純化學試劑由Adamas-beta 公司生產,粒度為200目,應用前在烘箱95℃干燥12h。
SCR 脫硝反應器內的催化劑為6×6 孔蜂窩式,尺寸為1000mm×50mm×50mm。
材料BET比表面積采用Quantachrome公司生產的Nova 2000e比表面積和孔隙度綜合分析儀進行N2等溫吸附-脫附曲線測定,由Brunauer-Emmett-Teller 方程計算。 表面官能團采用Bio-Rad Laboratories 生產的FTS-6000 傅里葉紅外光譜儀(FTIR)測定。
實驗在特定煙氣條件下進行,模擬的SCR 入口煙氣參數如表1所示。

圖1 SO3脫除綜合實驗臺架系統

表1 實驗參數
同時在SO3脫除反應器進出口采集SO3煙氣樣本,利用化學滴定法分析樣品中的硫酸根離子濃度,根據所測量的O2濃度和煙氣流量,計算煙氣中SO3濃度[12]。
堿基吸附劑對SO3的脫除效率由式(1)計算。

式中,ηSO3為SO3脫除效率,%;CSO3,in為反應器入口煙氣SO3濃度,μL/L;CSO3,out為反應器出口煙氣SO3濃度,μL/L。
SCR催化劑毛細微孔內生成硫酸氫銨時,催化劑活性會降低。在NH3/NO 摩爾比為1.0 反應條件下,測試脫硝反應器進出口煙氣NOx濃度,計算脫硝效率[式(2)]和催化劑活性[式(3)]。以反應初始活性k0為基準,可通過相對活性k/k0的變化判斷催化劑內是否生成了硫酸氫銨。

式中,ηNOx為NOx脫除效率,%;CNOx,in為反應器入口煙氣NOx濃度,μL/L;CNOx,out為反應器出口煙氣NOx濃度,μL/L;k為催化劑活性,m/h;AV為煙氣流量與催化劑接觸面積的比值,m/h。

圖2 SO3脫除效率
圖2為350℃煙溫下的堿基吸附劑脫除SO3實驗結果,煙氣中吸附劑濃度為200mg/m3,Ca(OH)2、CaO、Mg(OH)2、MgO與SO3的摩爾化學計量比分別為1.7、2.3、2.2 和3.2。實驗結果顯示,在2s 停留時間下,Mg(OH)2的SO3脫除效率(48.7%)最高,次之為Ca(OH)2,CaO 最低(22.1%)。整體而言,Ca 基吸附劑的吸附效率低于Mg 基吸附劑,其中Ca(OH)2吸附效率低于Mg(OH)2,CaO吸附效率低于MgO。這一實驗結果與其他學者的相關研究結果一致[12]。除此之外,氫氧化物的SO3吸附能力明顯優于氧化物吸附劑。氫氧化物在吸收SO3的同時會生成H2O 和硫酸鹽,在高達300℃以上的煙氣條件下H2O會不斷揮發,在吸收劑表面形成孔隙,更有利于進一步發生SO3的吸附反應[13]。
堿基吸附劑濃度提高到600mg/m3,Ca(OH)2、CaO、Mg(OH)2、MgO 與SO3的摩爾化學計量比分別提高到5.1、6.9、6.6 和9.6,實驗結果見圖3。除CaO 外,其他三種吸附劑的SO3脫除效率都大于85%,其 中Mg(OH)2最 高 為95.4%,Ca(OH)2為86.2%。除吸附效率有了大幅度提升外,不同吸附劑在圖2、圖3所示實驗中的吸附能力變化趨勢一致。因此可以判斷,4種吸附劑在模擬煙氣中脫除SO3的能力大小可排序為Mg(OH)2>MgO≈Ca(OH)2>CaO。

圖3 SO3脫除效率

圖4 SO3脫除效率
圖4為180℃煙溫下的SO3脫除實驗結果,吸附劑濃度為600mg/m3。結果顯示,反應溫度降低,堿基吸附劑的SO3脫除效率下降,但Mg(OH)2的SO3脫除效率仍然最高,為84.6%,次之為Ca(OH)2。
綜上所述,堿基吸附劑粉體能夠有效脫除煙氣中的SO3,堿基氫氧化物的性能優于堿基氧化物,且鎂基吸附劑性能優于鈣基吸附劑。
以SO3脫除效率最好的Mg(OH)2為對象,采用BET、FTIR 等表征手段對反應前后的吸附劑進行分析。BET 測試結果顯示,新鮮Mg(OH)2顆粒的比表面積為10.2m2/g,實驗后降低到7.6m2/g。傅里葉紅外(FTIR)測試結果如圖5 所示,圖中波數為3478cm-1、3530cm-1、3649cm-1處的特征峰為O—H彎曲振動,歸屬于H2O[14],波數為1123cm-1處出現了SO24-的特征峰[14]。可見SO3脫除實驗后,吸附劑樣品表面H2O含量大幅增加,且SO24-為SO3脫除反應產物,堿基吸附劑脫除SO3為非催化氣固化學反應,這與文獻[13]的研究結果吻合,反應過程可由式(4)表示。


圖5 Mg(OH)2吸附劑實驗前后FTIR表征結果
在煙氣溫度過低情況下,SCR催化劑會因毛細微孔內生成硫酸氫銨而失活[15]。在Mg(OH)2脫除煙氣中SO3實驗的基礎上,進一步開展了SO3濃度對SCR 催化劑硫酸氫銨失活的影響實驗。Mg(OH)2吸附劑噴射前煙氣中SO3體積濃度為35.0μL/L,不同溫度下吸附劑噴射后煙氣中SO3體積濃度如表2 所示。NH3/NO 摩爾比為1.0,Mg(OH)2堿基吸附劑濃度為600mg/m3。SCR 脫硝反應器內的煙氣溫度從300℃開始,每3h 降低10℃;降溫實驗末段在250℃條件下運行3h 后升溫至310℃,以判斷催化劑失活后的恢復特性。圖6所示為堿基吸附劑噴射前SCR 催化劑在250℃條件下失活后的FTIR 譜圖。低溫失活后的SCR 催化劑明顯出現了位于1055cm-1、1132cm-1、1203cm-1處的特征峰。其中位于1132cm-1、1203cm-1的峰歸屬于S==O鍵的對稱伸縮振動,位于1055cm-1的峰歸屬于S—O 鍵的彎曲振動,以上特征峰均屬于催化劑表面沉積的硫酸氫銨[18]。由此證明了低溫失活后的SCR催化劑表面有硫酸氫銨沉積。

表2 吸附劑噴射后煙氣中SO3體積濃度

圖6 低溫失活SCR催化劑樣品的FTIR表征結果

圖7 吸附劑噴射前后SCR催化劑硫酸氫銨生成溫度
實驗結果(圖7)顯示催化劑相對活性的變化趨勢具有以下特征:①在硫酸氫銨生成前(300~280℃),催化劑活性k在每個溫度保持不變的時間段內部基本不變,但隨溫度的降低而降低[16];②堿基吸附劑噴射前,煙氣中SO3濃度較高,在280℃溫度區間(運行時間為7~10h),催化劑相對活性開始輕微降低,k/k0從0.96 降低到0.93,表明催化劑已因毛細微孔內生成硫酸氫銨而開始失活,在270~250℃溫度區間相對活性降低速率加快,降溫實驗末期(運行時間18h,煙氣溫度250℃)的活性系數已降至0.61;③Mg(OH)2吸附劑噴射后,煙氣中SO3濃度降低到3μL/L 左右,催化劑相對活性從260℃開始顯著降低,表明有硫酸氫銨開始生成,降溫實驗末期(運行時間18h,煙氣溫度250℃)的活性系數僅降至0.84。實驗運行18h 后,不論是否進行吸附劑噴射,催化劑均有所失活,之后升溫至310℃持續運行6h,發現催化劑活性會隨著煙溫的上升而迅速恢復。這是由于煙溫上升使得硫酸氫銨重新分解,進而使催化劑活性得以恢復[17]。由上可見,堿基吸附劑脫除煙氣中SO3后,可使SCR 催化劑的硫酸氫銨生成失活溫度從280℃大幅降低至約260℃,有助于拓寬SCR 安全噴氨運行溫度下限,減輕SCR 脫硝系統對機組調峰深度的限制。
本 研 究 以Ca(OH)2、CaO、Mg(OH)2、MgO 四種吸附劑為對象,開展煙氣SO3中試脫除實驗和SCR 催化劑硫酸氫銨生成溫度實驗,可得出以下結論。
(1)堿基吸附劑粉體能夠在中低溫下脫除煙氣中的SO3,脫除效率約25%~95%,受吸附劑種類、化學計量比和溫度的影響。
(2)堿基吸附劑脫除煙氣中SO3后,可拓展SCR催化劑安全噴氨運行溫度下限,挖掘機組調峰深度。