李曉晨
(山西工程科技職業大學,山西晉中 030619)
以“互聯網+”為代表的新興思想理念對傳統的制造模式造成巨大沖擊。為應對挑戰,發達國家首先提出“工業4.0”,力圖維持工業發展優勢[1];新興發展中國家以低成本優勢搶占傳統制造市場。我國制造業由傳統的大量生產模式逐漸向精益生產方式轉變,產業升級成為發展的必然趨勢。20世紀90年代初,沃麥克等[2]總結豐田公司的成功經驗,創造性地提出“精益生產方式”概念。目前,精益生產方式不僅局限于制造業,也被應用于冷鏈物流、冶金以及服務等領域[3]。有效提高效率。文章選擇某企業35AF型號空調外機生產線為研究對象,結合價值流與基礎IE方法,提出改進方案并實際驗證,確保方案的科學有效性。
某企業35AF生產線工作單元現狀價值流圖涉及銷售、管理、生產制造、供應商等多方面物流與信息流。根據公司內部信息管理系統數據及采用秒表法測取的生產數據,得到35AF生產線相關數據信息。
各工位裝配時間如表1所示。

表1 各工位裝配時間
根據分析,35AF生產線的產線增值時間AT為1309.9s,非增值時間UT為330.83h,產線增值比為:

經計算得,產線增值比為0.11%,浪費情況嚴重。
該廠采用推動式生產模式,后工序需要在前工序完成后進行,生產進度控制不合理導致制品導風板、底盤、面板、面框庫存超2d,成品超市內產品積壓超過3.7d,造成不必要的庫存浪費。分析生產過程,35AF產品組安排兩條產線,造成生產資源浪費和UPPH較低等問題;車間內部工序存在斷點,主要出現在電子AI、SMT、DIP工序存以及高沖、穿片、脹管工序,不利于生產連續流的實現;注塑機臺換型時間2h,電子AI、SMT換型時間超過10min,影響工序對接。
(1)訂單需求改善。
將生產模式變推動為拉動,將產品推動為核心變為以訂單拉動為核心。銷售科收到的訂單信息將直接輸入OMS系統,反饋至計劃科;計劃科接到訂單信息及銷售科30/60/90的訂單預測信息,通過AFS、APS系統制定(每日)采購計劃、主生產計劃及各車間作業計劃,將計劃反饋至供應商及制造車間。
(2)物料需求改善。
連續流具體改善明細如表2所示。

表2 連續流具體改善明細
對占用庫存較大的物料,建立FIFO通路,盡量按照生產節拍進行配送。生產線上不得長時間存放過多的物料及制品,以免占用過多生產空間,造成作業不便。
35AF內機裝配線屬于U型生產線,單純建立拉動超市易使產線變為孤島式作業[4]。配送人員需要根據現場的生產情況,利用AGV小車進行物料配送,充分將線下超市與物流配送線上相結合。
(1)精益布局改善。
35AF生產線各工位間的物料通道距離長且存在交叉,會降低作業效率,長距離的搬運可能導致不良品率增大。基于總體最優化原則并結合實際情況,對產線布局進行改善。原廠地注塑車間空凈搬到9號廠房,可以節約740m2的場地資源;將注塑部裝及真空箱貼近總轉約15m,可以有效減少庫存,實現連續流;電子配送距離縮短465m,調整后物料緊貼線邊,有利于AGV小車運作,來料物流較大且交叉時,需要對小車的運作路線進行詳細規劃。
精益布局改進如圖1所示。

圖1 精益布局改進
(2)作業改善。
以方法研究為手段,以動作經濟原則為指導思想,對某企業35AF生產線中瓶頸工序進行改善。針對35AF生產線上的個別工位作業時間不均衡現象,根據測算得出各工序理想人員狀態參數,對問題工序進行拆分合并。
生產線工序調整如表3所示。

表3 生產線工序調整
(3)“超長工序”換膜改善。
SMED是實現拉動式生產的重要工具之一,降低生產線作業時間,必須將工序中不同模具的快速切換的換型時間控制在合理的范圍內。對換型崗位進行改善,減少物料庫存,降低批量生產中的出錯頻率,通過SMED方法提升生產線的柔性制造能力。
35AF生產線電子AI、SMT換型時間超過10min,影響工序的對接,現調整為5min;注塑機需進行不同產品型號的切換、換型時間總計2h,現調整為0.5h。
以35AF產品組為研究對象,在局部優化的基礎上,通過引入“看板管理”“連續流”“成品超市”“先進先出通路”等[5]概念與手段,對生產運行過程中的浪費點進行優化。
(1)35AF產線效率有效提升,生產交付周期縮短,產能得到大幅提升。
運用ECRS原則將生產工序由21道減少為18道,工序浪費時間由172.1s降為72.6s,生產線平衡率由62.5%上升為75.6%。運用5S管理理論對物料布局進行優化改善,使生產線更加有序,搬運距離由8700m降為715m,交貨周期由13.8d下降為4.9d,加工效率優化幅度達到259.5%,搬運距離優化幅度92%,解決了時間浪費、作員作業疲勞、效率低下、安全隱患等問題。
(2)經濟效益提升約1911.28萬元。
35AF裝配線通過工位調整后由28人下降至24人,倉儲面積下降740m2,每月共節省費用約為2.08萬元;改善后產品月產量由3.8萬件增至5.5萬件,每件產品單價為2300元,改善后毛利潤增加1909.2萬元,為公司帶來顯著經濟效益。
以精益生產各項相關理論為主要依據,指出企業對精益生產線不斷改進的必要性。以某企業35AF型號空調外機生產線為例,在熟悉公司生產現狀的基礎上,對其進行精益改善研究,為企業進一步確保生產線高效運行奠定基礎。在生產過程中秉承持續改進的思想、不斷改進生產線、消除浪費,才能最終實現生產過程的精益化,在市場競爭中持續、穩定、健康的發展。