張也,雷昭
(安徽工業大學,安徽馬鞍山243000)
我國每年副產的焦爐煤氣大部分均以火炬的形式排放,造成了極大的能源浪費和環境污染。焦爐煤氣利用價值高,且焦爐煤氣制甲醇技術應用廣泛。但我國現有焦爐煤氣制甲醇裝置能耗較高,因此本文建立了焦爐煤氣制甲醇工藝模型,并對全流程進行了系統分析及優化,以期為甲醇工業在節能降耗等方面提供技術參考。
根據焦爐煤氣制甲醇工藝的特點,選擇了合適的反應器類型和操作條件,利用Aspen Plus軟件建立了焦爐煤氣制甲醇工藝模型,如圖1所示。

圖1 焦爐煤氣制甲醇Aspen Plus流程圖
經預處理的焦爐煤氣通過輸送、換熱后,加壓升溫至精脫硫反應器進行精脫硫。凈化后的焦爐煤氣混合O、CO、中壓飽和蒸汽后進入重整反應器制備合成氣,所制備的合成氣經壓縮換熱后進入甲醇合成反應器,反應器出口氣經氣液分離后,一股氣體循環至合成反應器,另一股氣體作為馳放氣進行回收,分離后的粗甲醇液體送往甲醇精餾單元。

表1 轉化單元和重整單元模型驗證
轉化氣中甲烷體積含量低于5%,合成氣氫碳比為2.0 左右,滿足設計規定;且該模擬結果與文獻值相近,因此該模型合理可用。


通過結合熵的能量守恒定律,可以得到系統的平衡:



甲醇合成反應為強放熱反應,冷卻劑溫度會極大地影響工藝結果,因此分析了冷卻劑溫度對馳放氣、甲醇產量的影響。

圖3 冷卻劑溫度對甲醇產量和循環氣的影響
如圖3 所示,隨著冷卻劑溫度升高,甲醇產量先增加后減少,未反應的循環氣體量則相反,且冷卻劑溫度為200℃時兩者達到峰值。在此冷卻劑溫度下循環氣體的壓縮功耗最小;此外甲醇產量達到最大,甲醇合成單元的輸出會增大。


表2 甲醇合成單元優化前后對比

(2)按照能量梯級利用的原則,對甲醇合成單元的冷卻劑溫度進行了優化,優化后,損失減少4.2 MW,效率提高1.5%。