孟向陽 (蒙城縣水利局次淮河工程管理所,安徽 亳州 233500)
某供水工程的改擴建既包括取水工程,又包括供水工程。其取水工程當中,具體組成包括庫內、庫尾的集水池,設置在兩岸的側向入滲集水廊道、引水箱涵還有匯水池。在取水工程中,處理其泵站副廠房地基時,選擇的是鉆孔灌注樁。廠房位置距主河槽僅20m。因所在地形較陡,工程的地面高程基本在594.3m~606.1m,無法滿足設計要求,故而通過人工方式做半填半挖處理,對于坡根處展開削坡開挖處理,自臨河區取土進行回填,筑成平的前高程為603m。
本實驗中先通過燒毛處理將濾料表面的纖毛燒掉,通過壓光改善表面結構,使濾料表面光滑、平整、厚度均勻,利于清灰,減少孔徑大小,粉塵不易進入濾料深層,提高濾料使用壽命及過濾效果。
第①層是以卵礫石、低液限黏土與碎塊石為主,厚8.4m的雜填土,結構并不緊湊,局部含漂石,存在架空現象。通過動力觸探試驗得到的錘擊數在3~18之間,其均值為12.3,修正后的錘擊數為2.9~17.3擊,均值為11.7。
第②層是厚3.4~7.5m的卵石混合土,結構并不緊湊,具備較大含泥量,局部含大量泥礫,通過動力觸探試驗得到的錘擊數在7~20之間,其均值為11.3擊,修正后的錘擊數為5.4~19.1,其均值為9.6。
第③層是厚1.0~5.2m的低液限黏土,呈現灰褐色,局部含礫,結構并不緊湊,狀態在軟塑~可塑程度;修正后得到的天然密度在1.74~1.83g/cm之間,其均值為1.79g/cm;干密度經修正后為1.36~1.49g/cm,其均值為1.44g/cm;孔隙比基本在0.613~0.763;具有中等壓縮性,每MPa的天然壓縮系數基本在0.18~0.31之間;飽和狀態下,摩擦角準18.1°~20.6°,快 剪 凝 聚 力 16.0~22.5kPa。
第④層3.1~14.9m厚,是結構相對較為密實的卵石混合土,卵礫石基本呈次棱角~次圓狀,成分大部分是灰巖,分選不佳,局部存在架空問題;漂卵石占比在18.35%~57.35%之間,礫粒占比在27.4%~62.6%之間,砂粒占比在8.10%~44.90%之間,粉黏粒占比在0.81%~15.40%之間,不均勻系數基本在13.8~643.0間,曲率系數基本在0.1~26.0間。通過動力觸探試驗得到的錘擊數在6~20之間,其均值為13.0,經過修正后的錘擊數在4.3~13.6之間,其均值為9.2。
SPF級BALB/c雌性小鼠,4~6周齡,購自湖南斯萊克景達實驗動物有限公司,實驗動物生產許可證 號 SCXK(湘 )2013‐0004,動 物 合 格 證 號43004700025656。動物自購買之日起,在光暗周期為12 h/12 h環境中適應性喂養5 d,自由獲取食物與水。
因副廠房部分的基礎底始終高程為603.25m,天然地基以雜填土為持力層,成分較為雜亂,結構也不緊湊,且存在架空現象,屬欠壓密土,其承載力也不夠高,達不到工程要求,其下第②層和第③層,結構同樣不夠緊湊,也達不到承載力要求。故而必須對地基展開處理。按下表對幾種常用的地基處理施工方案做比對。經評審后,最終選擇鉆孔灌注樁方案對地基實施處理。
從上述數據來看,配電網重構后,該網絡的功耗從重構前的511.4 kW下降到了466.1 kW,從圖5中來看,網絡中的第9個節點為電壓最低點,重構前為0.968 p.u,重構后為0.971 p.u。可見經過算法重構將系統的功耗降低又改善了電壓質量。驗證混合GA-PSO對配網重構的優越性。
將該值代入2008版《建筑樁基技術規范》中,按公式 N=848kN<R=939.5kN說明承載力可以符合要求。
按2008版《建筑樁基技術規范》展開計算,可得單樁承載力在豎向上的極限值。

地基處理的施工方案比對

ZK14-4地質土層分布
由表4可知,該模型的F值為29.59,Prob>F值的概率小于0.0001,表明模型顯著,精確度高,模擬效果好。當變量的Prob>F值的概率<0.05時,認為該項對模型影響顯著χ1, χ2,χ3,χ2χ3 , χ12, χ22, 對脫水量影響顯著,其中微波作用時間和微波功率χ1,χ2,χ12, χ22對脫水量的影響顯著,表明影響因子對響應值不是簡單的線性關系;而物料量影響不顯著。
樁徑d一般在600~1200mm之間,該工程中取為700mm。要求以承載力比較高的土層當作持力層,本工程選擇④層土為鉆孔灌注樁的持力層,要求灌注樁進入第④層中的深度為1.75m,樁體有效長度均值為17.5m。布樁時要求一柱一樁,樁數確定為24。

式中Q為單樁承載力在豎向上的極限標準值;Q是承載力極限中的標準側阻力;Q是承載力極限中的標準端阻力;u表示樁截面的周長(m);q是樁側第i層土體的標準阻力極限值,若當地無可參考經驗時,需要按2008版《建筑柱基技術規范》規定取值;l表示樁周第i層厚度;q是樁端的標準極限阻力值,若無可參考經驗時,同樣按2008版《建筑樁基技術規范》取值;A表示樁端面積。
按照2008版的《建筑樁基技術規范》對單樁承載力的豎向特征值展開計算。

式中R為單樁承載力的豎向特征值;K表示安全系數,取值為2。
建立三個機制,首先是領導協調機制,縱向上加強領導,橫向加強聯系。其次是網絡運行機制,建立黨建工作目標責任制,明確黨支部領導核心、統籌協調、管理服務作用。明確網格黨支部“示范引領、組織協調、關愛黨員、聯系群眾”四項主要職能,每周召開一次黨支部例會保持信息互通。再次是黨員管理機制。通過網格,將在職黨員、離退休黨員教育管理全覆蓋。
按上圖對ZK14-4地質土層分布進行承載力驗算。
泵站副廠房為三層與二層復合的鋼混框架結構,其平面尺寸長30m,寬16.2m,其圍護結構墻體選擇的是燒結多孔磚。通過PKPM結構計算軟件展開計算,在標準組合荷載效應工況下,其承重柱的軸向承力最大值為848kN。



泥漿護壁鉆孔灌注工藝噪音低、幾乎無振動、擾動小。其流程為:先測量放線,然后移動鉆機使其就位,接著就鉆孔、注泥漿,然后邊下套管邊鉆孔、成孔后排渣、清孔,將鋼筋籠吊放好,清底后插入導管,澆混凝土,然后將導管拔出,將樁頂鋼筋插入,即可成樁。
①組織施工人員開展相關技術培訓,使其應用于水箱涵施工技術的能力提升,從而能夠對施工中各種可能出現的問題及時應對[4];②對施工人員的職業道德素質進行提升,使其在施工期間能夠將施工技術的操作規范嚴格貫徹落實,不以敷衍心態工作和偷工減料,以高度的工作責任心認真履行自身職責[5];③嚴謹選用相關專業技術人才,施工技術人員的能力和水平需達到一定標準,堅持要求施工技術人員持證上崗從而將整體的施工團隊素質提升。
①現場測量樁位基準點,并通過另一點做校核,控制偏差在10cm內。
第⑤層是170m厚的寒武系中統張夏組厚~巨厚層鮞狀夾薄層灰巖,其主要成分是泥質條帶灰巖,具有堅硬的巖性,包含1~3m厚的強風化層,5~15m厚的弱風化層。地下水位在勘察期間保持在11.7~13.2m埋深處,高程因水庫蓄水位影響而在590.39~591.85m之間波動。
②鉆機必須平穩就位。為控制好孔深,機架上或機管上必須做相應標尺。
③鉆到某深度時需要暫時停鉆,向孔內注入預先調好密度的泥漿,再繼續鉆進。成孔后的垂直度偏差要求在1%內。
④工程中清孔2次,成孔后,清孔1次;鋼筋籠吊放好后,澆混凝土前再次清孔。
⑤二次清孔時,一定要用稀漿換出孔內濃漿。澆混凝土期間,導管一直埋于混凝土中,不可將其提出。
通過SPSS19.0軟件分析和處理本次研究數據,計量資料用均數±標準差(±s)表示,計數資料用百分數(%)描述,行卡方檢驗,獨立樣本t值檢驗組間對比,對比差異用P值表示,若P<0.05,則統計學意義成立。
施工28d后,采用低應變動力檢測法檢測樁身是否完整。按所測波形特性,參照混凝土強度要求,將其分成四類:樁身基本保持完整為一類;缺陷輕微為二類;缺陷明顯為三類;缺陷嚴重或斷樁為四類。檢測時按10%抽樣,要求至少取10根樁,共實測了10根,其樁縱波曲線具有較好規律性,樁間無異常反射波,無明顯質量問題,均為完整的一類樁。隨機取3根做單樁靜載試驗,測得其特征值在939.5kN以上,符合設計要求。由試驗可知:其樁基承載力與質量均符合設計要求,說明本次設計的鉆孔灌注樁基礎安全合理。
實踐證明,鉆孔灌注樁用于水利工程地基處理完全可行。其施工技術成熟可靠,可強化承載力,降低沉降變形,在多種復雜地基中適用。