王蓓蓓,孫佳偉,周寧娟,程 玲,吳鯤海
(上海易湃環境工程技術有限公司,上海 200030)
高速發展的制藥工業導致藥品種類不斷增多,不同藥品的生產工藝也日漸復雜,工藝過程中排放的廢水組成也日漸多樣化[1]。這些制藥廢水通常具有成分多樣、有機物和鹽分高、色度和毒性大等特點。制藥廢水中的污染物質大部分屬于難生化降解的污染物,可在環境中留存相當長的時間[2-3]。這些種類繁多、成分復雜的制藥廢水,在處理過程中面臨巨大的挑戰,成為我國污染最嚴重、最難處理的工業廢水之一[4-5]。
生物法是目前最常用的制藥廢水處理方法,但由于廢水具有復雜的特點,在采用生物法時廢水中的有機污染物會抑制微生物的生長,加大了生物處理的難度,難以達到預期的處理效果。學者們發現,內電解技術[6]、Fenton氧化技術[7]、臭氧氧化技術[8]、光催化氧化技術[9]、超臨界水氧化技術[10]等工藝可以用于制藥廢水的預處理,降低有機物含量。且工程應用結果表明,難處理制藥廢水經以上技術預處理后,廢水毒性降低,可生化性提高,可進一步經過生化處理后達標排放。
本研究所選取的廢水廠主要產品包括原料藥、醫藥中間體、精細化學品。廢水中的有機物主要包含甲醇、乙醇、甲苯、六甲基二硅烷、愈創木酚、a-氯甘油、乙二醇二甲醚、異辛烷和氯仿等,采用臭氧催化氧化工藝僅有20%~30%的去除率,采用Fenton試劑氧化技術也只有35%~45%的去除率,遠遠達不到處理要求。
本研究采用高級催化氧化工藝處理制藥廢水,高級催化氧化是由催化還原-催化氧化組成的技術。催化還原填料以鐵碳微電解填料為主體系,同時添加Cu、Al等活性金屬,構成多元微電解體系,可對特征污染因子進行還原。催化氧化在催化還原基礎上加入H2O2,形成Fenton體系,依靠Fenton反應產生的羥基自由基的強氧化性,無選擇性的將有機物最終分解成CO2、H2O。
1.1.1 試驗用水
本試驗所用廢水為某藥廠處理工藝的調節池出水,原水水質情況如表1所示,原水高COD、高鹽、呈堿性。

表1 廢水水質特征Tab.1 Wastewater Characteristics
1.1.2 試驗填料
采用上海易湃環境自主研發創新ACO型催化還原填料,固體,呈2 cm球狀。
儀器:pHS-25數顯式pH計(上海雷磁)、1 000 mL玻璃燒杯、DRB200消解儀(哈希)、L5S系列紫外可見分光光度計(上海儀電精科)。
藥劑:硫酸(AR)、氫氧化鈉NaOH(AR)、陰離子型聚丙烯酰胺PAM(AR)、30% H2O2(AR)、快速消化COD溶液(哈希)。
檢測方法:pH采用玻璃電極法(GB/T 6920—1986),色度采用稀釋倍數法(GB 11903—1989),COD采用快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007),含鹽量采用重量法(HJ/T 51—1999)。
本次試驗選取合理范圍內的運行參數進行測試。催化還原反應根據進水pH、固液比、反應時間3個因素進行正交試驗,通過正交規律,確定催化還原段合適的工藝參數。催化氧化反應采用單因素試驗,確定H2O2藥劑濃度和反應時間對COD去除效果的影響。整體工藝流程如圖1所示。

圖1 試驗工藝流程Fig.1 Flow of Test Process
1.3.1 催化還原正交試驗
采用靜態分批試驗:反應器為1 000 mL的玻璃量筒,底部放入微孔曝氣器,維持曝氣攪拌,根據試驗設計方案調節pH、固液比、反應時間。
正交試驗進行如下設計:本試驗設計的考察對象共包括3個,分別是進水pH(A)、固液比(B)、反應時間(C)。設計一個“3因素、3水平”的試驗,以COD去除率為評價指標,分析討論不同因素對COD去除率的影響。設計的因素、水平如表2所示。

表2 正交試驗設計水平Tab.2 Design Level of Orthogonal Tests
根據“3因素、3水平”設計的試驗如表3所示。

表3 正交試驗Tab.3 Othogonal Tests
取原水700 mL,維持一定的曝氣,如表3所示,分別控制進水pH、固液比、反應時間。反應結束后加入NaOH調節pH值至9,加入適量PAM溶液,緩慢攪拌至出現明顯絮狀物,靜置30 min后,取上清進行測試。
1.3.2 催化氧化單因素試驗
采用靜態分批試驗:根據催化還原試驗正交結果,在pH值為3、固液比為2∶1、反應時間為120 min條件下進行催化氧化試驗。將同一批催化還原試驗的出水,倒入200 mL燒杯中,底部放置微孔曝氣器。采用單因素法評估H2O2投加量和反應時間對COD去除的影響。
H2O2加入量對COD去除率的影響:取催化還原反應后的廢水200 mL,直接加0、1%、2%、3%、4%、5%的H2O2,開啟曝氣,控制時間為60 min。反應結束后,用32% NaOH溶液調節pH值至9左右,加入適量PAM溶液,緩慢攪拌至出現明顯絮狀物,靜置30 min后,取上清進行測試。
反應時間對COD去除率的影響:取催化還原反應后的廢水200 mL,加入4%的H2O2,開啟曝氣,控制曝氣反應時間為30、60、90、120、180 min。反應結束后,用32% NaOH溶液調節pH值至9左右,加入適量PAM溶液,緩慢攪拌至出現明顯絮狀物,靜置30 min后,取上清進行測試。
按L9(33)正交表(表3)進行正交試驗,通過極差法確定各影響因素主次順序和最佳組合。試驗結果如表4所示。

表4 正交試驗結果Tab.4 Results of Othogonal Tests
k1、k2、k3代表各個因素在不同的水平條件下所對應的COD去除率平均值(kA1,A因素在1水平下對應的試驗指標平均值,即在pH值為2的條件下,試驗1、試驗2、試驗3的COD去除率平均值)。極差表示同一個因素在不同水平條件下COD去除率的最大值與最小值的差[11](即kA1、kA2、kA3之間最大值和最小值的差),由此可表征一個因素對COD去除率的影響程度。當某種因素在不同值下對COD去除效果影響較大,極差則越大。因此,極差的大小可以表征不同因素對COD去除率影響的顯著性,極差大,則影響大,可作為主要因素[11]。本次正交試驗各指標的平均值如表5所示。
由表5可知,不同要素對COD去除效果影響的大小為:固液比>初始pH>反應時間,其中,固液比是影響COD去除率的最主要因素。另外,kA1>kA2>kA3,說明pH越低,COD去除率越高;kB1 表5 正交試驗的各指標平均值Tab.5 Average Value of Each Index in Orthogonal Test 2.2.1 氧化劑加入量對COD去除率影響 H2O2的加入量對廢水COD濃度和總去除率的影響如圖2所示。原水中CODCr為25 800 mg/L,經過催化還原后CODCr為14 000 mg/L,去除率為45.7%。催化氧化段H2O2加入量為0、1%、2%、3%、4%、5%,對應CODCr含量分別為14 000、8 589、8 026、7 462、6 899、7 141 mg/L,去除率分別為45.7%、66.7%、68.89%、71.1%、73.3%、72.2%。 圖2 H2O2投加濃度對CODCr去除影響Fig.2 Effect of H2O2 Concentration on CODCr Removal 由圖2可知,在不添加H2O2時,催化還原段CODCr去除率僅為45.7%。在催化還原基礎上進行催化氧化,隨著H2O2濃度的增大,COD的去除率先增大后減少。在H2O2投加量為0~4%時,隨著H2O2濃度的加大,CODCr去除率從45.7%增加到73.3%,繼續增加H2O2投加量至5%,COD去除率開始降低。這是因為在H2O2濃度較低時,隨著H2O2濃度的增加,產生的·OH增加,·OH全部參與了與有機物的反應,使COD去除率較高。隨著H2O2投加量的進一步增加,COD去除率開始下降,其原因可能包含以下3點:(1)H2O2不僅會產生·OH,同時又是·OH的清除劑,過量的H2O2可與·HO反應,降低了溶液中·HO的濃度[12];(2)在反應初始階段,過高濃度的H2O2迅速把Fe2+氧化成Fe3+,使反應在Fe3+的催化下進行,導致可作為催化劑的Fe2+及中間產物[Fe(O2H)2+、Fe(OH)2]的量減少,因此,Fenton反應產生的·OH數量也會減少,對COD去除產生不利影響[12];(3)反應結束后,多余的H2O2在測定COD的過程中,由于加熱會分解產生O2,消耗了測試時氧化劑的用量,使得COD升高[13]。綜合考慮處理效果和運行費用,確定H2O2的加入量為4%。 2.2.2 反應時間對COD去除率影響 反應時間對廢水中COD濃度和總去除率的影響如圖3所示。原水CODCr為25 800 mg/L,經過催化還原后CODCr為14 000 mg/L,去除率為45.7%。在H2O2投加量為4%,催化氧化時間為30、60、90、120、150、180 min時,對應CODCr含量分別為7 825、6 899、6 336、6 094、5 877、5 772 mg/L,去除率分別為69.7%、73.3%、75.4%、76.4%、77.2%、77.6%。 圖3 反應時間對CODCr去除影響Fig.3 Effect of Hydraulic Reaction Time on CODCr Removal 由圖3可知,在不添加H2O2時,催化還原段CODCr去除率僅為45.7%,在催化還原基礎上進行催化氧化,向廢水中加入H2O2后,在反應初期,COD的去除率隨時間的延長不斷增大,但反應進行到90 min后,反應減緩,COD的去除率維持在75%左右。這是因為催化氧化反應可以分為兩個階段:第一階段主要反應為Fe2++H2O2+H+→Fe3++H2O+·OH;第二階段反應為Fe3++H2O2→Fe2++H+·O2H。第一階段的Fe2+和H2O2反應生產羥基自由基的速率常數高達53[14],能快速產生·OH和Fe3+。但第二階段Fe3+和H2O2反應的速率常數僅為0.02[14],因此,生成Fe2+和·O2H的能力差。且第一階段產生的·OH可以清除大量難降解物質,表現為COD去除能力強,隨著反應的進行,發生第二段反應,·O2H的氧化能力較弱,表現為COD去除率的增加速度變緩。因此,由表5可知,90 min為催化氧化反應最佳反應時間。 該制藥廢水進水為紅棕色,色度為32倍,在最佳的催化還原反應條件下,出水色度降低8倍,水質呈黃色。進一步通過催化氧化,在最佳的催化氧化條件下,出水為微黃色,色度為2倍。該廢水通過“催化還原+催化氧化+混凝”組合處理工藝后,色度去除率達93.8%通過高級催化氧化單元進行預處理,主要針對高有機物等進行削減,以滿足后續生物處理單元的水質要求,并確保整個處理系統穩定、高效運行。在常見的制藥廢水處理工藝中,經高級催化氧化工藝處理后的廢水可以通過生物法進行處理。 根據以上試驗結果,高級催化氧化工藝適用于鹽分高、有機物濃度大、毒性強、可生化性差的制藥行業生產廢水,該工藝具有極高的氧化還原效率,可降低廢水的COD和色度。 制藥中間體廢水采用高級催化氧化工藝預處理效果良好,小試試驗得出優化工藝條件為:催化還原段pH值為3、反應時間為120 min、固液比為2∶1;催化氧化段H2O2加入量為4%、反應時間為90 min。 采用高級催化氧化工藝預處理初始CODCr為25 800 mg/L、色度為32倍的制藥廢水,最終出水CODCr為6 336 mg/L、色度為2倍、CODCr去除率為75.4%、色度去除率為93.8%。
2.2 催化氧化單因素試驗


3 結論