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壓緊桿式太陽翼自動化加載設(shè)備設(shè)計與驗證

2021-09-07 06:32:14胡亞航全齊全吳躍民王國星臧梓軼杜博遲
宇航學(xué)報 2021年7期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

胡亞航,全齊全,吳躍民,王國星,臧梓軼,杜博遲,程 澤

(1. 北京衛(wèi)星制造廠有限公司,北京 100094;2. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)機電工程學(xué)院,哈爾濱 150001;3. 北京空間飛行器總體設(shè)計部,北京 100094)

0 引 言

為保證航天器發(fā)射過程中太陽翼可靠壓緊在器體側(cè)壁,且不對航天器工作產(chǎn)生不良影響,發(fā)射前需要用專門的設(shè)備將太陽翼壓緊釋放機構(gòu)工作件的預(yù)緊力控制在合理范圍之內(nèi)[1]。根據(jù)壓緊釋放機構(gòu)的不同,太陽翼分為半剛性帶狀式太陽翼、分離螺母式太陽翼和壓緊桿式太陽翼[2]。

半剛性帶狀式太陽翼這一技術(shù)已經(jīng)屬于一項較為成熟的技術(shù),我國與其他主要的航天國家均掌握了該項技術(shù),其太陽翼壓緊方式通過壓緊測試儀和壓緊框進行加載,并具備實時監(jiān)測、精確測量的功能,但此方法耗人耗時,效率較低[3-5]。分離螺母式太陽翼也是目前國際上應(yīng)用比較成熟的一種太陽翼,較典型的是國外INTELSAT-V衛(wèi)星的太陽翼,我國已經(jīng)在實踐二十號衛(wèi)星上采用了該類型的太陽翼,該太陽翼采用液壓螺栓拉伸器進行加載;液壓螺栓拉伸器的優(yōu)點是精度高,無扭轉(zhuǎn)應(yīng)力、無摩擦損傷、可同步預(yù)緊多個螺栓,缺點是需要足夠的伸長量,因而在軸向空間狹窄的使用場合受到很大限制[6-8]。壓緊桿式太陽翼占比約為75%,廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星平臺,其加載方式采用特制壓緊扳手手動擰緊壓緊螺母,通過旋轉(zhuǎn)壓緊螺母角度將預(yù)緊力控制在一定范圍內(nèi),壓緊扳手加載操作簡便,但預(yù)緊力不容易精確控制[9-11]。

宣明等[12]在2017年開展了微小衛(wèi)星太陽帆板壓緊釋放機構(gòu)的設(shè)計,得到扭矩是預(yù)緊力的2倍關(guān)系,給出了預(yù)緊力的確定方法,并開展了真空環(huán)境下的可靠性驗證試驗,但預(yù)緊過程的自動化和精度控制并未體現(xiàn)。郭一竹等[13]在2019年開展了新型柔索式桿束結(jié)構(gòu)壓緊釋放裝置的設(shè)計工作,建立了裝置的力學(xué)模型,分析了靜態(tài)壓緊和考慮慣性載荷情況下預(yù)緊力變化的情況,得到了滿足可靠壓緊的預(yù)緊力設(shè)計值,但并未涉及壓緊釋放裝置預(yù)緊工程應(yīng)用的情況。結(jié)合國內(nèi)外文獻調(diào)研,同行對壓緊釋放機構(gòu)的設(shè)計、布局、可靠性分析等均有論述,但迄今為止,未見壓緊釋放機構(gòu)預(yù)緊力自動化加載的公開報道。

本文借鑒液壓螺栓拉伸器預(yù)緊的設(shè)計思路,結(jié)合壓緊桿式太陽翼高精度控制的需求,設(shè)計了太陽翼壓緊桿自動化加載設(shè)備,同時滿足壓緊桿預(yù)緊力施加的安全性和預(yù)緊力實時監(jiān)測的功能,最后設(shè)計了一種應(yīng)變測量的地面驗證方法,為設(shè)備的應(yīng)用提供了實踐依據(jù)。

1 總體設(shè)計

太陽翼壓緊桿的安裝空間狹小,壓緊桿桿頭為邊長4 mm的六方柱,壓緊螺母為M5螺母,兩者的材料均為TC4R,加載時的間距為3.5 mm。自動化加載設(shè)備需要在特別狹窄的空間內(nèi)進行壓緊桿的拉伸和壓緊螺母的擰緊操作,設(shè)計具有足夠承載能力的快速夾緊接口是設(shè)備研制的首要環(huán)節(jié)。

為實現(xiàn)AIT現(xiàn)場操作的便利性,設(shè)備須為手持式便攜設(shè)備,因此,小型化、輕量化也是其重要特點。設(shè)計時首先確定了設(shè)備內(nèi)部通用組件(如驅(qū)動電機、減速器、傳感器、顯示設(shè)備、電池組件等),然后根據(jù)技術(shù)指標選擇質(zhì)量最輕、包絡(luò)最小的成熟產(chǎn)品,再據(jù)此開展專用傳力組件的設(shè)計,解決能量儲存、動力輸出、減速增扭、測量顯示等一系列問題,實現(xiàn)內(nèi)部空間布局以及力傳遞路線的優(yōu)化。

另外,由于航天產(chǎn)品的特殊性,自動化加載設(shè)備需要具有很高的安全性、可靠性。因此,設(shè)備動力采用可充電電池供電,避免拖線操作。同時,設(shè)備還具有安全保護功能,避免在操作過程中損壞太陽翼。

自動化加載設(shè)備爆炸示意圖如圖1所示,自動化加載設(shè)備包括壓緊桿夾緊單元、壓緊桿拉伸單元、壓緊螺母擰緊單元、運動控制單元以及人機交互界面五部分。

圖1 自動化加載設(shè)備爆炸示意圖

圖中,壓緊桿夾緊單元、壓緊桿拉伸單元、壓緊螺母擰緊單元并稱設(shè)備機械系統(tǒng),是設(shè)備運行的核心系統(tǒng),也是本文詳細介紹的內(nèi)容。

機械系統(tǒng)運行時將夾緊單元撥桿撥下夾住壓緊桿頭部;驅(qū)動拉伸單元的電機將壓緊桿拉伸至期望的預(yù)緊力;程序控制擰緊單元旋轉(zhuǎn)壓緊螺母,完成壓緊螺母的擰緊動作;拉伸單元反向驅(qū)動釋放壓緊桿;之后將夾緊單元撥桿撥開,完成壓緊桿自動預(yù)緊動作[14],其原理示意圖如圖2所示。

圖2 自動化加載設(shè)備機械系統(tǒng)原理示意圖

1.1 夾緊單元設(shè)計

1.1.1夾緊單元結(jié)構(gòu)設(shè)計

夾緊單元負責夾緊被拉伸壓緊桿的桿頭,在整個拉伸過程中一直處于夾緊狀態(tài),是拉伸單元能夠正常工作的基礎(chǔ),其由夾緊接口、接口支架、轉(zhuǎn)盤、接口軸、鏈接件組成,如圖3所示。

圖3 夾緊單元機械系統(tǒng)組成

夾緊單元三維示意圖如圖4所示,夾緊單元轉(zhuǎn)盤一端與接口軸連接,中間位置由導(dǎo)向柱與轉(zhuǎn)盤連接;轉(zhuǎn)盤上有導(dǎo)向槽,利用凸輪原理控制夾緊接口開閉的位置;當轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤時,在導(dǎo)向槽的作用下,夾緊接口由打開狀態(tài)逐漸關(guān)閉,通過夾緊接口內(nèi)部凹槽夾緊壓緊桿。

圖4 夾緊單元三維示意圖

1.1.2夾緊單元結(jié)構(gòu)件計算分析

夾緊接口工作時和太陽翼壓緊桿接合,極限承受10 kN拉力,需要進行部件受力分析,計算應(yīng)力大小及變形量。用solidworks對夾緊接口進行受力分析,圓形通孔處固定,和圓軸配合處施加5 kN的拉力。分析結(jié)果表明最大應(yīng)力為9.72×108N/m2,小于許用應(yīng)力10.2×108N/m(材料選用65 Si2Mn),最大的變形為0.055 mm。因此半圓柱體設(shè)計合理,可以滿足安全性能要求。

1.2 拉伸單元設(shè)計

1.2.1拉伸單元結(jié)構(gòu)設(shè)計

拉伸單元是整個設(shè)備的主要動力來源,由電機、諧波減速器、支撐座、滾珠絲杠、拉力傳感器、直線導(dǎo)軌、連接件組成,如圖5所示。該單元將電機的旋轉(zhuǎn)運動通過滾珠絲杠轉(zhuǎn)換成直線運動,為拉伸壓緊桿提供動力。

圖5 拉伸單元機械系統(tǒng)組成

電機通過諧波減速器降速增扭,為絲杠螺母支撐座提供足夠的旋轉(zhuǎn)扭矩;支撐座與絲杠螺母固連在一起,并通過軸承與外殼連接;絲杠前段與拉力傳感器連接,并通過直線導(dǎo)軌與外殼連接,這樣就限制了絲杠的旋轉(zhuǎn)運動;當電機輸出動力時,通過諧波減速器將旋轉(zhuǎn)扭矩傳遞給支撐座,支撐座帶動絲杠螺母旋轉(zhuǎn),使絲杠只能沿軸線方向運動,即產(chǎn)生軸向拉力,拉力傳感器將信號反饋給控制系統(tǒng)進行分析,控制系統(tǒng)控制電機是否輸出扭矩。

1.2.2拉伸單元選用件計算分析

1) 滾珠絲杠選用和計算

由于絲杠提供的拉伸力較大,應(yīng)選擇摩擦力較小的滾珠,減少電機的負荷。拉伸造成的被拉伸壓緊桿伸長量為:

1.63×10-3m=1.63 mm

(1)

式中:極限拉力F為10 kN;壓緊桿長度L為226.5 mm;壓緊桿彈性模量E為110 GPa;壓緊桿截面積A為4π mm2。

絲杠的彈性模量是被拉伸壓緊桿的兩倍,對應(yīng)的形變量約為1 mm。所以絲杠的導(dǎo)程要大于1 mm,防止絲杠受到損壞。綜上,選擇型號為SCI 101605的滾珠絲杠。

2)大電機選取和計算

通過查手冊和公式計算得出滾珠絲杠的導(dǎo)程角β為5.4°,較小的導(dǎo)程角可以提供較大扭矩。

初步選定MAXON電機DCX系列。查直線運動系統(tǒng)手冊得到滾珠絲杠效率η1=0.9,當絲杠輸出拉力為10 kN時,電機需要給絲杠提供扭矩為:

(2)

式中:絲杠輸出拉力F為10 kN;導(dǎo)程Ph為5 mm;滾珠絲杠效率η1為0.90。

按照工具機無沖擊選取安全系數(shù)2.5,得出大電機應(yīng)該需要提供的扭矩為:

T大=8.85×2.5=22.13 N·m

(3)

根據(jù)計算結(jié)果選取型號為DCX 26 L的直流電機,由于DCX系列中沒有合適的減速器與大電機相配合,因此在原有基礎(chǔ)上增加一個諧波減速器。

3)回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩及轉(zhuǎn)速校核

拉伸單元能夠達到的最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩為:

T1=TMiGηGiHηH=25.24 N·m

(4)

式中:大電機最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩TM為57.8 mN·m;行星齒輪減速器的減速比iG為16;行星齒輪減速器的工作效率ηG為 0.78;諧波齒輪減速器的減速比iH為50;諧波齒輪減速器的工作效率ηH為0.70;末端輸出轉(zhuǎn)速為:

n=9690÷16÷50=12.1 r/min

均符合使用要求。

1.3 擰緊單元設(shè)計

1.3.1擰緊單元結(jié)構(gòu)設(shè)計

在夾緊單元和拉伸單元完成工作后,壓緊螺母擰緊單元開始工作,主要負責把太陽翼壓緊桿末端的壓緊螺母擰緊。擰緊后,使得拉伸單元緩慢釋放壓緊桿時,保證壓緊桿上的預(yù)緊力不會同時消失。

擰緊單元機械系統(tǒng)組成如圖6所示,擰緊單元由小電機、大齒輪、小齒輪、螺母接口組成。當拉伸單元完成工作后,擰緊單元起作用,通過驅(qū)動螺母接口擰緊壓緊螺母;擰緊螺母僅需要克服螺母與壓緊桿自身的摩擦力,所需要的扭矩很小;并且可以保證壓緊桿預(yù)緊力的準確性。

圖6 擰緊單元機械系統(tǒng)組成

1.3.2擰緊單元選用件計算分析

1) 齒輪選用和計算

因為大小齒輪的尺寸受到設(shè)備集約化限制,又因為大齒輪需要與壓緊螺母配合,因此采用自研齒輪。大小齒輪具體的尺寸和加工參數(shù)如表1所示。

表1 齒輪參數(shù)

2) 小電機選用和計算

小電機主要克服齒輪轉(zhuǎn)動壓緊桿上的壓緊螺母時產(chǎn)生的摩擦力,還有在螺母即將碰到太陽翼末端接觸面時克服的摩檫力,需要克服的摩擦力不大。為了安全考慮,按照拉伸單元數(shù)值的5%計算擰緊單元的工作扭矩。所以需要大齒輪提供的扭矩如下:

T′=22.125×5%=1.1 N·m

(5)

需要小齒輪和小電機提供的扭矩如下:

(6)

式中:傳動比z為2.52;根據(jù)結(jié)果選擇型號為DCX 16 S的直流電機。

3)回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩及轉(zhuǎn)速校核

擰緊單元能夠達到的最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩為:

T1=TMiGηG=5.43×186×0.65=0.657 N·m

(7)

式中:小電機最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩TM為5.43 mN·m;行星齒輪減速器的減速比iG為186;行星齒輪減速器的工作效率ηG為0.65;末端輸出轉(zhuǎn)速為:

n=9430÷186÷2.52=20.1 r/min

均符合使用要求。

2 試驗驗證

使用自動化加載設(shè)備進行太陽翼壓緊時,預(yù)緊力施加精度主要受以下3方面因素的影響:1)設(shè)備內(nèi)置拉力傳感器的精度;2)小電機通過擰緊單元擰緊壓緊螺母的一致性;3)設(shè)備拆除后,壓緊桿與被壓緊太陽翼之間進行變形協(xié)調(diào),導(dǎo)致壓緊桿預(yù)緊力出現(xiàn)了一定量級的松弛(簡稱松弛載荷)[15]。

自動化加載設(shè)備內(nèi)拉力傳感器的精度可以通過計量檢定(由第三方專業(yè)計量院所進行)獲取,其偏差通常在2‰左右。壓緊螺母擰緊狀態(tài)一致性主要通過小電機的驅(qū)動力矩實現(xiàn)(專用電路控制),但由于零件加工狀態(tài)、螺紋潤滑狀態(tài)等差異的存在,仍會存在一定的偏差,但由于壓緊螺母的擰緊力矩較小,在壓緊桿軸線上產(chǎn)生的載荷變動不超過2 N(加載設(shè)備拉力傳感器可感知),因此,對該誤差不再進行補償。

針對由變形協(xié)調(diào)引入的松弛載荷,需在張力施加時進行補償,補償量由試驗確定,具體方法如下:

1)在壓緊桿上粘貼應(yīng)變片,并連接測試電路。

2)按照規(guī)定程序使用加載設(shè)備對壓緊桿進行加載,記錄壓緊過程中壓緊桿上應(yīng)變與設(shè)備拉伸張力之間的對應(yīng)關(guān)系,直至加載力達到不小于預(yù)定壓緊載荷的某一數(shù)值。

3)拆除加載設(shè)備,待壓緊桿及被壓緊太陽翼回彈至變形協(xié)調(diào)狀態(tài)時,再次讀取應(yīng)變片示數(shù)。

4)根據(jù)第2)步獲得的對應(yīng)關(guān)系計算真實預(yù)緊力大小。

5)計算真實預(yù)緊力與加載力之間的偏差,得到該狀態(tài)下的松弛載荷。

2.1 拉力傳感器標定試驗

為了方便定期校正加載設(shè)備內(nèi)部的拉力傳感器,現(xiàn)設(shè)計標定工作臺如圖7所示,主要由左固定板、左端蓋、標準拉力傳感器、連接件、壓緊桿、右固定板、右端蓋組成。

圖7 標定工作臺示意圖

標定試驗前,首先按照國際標準標定左側(cè)的標準拉力傳感器,使其可以顯示拉力的標準數(shù)值,如圖8所示。加載設(shè)備開機,設(shè)置好預(yù)緊力檔位;將標定工作臺與加載設(shè)備連接,啟動設(shè)備加載,然后重復(fù)試驗,對其加載設(shè)備內(nèi)的拉力傳感器進行標定。

圖8 加載設(shè)備拉力傳感器標定試驗

隨機選取3根壓緊桿,并進行標號。將壓緊桿安裝在標定工作臺上,做8000 N檔位的加載實驗,試驗過程記錄數(shù)據(jù)并計算精度,試驗結(jié)果如表2所示。

表2 拉力傳感器標定實驗數(shù)據(jù)表

附注:相對精度=(加載設(shè)備傳感器示數(shù)-標定工裝傳感器示數(shù))/標定工裝傳感器示數(shù);絕對精度=(加載設(shè)備傳感器示數(shù)-8000)/8000。

根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,設(shè)備的拉力傳感器與標定工作臺上的標準拉力傳感器示數(shù)接近,相對精度最大值1.23%,絕對精度最大值3.7%,滿足精度5%的要求。

2.2 壓緊桿預(yù)緊力與壓緊螺母旋轉(zhuǎn)角度對照試驗

由于實際情況中壓緊釋放機構(gòu)空間的限制,壓緊桿在工作狀態(tài)中的預(yù)緊力無法使用拉力傳感器直接測量,所以通過在壓緊桿上貼加應(yīng)變片,利用應(yīng)變片的單向壓力應(yīng)變引起電阻值變化實現(xiàn)對太陽翼壓緊桿預(yù)緊力的準確測量。為保證試驗的成功,現(xiàn)以12 kN的拉力進行應(yīng)變片的選取,由材料力學(xué)軸向拉伸或壓縮的變形公式和應(yīng)變公式可得壓緊桿的應(yīng)變值[16]為:

(8)

式中:壓緊桿伸長量Δl為1.63 mm;壓緊桿長度L為226.5 mm。

代入式(8)計算得應(yīng)變值為ε=7.2×10-3,小于中航電測有限公司溫度自補償系數(shù)為8.8×10-6/℃的BF-350-3AA-9系列微型應(yīng)變片的應(yīng)變極限,滿足使用要求。

試驗過程中,利用專用粘結(jié)劑將兩個應(yīng)變片粘貼在被測壓緊桿的截面對稱點上。應(yīng)變片粘貼后做兩組試驗,第一組試驗選取3根壓緊桿進行拉伸試驗,得到壓緊桿預(yù)緊力與應(yīng)變之間的關(guān)系,通過最終應(yīng)變換算測出壓緊桿預(yù)緊力;第二組試驗按壓緊釋放機構(gòu)產(chǎn)品狀態(tài)進行壓緊螺母旋轉(zhuǎn)角度操作,得到螺母旋轉(zhuǎn)角度與應(yīng)變之間的關(guān)系。

通過第一組試驗與第二組試驗結(jié)果最后得到兩種壓緊方式的對比情況。

在壓緊桿拉伸試驗中,壓緊桿承受拉力時難免有彎曲應(yīng)力,因此,在數(shù)據(jù)處理時將截面對稱的兩個應(yīng)變片所測應(yīng)變數(shù)值取平均可消除彎曲應(yīng)力而得到桿件在單一拉伸載荷作用下的應(yīng)變值。試驗過程發(fā)現(xiàn)每個壓緊點兩次試驗應(yīng)變測量值重復(fù)性極好。由于數(shù)據(jù)線性度非常好,所以數(shù)據(jù)按線性擬合。壓緊桿拉伸試驗數(shù)據(jù)。從表3測量數(shù)據(jù)可以看出,應(yīng)變值隨載荷的變化呈線性變化,說明壓緊桿處于線彈性階段;另外應(yīng)變加、卸載的回復(fù)性很好,說明壓緊桿未發(fā)生異常。加載設(shè)備卸載后壓緊桿上應(yīng)變回零且壓緊螺母松弛,說明壓緊桿在試驗后沒有產(chǎn)生殘余應(yīng)變,壓緊桿和壓緊螺母表面狀態(tài)無變化,說明加載設(shè)備加、卸載可靠。

表3 壓緊桿拉伸試驗數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)取平均后預(yù)緊力與應(yīng)變關(guān)系擬合曲線如圖9所示。

圖9 預(yù)緊力與應(yīng)變擬合曲線

擬合曲線表達式為:

P=1.4545με+109.1

(9)

相關(guān)系數(shù)R=0.99997;

加載設(shè)備最終預(yù)緊后所得應(yīng)變根據(jù)曲線表達式(9)換算后可知,加載設(shè)備滿足名義預(yù)緊力7000 N的要求,相對精度最大值1.09%,絕對精度最大值3.11%,滿足精度要求5%的要求,詳細數(shù)據(jù)如表4所示。

表4 應(yīng)變換算數(shù)據(jù)

在加載螺母旋轉(zhuǎn)試驗中,不同的壓緊點由不同的操作人員進行操作。如表5所示試驗結(jié)果,螺母旋轉(zhuǎn)試驗不同的操作人員進行的試驗結(jié)果標準差為259.2,是加載設(shè)備標準差的4.76倍,數(shù)據(jù)離散。結(jié)果表明,使用壓緊扳手操作嚴重依賴操作人員的經(jīng)驗和手感,且同一名操作人員進行的試驗重復(fù)性也較差。

表5 壓緊螺母旋轉(zhuǎn)試驗數(shù)據(jù)

3 結(jié) 論

1)本文設(shè)計的設(shè)備實現(xiàn)小型化、輕量化、可視化,其質(zhì)量約為3.5 kg,長度約為260 mm,最大加載能力為8000 kN。在集約的約束下,解決能量儲存、動力輸出、減速增扭、測量顯示等一系列問題,實現(xiàn)內(nèi)部空間布局以及力傳遞路線的優(yōu)化。

2)該設(shè)備采用滑槽式夾緊接口設(shè)計,解決了狹小空間內(nèi)夾緊、拉伸壓緊桿的難題,采用力反饋型全自動加載功能將太陽翼壓緊桿預(yù)緊力施加精度控制在5%以內(nèi)。

3)壓緊桿預(yù)緊力和旋轉(zhuǎn)壓緊螺母對照試驗的試驗表明,該設(shè)備加、卸載可靠,壓緊桿充分預(yù)緊,太陽翼無異常。

4)自動化加載設(shè)備還可用于展開式天線、機械臂等空間機構(gòu)的壓緊。

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