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地鐵車站軌頂排熱系統協同站臺排煙技術試驗研究

2021-09-23 06:15:40王小飛車輪飛蔡崇慶邱少輝劉宇圣
都市快軌交通 2021年4期
關鍵詞:風速煙氣

王小飛,車輪飛,蔡崇慶,邱少輝,劉宇圣

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,武漢 430063)

地鐵車站是一個狹長且密閉的地下空間,通常人員密度大,而站臺公共區相較站廳,空間更為狹小,火災時對排煙系統效率要求高。根據《地鐵設計規范》的要求,火災時為防止煙氣通過樓扶梯口向站廳蔓延,樓扶梯口處向下氣流速度不應小于1.5 m/s[1]。結合地鐵車站樓扶梯口部面積,要形成向下1.5 m/s風速所需的風量遠大于站臺層自身排除煙氣所需的通風量,因此僅靠站臺排煙系統無法滿足規范要求,往往需要開啟車站兩端隧道風機和排熱風機,同時開啟車站端部的屏蔽門,對站臺公共區進行協同排煙,以加大通風量。

然而火災發生時開啟屏蔽門會帶來諸多安全隱患。首先應確認無列車越行才能打開站臺門;其次當火災發生時,乘客有可能因為慌張、擁擠或煙氣阻擋視線而意外跌落入軌行區;再次,根據地鐵運營部門的反饋,站臺火災時,需安排專門的工作人員協助開啟屏蔽門并維持開門處的秩序,這無形中增加了應急協同的工作量,同時也嚴重威脅到工作人員的生命安全。

新實施的《地鐵設計防火標準》第8.1.3條及條文解釋進一步明確了需要充分利用屏蔽門的封閉性來提高站臺煙氣排除的效率,減少煙氣受列車活塞效應的擾動影響[2]。為滿足新要求,目前某些車站的做法是從站臺兩端的排熱風室分別引出站臺專用排煙管道至站臺公共區內,站臺火災時通過開啟排熱風機經此排煙管協助站臺排煙。但此方案的適用性有待驗證。此外,由于專用排煙管道尺寸較大,對站臺管線排布影響較大。綜上,相關研究提出一種新型站臺排煙技術——軌頂排熱系統協同站臺排煙技術,既能滿足規范要求,又能避免屏蔽門開啟所造成安全隱患,同時不占同站臺管線布置空間。本文針對此新技術,在武漢某地鐵車站進行現場試驗,以驗證該技術的可行性。

1 試驗對象簡介

1.1 車站概況

本次試驗對象為武漢市某地鐵車站,車站為地下兩層單柱島式換乘車站,總建筑面積38604 m2,站臺寬12 m,凈高4.7 m,采用全高站臺門制式。8A列車編組,站后設置折返線及停車線(長度約450 m)。車站公共區有3個出入口,如圖1所示。共設有5組樓扶梯聯通站廳與站臺樓扶梯位置,如圖2所示。

圖1 站廳平面示意 Figure 1 Station plan

圖中左端為車站小里程端,右端為大里程端。根據現場測量,每組樓扶梯口部面積(最小開口處)如表1所示。

根據以上參數,為滿足所有樓扶梯口部向下1.5 m/s風速,站臺層需要的總排風量不小于75.9 m3/s (273240 m3/h)。

1.2 車站通風設備布置情況簡介

本站兩端設置雙活塞風道,每個風道配置一臺隧道風機,風量60 m3/s(216000 m3/h),共4臺。車站軌行區設置軌頂排熱風道,風道兩端各設置一臺排熱風機,風量50 m3/s(180000 m3/h),共2臺。站臺層排煙系統設置有2臺排煙風機,風量76900 m3/h,各負擔一半的站臺公共區排煙量。站廳層設置有2臺組合式空調器,風量分別為51500 m3/h、64500 m3/h。具體參數如表2所示。

表2 車站通風設備參數表(站臺排煙相關設備)Table 2 Parameters of station ventilation equipment (platform smoke exhaust equipment)

1.3 站臺排煙系統設置

為綜合比較各種站臺排煙模式的效果,本次試驗在站臺層設置了多種排煙系統,包含了公共區排煙系統(大系統)、站臺專用排煙管道輔助排煙系統、軌頂排熱系統協同站臺排煙系統。

公共區排煙系統(大系統)設置有站臺排煙管,與公共區回風管共用管道,風管排煙口集中設置在站臺中部。為減小試驗對車站的影響,站臺專用排煙管道輔助排煙系統在站臺公共區端部從軌頂風道引出站臺專用排煙管,并通過電動閥與既有的排熱風道進行轉換。以小里程端右線一側為例,D-1關閉,D-2打開時,軌頂風道正常使用,站臺專用排煙管關閉;反之則關閉軌頂風道,排熱風機通過專用排煙管道抽排站臺內空氣。站臺每端左右線各一組專用排煙管道,共4組。軌頂排熱系統協同站臺排煙系統在車站軌頂排熱風道側邊設置常閉電動排煙口,尺寸為2000 mm× 800 mm。以小里程端一側右線為例,靠近站臺門端部設置2個排煙口,間距1 m,靠近站臺中部設置1個排煙口,整個站臺層共12個排煙口,當需要依靠此排煙口排煙時,打開軌頂風道轉換風閥D-2,同時關閉風閥D-1(以小里程右線為例)。站臺排煙系統設置如圖2所示。

圖2 站臺公共區排煙系統設置示意圖 Figure 2 Smoke exhaust systems in the public area of the platform

2 試驗方案

2.1 測試工況設置

本次試驗將站臺排煙方案分為3大類別,分別為大系統排煙風機獨立排煙模式、站臺專用排煙風管輔助排煙模式、軌頂排熱系統協同排煙模式。大系統排煙風機獨立排煙模式僅開啟站臺公共區排煙風機,通過站臺大系統排煙管道對公共區進行排煙。

站臺專用排煙風管輔助排煙模式是在開啟大系統排煙風機的基礎上,通過打開站臺專用排煙風管且關閉軌頂排熱風道轉換風閥,排熱風機通過專用排煙管輔助站臺排煙,提升站臺排煙量。

軌頂排熱系統協同排煙模式則是通過打開軌頂側部設置的排煙口(關閉站臺專用排煙管),排熱風機經側排煙口協同站臺排煙,同時為減小軌頂風道既有的底部排熱風口漏風影響,開啟車站兩端的隧道風機,使軌行區形成負壓,以削弱排熱風口的漏風影響,誘導排熱風機更多地對軌頂風道側排煙口進行抽排。為分析隧道風機開啟方式及軌頂風道側排煙口開啟的不同組合形式對站臺排煙效果的影響,在此模式基礎上,又根據隧道風機開啟臺數、側排煙口開啟數量及位置、站廳補風形式的不同組合細分為6種不同的工況。具體工況如表3所示。

表3 試驗測試工況模式Table 3 Test modes

2.2 測試方法及工具

本次試驗測試數據采用現場多次測量取平均值方法記錄,使用風速測量工具為天建華儀WWFWZY-1型萬向風速測量儀。

樓扶梯口部風速測量點選取為各組樓扶梯最窄斷面且風速最大處,風口風速測量點選取為風口中心點,風管風速測量點選取為風管橫截面中心點。為模擬真實的火災煙霧,測試采用了消防演習專用煙霧彈,每次測試在站臺中部(站臺排煙最不利點)同時釋放2罐煙霧彈。

3 試驗結果及分析

3.1 試驗結果

本次測試過程中車站及相鄰區間無列車運行,樓扶梯口部風速測量結果如表4所示。

表4 車站樓扶梯口部風速測量結果匯總 Figure 4 Summary of anemometer results of the wind speed at escalators opening m/s

3.2 結果分析

本次試驗結果以樓扶梯口部風速高于1.5 m/s為合格。

從工況1結果可以直接看出,僅依靠站臺大系統排煙風機排煙,無法滿足所有樓扶梯口部向下風速的 要求。即便對于標準車站2組樓扶梯+1組垂直電梯及轉角樓梯的組合形式,站臺大系統排煙風機也很難滿足風量要求。

從工況2 結果可以看出,此方案下所測試樓扶梯口部風速除1號樓梯滿足風速要求以外,其余4部樓扶梯斷面風速均低于1.5 m/s,不滿足要求。

從工況3、工況4測量結果可以看出,樓扶梯口部風速均滿足要求,開啟車站兩端共4臺隧道風機輔助軌行區形成負壓,關閉站廳公共區送風機,進行自然補風時,梯口風速略低于機械補風的工況,下降率約為15%,可認為在類似本站(出入口較少,風阻較大)的車站站臺排煙時,站廳采用機械補風對提升站臺排煙效果作用較小,從減少設備開啟數量、提高排煙系統可靠性的角度出發,可采用自然補風形式。

從工況4~7的結果可以看出,隨著車站兩端隧道風機開啟數量逐步減少,站臺樓扶梯口部風速也呈下降趨勢,說明隧道風機開啟后通過站臺門的縫隙抽排了站臺層的空氣,這些站臺門漏風量客觀上有助于站臺樓扶梯口風速的提升,隧道風機開啟越多,這種額外的抽排風量越大。當隧道風機僅開啟1臺時(活塞風道左右線轉換風閥開啟,隧道風機同時作用于左右線),在軌行區形成的負壓較小,不足以削弱排熱風口的排風量,造成軌頂風道側排煙口排煙量偏小,站臺層總排煙量達不到樓扶梯口向下1.5 m/s風速所需的風量。

從工況6、8、9測量結果可以看出,在其他條件相同的情況下,通過軌頂風道側排煙口不同開啟形式,樓扶梯口部風速均能滿足要求,且風速基本一致。但站臺層煙氣排除效果卻存在差異,工況6由于所有側排煙口均打開,樓扶梯口部風速相較另外2個工況稍高一些,同時由于靠近站臺中部的4個軌頂側排煙口排煙量較為可觀,能夠有效提升站臺中部煙氣的排出效率,約4 min整個站臺煙氣排除完畢。而工況8關閉中部4個軌頂側排煙口后,在站臺中部釋放的模擬煙氣僅靠站臺大系統排煙口進行排除,排煙速度緩慢一些,大約在放煙后6 min左右煙氣才基本排除完畢,排煙效率有所降低。工況9相較工況6,煙氣排除效率基本一致,僅樓扶梯口部風速略微下降。

4 結論

根據本次在地鐵車站進行的站臺排煙測試結果分析,可以得到如下結論:

1)軌頂排熱系統協同站臺排煙技術可行,車站樓扶梯口部風速可滿足向下1.5 m/s風速要求。類似于本次試驗的8A編組等大型車站,僅開啟一臺隧道風機時,在軌行區形成的負壓較小,不足以削弱足夠的排熱風口排風量,造成軌頂風道側排煙口排煙量偏小,最終可能導致樓扶梯口風速不達標。而開啟2臺或更多隧道風機時,均可滿足樓扶梯口風速要求,且開啟的隧道風機數量越多,樓扶梯口部風速越大。

2)站廳自然補風與機械補風兩種模式對站臺樓扶梯口部風速影響差異較小。但機械補風是由車站新風井進入,雖然新、排風井間距均超過10 m以上,但室外風向變化莫測,存在因風向變化導致風亭排出的煙氣被吹向新風井,進而被機械補風系統重新送入車站內,嚴重影響車站內的人員疏散安全,同時從減少設備開啟數量、提高排煙系統可靠性的角度出發,建議優先采用自然補風模式。

3)在站臺中部區域設置一定數量的軌頂側排煙口,可以有效提高站臺中部煙氣的排除,解決站臺最不利排煙區域煙氣排除效率低的問題。

4)軌頂排熱系統協同站臺排煙技術僅需在軌頂風道側邊設置一定數量的排煙口,方案適用性較強。對于新建車站而言,在設計階段直接確定好側排煙口位置、數量即可,對于已建成車站,僅需根據頂風道實際情況,經結構專業驗算,對側排煙口開孔位置和尺寸進行協調優化,確保開孔面積不小于1.6 m2即能滿足協同排煙要求,車站其他土建結構無需進行任何改動。

5)采用在站臺公共區端部設置專用排煙風管(從軌頂風道接出)輔助站臺排煙模式能夠在一定程度上提升站臺排煙量,但對于此次所測試的車站,公共區設有5部樓扶梯,開孔面積相較普通的標準車站明顯增加,采用此模式仍不足以確保所有樓扶梯口部風速均滿足要求。同時,站臺專用排煙管尺寸較大,且只能布置在車站端部靠近站臺門處,嚴重影響了該區域的管線布置。

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