張楠

摘要:海南核電為650MW機組,在發電機出口斷路器與發電機之間裝有3組單線圈環氧樹脂澆注全絕緣電壓互感器,由環氧樹脂及固化劑固化成型,在生產過程中,由于工藝等原因,難免會有氣隙存在,伴隨著運行時間的增加,局部放電量增大,可能造成電壓互感器損壞,其中電壓互感器熔絲故障對機組的瞬態影響較大,海南核電2號機組在2016年便出現過此類故障,對該故障進行分析,為以后的運行提供技術支持。
關鍵詞:電壓互感器;MW反饋;勵磁通道
引言
我國電力事業發展迅速,人們越來越關注用電安全。電力系統運行過程中,各種元件和設備都發揮了重要作用,其中繼電保護裝置是非常重要的保護系統,它可以及時發現電力系統中存在的異常情況,實現電力系統故障檢測和自動報警,讓工作人員盡快找到故障位置,恢復電力系統正常運行。為避免異常情況對系統造成影響,其可以自主切斷線路,保護系統。繼電保護裝置主要對電力系統中的電壓和電流進行檢測,電流電壓增大或減小都說明系統中出現了異常情況,需及時進行處理,消除故障。實際運行中,由于工作人員操作不規范或日常巡視工作不到位,會使繼電保護裝置出現故障,導致其不能及時發現故障,影響系統穩定運行。為提升供電穩定性,要深入分析繼電保護裝置常見故障原因及有效處理措施,結合電網運行實際情況,采用先進技術維護電力系統穩定運行,防止故障發生,進一步促進我國電力行業發展。
1 GSY發電機故障現象
2016年11月5早班,2號機維持熱功率約1490MW,電功率約500MW運行,9:05,主控出現2GSE002KAGSE(ETS)軟件故障報警以及2GRE003KAGRE(DEH)軟件故障報警,同時觀察到BUP盤上功率表從501MW緩慢上漲至505MW左右,調門開度增加約0.5%開度。同時發電機無功從45MVAR上漲至80.7MVAR。2號發電機MW反饋退出,經維修檢查,確認為2GSY300TU的A相熔絲燒斷。發電機各相電壓及功率變化趨勢如圖1所示。由圖1趨勢可以看出,9:05A-C相、A-B相、B-C相相間電壓在有明顯的變化,導致有功、無功開始波動;11:29,2GSY300TUA相斷相,A-C相、A-B相、B-C相相間電壓差值增大,無故障的B-C相相間電壓增大,在11:36,B-C相相間電壓增大至20873.0V,勵磁調節由A通道的自動模式切換到B通道的自動模式。深入分析了解后得知從9:05第一次波動后,2GSY200/300TU送DEH的功率信號存在偏差,一直在6MW左右波動,導致2GSE002KA以及2GRE003KA不斷閃發。11:292GSY300TUA相斷相后,來自2GSY200/300TU的功率信號偏差不斷增大。調門開度從34.64%增大到35.46%。DEH上MW(兆瓦)回路退出,由于功率偏差一直>20MW,導致MW回路一直不能投入
2故障分析
與二次側開路不同,中性線斷開故障具有較強的隱蔽性,此時電流互感器的各相電流值均不為零,電流互感器也無異常響聲。對于三相星形接線,會出現中性點位移,盡管一次側三相負荷對稱,二次電流卻不再對稱;對于兩相不完全星形接線,會出現兩相電流值完全相等、相位相反且中性線電流為零的情況,由于此時二次電流值的大小及相位均不正確,將會使計量結果產生嚴重偏差,并對繼電保護等裝置的工作產生影響。綜上分析,電流互感器的二次側電流異常包括數值異常和相位異常,運行中切不可僅靠有無電流指示作為故障判別的唯一標準。電流互感器的安裝、試驗階段為該型故障的多發階段,必須規范電流互感器安裝工藝、推進電氣試驗標準化操作,還應做到以下2點。(1)差動保護在投入運行前,必須測量各中性線的不平衡電流、電壓,以保證保護裝置和二次回路接線的正確性。(2)電流互感器的二次繞組只允許有一點接地,其中:公用電流互感器二次繞組的二次回路,必須在相關保護柜屏內一點接地;獨立的電流互感器的二次回路應在開關場一點接地。
3發電機出口電壓互感器任一相熔絲燒毀故障對策
3.1提升工作人員專業素質,做好安裝、檢修和維護工作
不管是電力系統管理還是系統維修工作,工作人員都應承擔起工作職責,做好本職工作,按標準做好接線工作和設備安裝工作,確保繼電保護系統穩定運行。要檢查接線過程,確保系統可靠性、安全性,做好常規檢查工作,保證線路連接質量良好。檢查裝置是否存在異常問題,如果發現異常,一定要及時解決,做好實驗驗證,降低系統故障率,使繼電保護裝置發揮更大的作用。
3.2加強PT的鐵磁諧振抑制能力
PT高壓側中性點串聯消諧器,增加一次側抑制諧振的能力。此種方法不僅能很好地限制在線路單相接地恢復時產生的涌流,避免熔斷器頻繁熔斷,還能較有效地抑制系統發生的鐵磁諧振,保證相關設備安全。加裝消諧器時,應注意以下問題:開關柜內使用的PT為分級絕緣PT,需要使用分級絕緣專用的消諧器。加裝一次消諧器后,二次消諧器的配置需要進行修改,應與二次消諧器廠家進行確定。開關柜內空間有限,加裝消諧器前,應請開關柜廠家對絕緣配合進行校核。
3.3遠端模塊出錯及糾錯方法
為了能從遠端模塊實時獲得正確數據,與遠端模塊相連的光纖接口板NR1122A實時提取接收到的數據幀。根據每幀數據中的多個狀態位信息,NR1122A能全面監視遠端模塊的當前工作狀態,并根據具體出錯信息采取相應的軟件處理方法,以保證得到正確的采樣數據。狀態信息包括遠端模塊±12V工作電源和AD基準電源是否正常、背板參數設置是否出錯、是否丟幀、奇偶校驗是否出錯等。一旦出錯,會在液晶上產生相應的事件和報文,同時采樣DSP板根據不同的出錯情況做出相應的數據處理上送給保護和測控裝置,并提示運行人員根據具體的出錯情況做出相應的處理。如果出現丟幀錯誤,可更換光纖,如果依然丟幀或出現其他錯誤則需更換遠端模塊。
3.4電流互感器開路運行的處理方法
(1)相應回路三相測量表計的指示將會出現明顯不一致,計量表計則會出現計量減少或停止。此時開路故障發生在指示值較小或為零值的一相;開路后鐵芯飽和程度與負荷大小有關,當負荷較大時,由于鐵芯內磁通密度增加,硅鋼片將會產生很大振動,發出較大的“嗡嗡”聲,運維人員據此可直觀判別出開路相別。(2)當鐵芯發熱引起繞組絕緣破壞時,會有異味產生,嚴重時還會冒煙、打火等。(3)誤跳閘和越級跳閘發生后,應結合故障類型和動作電流值,對相應的電流互感器回路進行排查。(4)當接線螺絲壓接不緊時,會引起端子排局部的發熱或打火,可通過端子排有無變形、熔化來判定,故障點不明顯時可借助紅外測溫儀來鑒別。
結束語
電力系統中,繼電保護裝置是重要的安全裝置,它可以對系統進行故障自動檢測并實現自我斷開保護電路,迅速報警提醒工作人員維修,以盡快恢復系統,對提升電力系統運行質量具有重要意義。
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