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探究提高功能性紡織品面料深色系列色牢度工藝

2021-11-30 17:17:11劉蘭蘭
科學與生活 2021年2期

劉蘭蘭

摘要:文章以深色功能性面料為研究對象,在對試驗設備、材料與過程進行詳細說明的基礎上,提出了可使其色牢度得到有效提高的工藝,即①充分水洗、皂煮,②重視前期處理,③科學選用染料并優化焙烘條件。希望能使相關人員受到幫助或啟發,為行業發展助力。

關鍵詞:深色紡織品;功能性面料;提高色牢度

前言

在色牢度方面,功能性面料較普通面料所提出要求更高,特殊的用途決定了此類面料只有具備理想色牢度,才能發揮出應有價值。研究表明,功能性整理所用高溫交聯相關工藝,極易使面料色牢度受到影響,基于此,有關人員紛紛將目光聚焦于篩選染化料、更新工藝條件方面,以期可使產品色牢度滿足行業要求,本文所探究內容的現實意義有目共睹。

1試驗設備與材料

1.1試驗設備

在前期準備階段,研究人員購入以下設備:①電磁爐;②中樣機;③色牢測試儀(如圖1);④小樣蒸汽機。

1.2試驗材料

試驗選用染料及助劑主要包括:①FPG柔軟劑;②XAN增進劑;③CP-SLA整理劑;④SFN-B(分散藏青);④WW-GSN(分散深藍);⑤SFN-R(分散紅);⑥C-D活性紅;⑦SNE活性蘭;⑧S-G活性藏藍;⑨WNE活性海藍等。

2試驗過程分析

2.1選擇活性染料

試驗流程如下:第一步,對面料做兩浸一軋處理,軋余率應為60%;第二步,將面料烘干;第三步,將汽蒸時長控制在60s,試驗選用軋氣蒸液為200g/L的Nacl,10g/L的Na2CO3,3g/L的NaOH;第四步,在100℃的環境中進行60s的皂洗;第六步,將面料置于150℃的環境下進行3min的焙烘處理;第七步,對面料色牢度進行測試。

本次試驗所選用染料分別為①SNE(活性蘭)②WNE(活性海藍)③S-G(活性藏藍),上述染料的用量均為40g/L,最終結果如下:

由表1所展示信息可知,具有理想色牢度與經濟性的染料為S-G(活性藏藍)。

2.2選擇分散染料

分散染料可決定成品色料度,其中,以白布的沾色牢度所受影響最為明顯,試驗選用分散染料①藏青色SFN-B;②深藍色WW-GS;③深藍色HGL。做高溫分散處理的染料為③,而接受高水洗處理的染料為①和②。

試驗流程如下:第一步,對面料進行兩浸一軋,將軋余率控制在60%;第二步,烘干面料;第三步,將面料置于250℃的環境中進行焙烘,焙烘時長為1.5min;第四步,對面料做還原清洗處理;第五步,在150℃的環境中進行后整理,歷時3min;第六步,通過測試的方式,確定面料色牢度[1]。在此過程中,研究人員需要確保染料的質量濃度始終為50g/L。

試驗結果表明,白沾較低的試驗對象是經過分散處理的深藍色HGL,而接受水洗處理的①和②均表現出了理想的耐磨牢度與耐水牢度,由于面料②的單價相對較高,在綜合考慮多方因素后,研究人員最終決定對面料①進行選用。

2.3三防整理影響

試驗使用三防整理劑為CP-SLA,使用量為50g/L;效果增進劑為XAN,使用量為10g/L,其酸堿度處于5至6之間;柔軟劑為FPG,使用量同樣為10g/L。

試驗流程如下:第一步,對面料進行浸軋,將軋余率控制在60%;第二步,將面料置于110℃的環境中進行烘干;第三步,對面料做焙烘處理。本試驗對焙烘工藝需要滿足的條件,做出以下規定:①1#為1min170℃;②2#為2min160℃;③3#為3min150℃;④4#為3min140℃。焙烘結果如下:

對表2相關指標進行分析可知,給色牢度所帶來影響較小的焙烘條件為3min140℃。基于試驗對象所開展三防整理操作,若選擇增加適量柔弱劑以及防污整理劑,極易使分散燃料出現明顯的熱遷移情況,一般來說,熱遷移的劇烈程度與焙烘溫度存在直接關聯,即:對面料進行焙烘的溫度越高,其熱遷移情況便會越劇烈,這一現象所帶來連鎖反應,還包括白沾耐磨牢度、色牢度降低[2]。而經過3min140℃焙烘、10次水洗處理的面料,未能展現出理想拒油性及防水性的原因,主要是焙烘效果沒有達到預期,纖維表面覆蓋氟烷基的堅硬度和完整度均有待提升。綜上,研究人員將焙烘條件定為3min150℃。

3試驗結果討論

研究表明,面料色牢度和染料、染色工藝密切相關,不僅不同染料所表現出染色性能有所不同,不同面料所適用染料及工藝,通常也存在一定差異,因此,要想使面料具有更為理想的色牢度,關鍵要做到:

3.1耐水牢度的提高方法

現有布料仍存在耐水色牢度與標準要求不符的情況。由于耐水度和染料直接性密切相關,此外,還要考慮易洗滌性、斷鍵穩定性,因此,要想使耐水牢度達到理想水平,最有效的方法是將染料固有水溶基團封閉。對面料進行水洗時,有關人員應對其酸堿度嚴加控制,盡量保證面料在洗滌前后的酸堿度適中,避免出現洗滌或存放使染料斷鍵的情況。這是因為斷鍵問題一旦出現,面料耐水牢度以及耐磨牢度均會受到負面影響。

3.2耐磨牢度的提高方法

對色牢度質量進行檢驗可知,深色功能性面料較易出現耐磨牢度不達標的情況,要想使其耐磨牢度達到理想水平,有關人員應對以下幾點引起重視:首先,對面料進行充分的水洗與皂煮。研究表明,基于活性染料對面料進行染色加工的關鍵是充分水洗與皂煮,這樣做可確保織物纖維浮色被盡數去除[3]。其次,確保所選用染料滿足①浮色少②易洗凈③配伍性佳④固色率高的要求。最后,最大程度提高前期處理質量。例如,精煉可使雜質及漿料被盡數去除,通過對纖維吸水性進行提高的方式,最大程度減小摩擦給漿料脫落所帶來不利影響,隨著染料吸附性、擴散速度的提升,面料所表現出固色度自然更接近預期,浮色問題也可得到有效解決。而燒毛的作用,主要是使面料表面更加光潔,通過減小摩擦力的方式,避免絨毛大量脫落的情況出現,摩擦牢度往往能夠得到顯著改善。

結論

要想使面料色牢度達到行業要求,關鍵要對染色面料進行充分水洗,確保殘留分散劑和勻染劑能夠得到有效去除,上述親水性助劑所帶來問題,除了降低面料拒水效果,還體現在加劇熱遷移等方面。此外,有關人員應確保染化料及焙烘條件科學,通過降低熱遷移程度的方式,避免面料摩擦牢度及白沾牢度受到負面影響,這對面料色牢度的提高,同樣具有積極作用。

參考文獻

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[3]劉蒙蒙,楊汝慧,李姍姍.紡織品耐摩擦色牢度試驗方法改進研究[J].山東紡織科技,2020,61(05):31-32.

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