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一起調速器系統引起的機組同期并網失敗事件原因分析

2022-01-17 08:55:42湖南五凌電力科技有限公司潘平衡
電力設備管理 2021年15期
關鍵詞:動作系統

湖南五凌電力科技有限公司 姜 運 萬 元 潘平衡

發電廠同期并網是一項頻繁且自動化程度高的操作,同期裝置作為其控制設備,其動作正確性、可靠性尤為重要[1]。同期并列的條件是待并發電機的電壓和系統的電壓的壓差、頻差負荷設置的定值。同期裝置啟動后,自動檢測壓差、頻差,當超出并網要求范圍時,同期裝置發出指令,控制勵磁系統增減勵磁以調節待并側電壓,控制原動機功率以調節機組待并側頻率,若任何一項參數達不到要求,均會導致并網失敗[2-4]。由于勵磁系統、調速器系統涉及的控制環節較多,故并網失敗的原因較多,一般需要拷貝錄波波形綜合分析具體原因[5]。

1 事件經過

水電機組自動開機過程,勵磁系統投入,水輪機轉速大于95%時,同期系統投入,同期超時,并網不成功,同期系統告警并閉鎖。監控系統現地控制單元(LCU)記錄如下:

08:48:14勵磁系統投入

08:48:15水輪機轉速>95%

08:48:25同期屏回路失電(動作)

08:48:26同期屏回路失電(復歸)

08:48:27同期裝置就緒(動作)

08:50:25限時投發電機出口斷路器同期失敗(動作)

08:50:26同期裝置就緒(復歸)

08:50:26同期裝置報警(動作)

08:50:26期閉鎖(動作)

08:50:26同期裝置報警(復歸)

08:50:26同期閉鎖(復歸)

2 現場檢查情況

由于同期失敗后,微機同期裝置自動掉電,且無告警記錄、錄波文件,所以只能從監控系統上位機及現地控制單元(LCU)查看報警信息。上位機告警記錄:8:51:15“4號機組投804同期(開出)”,8:51:16“4號機組同期裝置就緒”,8:51:20“4號機組啟動同期(開出)”,8:53:15“4號機組限時發電機出口斷路器同期失敗”。

LCU 告警記錄:08:48:27監控報“同期裝置就緒(動作)”,08:50:25報“限時投發電機出口斷路器同期失敗(動作)”,08:50:26報“同期裝置報警(動作)”“同期閉鎖(動作)”。

3 原因查找及分析

根據告警記錄,同期裝置上電后,延時5秒監控系統開出了啟動同期的信號,微機同期裝置自檢無誤后報“同期就緒”,2分鐘后,監控報“限時投發電機出口斷路器同期失敗(動作)”。對照監控系統投同期的PLC 程序,此次投同期的流程執行正確。

同期并網允許壓差±3%,允許頻差±0.15Hz,且要求差頻并網(系統側與待并側頻率差大于±0.04 Hz)。當電壓或頻率不滿足并網要求,同期將發令至勵磁、調速器進行調節,直至同期超時(超2min)。

分析此次同期失敗原因可能有三個方面,并進行相關試驗。總結如下:

3.1 微機同期裝置發合閘令后未被執行

向微機同期裝置施加模擬電壓量,系統側AC 100V,50Hz,待并側AC 102V,50.2Hz,使其不滿足同期并網條件,達到同期超時時間后,監控系統報“同期裝置報警”“同期閉鎖”,該告警信號與9月18日上午并網失敗一致。

橫向對比5號機同期并網失敗的情況(微機同期裝置已發合閘令,同期繼電器TJJ 未正確動作),LCU 告警記錄區別很大。同期裝置就緒后30s,同期合閘后立即報:“同期合閘(動作)”“同期裝置就緒(復歸)”“同期合閘(復歸)”“同期閉鎖(動作)”,達到同期超時時間后,報“限時投發電機出口斷路器同期失敗(動作)”“同期閉鎖(復歸)”。

綜上所述,驗證了9月18日并網失敗原因為:未達到同期并網條件,微機同期裝置未發合閘令。

3.2 電壓未滿足同期并網條件

采樣有誤。9月25日晚,用繼電保護測試儀施加模擬量進行試驗。向交流采樣通道施加電壓一小時,觀察無異常,裝置無壓差越限,低電壓等告警,裝置采樣正常。排除了裝置采樣有誤導致未達到同期并網條件的情況。

實際電壓有波動。從監控系統上位機查到“4號機組同期裝置就緒”的時間為8:51:16。上位機與PMU均使用GPS 對時系統,且對時正常。查看PMU 波形(圖1、圖2),同期并網過程2分鐘內,待并側電壓(紅色)正常,波動較小,且未超過允許壓差范圍。

圖1 機端電壓與系統電壓對比(采樣時長30s)

圖2 機端電壓與系統電壓對比(采樣時長180s)

3.3 頻率未滿足同期并網條件

通過PMU 波形(圖3)查看頻率,機組頻率在轉速升至額定后2分鐘內波動較大,不滿足0.15Hz頻差要求,2分鐘后頻率趨于穩定,但是監控已將同期裝置退出。結合監控程序,從水輪機轉速>95%到“限時投發電機出口斷路器同期失敗(動作)”時間約130S,頻率穩定時間與同期超時報警正好處于臨界時段,導致同期超時退出,并網失敗。

圖3 機組轉速(SPR)、頻率( ODF)及電網頻率

對比正常并網過程(如圖4),頻率比較穩定,頻差保持在0.15Hz 范圍內,同期裝置接收到啟動同期令后,快速同期并網,同期時間基本在30S 以內。

圖4 正常同期的頻率(ODF)波動圖

(1)波形分析

通過PMU 波形(轉速與頻率部分)可以看出,在轉速升至額定95%后,轉速進入一個相對穩定的趨勢,該趨勢時間段內待并側頻率峰值達到50.3Hz,遠大于同期裝置的允許頻差0.15Hz。頻率谷值月為49.7Hz,經過約兩分鐘后PLC 關閉同期裝置,同期超時報警閉鎖。

(2)實驗驗證

針對波形中,當機組頻率為50.3Hz 時(或機組頻率為49.7Hz),同期裝置是否能發出對應的減速(加速)脈沖,調速器是否能收到進行實驗。

對裝置加模擬電壓量,系統側加AC 100V,50Hz;待并側加AC102V,50.3Hz,待同期裝置就緒后,啟動同期,裝置頻差燈亮,不斷發出減速脈沖,同時調速器可以收到該指令。將待并側頻率降至50.15Hz 以內后,頻差燈熄滅,裝置不再發出減速脈沖,待角差為0°裝置合閘出口。

對裝置加模擬電壓量,系統側加A C10 0 V,50Hz;待并側加AC102V,49.7Hz,待同期裝置就緒后,啟動同期,裝置頻差燈亮,不斷發出加速脈沖,同時調速器可以收到該指令。將待并側頻率升至49.85Hz 以上后,頻差燈熄滅,裝置不再發出加速脈沖,待角差為0°裝置合閘出口。

實驗證明了同期裝置去調速器系統的信號回路完好,調速指令下達正確無誤。

(3)原因分析

機組頻率在轉速升至額定后,啟動同期后裝置開始調速。由于同期的過程中頻率偏離50Hz 最大有0.3Hz,且調速器空載狀態自動跟蹤50Hz 的頻率,同期裝置并網要求頻差小于0.15Hz,因此當頻率為50.3Hz 時,調速器和同期都將同時發減速令,又由于頻率的反饋需要時間,減速令的數量將持續累計,當頻率降至50Hz 時,仍有未執行的減速令,此后將持續拉低頻率,導致頻率跌至49.7Hz,此時調速器和同期裝置又將同時發加速令,將頻率拉升。因此兩個調速系統在調節過程中導致頻率在50Hz 左右持續大范圍振蕩,難以控制。同期裝置的并網方式是差頻并網,即系統側與待并側頻率差大于±0.04Hz,且為了滿足合閘角度要求,需要在頻率的波動過程中找到0°合閘角。最后,同期裝置在2分鐘內,沒有找到滿足上述條件的工況,合閘失敗。

另一方面,4號機組導葉啟動開度的第二段為18%(水頭51米),3號機組相同水頭下的啟動開度為14%,而4號機空載導葉開度大概為9%-10%,因此啟動開度較大可能會導致導葉開度減小不及時,使調速器在同期過程出現超調。

最后,此次同期時,調速器水頭與實際不符,若保持汛期低水頭,同樣啟動開度,在高水頭工況下,調速器的實際調節速率將更快,導致開機過程機組波動較大。

結論:水頭數據未及時更新,導致實際水頭比當前高,導致開機過程機組頻率波動較大,使得待并側與系統側頻差波動較大,難以達到同期條件。導葉啟動開度較大,導致機組頻率超調,未能將頻率限制在并網條件要求的區間內。

4 解決措施

水頭有變化時,及時錄入最新數據。此次同期失敗后,對水頭數據進行更新,同期并網均成功。

參照3號機,對4號機導葉啟動開度進行調整,分析啟動開度與水頭的關系。

檢查其它機組水頭及導葉啟動數據,結合最近幾次同期過程的錄波數據,判斷同期過程頻率是否波動過大,或存在超調的風險。

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