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基于高氨氮濃度的機場配套污水處理廠設計與運行分析

2022-02-08 08:15:50王永泉周超蔣濤何適亞
環境保護與循環經濟 2022年11期
關鍵詞:工藝標準

王永泉 周超 蔣濤 何適亞

(華設設計集團股份有限公司,江蘇南京 210098)

1 引言

機場配套污水處理廠污水的來源主要包括生活污水、生產廢水。生活污水包括航站樓、辦公區、生活區等區域,是污水處理廠的主要污水來源;生產廢水包括航空食品公司、機修廢水、地面沖洗水等。某機場配套污水處理廠處理工藝為A2O 工藝,處理規模為3 000 m3/d,2020 年其面臨提標改造,要求出水滿足GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準。受航班飛行量影響,污水處理廠面臨進水水量不穩定、進水氨氮濃度高等問題,污水處理廠改造更是面臨現場占地受限、無法停車改造等問題。因此,充分利用原生化池處理能力是提標改造的關鍵。本文對原有參數進行復核,通過提高缺氧段停留時間、優化風機選型、提高運行階段污泥沉降比3 種方式進行改造,改造后運行效果顯著,可為同類型污水處理廠提標改造提供借鑒和參考。

2 項目概況

2.1 項目背景

某機場配套污水處理廠設計規模為3 000 m3/d,進水有航站樓、辦公區等生活污水和機修廢水及地面沖洗水等,原核心工藝采用A2O 工藝,出水水質執行GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中的一級B 標準。本次提標改造工程仍維持原有規模3 000 m3/d,設計出水水質提升至GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準。設計進出水水質見表1。

表1 設計進出水水質

2.2 改造難點

(1)進水水量不穩定

受航班飛行量影響,進水水量不穩定。白天航班客流量大,工作人員多,產生的污水也多。夜間航班客流量少,工作人員少,相對產生的污水也少。根據數據統計,23:00—07:00 時段進水量很少,07:00 后進水量逐漸增多。

(2)進水氨氮濃度高

由于污水處理廠來水多為如廁水,氨氮濃度很高,通常為常規生活污水處理廠的2~3 倍,BOD,COD 等指標與常規生活污水廠進水相差無幾。廣東某機場污水處理廠進水氨氮濃度為60 mg/L,四川某機場污水廠進水氨氮濃度為50 mg/L,本項目進水氨氮濃度為70~90 mg/L。

(3)占地面積小,不停車改造

該項目占地面積有限,周邊無新增用地,無法通過新增構筑物方式進行改造,且污水廠改造不能影響航班飛行,因此本次改造為不停車改造,即邊改造邊運行。

3 工程設計

3.1 主要參數校核

原處理工藝為:格柵+調節池+生化池+二沉池+消毒+出水。

(1)調節池

構筑物尺寸:20.0 m×15.0 m×6.0 m;停留時間:14.4 h。

通常調節池池容需綜合考慮最高日高時以及平均日用水量的變化,采用逐時排水量計算法經計算后適當放大10%~20%池容[1]。韓溫堂等[2]認為,當處理水量低于5 000 m3/d 時,調節池的停留時間應為6~8 h。根據經驗,調節池的停留時間多為4~12 h,本項目調節池的停留時間為14.4 h,能夠滿足使用要求。

(2)生化池

構筑物尺寸:20.8 m×40.7 m×5.5 m;有效水深:4.5~4.9 m;總有效容積3 289 m3;厭氧段∶缺氧段∶好氧段池容=1 ∶1 ∶3;停留時間:厭氧段4.8 h,缺氧段4.8 h,好氧段14.4 h;

朱星等[3]研究表明,通過延長缺氧區水力停留時間,可以提高A2O/MBR 工藝脫氮效果,針對城市污水處理廠,缺氧區水力停留時間從1.5 h 增加到3.7 h,組合工藝出水TN 濃度可降低至9.25±2.13 mg/L。魯文娟等[4]研究表明,對于生活污水,當缺氧區與好氧區的水力停留時間之比由1 ∶3 增加到1 ∶2時,系統的脫氮率由50%提高到80%,且對抑制污泥膨脹發生有好處。

考慮到本項目進水氨氮濃度較高,缺氧區停留時間3.7 h 遠遠不夠,且厭氧段生化除磷效果有限,多依靠后端的混凝沉淀加藥方式除磷,因此將厭氧段改造為缺氧段,增大缺氧區停留時間,提高脫氮效果。

(3)豎流式二沉池

構筑物尺寸:10.0 m×10.0 m×6.0 m;設計平均表面負荷:0.62 m3/(m2·h)。

朱貽鳴等[5]認為表面負荷為0.5 m3/(m2·h)時是豎流式二沉池比較理想的設計表面負荷。GB 50014—2021《室外排水設計標準》中二沉池表面負荷的取值為0.6~1.5 m3/(m2·h)。劉恒等[6]對國內多家地下污水處理廠進行調研,根據調研結果,受占地面積影響,豎流二沉池表面負荷在0.82~1.28 m3/(m2·h)。根據經驗,實際運行過程中,二沉池表面負荷在0.6~0.8 m3/(m2·h)時效果最為穩定。本項目表面負荷為0.62 m3/(m2·h),因此不考慮對二沉池進行改造。

原調節池停留時間和二沉池表面負荷均滿足要求。生化池總停留時間滿足要求,但脫氮效果有限,由于無深度處理工藝,總磷去除率有限且存在水質出水不穩定現象。

3.2 工藝路線確定

污水處理的主流工藝包括AO,A2O,MBR,MBBR 以及上述不同工藝之間的組合。

袁志紅等[7]研究表明,采用A2O/MBR 工藝對城鎮污水處理廠提標至準Ⅳ類具有良好的處理效果。通過優化控制溶解氧,可以降低平均電耗。多種研究表明[8-9],采用MBR 工藝由于系統內有較高濃度污泥及較長的泥齡,即便在低溫條件下仍能保持較高的硝化反應速率。吳迪[10]、韓萍[11]等研究表明,采用MBBR 工藝可以同步強化脫氮除磷,抗沖擊負荷能力強、耐受低溫,主要指標能穩定達到一級A 標準。“混凝沉淀池+濾布濾池”組合在越來越多的污水處理廠提標改造中得到了廣泛應用。該組合工藝運行方便且效果很好,不僅適用于市政生活污水廠,也適用于化工園區污水處理廠[12]。

若本項目選擇MBR 工藝,則需對現有生化池進行改造,改造過程中需要停水,無法滿足不停車改造要求,且MBR 工藝運行復雜,對運維管理人員的要求較高。MBBR 則對填料流態化要求較高,且出水端容易堵塞,從而容易出現雍水現象。

綜合上述分析,結合本次提標改造排放標準,本項目選擇“AO+混凝沉淀+轉盤濾池”工藝。通過將厭氧池改造為缺氧池,提高缺氧池池容,從而提高停留時間,強化對TN 的去除。考慮到微生物除磷效果甚微,因此采用化學除磷方式,通過新建混凝沉淀池及濾布濾池,確保磷排放達標。

3.3 改造設計

(1)缺氧段設計

構筑物尺寸:20.8 m×8.0 m×5.5 m;停留時間:9.6 h;潛水攪拌機4 臺(增設):葉輪直徑615 mm,轉速480 r/min,功率4.0 kW。

(2)風機選型

通常風機的選型應結合項目定位、風量風壓要求、運行維護等因素綜合考慮,曝氣風機多選用離心鼓風機(如空氣懸浮、磁懸浮、單級高速離心風機等)。同時應結合近遠期、實際水質與設計水質的差異情況合理選擇同型號風機,工作臺數一般不少于2 臺。

由于機場污水處理廠存在進水水量不穩定的情況,特別是夜間水量小,若選擇同型號風機,夜間運行時不僅存在過度曝氣導致微生物死亡,從而運行工況不穩定的情況,也會造成能源浪費。因此,本項選擇2 種不同型號風機。

對于常規市政污水處理廠,活性污泥法氣水比取值在6 ∶1~15 ∶1。考慮到本項目氨氮進水濃度較高,是常規污水處理廠進水濃度的2~3 倍,去除率也較高,因此提高氣水比取值在15 ∶1~20 ∶1。風機選型按照2 種氣水比進行,分別按6 ∶1 及15 ∶1 進行選型,白天水量大時運行大風量(15∶1)風機,夜間水量小時運行小風量(6 ∶1)風機。大小風量風機均為2臺,交替使用,一方面可以解決單臺運行時間長導致過熱需要降溫問題,另一方面也起到互為備用的作用。

大小風量羅茨風機參數為:大風量Q=18.8 m3/min,風壓H=6 m,N=37 kW,2 臺;小風量Q=7.54 m3/min,風壓H=6 m,N=15 kW,2 臺。

(3)混凝沉淀池+濾布濾池

混合池停留時間:2.4 min;設計平均流量時表面負荷:2.79 m3/(m2·h);混凝沉淀池構筑物尺寸:8.5 m×9.6 m×3.4 m;濾布濾池構筑物尺寸:5.67 m×2.80 m×3.00 m。

4 運行分析

4.1 氨氮運行分析

常規污水處理廠氨氮進水濃度在40 mg/L 左右,日常運行時污泥沉降比在30%左右。考慮到機場配套污水處理廠進水氨氮濃度比較高,通常在70 mg/L左右,常規的30%污泥沉降比去除效率有限,無法滿足GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準,特別是冬季氣溫較低,微生物活性劑數量均下降明顯,從而去除效率更低。因此建議提高污泥沉降比至50%,不僅能降低氨氮出水濃度,對冬季低溫期污水也有較好的去除效果。

控制污泥沉降比在30%,分別在2020 年11 月、12 月分2 次進行試驗,2020 年11 月氨氮出水數據見圖1。

圖1 2020 年11 月氨氮出水數據

從圖1 可以看出,自11 月3 日至15 日,共計13 d 的時間內,氨氮的出水數值在0.31~9.21 mg/L之間,且出水數值波動較大,無法穩定達標。自11 月16 日提高污泥沉降比在50%左右時,出水數值穩定在0.20 mg/L 以內,出水穩定達標。

2020 年12 月氨氮出水數據見圖2。

圖2 2020 年12 月氨氮出水數據

從圖2 可以看出,自12 月17 日至28 日,共12 d時間,氨氮出水數值在2.72~9.66 mg/L 之間,出水數值波動較大,12 月28 日數值為2.72 mg/L,滿足一級A 排放標準,是由于在12 月27 日提高污泥沉降比至50%,有個數據遞減的過程,自12 月28 日后,出水數值穩定在0.50 mg/L 以內。

通過上述數據分析,當污泥沉降比在30%左右、氨氮進水濃度在70 mg/L 時,出水水質不穩定,無法持續滿足GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準。當污泥沉降比在50%左右、氨氮進水濃度在70 mg/L 時,出水水質穩定在0.5 mg/L以內,持續達標。

4.2 COD 運行分析

2020 年11—12 月COD 出水數據見圖3。

圖3 2020 年11—12 月COD 出水數據

從圖3 可以看出,自2020 年11 月3 日至2020年12 月31 日,COD 出水數值在8.13~27.75 mg/L 之間,始終低于30 mg/L,運行穩定且優于GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準。

4.3 TP 運行分析

2020 年11—12 月TP 出水數據見圖4

圖4 2020 年11—12 月TP 出水數據

從圖4 可以看出,自2020 年11 月3 日至2020年12 月31 日,TP 出水數值始終低于0.2 mg/L,運行穩定且優于GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A 標準。

5 結論

針對機場配套污水處理廠改造,該污水廠采用“AO+混凝沉淀+濾布濾池”工藝,通過設計階段提高缺氧段停留時間、優化風機選型,運行階段提高污泥沉降比3 種方式進行有機結合,改造后污水廠出水穩定達標。出水氨氮穩定低于0.5 mg/L,COD 穩定低于30 mg/L,TP 穩定低于0.2 mg/L,應用效果良好,為同類型污水處理廠提標改造提供借鑒和參考。

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