徐雷雷,劉 健,何 佳,高麗娟,王 成,孫小六
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司能環(huán)部,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼能環(huán)部第一集控站設置了2 臺加壓機,承擔南北區(qū)高爐煤氣(BFG)雙向輸送功能,通過加壓風機機前調節(jié)閥門及回流閥實現(xiàn)壓力及流量控制。2017年12月投入運行以來,正常情況下該加壓站啟運1臺風機即可滿足南北區(qū)BFG輸送平衡任務。從精細管控、經(jīng)濟運行角度看,尚存在一些問題需要解決。輸配系統(tǒng)工藝圖見圖1。

圖1 高煤輸配系統(tǒng)工藝圖
南北區(qū)BFG 平衡輸送是動態(tài)的,除高爐休風外的大多時段是(3~5)×104m3/h 的低流量輸送,或者自流,輸送方向調整也是常態(tài)。由于南區(qū)高爐煤氣壓力波動大。為避免風機頻繁啟停、減少操作量,站所控制風機調節(jié)閥開度來調整負荷,煤氣輸送量較小,為防止風機喘振,需開啟回流閥確保風機流量。各因素疊加,電機正常工作電流達到39 A(電機額定電流44.7 A),造成BFG輸送電單耗過高(見表1)。

表1 BFG南北區(qū)平衡輸送單耗統(tǒng)計
第一集控站BFG 加壓站工藝條件特殊,制約因素有:南區(qū)管網(wǎng)壓力波動大;大流量輸送時,北送南要關注機前壓力≥3.5 kPa,防止影響附近大鍛件混合加壓站。南送北要關注機前壓力≥7 kPa,防止影響4#高爐鼓風機站,且要關注機后壓力≤16.5 kPa,以保管網(wǎng)安全運行;目前控制系統(tǒng)中僅有聲光報警提示,沒有自適應調控手段,需人工頻繁干預負荷調節(jié)。
結合前期煤氣加壓站變頻改造的成功經(jīng)驗,對BFG 加壓站增設變頻設施。采用高壓變頻調速技術改變現(xiàn)有調速方式,使負載功耗能夠根據(jù)生產工況變化準確地實現(xiàn)跟蹤調節(jié)。合理地控制負載運行狀態(tài)、降低電耗水平。
根據(jù)第一集控站電動機參數(shù)及技術特點(表2),選用10 kV 輸入、10 kV 輸出、8 級單元串聯(lián)的SBH-100-710 系列高壓變頻器,配置一拖一自動旁路柜。

表2 第一集控站BFG加壓站風機參數(shù)
高壓電源經(jīng)隔離KM1 和斷路器QS1 到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)斷路器QS2 和隔離KM2 至電機;高壓電源還可經(jīng)旁路斷路器QS3 工頻起動電動機。采用兩種運行方式的原因:一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,可斷開進出線斷路器QS1 和QS2,將變頻裝置隔離,合旁路斷路器QS3,在工頻電源下電機運行[1]。斷路器QS1、QS2 和QS3 三者之間具有閉鎖和防止誤操作功能。見圖2。

圖2 加壓風機變頻調速系統(tǒng)主回路圖
方案投資少,主回路及控制系統(tǒng)幾乎不需要較大改動,就可實現(xiàn)在原有基礎上的變頻改造。該系統(tǒng)結構簡單,可靠性高,可手動切換至工頻模式,增強了系統(tǒng)的連續(xù)運行能力。當變頻器發(fā)生輕故障時,變頻器功率單元具有旁路功能,保證變頻器整機的正常運行[2];當變頻器發(fā)生重故障時,變頻器封鎖輸出,并發(fā)出故障信號,同時可轉換至工頻旁路,提高設備使用率和可靠性。
提供用于遠程PLC 控制(或機旁操作箱)的數(shù)字量與模擬量,將控制端子引入控制系統(tǒng),編制程序將相關測點進行聯(lián)鎖,自動調整變頻器頻率,滿足自動操作控制的要求。
高壓變頻器可以在就地操作和觸摸屏(安裝在高壓變頻柜上)顯示運行相關參數(shù),如電壓、電流、頻率、給定頻率和實時狀態(tài)和故障報警等內容。并且可以通過控制系統(tǒng)在BFG 輸配系統(tǒng)監(jiān)控主機上遠程操作啟停、手動/自動控制和顯示主要參數(shù),如變頻器柜運行狀態(tài)參數(shù)、運行頻率、給定頻率、電機電流。變頻器遠程操作在“變頻器就緒”狀態(tài)顯示后即可按“啟動”按鈕啟動,啟動后可以“手動”運行,設定運行頻率和回流閥閥位,也可以設定流量后按“自動”按鈕轉自動運行。此時,變頻器將跟蹤所設定流量自動調節(jié)頻率。運行中可以實時監(jiān)控機前后壓力、雙向流量、反饋頻率、電機電流、回流閥閥位等參數(shù)。雙向閥組閥位反饋故障、計量故障、機前后總管壓力檢測故障、壓力超限、電機過載、變頻器故障則會在監(jiān)控畫面顯示和聲光報警且根據(jù)故障情況采取不同的聯(lián)鎖保護方式。見圖3。

圖3 變頻器操作監(jiān)控畫面
(1)控制方式1:手動控制。變頻器可以在操作畫面上手動控制,操作人員可以在畫面上選擇“手動”操作方式并確定,系統(tǒng)轉入手動控制狀態(tài),手動輸入設定頻率和回流閥閥位,變頻器根據(jù)設定的頻率運行。
(2)控制方式2:自動控制。系統(tǒng)根據(jù)工藝要求設定三種自動操作模式,即南送北、北送南、自流。系統(tǒng)采用一鍵操作模式。
南送北操作模式。系統(tǒng)在北送南狀態(tài)運行,此時雙向輸送閥組閥1 和閥3 全開,閥2 和閥4 全關,變頻器在自動狀態(tài),頻率跟蹤設定流量,回流閥在全關位置。操作人員按調度指令輸入設定流量,檢查無誤,在操作畫面上選擇“南送北”,此時雙向輸送閥組閥2 自動打開,閥4 自動打開。同時,系統(tǒng)自動解鎖變頻器流量調節(jié)模式,指令變頻器將頻率降為允許最低頻率運行,閥4打開到位后,系統(tǒng)處于自流狀態(tài),雙向輸送閥組閥1 關閉,閥3 自動關閉,系統(tǒng)即處于南送北自動操作模式,系統(tǒng)開始自動跟蹤設定流量運行并自動調節(jié)頻率。南送北一鍵操作模式完成,畫面顯示在南送北運行狀態(tài)。
北送南操作模式。系統(tǒng)在南送北狀態(tài)運行,此時雙向輸送閥組閥2 和閥4 全開,閥1 和閥3 全關,變頻器在自動狀態(tài),頻率跟蹤設定流量,回流閥在全關位置。操作人員按調度指令輸入設定流量,檢查無誤,在操作畫面上選擇“北送南”,此時雙向輸送閥組閥1 自動打開,閥3 自動打開。同時,系統(tǒng)自動解鎖變頻器流量調節(jié)模式,指令變頻器降為允許最低頻率運行,閥3 打開到位后。系統(tǒng)處于自流狀態(tài),雙向輸送閥組閥2 自動關閉,閥4 自動關閉,系統(tǒng)即處于北送南自動操作模式,系統(tǒng)開始自動跟蹤設定流量運行并自動調節(jié)頻率。北送南一鍵操作模式完成,畫面顯示在北送南運行狀態(tài)。
自流操作模式。系統(tǒng)在南送北或北送南狀態(tài)運行,此時雙向輸送閥組閥2 和閥4 全開狀態(tài),閥1和閥3 全關或相反。變頻器在自動狀態(tài),頻率跟蹤設定流量,回流閥在全關位置。操作人員接調度指令,要求自流。操作人員根據(jù)調度指令在操作畫面上選擇“自流”,此時,關閉的閥組按順序自動打開到位,同時系統(tǒng)自動解鎖變頻器流量調節(jié)模式,指令變頻器將頻率降為允許最低頻率運行。系統(tǒng)即處于自流自動操作模式,自流一鍵操作模式完成,畫面顯示在自流運行狀態(tài)。
另外,系統(tǒng)在運行中可能的故障狀態(tài)有,雙向閥組閥位反饋故障、計量故障、機前后總管壓力檢測故障、壓力超限、電機載荷過大、變頻器故障等。為保證系統(tǒng)的安全運轉,在故障時,將自動轉入相應故障的運行狀態(tài)。
一集控站高煤輸配風機變頻改造后于2018 年12月投入試運行。
南北區(qū)高爐煤氣輸送平衡效果。單機南送最高達11×104m3/h,北送可達8.5×104m3/h 以上,較改造前分別上升10%、15%,且電機電流仍有較大余地;進出口總管壓力,尤其輸送量趨于穩(wěn)定。見圖4、圖5。

圖4 改造前后出口管壓力趨勢圖

圖5 改造前后輸送量趨勢圖
改造后,通過變頻設施降低電耗,風機單耗由改造前的3.857 kWh/GJ 降至1.567 kWh/GJ,節(jié)電59.37%。見表4所列。

表4 改造前后單耗統(tǒng)計
改造后,依托雙向流量和變頻,通過編制控制程序定流量運行,人工極少干預高爐煤氣平衡輸送,有效降低了員工操作量,提高調整精度。
通過對該加壓站實施風機變頻節(jié)能改造,優(yōu)化其控制邏輯,提高自動化水平,實現(xiàn)了輸送方式的“一鍵操作”,南北區(qū)高爐煤氣自動、定流量輸送。通過自動報警和程序控制,變頻器自動應對進出口總管壓力異常、電機過載、管網(wǎng)壓力波動等問題,使系統(tǒng)處于安全狀態(tài)。另外,煤氣輸送單耗降低,由改造前的3.857 kWh/GJ降至1.567 kWh/GJ。