賈偉沖,黃懷富,陳建華,高福強,王 斌,楊 曄
(1首鋼股份有限公司設備部;2首鋼智新遷安電磁材料公司,河北遷安 064404)
森基米爾機組作為取向硅鋼生產的關鍵、瓶頸機組,要求生產出的帶鋼尺寸精確、板形好、表面光潔、性能高。采用分體式可逆式軋機,設備主要包括內外牌坊本體、主減速機、出入口卷取機、主電機、乳化液系統、液壓系統及通風除塵系統等構成,具有設備高度集中、設備精度要求高等特點。乳化液系統主要對軋輥及帶鋼進行潤滑和冷卻,主要設備包含乳化液循環系統,真空過濾系統、電磁過濾系統、乳化液噴板等。軋機內部乳化液噴板通過液壓系統控制具體位置,使之對準工作輥輥縫,保證軋輥的冷卻及潤滑效果。在實際生產中,多次出現軋制期間無異常操作而噴板自由下降情況發生,造成帶鋼表面劃傷,產生產品質量損失,并多次造成長時間停機,極大降低了生產效率。通過對森基米爾軋機噴板位置異常,造成帶鋼表面劃傷的情況進行跟蹤,從噴板結構的設計思路出發進行分析,確定噴板位置異常的根本原因,并從液壓控制系統優化、噴板位置檢測等方面開展了一系列攻關工作,來減少由于噴板下降造成帶鋼表面劃傷的質量缺陷問題。同時,通過噴板結構優化改造,減少故障處理時間,提高森基米爾軋機生產效率。
某廠森基米爾軋機可逆軋機主要生產高牌號取向硅鋼,對帶鋼板型、表面質量要求較高。在投產初期,在帶鋼軋制尾部長度1/3 左右,偶發帶鋼表面線性劃傷缺陷,傷口處呈金屬光澤或灰白色,沿軋制方向,連續分布整個板面。如發生在成品道次,直接影響產品質量,造成產品降級,造成質量帶出。

圖1 劃傷形貌
帶鋼表面劃傷缺陷遍布整個板面,帶鋼表面劃傷通常由于過鋼通道設備引起,一般與工藝方面無直接關系。首先組織對軋機出入口擦拭輥、出入口導板、軋輥輥系、軋機本體等過鋼通道設備進行了排查。通過排查,發現軋機本體內部乳化液噴板噴嘴間距與劃傷間距相吻合,懷疑帶鋼表面劃傷由乳化液噴板造成。
2.2.1 乳化液噴板結構及控制形式
乳化液噴板位于軋機本體內部,共計4組,出入口各2組,主要對工作輥進行潤滑及冷卻,保證帶鋼板型及表面質量。乳化液噴板采用液壓控制,下噴板采用操作側單液壓缸控制,上噴板采用操作側、驅動側雙側液壓缸控制。乳化液噴板通過液壓缸實現上下動作,通過輥徑計算,控制噴板對準輥縫進行乳化液噴淋,保證帶鋼及軋輥的潤滑、冷卻質量。

圖2 乳化液噴板結構示意圖
2.2.2 軋制過程中乳化液噴板情況跟蹤
針對帶鋼表面劃傷形貌與乳化液噴板基本吻合的情況,對軋制過程中乳化液噴板的位置進行跟蹤,共跟蹤20 卷,出現2 卷帶鋼表面劃傷缺陷。從帶鋼末道次軋制后噴板位置情況來看,入口上噴板位置出現異常,位置降低與帶鋼表面存在接觸。

圖3 帶鋼軋制前后噴板位置對比
從帶鋼表面劃傷排查情況來看,軋機本體內乳化液噴板位置偶發位置異常,造成噴板與帶鋼表面接觸,出現帶鋼表面劃傷缺陷。
乳化液噴板動作通過液壓控制實現,噴板速度通過2 級出口調速進行精準控制,當噴板位置到達設定位置后,三位四通電磁閥回中位,通過液壓鎖實現噴板位置鎖定。上下噴板的液壓原理基本一致。原理圖見圖4。

圖4 軋機乳化液噴板液壓原理圖
排查系統內液壓鎖及管路的泄漏情況,在停機狀態下對噴板液壓系統進行保壓試驗。在噴板到達設定位置后,在液壓進、回油路進行壓力檢測,通過檢測,保壓60 min 后壓力保持穩定,未發現異常泄漏。排除液壓元件及管路泄漏情況。
根據噴板的受力情況,對系統的設定壓力進行確定。

式中:W——噴板所受最大力(考慮二中間換輥時,軋輥重力),N;
G——噴板自重,N;
L——二中間中心距離轉動軸距離;
L1——液壓缸拉力距離轉動軸距離,m;
L2——噴板重心距離轉動軸距離
n——液壓缸數量;
P——液壓系統設定壓力,MPa;
a——安全系數,取a=1.5。

P≈10 MPa,考慮換輥過程中沖擊,在噴板提升有桿腔增加溢流閥,溢流壓力設定為P溢=P+1=11 MPa。
從系統壓力進行壓力實際測量,系統壓力設定為10 MPa,滿足設計要求。軋機乳化液噴板控制示意圖見圖5。

圖5 軋機乳化液噴板控制示意圖
在停機情況下,對噴板系統進行保壓試驗,未發現異常。但考慮停機和軋鋼狀態存在區別,主要區別集中在軋鋼狀態下,要進行乳化液噴淋。通過模擬軋鋼狀態,開啟乳化液噴淋模式,對噴板狀態、液壓控制系統進行進一步跟蹤排查。30 min后乳化液噴板位置存在下降,液壓缸兩側壓力也出現不同程度上升。
3.4.1 噴板下降的原因分析
從模擬軋鋼狀態下系統保壓試驗數據來看,液壓缸兩側壓力均存在不同程度上升,為了保證噴板保持位置不變,要滿足液壓缸提供拉力大于噴板自重,對噴板進行受力分析。

式中:G——噴板自重,N;
L1——液壓缸拉力距離轉動軸距離,m;
L2——噴板重心距離轉動軸距離;
n——液壓缸數量;
P1——有桿腔壓力,MPa;
P2——無桿腔壓力,MPa。

當無桿腔壓力升高超過7.12 MPa,乳化液噴板出現下降。
3.4.2 噴板系統壓力上升原因分析
乳化液噴板到達設定位置后,通過液壓鎖實現噴板位置鎖定,噴板液壓管路可視為密閉容器,當乳化液噴淋后,乳化液設定溫度為50~60 ℃,而液壓油初始溫度為30 ℃。由于液體受到管壁的強制約束,管子所受到的壓力是液體膨脹壓。其體積增量公式為:

由于乳化液熱傳遞造成液壓油溫度升高,而造成系統壓力不斷升高。由于液壓管路為不銹鋼剛性管路,在管壁約束下,液體充滿管子后體積不再增大,而壓力急劇上升。令ΔV=0,則得到壓力增加值。

式中:β——介質在T1~T2 溫度范圍內的平均溫度膨脹系數,1/K;
α——介質在T1~T2 溫度范圍內的平均體積壓縮系數,1/MPa。
每道次乳化液噴淋時間10 min,軋制完成后,經實測液壓管路內液壓油ΔT 為10。乳化液噴板液壓控制用油為46#液壓油,經查其膨脹系數及體積壓縮系數,經查其膨脹系數β 為7×10-4,體積壓縮系數7.14×10-4,經計算ΔP為9.8 MPa,即無桿腔壓力P2為9.8 MPa,大于式(2)計算中噴板位置穩定所要求的P2≤7.12 MPa。所以造成軋制期間,噴板位置出現下降,造成帶鋼表面劃傷。
由圖4可知,當電磁閥通電狀態下,乳化液噴板液壓缸有桿腔通壓力油,噴板提升。由于有桿腔油路設有溢流閥,導致軋制過程中,噴板液壓缸有桿腔保持壓力恒定,而無桿腔由于熱膨脹造成壓力升高,從而造成噴板受力不平衡下降。所以將溢流閥壓力升高,以此保證噴板受力平衡,位置恒定。由式(2)可得,計算得,即P1≥14.9 MPa,可優化溢流閥設定壓力保證在每道次軋制過程中,噴板位置恒定,不會因噴板位置異常降低,對帶鋼造成劃傷。
在噴板位置設定過程中,為了實現噴板動作平穩,提高位置控制精度,噴板動作速度設計很慢(5 mm/s),這就要求調速閥的開度很小,并且調速方式采用出口調速(利于實現噴板動作平穩),但在噴板動作平穩的同時也造成了動作過程中回油管壓力較大,如果點動時造成的壓力更大。再考慮軋制期間液壓管路熱膨脹因素,更容易出現噴板位置下降,帶鋼表面劃傷的情況。同時這也是帶鋼表面劃傷偶發的因素,造成排查困難。為了降低噴板動作過程中,系統壓力影響,將設計的出口調速,更改成出入口調速相結合的調速方式,同時優化操作規范,減少噴板點動操作。
由于噴板液壓系統中,溢流閥位于噴板提升液壓缸有桿腔,主要是防止出現換輥時,出現換輥工具異常時,能夠對系統起沖擊保護作用。但未充分考慮軋制過程中,乳化液噴淋,液壓系統熱膨脹得情況。為了徹底解決該問題,避免由于提高溢流閥壓力后,由于系統過高,造成泄漏等事故隱患,對系統進行改造,在無桿腔增加溢流閥。
當出現噴板液壓系統內泄、噴板連接機構異常等問題造成噴板位置異常時,為了能夠及時發現,避免出現帶鋼表面劃傷等質量事故。開展了噴板位置的實時監控改造工作,將噴板液壓缸增加內置傳感器,通過噴板液壓缸位置與噴板位置的對應關系,來實現噴板的位置實時監控。
通過對森基米爾軋機噴板位置異常,造成帶鋼表面劃傷的情況進行跟蹤,從噴板結構的設計思路出發進行分析,確定噴板位置異常的根本原因,并從液壓控制系統優化、噴板位置檢測等方面開展了一系列攻關工作,來減少由于噴板下降造成帶鋼表面劃傷的質量缺陷問題。同時,對于噴板其他原因造成異常下降,帶鋼表面劃傷情況,也做了關于乳化液噴板的其他延伸管理工作,例如噴板剪切銷釘的改造、噴板變形后快速恢復生產的工具的開發等,避免出現其他由于乳化液噴板問題造成的長停機及質量損失,提高森基米爾軋機的產能及質量水平,為企業創造更多效益。