何 軍,鄭偉成,黃 權,李 鋼,龍紅明,4,魏汝飛
(1.馬鋼集團能源環保部;2.馬鞍山利民冶金固體廢物綜合利用科技有限公司;3.安徽工業大學冶金工程學院;4.冶金減排與資源綜合利用教育部重點實驗室(安徽工業大學),安徽馬鞍山 243032)
我國是鋼鐵大國,2020 年鋼鐵產量歷史性地突破10 億t,在鋼鐵生產的燒結、球團、高爐、轉爐和軋制等各工序的除塵以及廢水處理工藝中會產生10%左右的廢棄物塵泥,塵泥中有價鐵元素含量超過30%,回收利用潛力巨大,目前主要用于回配返燒結和煉鋼工序[1-4]。隨著鋼鐵冶煉過程中廢鋼比的提高,塵泥中鋅含量逐漸升高,含鋅較高的塵泥返回燒結生產會造成鋅在高爐和燒結之間富集循環,影響高爐順行和高爐壽命,因此一般要求返回燒結的塵泥中鋅含量必須小于1%,加大了塵泥資源化利用的難度[5-7]。含鋅含鐵塵泥利用的關鍵是先行脫除鋅元素,脫鋅的工藝較多,主要分為火法脫鋅工藝和濕法脫鋅工藝兩類,濕法脫鋅多存在成本高、二次污染等問題,火法工藝處理效率較高,是目前含鋅塵泥資源化利用的主要途徑[8-12]。本文以高鋅含鐵塵泥為原料,基于回轉窯法直接還原工藝,結合細磨、磁選工藝進行高鋅含鐵塵泥的還原和窯渣選鐵,研究還原溫度、還原時間和細磨時間等因素對含鐵塵泥回收利用效果的影響,在解決鋅含量較高問題的同時提高了窯渣的鐵品位,能夠獲得鐵精礦返回燒結生產。
取入窯塵泥混合料及出回轉窯窯渣于105℃恒溫鼓風干燥箱內烘干(原料水分18.51%、窯渣水分6.88%)、破碎研磨至200 目以下,取樣分析其元素、成分,其結果如表1、2所列。

表1 入窯原料成分分析 %
將塵泥和煤粉按C/O 比為1.0進行配料,煤粉作為還原劑,加熱至一定溫度時塵泥中鐵和鋅的氧化物得以還原,鋅在高溫下蒸發離開回轉窯。經過前期考察調研,固相還原溫度設定為1 050~1 150 ℃,固相還原時長大約為27 min,試驗時取25 min,以10 ℃/min 升溫速率到指定溫度(1 050 ℃、1 100 ℃、1 150 ℃),降溫時間40 min至600 ℃取樣水冷,由于小型回轉窯保溫性能較好,窯體溫度在降至650 ℃左右時便脫離控溫程序,因此試驗降溫取樣溫度設置為600 ℃,程序控溫降至600 ℃時采用氮氣吹掃使窯體溫度降至600 ℃(氮氣吹掃時間約5 min)。

表2 出窯窯渣成分分析 %
試驗結束后取出樣品在水中冷卻,隨后將試樣真空烘干檢測,以此為基準試驗,通過改變反應條件研究反應溫度、反應時間對塵泥鐵氧化物固相還原后金屬化率的影響。
試驗方法及裝置
取破碎研磨后的入窯混合料及窯渣,通過化學滴定試驗分析其全鐵含量、金屬鐵含量及金屬化率,以此作為塵泥鐵氧化物固相還原的指標。稱取12 g試樣將干燥后的試樣壓塊后放入坩堝中進而放入回轉窯中,設定反應溫度、反應時間,待試驗結束后取出樣品進行檢測分析實驗。通過改變還原溫度、反應時間,確定塵泥鐵氧化物最佳固相還原溫度和反應時間。參考現場生產工藝,在小型回轉窯上進行試驗。
磁選屬于鈦鐵礦的精選,它是利用各種礦物磁導率的不同,使它們通過一個磁場,由于不同礦物對磁場的反應不同,磁導率高的礦物被磁盤吸起,再失磁就掉下來,經過集料漏斗將其收集,磁導率低的不被吸起,留在物料中或隨轉動著的皮帶,作為尾礦帶出去而得以分離。試驗采用XCRS-74 型鼓型濕式弱磁機進行弱磁選試驗,擬定弱磁選試驗工藝流程為:細磨—磁選—精礦(尾礦)。磁選過程如圖1所示。

圖1 試驗流程
具體試驗過程為:以還原后的窯渣作為磁選回收鐵的給礦進行實驗研究,對窯渣分別進行球磨10 min、25 min、40 min、55 min,球磨后進行篩分,每次用上述篩分出的礦粉500 g 在XCRS-74 型鼓型濕式弱磁機磁選管中進行弱磁選試驗,得出不同礦粉粒度條件下精礦和尾礦,對磁選后的尾礦和精礦真空烘干、稱量并對其進行化學分析,計算出精礦的品位、回收率、金屬化率等。
試驗開展了在1 050 ℃、1 100 ℃、1 150 ℃三個溫度下以及15 min、20 min、25 min、30 min 四個時間段的實驗,計算其金屬化率,試驗數據如表格3。

表3 金屬化率試驗數據
(1)反應溫度對還原的影響
以入回轉窯混合料為原料,在1 050 ℃、1 100 ℃、1 150 ℃三個溫度下試驗,反應氣氛吹入氮氣,降溫至600 ℃左右取出樣品,對此還原產品進行制樣、檢測、分析,其結果如圖2 所示,由圖可知,隨溫度升高塵泥金屬化率呈現逐漸增加的趨勢,且在溫度1 100 ℃與1 150 ℃之間金屬化率提高更加明顯,繼續升高溫度可提高塵泥固相還原金屬化率,但溫度的升高勢必會增加能耗。

圖2 反應溫度對還原的影響(N2,15 min,600 ℃水淬)
(2)反應時間對還原的影響
研究反應時間對塵泥鐵氧化物還原效果影響時,以固相反應溫度1 150 ℃為基準、控溫程序以及反應氣氛不變,分別進行不同反應時間的試驗,反應進行至固相還原保溫結束,降溫至600 ℃取樣分析,其反應時間分別為15 min、20 min、25 min、30 min,還原后樣品金屬化率如圖3所示。

圖3 反應時間對還原的影響(N2,1 150 ℃,600 ℃水淬)
通過圖3中不同反應時間塵泥固相還原金屬化率的分析可知,延長固相還原反應時間有利于提高塵泥金屬化率,但時間過長必將增加還原成本,需根據自身需要選擇合適的反應時間。
試驗對窯渣分別進行球磨10 min、25 min、40 min、55 min,磁選前測定其全鐵含量,在激磁電流強度為4 A 時進行磁選試驗,收集精礦、尾礦,真空烘干后檢測精礦的全鐵、金屬鐵、回收率、金屬化率以及尾礦的全鐵含量,試驗具體數據如表4。

表4 磁選試驗數據
從圖4可以看出,隨著球磨時間的增長,精礦的品位逐漸增加且趨于平緩,而磁選的回收率和金屬化率都呈現先增加后下降的趨勢。給礦粒度過細時不利于鐵精礦的選別,因為粒度越細礦物在磁場中所受磁力越小,磁選過程損失也較多,因而精礦品位越高、回收率越低,綜合考慮磁選精礦鐵品位和鐵回收率等因素,選擇在產品球磨時間40 min時,在激磁電流強度為4A 條件下進行磁選,可獲得鐵品位75.17%、作業回收率82.02%的最終鐵精礦。

圖4 磨礦時間對鐵回收率和金屬化率的影響
通過對以上試驗的研究,可以得出以下結論:
(1)提高還原溫度、延長還原時間均可以提高塵泥固相還原的金屬化率,在反應溫度為1 150 ℃、反應時間為30 min 時的金屬化率達到98.76%,鋅還原率達到94.77%。
(2)隨著窯渣細磨時間的延長,粒度降低有利于精礦品位的提高,但同時給礦粒度過細導致所受磁力減小,磁選過程損失較多,鐵回收率降低。綜合考慮磁選精礦鐵品位和鐵回收率等因素,選擇球磨時間40 min、激磁電流強度為4 A 條件下進行磁選,可獲得鐵品位75.17%、作業回收率82.02%的鐵精礦。
(3)塵泥焙燒還原提鋅-細磨-磁選工藝不僅解決了鋅含量較高問題,同時能夠獲得高品位鐵精礦,對高鋅含鐵塵泥的大規模資源化利用提供了參考。