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尺寸智能控制系統(tǒng)在優(yōu)質(zhì)合金棒材生產(chǎn)線上的應(yīng)用

2022-02-25 11:26:46胡寅峰
冶金動(dòng)力 2022年1期
關(guān)鍵詞:智能

胡寅峰,蘇 煒,丁 敬,方 強(qiáng)

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽馬鞍山 243000)

引言

尺寸精度是棒材產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo)之一,為保證產(chǎn)品尺寸滿(mǎn)足客戶(hù)要求,棒材生產(chǎn)線通常采取的做法是對(duì)熱軋棒材進(jìn)行人工取樣,根據(jù)尺寸測(cè)量結(jié)果手動(dòng)調(diào)整若干軋機(jī)的輥縫值,開(kāi)始下一次軋制和取樣,不斷重復(fù)這一過(guò)程,直至產(chǎn)品尺寸精度達(dá)到理想值并保持穩(wěn)定。在這種手動(dòng)尺寸控制下,尺寸精度取決于尺寸測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性以及軋機(jī)調(diào)整工的經(jīng)驗(yàn)和技能水平。

伴隨鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)腳步不斷加快和智能制造的蓬勃興起,利用機(jī)器智能取代人工經(jīng)驗(yàn)成為大勢(shì)所趨,馬鋼特鋼優(yōu)質(zhì)合金棒材生產(chǎn)線就在尺寸智能控制上進(jìn)行了率先嘗試,并取得了良好的效果。

1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

該尺寸智能控制系統(tǒng)以SCS(Size Control System)為核心控制單元,以熱金屬檢測(cè)儀和4D Eagle輪廓儀為檢測(cè)單元,以RSB 370++三輥減定徑機(jī)組(配備RC 遠(yuǎn)程控制功能)為執(zhí)行單元,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 尺寸智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

1.1 SCS

SCS是尺寸智能控制系統(tǒng)的大腦,集成了Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、BAMICON 軟件和IBA 數(shù)據(jù)采集和分析軟件,與軋線PLC、RC 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)和4D Eagle 輪廓儀進(jìn)行實(shí)時(shí)通信,利用實(shí)時(shí)棒材尺寸數(shù)據(jù),對(duì)減定徑機(jī)組的速度和輥縫進(jìn)行控制。

1.2 4D Eagle

4D Eagle 輪廓儀屬于光柵測(cè)量?jī)x表,由BVPC、DBPC、高精度攝像頭和水冷系統(tǒng)組成。4 個(gè)高精度攝像頭互呈90°圍繞棒材軸向布置,利用計(jì)算機(jī)3D重建技術(shù)對(duì)棒材表面輪廓進(jìn)行高精度逐點(diǎn)測(cè)量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)棒材尺寸的實(shí)時(shí)在線測(cè)量,并將測(cè)量結(jié)果傳輸給SCS。

1.3 RSB370++

三輥減定徑軋機(jī)是1954 年由德國(guó)KOCKS 公司推出,在國(guó)內(nèi)棒線、管材加工中廣泛應(yīng)用[1]。減定徑機(jī)組通常由4~5 架三輥機(jī)架組成,主要對(duì)預(yù)精軋機(jī)組的圓形軋件進(jìn)行減徑、定徑[2],能可靠穩(wěn)定地生產(chǎn)尺寸公差小、表面質(zhì)量好、冶金質(zhì)量好的高檔次鋼材,并具有良好的生產(chǎn)柔性,可縮短交貨周期,提高成材率,提高軋機(jī)利用率,降低生產(chǎn)成本[3]。

RSB 370++三輥減定徑機(jī)組采用最新一代三輥傳動(dòng)系統(tǒng),三輥軋機(jī)放置在一個(gè)共同的支撐框架,通過(guò)電動(dòng)鏈條系統(tǒng),每個(gè)機(jī)架可以單獨(dú)地移進(jìn)和移出。通過(guò)RC 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)可以快速對(duì)軋輥和導(dǎo)衛(wèi)輥縫位置進(jìn)行調(diào)整。

圖2 RC遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)

2 工作原理

棒材尺寸精度的影響因素主要是孔型調(diào)整以及機(jī)架間張力。孔型調(diào)整即三輥軋機(jī)軋輥和導(dǎo)衛(wèi)輥縫位置調(diào)整,通過(guò)伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn),伺服電機(jī)變頻器由RC 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)PLC 進(jìn)行控制。機(jī)架間張力由軋機(jī)速度決定,通過(guò)改變主電機(jī)的轉(zhuǎn)速,可以實(shí)現(xiàn)棒材軋制張力的調(diào)節(jié)。RSB軋機(jī)由主電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),主電機(jī)變頻器由軋線PLC進(jìn)行控制。

借助熱金屬檢測(cè)儀和4D Eagle 輪廓儀,SCS 可以得的棒材尺寸的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并顯示在HMI 上。通過(guò)對(duì)尺寸設(shè)定值與實(shí)際值的偏差進(jìn)行運(yùn)算和分析,SCS會(huì)發(fā)送張力系數(shù)修正值給軋線PLC,由軋線PLC對(duì)主電機(jī)速度在軋制期間進(jìn)行適時(shí)調(diào)整;同時(shí)SCS會(huì)在本根棒材軋制結(jié)束后,向RC 遠(yuǎn)程控制PLC 發(fā)送軋輥和導(dǎo)衛(wèi)輥縫位置修正值,利用軋制間隙快速調(diào)整輥縫值。

2.1 速度控制策略

軋線PLC 從BAMICON 數(shù)據(jù)庫(kù)讀取減定徑機(jī)組軋制表中各機(jī)架主電機(jī)參考轉(zhuǎn)速,結(jié)合HMI 上各機(jī)架間張力系數(shù)值和整體張力系數(shù)值,計(jì)算出各主電機(jī)最終設(shè)定轉(zhuǎn)速。以4機(jī)架為減定徑機(jī)組末機(jī)架為例,該電機(jī)轉(zhuǎn)速為n4=n4-ref×MS/100;3 機(jī)架電機(jī)轉(zhuǎn)速為:

n3=n3-ref×(1-(tf+tf34)/100)×MS/100。

式中:MS——速度比例系數(shù)(0-100%);

tf——整體張力系數(shù)值;

tf34——3架和4架之間張力系數(shù)值;

n3-ref和n4-ref——3架和4架的軋制表參考轉(zhuǎn)速。

在尺寸智能控制投入使用的情況下,SCS 會(huì)根據(jù)棒材斷面尺寸實(shí)時(shí)測(cè)量值,發(fā)送整體張力系數(shù)值給軋線PLC,從而改變減定徑機(jī)組各機(jī)架主電機(jī)設(shè)定轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)通過(guò)張力的變化來(lái)調(diào)整棒材尺寸。

2.2 位置控制策略

減定徑機(jī)組每個(gè)機(jī)架的三個(gè)輥環(huán)形成了近似圓形的孔型,棒材中心與軋輥表面接觸部位處的距離稱(chēng)為DT,棒材中心與各輥環(huán)空隙處的距離稱(chēng)為GT。在軋制過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)孔型未充滿(mǎn)和過(guò)充的情況,見(jiàn)圖3。

圖3 未充滿(mǎn)和過(guò)充孔型

出現(xiàn)未充滿(mǎn)情況時(shí),4D Eagle 輪廓儀檢測(cè)出的棒材尺寸DT 和GT 值會(huì)偏小,SCS 會(huì)在本支軋件軋制完成后給RC 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)發(fā)送縮小機(jī)架輥縫的修正值。出現(xiàn)過(guò)充情況時(shí),4D Eagle 輪廓儀檢測(cè)出的棒材尺寸GT 值會(huì)偏大,SCS 會(huì)在本支軋件軋制完成后給RC 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)發(fā)送擴(kuò)大機(jī)架輥縫的修正值。操作人員只需在BAMICON HMI 上點(diǎn)擊Adjust即可快速完成輥縫調(diào)整。相應(yīng)的調(diào)整可以在坯料間隙最長(zhǎng)1 min之內(nèi)完成,且調(diào)整精度的最大誤差為0.02 mm。[4]

3 應(yīng)用情況

馬鞍山鋼鐵股份有限公司特鋼公司于2018年9月投產(chǎn)一條優(yōu)質(zhì)合金棒材生產(chǎn)線,生產(chǎn)規(guī)格Φ16~90 mm 熱軋圓鋼,品種有合金結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、彈簧鋼、齒輪鋼等,定尺長(zhǎng)度4~12 m。軋鋼原料為250 mm 連鑄方坯和Φ280 mm 連鑄圓坯[5]。該生產(chǎn)線設(shè)計(jì)年產(chǎn)量40 萬(wàn)t,軋線配置一座加熱能力120 t/h 的步進(jìn)式加熱爐,26 架軋機(jī)(粗軋機(jī)組4 架、中軋機(jī)組2+6 架、預(yù)精軋機(jī)組6 架、精軋機(jī)組4 架、RSB370++減定徑機(jī)組4 架)。采用連續(xù)軋制工藝,粗、中、預(yù)精、精軋機(jī)組全部采用平立交替布置,實(shí)現(xiàn)全線無(wú)扭軋制。采取單一孔型系統(tǒng)軋制,共用性高,產(chǎn)品尺寸控制靈活自由,精度高,可實(shí)現(xiàn)熱機(jī)軋制,改善產(chǎn)品表面質(zhì)量,提高產(chǎn)品內(nèi)部性能。

生產(chǎn)線自2018 年投產(chǎn)以來(lái),已實(shí)現(xiàn)16~90 mm任意尺寸軋制。選取45、GCr15、60Si7 和42CrMo 四個(gè)代表鋼種,分別對(duì)16 mm、34 mm 和90 mm 三種尺寸進(jìn)行了尺寸精度測(cè)試統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表1。

表1 尺寸精度統(tǒng)計(jì)

投用尺寸智能控制系統(tǒng)后,尺寸精度得到明顯提高,均可達(dá)到1/6 DIN 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),并具備如下優(yōu)點(diǎn)。

(1)尺寸一次命中率大幅度提高,減少試軋坯投入量。

(2)軋制過(guò)程中通過(guò)減定徑機(jī)組內(nèi)張力的調(diào)整及消化,確保了整支圓棒的尺寸精度。

(3)大大降低因人工調(diào)整失誤導(dǎo)致減定徑機(jī)組內(nèi)張力不穩(wěn)定的堆鋼事故發(fā)生,提高了生產(chǎn)效率。

4 結(jié)論

尺寸智能控制系統(tǒng)在馬鋼特鋼優(yōu)質(zhì)合金棒材生產(chǎn)線的應(yīng)用實(shí)踐表明該系統(tǒng)運(yùn)行效果良好,相較于人工尺寸調(diào)整,具有顯著優(yōu)勢(shì)。

(1)4D Eagle 輪廓儀高精度的檢測(cè),保證了系統(tǒng)能夠精準(zhǔn)跟蹤整支軋件的斷面輪廓,減少了紅檢取樣頻率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度和成本,提高了生產(chǎn)效率;

(2)避免了因量具不準(zhǔn)或卡量失誤,造成的成品尺寸調(diào)整不達(dá)標(biāo)的事故;

(3)尺寸智能控制保證了產(chǎn)品尺寸的高精度,由于成品精度不依賴(lài)于操作者個(gè)人水平,從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量的可持續(xù)性和重復(fù)性。

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