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81000kva電石爐凈化系統機理研究

2022-03-25 04:26:52余鵬康文斌
中國設備工程 2022年6期

余鵬,康文斌

(中國石化寧夏能化公司,寧夏 銀川 750001)

1 電石爐凈化系統介紹

1.1 工藝簡介

1.1.1 工藝描述

(1)工藝描述。電石爐產生的尾氣在500~700℃,最高可能達到1000℃,尾氣由煙道經過沉降冷卻器冷卻,將氣體降溫至≤260℃(瞬間最高不得大于280℃),同時,將氣體中大顆粒的粉塵捕集下來。然后,進入布袋過濾器過濾,經沉降冷卻器和布袋過濾器濾下的粉塵由輸送機送至粉塵總倉。

1.1.2 密閉電石爐尾氣參數

(1)每噸電石附產爐氣:650Nm3/t電石。(2)電石爐粗尾氣的熱值為2300~2750kcal/Nm3,平均為2400kcal/Nm3。(3)電石爐粗尾氣的溫度約為500~700℃,最高時可達1000℃。(4)電石爐粗尾氣的含塵濃度約為100~150g/Nm3,最大時可達300g/Nm3。

1.2 現有系統中粉塵的粒度分布情況

由于各位置收集的物料粒度分布較接近,可以明確地判斷出煙氣中總的粒度分布情況:煙道尾氣中粉塵粒徑小于3μm的占10%以上,小于5μm的占15%~18%左右,小于10μm的占40%左右,小于20μm的占55%左右,小于50μm的占70%以上,粉塵平均粒徑小于20μm。

1.3 現有系統存在的問題

1.3.1 原有沉降冷卻器的氣固分離效率低

原有沉降冷卻器應為重力除塵器。一般用于除去50μm以上比較粗大的顆粒,利用慣性碰撞及捕集方式分離臨界粒徑為20~30μm的顆粒。由通過粒度分布可知,煙道尾氣中粉塵粒徑大于20μm的僅占45%左右,大于50μm的僅占30%,對更細顆粒的灰塵難以起到分離效果的。

1.3.2 布袋除塵器堵塞、使用壽命短

由于沉降冷卻器分離效率低導致進入后續布袋除塵器粉塵量大,原有四級沉降冷卻器串聯后總除塵效率在20%左右,導致布袋除塵器進氣濃度約為35~70g/m3,遠遠超過布袋除塵器對入口氣體含塵濃度:100~300mg/m3的要求,從而導致布袋除塵器遠超負荷運行。由于粉塵顆粒存在延遲放熱現象,將導致顆粒聚集到布袋除塵器表面時,會緩慢升溫,甚至超過布袋除塵器的極限溫度,造成布袋除塵器過熱,燒毀濾袋的同時存在較大的安全隱患。

綜上,現有布袋除塵器存在易堵塞、易損壞、使用壽命短等一系列問題。

1.3.3 物料在設備及管路上黏結、搭橋造成堵塞

因電石爐尾氣中含有微量焦油,當溫度降低后會凝析出來微量焦油,且氧化鈣與氧化鎂粉末本身都有較強的黏附性,容易自聚團或在壁面上黏附沉降下來,致使設備及管路物料形成板結堵塞。

1.3.4 冷卻效果不理想

由于粉塵物料大量在設備及管路上黏結堵塞,導致設備及管道壁面污垢熱阻增大,從而影響沉降冷卻器及管道的散熱。

2 改進措施

2.1 工藝系統改造

將現有一二級沉降冷卻器由兩級串聯型式改為兩臺并聯型式;將三四級沉降冷卻器去除,更換為兩級旋風分離器串聯進行除塵;出二級旋風分離器氣體再進入降溫器降溫,經一級沉降冷卻(兩臺并聯)+兩級旋風串聯后可保證電石爐尾氣含塵量降至300mg/m3以下,此時,尾氣中主要為5μm以下粉塵,并且由于細顆粒的跟隨性好,低濃度尾氣進入降溫器不易產生顆粒沉積堵塞設備的問題;經降溫后的尾氣最后進入布袋除塵器進一步凈化,使尾氣含塵量降至20mg/m3以下,最終滿足尾氣凈化冷卻要求。

2.2 設備改造及選型方案

2.2.1 沉降冷卻器改造方案

將一二級沉降冷卻器改為并聯后,為防止沉降冷卻器堵塞,可將兩臺沉降冷卻器內迷宮式折流板全部去除。經計算,采用兩臺并聯型式分離效率可增加至20%左右,略有提高。為進一步提高沉降冷卻器的沉降效率,可考慮在沉降冷卻器中間增加一豎直擋板,利用豎直擋板的阻擋作用,可起到慣性除塵的目的,為避免流通界面不足的缺點,可在擋板上設置非均勻開孔。由于采用的是豎直擋板,因此不用擔心粉塵在擋板上沉降堵塞的問題。

2.2.2 旋風分離器選型及設計

(1)常規旋風除塵器的原理及弊端。

常規旋風除塵器氣體由直筒段上部進入器內,沿邊壁螺旋向下流入錐體,由于流體向下流動時,錐體截面不斷縮小,大部分氣體逐漸趨向中心,并沿軸心自下而上螺旋上升至除塵器頂部,再從中心排氣管排出。部分氣體夾帶著被分離下來的粉塵進入灰倉,在灰倉內與粉塵分離后返回除塵器內。該除塵器具有以下缺點:流體的流動路線為沿邊壁自上而下再沿軸心自下而上,流體流動路線長,軸向流速快,且兩個相反流動方向的流體旋渦,導致了流體剪應力大,故壓降大。

(2)環流式旋風除塵器的工作原理。如圖1所示,環流式旋風除塵器的外形仍為圓柱圓錐形。啟用時,氣體從直筒段下部以切向方式進入器內內件,在內件中螺旋上升進行一次分離,達到凈化要求的氣體(占總氣體流量的85%左右)直接從頂部排出,少部分氣體連同被分離下來的粉塵由頂部特設旁路引入錐體,在錐體內進行二次分離,分離后的流體在錐體下部沿軸心返回一次分離區,少量氣體將粉塵送入灰倉后返回器內。此新型旋風除塵器的特點在于:①壓降低。85%的流體由直筒段底部旋轉而上,直接從頂部出氣口排出,流體流動路線短,且內件中只有一個向上的旋渦,流體沿徑向、軸向速度梯度小,流體剪應力小,故壓降和能耗低(壓降僅為常規型旋風除塵器的1/2左右)。②放大效應小。由于器內剪應力小、能耗低,在大直徑設備中仍能保證多相流分離所需要的旋轉速度,器內流體不易發生湍動,故放大效應小。③分離效率高。特殊的流路設計,防止了流體的短路及錐體和灰倉內顆粒的卷揚,分離效率大幅度提高,且具有操作彈性大、操作穩定性好等特點。

圖1

(3)旋風分離器設計方案。一級選用α型旋風分離器、二級采用高效低阻型環流式旋風除塵器。進入一級旋風分離器煙氣仍較高,考慮設備安全因素旋風分離器的設計溫度為500℃。除塵效率:一旋95%以上;二旋達到90%以上(兩級串聯99.5%以上),經兩級旋風串聯除塵后尾氣含塵量≤300mg/m3。

2.2.3 布袋除塵器改造

經過上述改造后,可保證布袋除塵器入口氣體含塵濃度小于300mg/m3,可延長布袋除塵器的使用壽命,解決布袋除塵器堵塞問題。針對布袋除塵器還存在的反吹風壓力不高,反吹風分布盤漏氣的問題??稍黾右慌_反吹氣增壓風機,提高反吹風壓力約2kPa;改進反吹風方式,以強化反吹過程。

2.2.4 系統防堵塞方案

現場測量并進行管道和設備的布置,在沉降冷卻器、旋風分離器、布袋除塵器等設備下灰口除設置電磁振打器,在下灰管關鍵部位增加氮吹裝置,利用振打器與氮吹雙重作用避免下灰管及設備的堵塞。

2.3 分離效率計算

旋風除塵效率數學模型

式中,fi為進入除塵器中粉塵的分布密度。

經計算,對于上述工況條件下粉塵的分離效率一旋95%以上;二旋達到90%以上(兩級串聯99.5%以上),經兩級旋風串聯除塵后,尾氣含塵量≤300mg/m3。

3 結語

此方案只是對后續尾氣治理系統的改造,且沒有引入其他介質,因而不會影響電石爐系統正常運轉,也不會對煙氣質量產生影響,整個系統安全可靠。

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