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鐵路貨車脫軌自動制動裝置頂梁裂折故障產生原因及防范措施

2022-03-25 04:27:30溫玉寶
中國設備工程 2022年6期
關鍵詞:故障作業

溫玉寶

(中國鐵路哈爾濱局集團有限公司齊齊哈爾車輛段,黑龍江 齊齊哈爾 161006)

針對鐵路貨車脫軌自動制動裝置故障是否能夠發揮作用,確保運用過程中作用良好,如何防范和早期發現脫軌自動制動裝置故障,列檢技術檢查作業是關鍵,如何把好列檢作業質量關,確保運行全,防止事故擴大,是需要不斷積累發現方法,分析故障原因,完善防范措施,降低安全風險。

1 簡介

鐵路貨車脫軌自動制動裝置于2005年11月開始在我國新造70T及以上鐵路貨車上全面裝車使用,分為TZD、TZD-1型貨車脫軌自動制動裝置,在每根車軸處安裝一套,主要由拉環、頂梁、脫軌自動制動閥、塞門、調節桿等構成,如圖1所示。

圖1 脫軌自動制動裝置

2 脫軌制動自動裝置基本作用原理

脫軌自動制動裝置是利用車輛脫軌時車體與輪對的相對位移,空車時拉斷制動閥桿,重車時頂斷未脫軌輪對處的制動閥桿。在空車脫軌時,脫軌輪對處的車軸向下位移,拉斷脫軌車軸處的脫軌自動閥桿;在重車脫軌時,脫軌輪對與車體一同向下位移,脫軌轉向架中未脫軌的輪對,向上位移,頂斷制動閥桿,拉斷或頂斷脫軌自動閥后,列車主管與大氣相通,列車發生緊急制動作用,迫使列車緊急停車。

3 問題的引出

鐵路貨車脫軌自動制動裝置裝車使用后,列檢人工檢查作業、TFDS動態檢查作業發現調節桿彎曲、裂折故障持續增加,針對調節桿彎曲、裂折故障,總公司2014年組織進行調研,自2016年7月1日起,既有鐵路貨車廠、段修時須對脫軌自動制動裝置進行零部件換裝,增加拉環組成規格,用以滿足大軸重貨車裝車需求。取消調節桿外露螺紋,TZD型貨車脫軌自動制動裝置在調節桿與鎖緊螺母之間增加了一個護套,TZD-1型貨車脫軌自動制動裝置內套置于調節桿外改為置于調節桿內,限位筒及拉環之間增加尼龍隔套,頂梁壁厚由3mm增加到4mm。以防范調節桿裂紋或斷裂等風險,提高產品運用可靠性及檢修方便性。通過改造,調節桿裂折故障有明顯改善。但近期列檢技術檢查過程中,發現脫軌自動制動裝置頂梁裂折故障有上升趨勢。因頂梁裂折后,脫軌自動制動閥桿未裂折,列車主管無漏泄,列檢技術檢查作業中不易發現,同時,此部位TFDS動態檢查不可視,脫軌制動閥拉環未變形時,TDFS動態檢查無法發現,極易發生運行過程中配件脫落,防脫拉環與車軸接觸,產生車輛異響攔停事故發生。

4 脫軌自動制動裝置頂梁裂折故障發生部位

(1)經統計,2020年11月1日~2021年2月1日,齊齊哈爾車輛段共計發現9件脫軌制動裝置頂梁裂折故障,其中齊齊哈爾車輛段三間房始發西列檢發現6件,占67%;齊齊哈爾車輛段三間房始發東列檢發現2件占,占22%,齊齊哈爾車輛段三間房到達場發現1件,占11%。頂梁裂折故障均為空車,均發生在車輛的1位端、4位端。

(2)分析脫軌自動制動裝置頂梁裂折發生部位,有7件靠近調節桿側根部裂折,有1件為調節桿與頂梁接觸處裂折。

5 脫軌自動制動裝置頂梁裂折故障運行工況

(1)查詢途徑TFDS探測站信息,均無變形,脫軌自動制動閥狀態良好,脫軌自動制動閥拉環無變形,位置正確,脫軌自動制動閥無關閉。(2)經查詢運行軌跡,脫軌制動閥頂梁裂折,全部經過機械化駝峰作業。(3)經查詢裝卸車及使用情況,未經過翻車機翻卸作業,重車時全部都是人工或挖掘機卸車,可以排除翻車機卸車及人工裝卸車造成。

6 頂梁裂折故障產生原因

為分析故障產生的因素,查閱了相關技術資料進行調查研究,并向脫軌自動制動裝置主導車輛廠進行了咨詢,正常運用不受外力的工況下,頂梁不會發生裂折故障,結合運行工況,分析都是經機械化駝峰減速器后造成,查詢機械化駝峰設定值“減速器出口壓力、調車速度都符合規定值”,非機械化駝峰違規作業及調車作業超速造成。通過綜合分析判斷,認為產生的主要原因有以下幾方面。

(1)車輛空車駝峰調車作業通過“三緩(小緩)”時,受運行速度、減速器夾輪壓力等因素,引起車體產生較大前沖慣性或減速器提前動作,引起車輛跳起甚至騎上減速器頂面,當減速度足夠大且車輪從減速器頂面下墜時,拉環與轉動的車軸接觸而產生縱向摩擦力,導致頂梁受垂向力,嚴重時會造成拉斷制動閥桿或頂梁裂折故障。

(2)由于脫軌制動閥調節桿改造后,取消調節桿外漏螺紋,加裝防護套,其強度增加,車輛產生向前沖慣較大時,車體前移導致車軸與拉環接觸,使拉環前撇產生向下的掰力,使頂梁前部以及調節桿根部受向下彎曲力,可導致頂梁前部在調節桿根部產生裂折故障發生。

(3)空重車混編進行駝峰解體作業,后部車輛為重車,前部車輛為空車,受縱向力的驅使下,導致空車后臺轉向架輪對瞬間翹起,車體與輪對相對位移,造成頂梁調節桿根部應力集中,導致裂折故障。

(4)車輛經過機械化駝峰作業時,由于減速器設置位置前方線路為坡道,減速器作用時,導致后臺車或后部車輛瞬間翹起,使車體與轉向架右相對位移,可導致車軸與拉環接觸,易造成拉斷制動閥桿或頂梁裂折的故障。

7 存在的安全風險

(1)頂梁裂折故障危害較大,此故障由于制動閥桿未折斷,不產生主管排風現象,列檢作業中無漏風聲音,如檢車員未執行作業標準或故障部位裂折、變形較小,很容易發生漏檢漏修,造成列車途中停車及車輛配件脫落。

(2)頂梁裂折后,直接影響脫軌制動裝置作用,一旦發生脫軌事故,極易發生擴大事故后果問題。

(3)無法充分利用5T設備對頂梁裂折故障進行有效監控,單一靠室外作業檢查,極易發生漏檢漏修,影響運行安全。

8 安全防范措施

(1)加強室外列檢技術檢查作業時,對脫軌制動裝置的檢查,脫軌自動制動閥拉環變形不正位進行重點確認,重點加強跨軌、探身檢查時對脫軌制動閥的檢查和確認,防止漏檢問題發生。(2)重點加強經過機械化駝峰作業后空車的檢查,對1位端、4位端進行重點確認,燈光照射頂梁上平面,對頂梁上平面錯位進行重點檢查,對頂梁上平面有燈光反射新痕進行重點確認。(3)加強TFDS動態檢查和確認,對脫軌自動制動裝置不正位通知現場進行重點確認,充分發揮TFDS動態檢查作用,防范安全風險。(4)對機械化駝峰相關數值進行動態監控,確保運行速度、出口壓力符合標準值,防止因機械化駝峰違規操作,造成車輛損壞問題。

9 結語

脫軌自動制動裝置對保證行車安全起著關鍵的作用,還需對頂梁裂折故障進行重點監控和分析,還需在運用和維修工作中去不斷探索,摸索故障規律,不斷改進防范措施,優化產品結構。

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