李 寬, 張亮亮, 麻恒進(jìn), 于人龍, 張 健, 楊 帥
(中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 北京航空精密機(jī)械研究所,北京 100076)
在航空高精度地面測試設(shè)備中,特別是飛機(jī)地面姿態(tài)調(diào)整設(shè)備領(lǐng)域,涉及一種由一個(gè)或多個(gè)豎直桿件支撐被測試物作回轉(zhuǎn)或其他姿態(tài)運(yùn)動(dòng)并進(jìn)行測試的結(jié)構(gòu)形式。為了良好地模擬被測試物的高空狀態(tài),需盡可能減小支撐結(jié)構(gòu)體積,因此所采用的豎直桿件具有較大長細(xì)比,即豎直細(xì)長桿支撐結(jié)構(gòu)。基于精度需求和對被測試物的安全性考慮,該類型設(shè)備對支撐的穩(wěn)定性要求較高。因此,必須控制細(xì)長桿頂端在姿態(tài)調(diào)節(jié)等運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下的頂端振動(dòng)。
工程實(shí)際中,調(diào)諧質(zhì)量阻尼器(tuned mass damper,TMD)是一種典型的減振裝置,其結(jié)構(gòu)簡單,控制振動(dòng)效果顯著,在一些難以采取加強(qiáng)措施的結(jié)構(gòu)中應(yīng)用尤為廣泛,例如高樓[1-2]、輸電塔[3]、風(fēng)機(jī)[4-5]、潛艇[6]、橋梁和懸臂鏜桿及數(shù)控加工中心等[7-8]。在細(xì)長桿類高縱結(jié)構(gòu)的減振研究中,以靜止結(jié)構(gòu)的風(fēng)致振動(dòng)控制研究較多,且都以TMD作為主要減振裝置。馮奇等[9]針對桅桿的風(fēng)振問題,提出采用最小誤差激勵(lì)計(jì)算法,應(yīng)用隨機(jī)最優(yōu)控制理論設(shè)計(jì)桅桿抗風(fēng)TMD,減振效果明顯。陳勇等[10]針對橋梁自立桿風(fēng)致振動(dòng)問題,進(jìn)行了TMD控制優(yōu)化,得到了自立桿風(fēng)致振動(dòng)下的阻尼器最優(yōu)參數(shù)和最佳安裝位置。汪志昊等[11]、王修勇等[12]和黃智文等[13]針對大跨度鋼拱橋細(xì)長剛性吊桿的風(fēng)致振動(dòng)和渦振等問題,研制了電渦流TMD、單面碰撞TMD和MTMD(multiple TMD)等并進(jìn)行試驗(yàn),均取得了良好的減振效果。以上研究均為靜置的建筑類高縱桿件的抗風(fēng)減振問題提出了解決方案,但有關(guān)帶載測試類細(xì)長桿支撐結(jié)構(gòu)因測試運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的振動(dòng)問題尚未有相關(guān)的減振研究。
基于當(dāng)前研究現(xiàn)狀和工程應(yīng)用需求,針對高精度航空測試設(shè)備中豎直細(xì)長桿支撐結(jié)構(gòu)的振動(dòng)問題,開展了基于TMD的減振試驗(yàn)研究。由于金屬顆粒能同時(shí)提供質(zhì)量和阻尼,且能相對靈活地控制質(zhì)量比和阻尼比,操作方便,工程適用性強(qiáng),因此本文設(shè)計(jì)的阻尼器為顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器(paticle TMD,PTMD)。本案例中,空載單桿的結(jié)構(gòu)剛度遠(yuǎn)小于帶載雙桿,首先針對空載單桿設(shè)計(jì)了阻尼器,開展減振試驗(yàn),驗(yàn)證了阻尼器在該類型結(jié)構(gòu)中的有效性。進(jìn)一步針對實(shí)際應(yīng)用工況下的帶載雙桿設(shè)計(jì)阻尼器并進(jìn)行減振試驗(yàn),觀察其減振效果。
TMD的振動(dòng)控制模型如圖1所示。圖1中:M,K,C分別為主系統(tǒng)振動(dòng)質(zhì)量、剛度和阻尼;m,k,c分別為TMD子系統(tǒng)的質(zhì)量、剛度和阻尼。

圖1 TMD振動(dòng)控制模型Fig.1 TMD vibration control model
根據(jù)圖1,系統(tǒng)的振動(dòng)微分方程可表達(dá)為

(1)

由式(2)可知,當(dāng)外載荷激勵(lì)頻率ω=ω1時(shí),主系統(tǒng)的振幅A=0,振動(dòng)完全消除;子系統(tǒng)振幅B=-(F/k),對應(yīng)外激勵(lì)作用下的彈簧靜變形。由此實(shí)現(xiàn)了對主系統(tǒng)的減振[14]。
因此,阻尼器在設(shè)計(jì)時(shí),首先根據(jù)主系統(tǒng)的振動(dòng)頻率ω確定子系統(tǒng)固有頻率ω1;其次,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)質(zhì)量比μ(通常取0.001~0.5),獲得子系統(tǒng)的振動(dòng)質(zhì)量m;最后,根據(jù)式(3)和式(4)所示的最優(yōu)調(diào)諧參數(shù)計(jì)算公式[15],確定子系統(tǒng)的最佳剛度和阻尼。
(3)
(4)
式中:αopt為最優(yōu)剛度系數(shù);βopt為最優(yōu)阻尼系數(shù);f為主結(jié)構(gòu)受控頻率,Hz,f=ω/2π。
本文的減振對象為豎直細(xì)長桿,其底部固定連接于回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)體,頂端自由,屬于多自由度連續(xù)振動(dòng)體。在針對其進(jìn)行阻尼器質(zhì)量設(shè)計(jì)時(shí),需運(yùn)用動(dòng)能相等原理及等效質(zhì)量識別方法,先確定細(xì)長桿主系統(tǒng)受控頻率在減振位置處的等效質(zhì)量M,再根據(jù)經(jīng)驗(yàn)質(zhì)量比,確定阻尼器質(zhì)量m[16-17]。TMD減振頻帶隨著質(zhì)量比增大而增大,實(shí)際運(yùn)用中,在不影響主系統(tǒng)振動(dòng)特性的前提下,可通過調(diào)節(jié)質(zhì)量比μ(μ=m/M),拓寬阻尼器的減振頻帶。
細(xì)長桿材料為Q345,結(jié)構(gòu)尺寸為內(nèi)徑46 mm,外徑70 mm,長度3 010 mm(長細(xì)比為43∶1)。使用工況為兩根一組,根部固定于回轉(zhuǎn)裝置,固定位置距離回轉(zhuǎn)中心約2.5 m,頂部共同帶載,約538 kg。其布局及運(yùn)動(dòng)形式如圖2(a)所示。回轉(zhuǎn)裝置邊緣安裝有滾輪,滾輪底部由軌道支撐,如圖2(b)所示。工作狀態(tài)下,桿件隨著回轉(zhuǎn)裝置做回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn)速為0.1 °/s,桿件在運(yùn)動(dòng)時(shí)即產(chǎn)生振動(dòng)。

圖2 豎直細(xì)長桿減振試驗(yàn)臺Fig.2 The vertical slender rod vibration reduction test rig
空載單桿的結(jié)構(gòu)剛度遠(yuǎn)小于帶載雙桿,理論上振幅更大,因此本文首先針對該工況進(jìn)行減振試驗(yàn),驗(yàn)證顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器在該類型結(jié)構(gòu)中的有效性。
桿件在空載狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 空載單桿結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 The diagram of no-load slender rod and rotary device
根據(jù)圖3的結(jié)構(gòu)及運(yùn)動(dòng)形式,在一個(gè)回轉(zhuǎn)周期內(nèi),桿件受到的激勵(lì)主要來自回轉(zhuǎn)裝置的啟停、加減速和回轉(zhuǎn)裝置底部軌道的平面度波動(dòng)等。這些激勵(lì)具有隨機(jī)性,每一次激勵(lì)都會(huì)使桿件頂端產(chǎn)生振動(dòng)。因此分析認(rèn)為,桿件頂端的振動(dòng)屬于自由振動(dòng),振動(dòng)頻率主要為某階固有頻率。
為確定空載單桿結(jié)構(gòu)的振動(dòng)特性,對其進(jìn)行模態(tài)分析,并測試其實(shí)物振動(dòng)情況。對兩者結(jié)果進(jìn)行比較,確定受控模態(tài),進(jìn)行阻尼器設(shè)計(jì)。
運(yùn)用ANSYS軟件Modal模塊,對空載單桿根部固定約束,求得前6階固有頻率,如表1所示。

表1 細(xì)長桿固有頻率(空載)Tab.1 Natural frequency of slender rod
針對實(shí)物振動(dòng)情況,將加速度傳感器安裝至桿件頂端,測得空載單桿的振動(dòng)數(shù)據(jù),得到桿件的振動(dòng)加速度頻譜圖,如圖4所示。

圖4 單桿原始振動(dòng)頻譜Fig.4 The vibration frequency spectrum of single no-load slender rod
由圖4可知,空載單桿的主振動(dòng)頻率約為5.2 Hz,伴隨有約35 Hz的諧波頻率。主振幅為0.45 m/s2。與表 1固有頻率理論結(jié)果對比可知,單桿振動(dòng)主要表現(xiàn)為一階固有頻率附近的自由振動(dòng),同時(shí)伴有三階固有頻率附近的諧振。
由以上分析可確定空載單桿的受控模態(tài)為一階模態(tài),確定單桿用調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的目標(biāo)減振頻率f=5.2 Hz,即顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的固有頻率應(yīng)為f1=5.2 Hz。
由于空載單桿一端固定于回轉(zhuǎn)裝置,一端自由振動(dòng),屬于多自由度連續(xù)振動(dòng)體。運(yùn)用動(dòng)能相等原理及等效質(zhì)量識別法,算得單桿主系統(tǒng)受控模態(tài)在頂端減振位置處的等效質(zhì)量M=14.124 kg。根據(jù)式(3)和式(4),計(jì)算得適用于空載單桿的最優(yōu)剛度和最佳阻尼。空載單桿主振幅較大,工況惡劣,為獲得較寬的減振頻帶,設(shè)計(jì)質(zhì)量比μ為0.05,0.10和0.20的三種顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器進(jìn)行試驗(yàn)。阻尼器最優(yōu)參數(shù)計(jì)算結(jié)果如表 2所示。

表2 調(diào)諧質(zhì)量阻尼器最優(yōu)參數(shù)Tab.2 The optimal parameters of tuned mass damper
根據(jù)表2中的最優(yōu)參數(shù)對實(shí)物阻尼器進(jìn)行設(shè)計(jì)。參考文獻(xiàn)[18],由于細(xì)長桿為圓筒狀結(jié)構(gòu),故將調(diào)諧質(zhì)量阻尼器設(shè)計(jì)為環(huán)形結(jié)構(gòu)。環(huán)形分內(nèi)環(huán)與外環(huán),內(nèi)環(huán)為對分式抱箍結(jié)構(gòu),可與細(xì)長桿抱緊連接。外環(huán)上設(shè)置有質(zhì)量單元與阻尼單元,質(zhì)量單元和阻尼單元由多個(gè)2 mm直徑的鋼珠顆粒組成。顆粒即可以提供質(zhì)量,也可以通過顆粒自身的碰撞耗能作用提供阻尼。顆粒置于有機(jī)玻璃容器內(nèi),一圈8組,均勻布置。外環(huán)與內(nèi)環(huán)之間通過4個(gè)彈簧連接,組成阻尼器的剛度單元。阻尼器的結(jié)構(gòu)如圖5所示。此處為獲得較好的顆粒阻尼效果,顆粒阻尼在有機(jī)玻璃容器的填充率始終保持在約50%。

圖5 顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器Fig.5 The particle tuned mass damper
通過調(diào)整不同剛度大小的彈簧和顆粒質(zhì)量確定三種阻尼器的質(zhì)量比和固有頻率。其中固有頻率通過加速度傳感器測試獲得,單個(gè)彈簧剛度參考最優(yōu)剛度值并經(jīng)過多次試驗(yàn)確定。由于工程實(shí)際中的彈簧規(guī)格種類固定、阻尼器外環(huán)及質(zhì)量單元在重力作用下,無法與內(nèi)環(huán)保持同一水平高度,導(dǎo)致彈簧剛度無法完全發(fā)揮、顆粒實(shí)際發(fā)揮的阻尼難以測算等客觀因素,最終確定的顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器參數(shù)及所測得的阻尼器固有頻率與最優(yōu)參數(shù)有所偏差,其數(shù)值如表3所示。

表3 顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器實(shí)際參數(shù)Tab.3 The actual parameters of tuned mass damper
3.3.1 試驗(yàn)實(shí)施方法
根據(jù)TMD的減振原理,阻尼器安裝在振幅最大的位置,取得的減振效果最顯著。將設(shè)計(jì)的阻尼器通過其內(nèi)環(huán)的抱箍螺釘鎖緊在空載單桿頂端,同時(shí)在桿頂端沿回轉(zhuǎn)方向的切向和徑向位置連接加速度傳感器,如圖6所示。

圖6 顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的安裝Fig.6 The installation location of particle tuned mass damper
令細(xì)長桿底部的回轉(zhuǎn)裝置以0.1 °/s的速度回轉(zhuǎn),對增加阻尼器后的空載單桿頂端振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測。
3.3.2 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)測試,得到空載單桿頂部的徑向和切向加速度振動(dòng)頻譜,計(jì)算正交振動(dòng)峰值,得到三種阻尼器下細(xì)長桿的振動(dòng)頻譜圖,如圖7所示。

圖7 分別增加三種阻尼器后桿件頂端振動(dòng)頻譜Fig.7 The vibration spectrum of the vertical slender rod top after adding three kinds of dampers
由圖7可知,所設(shè)計(jì)的三種顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器能夠明顯抑制空載單桿頂端的振動(dòng)。分析可知,三種阻尼器在桿件主振動(dòng)頻率5.2 Hz附近的減振幅度均在94%以上,達(dá)到了預(yù)期效果。在主振頻率前后,出現(xiàn)了新的共振峰值,但新共振峰的幅值低于原始振動(dòng)峰值;分析認(rèn)為,是顆粒阻尼發(fā)揮了耗能作用,削減了新共振峰。從整個(gè)頻域來看,2號阻尼器的減振效果最好,在全頻域內(nèi)的減振幅度能夠達(dá)到31%。其原因是2號阻尼器固有頻率與主系統(tǒng)振動(dòng)頻率的匹配度最高,優(yōu)于1號阻尼器的21%和3號阻尼器的12%。隨著三種阻尼器質(zhì)量比的增大,減振頻帶也相應(yīng)加寬,符合調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的減振特點(diǎn)。
以上試驗(yàn)證明,顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器對振動(dòng)較大的空載單桿頂端的減振效果良好。進(jìn)一步對實(shí)際應(yīng)用工況下的帶載雙桿設(shè)計(jì)相應(yīng)參數(shù)的顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器,并進(jìn)行減振試驗(yàn)研究。
為了確定雙桿帶載結(jié)構(gòu)的振動(dòng)特性,對其進(jìn)行了模態(tài)分析,并測試了其實(shí)物振動(dòng)情況。對兩者結(jié)果進(jìn)行比較,確定受控模態(tài),進(jìn)行阻尼器設(shè)計(jì)。
采用ANSYS有限元軟件分析獲得的帶載雙桿前6階固有頻率,如表4所示。

表4 細(xì)長桿固有頻率(帶載)Tab.4 The natural frequency of the loaded double slender rods
令實(shí)物試驗(yàn)臺按設(shè)計(jì)工況作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),采用加速度傳感器對實(shí)物細(xì)長桿頂端沿回轉(zhuǎn)方向的切向和徑向振動(dòng)進(jìn)行測試,計(jì)算正交矢量和,得到桿件的振動(dòng)頻譜圖,如圖8所示。

圖8 帶載雙桿原始振動(dòng)頻譜Fig.8 The vibration spectrum of the loaded double slender rods
由圖8可知,雙桿帶載的主振動(dòng)峰約為2~6 Hz,振幅約為0.08 m/s2;在31 Hz左右和72 Hz左右處有一定幅度的諧振。與表4固有頻率分析結(jié)果對比可知,其主振動(dòng)頻率主要現(xiàn)為三階固有頻率附近的自由振動(dòng),同時(shí)伴有二階和六階固有頻率附近的諧振。
根據(jù)以上分析,確定雙桿用調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的目標(biāo)減振頻率f′=4 Hz,即雙桿用顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的固有頻率應(yīng)為f′1=4 Hz,以消除主振動(dòng)峰。由于帶載雙桿的質(zhì)量分布不均勻性較大,主要表現(xiàn)為位于頂端的負(fù)載振動(dòng),因此確定其等效振動(dòng)質(zhì)量為M′=538 kg。由于等效質(zhì)量較大,取較小質(zhì)量比u′=0.003,得到調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的調(diào)諧質(zhì)量。由式(3)和式(4)計(jì)算獲得適用于帶載雙桿的最優(yōu)剛度和最佳阻尼。兩組參數(shù)如表5所示。阻尼器結(jié)構(gòu)、顆粒的填充率與空載單桿用阻尼器相同。

表5 調(diào)諧質(zhì)量阻尼器參數(shù)Tab.5 Parameters of tuned mass damper for loaded double rods
4.3.1 試驗(yàn)實(shí)施方法
將設(shè)計(jì)的顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器安裝在細(xì)長桿頂端,同時(shí)在細(xì)長桿頂端沿回轉(zhuǎn)方向的切向和徑向位置連接加速度傳感器,如圖9所示。令回轉(zhuǎn)裝置以0.1 °/s的速度回轉(zhuǎn),對增加阻尼器后的細(xì)長桿頂端振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測,觀察細(xì)長桿頂端的振動(dòng)數(shù)據(jù)。
4.3.2 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)加速度傳感器測試,得到帶載雙桿頂部的徑向和切向加速度振動(dòng)頻譜,計(jì)算正交振動(dòng)峰值,得到阻尼器增加前后帶載雙桿的振動(dòng)情況,如圖10所示。

圖9 顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器在帶載雙桿上安裝Fig.9 The tuned mass damper is installed on the loaded double rods

圖10 增加阻尼器后帶載雙桿頂端振動(dòng)頻譜Fig.10 The vibration frequency spectrum of loaded double rods after adding damper
由圖10可知,顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器能夠明顯地抑制細(xì)長桿頂端的原始振動(dòng),尤其在目標(biāo)頻率4 Hz附近,振動(dòng)抑制效果顯著,減振幅度達(dá)到了67%。全頻域來看,阻尼器對帶載雙桿的減振幅度能夠達(dá)到43%,取得了良好效果。但對31 Hz和72 Hz附近的其他諧振頻率沒有減振作用,其原因是由于阻尼器的目標(biāo)減振頻率固定所致。
本文針對航空測試設(shè)備中,豎直細(xì)長桿支撐結(jié)構(gòu)的頂端振動(dòng)問題,進(jìn)行基于顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器的減振試驗(yàn)研究。分析設(shè)計(jì)了適用于帶載運(yùn)動(dòng)類細(xì)長桿支撐結(jié)構(gòu)頂端減振的顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器,測試其振動(dòng)控制效果。結(jié)果顯示,空載單桿惡劣工況下的減振幅度最優(yōu)率可達(dá)31%,驗(yàn)證了阻尼器的有效性。帶載雙桿的減振幅度可達(dá)43%。故顆粒調(diào)諧質(zhì)量阻尼器可有效應(yīng)用于豎直細(xì)長桿等同類型小剛度支撐結(jié)構(gòu)頂端的振動(dòng)控制中。
為了獲取更優(yōu)的減振效果,最大范圍地消除調(diào)諧質(zhì)量阻尼器產(chǎn)生的新共振峰,后續(xù)的研究可進(jìn)一步通過精確調(diào)整顆粒阻尼器的阻尼值,使其接近于最優(yōu)阻尼,令新共振峰被完全削減。同時(shí),針對帶載雙桿的多個(gè)諧振頻率,可著力開發(fā)適用于多頻率成分的調(diào)諧質(zhì)量阻尼器或主動(dòng)控制調(diào)諧質(zhì)量阻尼器,拓寬其減振范圍。