紀(jì)佳溥,岳秀江,趙劍道,蔡 苗,劉曉楠
(1.北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所,北京 100120;2.北自所(北京)科技發(fā)展有限公司,北京 100120)
碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強(qiáng)度、高模量的特種纖維,具有其他材料不可比擬的優(yōu)異性能,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)不可或缺的戰(zhàn)略性新材料,也是爭(zhēng)奪未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)性材料。當(dāng)前全球碳纖維行業(yè)快速發(fā)展,市場(chǎng)需求與日俱增,預(yù)計(jì)到2026年全球碳纖維市場(chǎng)需求將達(dá)到80億美元,年復(fù)合增率將達(dá)到10.8%。因此,大力發(fā)展碳纖維行業(yè)具有極高的戰(zhàn)略意義。
傳統(tǒng)的碳纖維生產(chǎn)線采用人工作業(yè)模式,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)獨(dú)立運(yùn)行,需要投入大量人力來(lái)貫通整個(gè)流程。這種生產(chǎn)模式存在著生產(chǎn)效率低、作業(yè)強(qiáng)度大、人工錄入信息易出錯(cuò)等問(wèn)題,無(wú)法適應(yīng)大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)需求,企業(yè)迫切需要改進(jìn)原有生產(chǎn)模式,進(jìn)而解放勞動(dòng)力、降低人工成本。
隨著各種新技術(shù)的應(yīng)用,自動(dòng)包裝系統(tǒng)日漸成熟,已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),可為不同用戶提供定制化解決方案,在提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高生產(chǎn)效率、降低人工成本等方面起到了至關(guān)重要的作用。本文從實(shí)際生產(chǎn)中的問(wèn)題出發(fā),介紹了一套成熟的自動(dòng)包裝系統(tǒng),該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的智能化、自動(dòng)化、信息化,通過(guò)與碳絲系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)集成,提高了企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化、集成化與數(shù)字化水平。
在傳統(tǒng)碳絲工藝流程中,工人利用電子秤獲取碳絲重量信息,記錄重量信息;隨后計(jì)算平均線密度,依據(jù)線密度判斷等級(jí);外檢工通過(guò)觀察碳絲外觀情況,確定碳絲最終等級(jí)與毛絲等級(jí);受生產(chǎn)環(huán)境因素影響,同一批碳絲的工藝信息也不盡相同,需逐一核對(duì);工人根據(jù)強(qiáng)度、模量信息,確定碳絲牌號(hào),至此,碳絲基礎(chǔ)信息與物料信息處理完成,工人將這些信息逐一錄入ERP系統(tǒng)。錄入信息結(jié)束,碳絲交給裝箱工,裝箱工將要裝箱的碳絲逐一掃碼,打印裝箱單,手動(dòng)裝箱、碼垛。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,這種模式已成為制約企業(yè)發(fā)展的重要因素。
本文介紹的自動(dòng)包裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想為集中管理、分散控制,通過(guò)硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了從碳絲下線,到碳絲輸送轉(zhuǎn)運(yùn)、自動(dòng)稱重、人工外檢、貼內(nèi)標(biāo)、熱塑裹膜、回庫(kù)暫存、出庫(kù)包裝、絲錠裝箱、紙箱碼垛、大包裝直接碼垛、打帶與裹膜、入庫(kù)的全流程自動(dòng)化,解決了信息頻繁錄入、工人重復(fù)勞動(dòng)、生產(chǎn)效率低下的問(wèn)題。
在不改變傳統(tǒng)工藝流程的前提下,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的工藝流程如圖1、圖2所示。從現(xiàn)場(chǎng)分布上來(lái)看,大體可分為兩部分:外檢區(qū)域與包裝區(qū)域。

圖2 包裝區(qū)域流程
1)外檢區(qū)域:這一部分的目的是在包裝前確定碳絲的最終牌號(hào)、等級(jí)。這是由碳纖維的特殊性決定的,強(qiáng)度或者模量不同,同一種產(chǎn)品會(huì)有不同的牌號(hào)。
絲車上線:通過(guò)PDA將碳絲信息與絲車信息綁定在一起,以絲車為載體對(duì)碳絲進(jìn)行輸送轉(zhuǎn)運(yùn)。
碳絲抓取:通過(guò)機(jī)器人將碳絲從絲車抓取到置紗盤(pán),碳絲信息轉(zhuǎn)移到置紗盤(pán),后續(xù)環(huán)節(jié)以置紗盤(pán)為載體在線體上移動(dòng)。
碳絲稱重:稱重子系統(tǒng)將稱重量信息上傳至PLC控制系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)在外檢處上傳給上位機(jī),為計(jì)算線密度提供數(shù)據(jù)支持。
外檢:外檢電腦實(shí)時(shí)顯示碳絲的強(qiáng)度、線密度、等級(jí)等信息,供外檢人員查看,同時(shí)外檢人員檢查碳絲外觀情況,錄入碳絲毛絲等級(jí)、最終等級(jí)。
貼標(biāo):根據(jù)PLC上傳的置紗盤(pán)號(hào),系統(tǒng)查詢對(duì)應(yīng)碳絲信息并生成標(biāo)簽信息,發(fā)送給貼標(biāo)機(jī),貼標(biāo)機(jī)自動(dòng)貼標(biāo)。
熱塑裹膜:在碳絲表面形成一個(gè)保護(hù)性的外表,達(dá)到防塵、防水、防撞的目的。碳絲從裹膜機(jī)出來(lái)后,PLC根據(jù)外檢時(shí)定下的等級(jí)信息,通過(guò)機(jī)器人將合格碳絲抓回絲車,抓滿后碳絲以絲車為載體入中間庫(kù),等待訂單或者攢批;將降等碳絲抓取至降等線人工取下。
2)包裝區(qū)域:依據(jù)客戶訂單或庫(kù)存情況,生成包裝計(jì)劃。
下發(fā)包裝計(jì)劃:碳纖維管理系統(tǒng)下發(fā)包裝計(jì)劃,中間庫(kù)系統(tǒng)執(zhí)行出庫(kù)任務(wù),將符合條件的碳絲輸送到包裝區(qū)域,系統(tǒng)開(kāi)始包裝。
空板上線:輸送機(jī)將木托盤(pán)輸?shù)酱a垛處,為碳絲碼垛做準(zhǔn)備。
紙箱輸送:自動(dòng)開(kāi)箱機(jī)輸送紙箱到裝箱處,自動(dòng)包裝系統(tǒng)為每個(gè)紙箱分配唯一的箱號(hào)。
絲錠裝箱:機(jī)器人將碳絲從置紗盤(pán)抓取到紙箱,自動(dòng)包裝系統(tǒng)根據(jù)置紗盤(pán)信息生成裝箱信息,記錄碳絲所在箱號(hào)及位置信息。
紙箱碼垛:根據(jù)裝箱信息,自動(dòng)包裝系統(tǒng)匹配合適的碼垛方式,碼垛機(jī)器人對(duì)紙箱進(jìn)行碼放。
大包裝直接碼垛:機(jī)器人抓取碳絲,直接碼放在木托盤(pán)上,自動(dòng)包裝系統(tǒng)記錄碳絲所在托盤(pán)號(hào)及位置信息。
碼垛下線:碼垛結(jié)束,整垛產(chǎn)品入庫(kù),自動(dòng)包裝系統(tǒng)將裝箱信息上傳給ERP系統(tǒng)。
從圖中可看出,硬件系統(tǒng)包括:碳絲輸送系統(tǒng)、稱重系統(tǒng)、外檢子系統(tǒng)、貼標(biāo)子系統(tǒng)、裝箱系統(tǒng)、碼垛系統(tǒng)、中間庫(kù)系統(tǒng)等,涉及到的設(shè)備有工業(yè)機(jī)器人、輸送設(shè)備、穿梭車、堆垛機(jī)、龍門、PDA等。
設(shè)備層是基礎(chǔ),包括數(shù)據(jù)采集設(shè)備與執(zhí)行設(shè)備,主要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集和執(zhí)行監(jiān)視控制層下發(fā)的命令。
傳輸層將設(shè)備層采集到的數(shù)據(jù)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線和工業(yè)以太網(wǎng)傳輸?shù)椒?wù)器,保障數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸與安全,實(shí)現(xiàn)不同終端、系統(tǒng)間的信息傳輸與交換。
監(jiān)視控制層是核心,主要承擔(dān)數(shù)據(jù)的匯聚存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)的分析處理與物流設(shè)備控制功能,支撐了整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
信息管理層承擔(dān)了數(shù)據(jù)匯總功能,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的集成與分析,是自動(dòng)包裝系統(tǒng)的價(jià)值體現(xiàn)。

圖3 自動(dòng)包裝系統(tǒng)硬件系統(tǒng)組成

圖4 自動(dòng)包裝系統(tǒng)整體架構(gòu)
根據(jù)碳纖維企業(yè)的需求,結(jié)合自動(dòng)包裝系統(tǒng)的實(shí)際情況,自動(dòng)包裝系統(tǒng)的目標(biāo)如下:
1)包裝能力提升
自動(dòng)包裝系統(tǒng)日均包裝11000軸碳絲,較手動(dòng)線每班次1000多軸,效率提高了三倍以上。
2)包裝品種多樣
碳纖維種類繁多,自動(dòng)包裝系統(tǒng)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品信息匹配不同的包裝方式。裝箱碼垛,適用于4kg及以下碳絲,根據(jù)規(guī)格可分為2×3、3×4、3×5三種裝箱方式。大包裝直接碼垛,適用于6~8kg碳絲,可細(xì)分為:6×6、5×5等碼垛方式。
調(diào)度實(shí)現(xiàn)的功能有數(shù)據(jù)采集、信息傳遞、數(shù)據(jù)處理、下發(fā)指令。PLC采集各類傳感器的信息、RFID標(biāo)簽信息,將處理后的現(xiàn)場(chǎng)信息通過(guò)局域網(wǎng)傳送到服務(wù)器。服務(wù)器處理、解析上傳數(shù)據(jù),一方面提供給監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,另一方面生成新的指令,并下發(fā)到設(shè)備層,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備執(zhí)行下發(fā)的指令,協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行。
為了保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高現(xiàn)場(chǎng)的安全性與可靠性,自動(dòng)包裝系統(tǒng)需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并實(shí)時(shí)反映設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),這一功能采用PC-PLC體系,通過(guò)上位機(jī)、下位機(jī)協(xié)同工作的整體模式來(lái)實(shí)現(xiàn)。在中控室設(shè)置上位機(jī),通過(guò)WinCC組態(tài)軟件,獲取PLC信息,顯示在組態(tài)界面,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)自動(dòng)報(bào)警,加強(qiáng)了設(shè)備維護(hù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的及時(shí)性,提高了設(shè)備的工作效率。此外,還可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觸摸屏近距離控制,方便管理人員與操作人員交流問(wèn)題。
碳纖維工藝復(fù)雜,信息管理顯得尤為重要。隨著碳絲在生產(chǎn)過(guò)程的流轉(zhuǎn),信息不斷變化,如何處理并跟蹤碳絲信息是本系統(tǒng)的難點(diǎn),也是本系統(tǒng)的亮點(diǎn)。自動(dòng)包裝系統(tǒng)通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)、碳纖維管理系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)碳絲信息管理,數(shù)據(jù)統(tǒng)一存放在中央數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)以太網(wǎng)和接口程序?qū)崿F(xiàn)信息傳輸與共享。

圖5 自動(dòng)包裝系統(tǒng)信息流程
首先是碳絲基礎(chǔ)信息,如長(zhǎng)度、牌號(hào)、規(guī)格等,通過(guò)接口程序?qū)⑦@些信息獲取到自動(dòng)包裝系統(tǒng),并通過(guò)PDA綁定絲車號(hào)、絲車位置等信息,集成了這些信息,碳絲入中間庫(kù)等待工藝信息。
其次是工藝信息,如強(qiáng)度、模量、工藝號(hào)、含膠情況等,需要到ERP系統(tǒng)獲取。碳絲下線后,需放置12小時(shí),等待強(qiáng)度、模量檢測(cè)結(jié)果。利用測(cè)出的強(qiáng)度、模量信息與相應(yīng)的牌號(hào)范圍,系統(tǒng)決定碳絲最終牌號(hào),此時(shí)才可將碳絲出庫(kù)包裝,這是對(duì)傳統(tǒng)流程的改革。手動(dòng)包裝時(shí),碳絲下線后工人根據(jù)上個(gè)班次強(qiáng)度、模量信息進(jìn)行包裝、粘貼軸標(biāo)。等強(qiáng)度出來(lái)后,如果本班次與上班次強(qiáng)度信息不一致,需要返工,撕掉軸標(biāo)、重新貼標(biāo),這無(wú)疑是對(duì)勞動(dòng)的浪費(fèi)。自動(dòng)包裝系統(tǒng)通過(guò)引入中間庫(kù)、與ERP系統(tǒng)的對(duì)接,優(yōu)化了這一環(huán)節(jié),避免了重復(fù)勞作。
集成了碳絲基礎(chǔ)信息、工藝信息、絲車信息等生產(chǎn)要素,自動(dòng)包裝系統(tǒng)方可正常運(yùn)行。自動(dòng)包裝系統(tǒng)信息流沿著工藝流程正向傳遞,并可以實(shí)現(xiàn)反向追溯。系統(tǒng)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì)和對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、處理,建立了碳絲的生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)在多個(gè)環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)便捷的追溯。
碳絲上線后,碳絲的載體為絲車、置紗盤(pán),二者均綁定了RFID,保證可跟蹤至每一軸碳絲。包裝過(guò)程中,系統(tǒng)記錄每個(gè)環(huán)節(jié)的交互信息,如操作時(shí)間、操作人員、結(jié)果等。最重要的是外檢工位的信息,系統(tǒng)計(jì)算線密度,并自動(dòng)判等,顯示等級(jí)、強(qiáng)度等信息,供外檢人員參考。工人根據(jù)外觀進(jìn)行二次判等,確認(rèn)碳絲最終等級(jí),為后續(xù)貼標(biāo)提供數(shù)據(jù)支持。包裝時(shí),根據(jù)碳絲牌號(hào)、規(guī)格等信息,自動(dòng)匹配碼垛類型。裝箱時(shí),生成裝箱信息,并更新碳絲的訂單號(hào)。至此,系統(tǒng)記錄了碳絲完整的生產(chǎn)信息,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的縱向集成。從碳絲上線到碼垛結(jié)束,是碳絲在自動(dòng)包裝系統(tǒng)的整個(gè)生命周期,整個(gè)周期結(jié)束后,碳絲信息同步到ERP系統(tǒng),做到信息共享、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
依托收集到的數(shù)據(jù),自動(dòng)生成各類報(bào)表,降低了管理人員以往手動(dòng)輸入報(bào)表的工作量,方便企業(yè)查看生產(chǎn)情況,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)策略。通過(guò)比較不同階段的A品率、不同生產(chǎn)線間的差異,企業(yè)可及時(shí)調(diào)整工藝,提高碳絲質(zhì)量。
系統(tǒng)間常見(jiàn)接口方式有WebAPI、WebService、WCF、中間表等方式。其中,WebAPI是一種用來(lái)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)間接口、設(shè)備接口的API技術(shù),它基于Http協(xié)議,請(qǐng)求和返回格式默認(rèn)是json格式,比WCF更簡(jiǎn)單、更通用,比WebService更節(jié)省流量、更簡(jiǎn)潔。因此,自動(dòng)包裝系統(tǒng)采用了WebAPI這種接口方式。
接口分為兩部分,分別是與碳絲系統(tǒng)的接口和ERP系統(tǒng)的接口。前者功能較為簡(jiǎn)單,主要用來(lái)獲取碳絲的基礎(chǔ)物料信息;后者功能完善,信息流雙向流動(dòng)。員工在ERP系統(tǒng)維護(hù)每批碳絲的工藝信息,供自動(dòng)包裝系統(tǒng)調(diào)用。包裝結(jié)束后,自動(dòng)包裝系統(tǒng)將每軸碳絲基礎(chǔ)信息、工藝信息、生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)、訂單信息等數(shù)據(jù)集成,回傳到ERP系統(tǒng)。此外,上傳裝箱信息,方便統(tǒng)計(jì)庫(kù)存、產(chǎn)量。通過(guò)接口程序,實(shí)現(xiàn)了不同系統(tǒng)信息共享,為跨網(wǎng)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐。
在某碳纖維生產(chǎn)企業(yè)的新建工業(yè)園中,自動(dòng)化包裝系統(tǒng)已經(jīng)成為生產(chǎn)過(guò)程中核心環(huán)節(jié),推動(dòng)了企業(yè)生產(chǎn)模式從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)了從碳絲下線到包裝、銷售的全過(guò)程的信息化、自動(dòng)化,使企業(yè)生產(chǎn)效率提高、工人工作強(qiáng)度降低、生產(chǎn)工藝改善、信息化管理水平提升。
本文討論了自動(dòng)包裝線在碳纖維行業(yè)的具體應(yīng)用,該系統(tǒng)提高了生產(chǎn)效率并保證了生產(chǎn)質(zhì)量,為企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模提供了技術(shù)支撐,具有一定的推廣意義。但是智能化程度還有很大提升空間,未來(lái)可結(jié)合數(shù)字孿生技術(shù),研發(fā)更加智能的物流系統(tǒng)。