葉高澎
摘? 要:以大隆礦采煤工作面地質條件為基礎,采用現場實際新型工藝及精細管理辦法,分析采面地質構造及頂板變化情況,應用新型措施精細管理模式保證工作面順利回采,研究結果為大隆礦煤炭資源安全開采提供參考依據。
關鍵詞:過舊巷;過斷層;防治水;大采高;頂板管理
0? 前言
中國煤炭儲量十分豐富,據勘測,目前已標明煤炭儲量超過1萬億噸,可采儲量在1100億噸以上。目前,我國煤炭消費占國內一次能源消耗的70%,煤炭在未來幾十年內仍將是我國主要能源,在未來國家能源可持續發展戰略中的地位不可替代。但是,我國煤炭賦存條件復雜,煤炭資源有效開采十分重要。鐵法礦區大隆礦南翼906采煤工作面回采卓越管理法,高產高效完成回采。
1? 工作面概況
該礦位于興隆屯西側,有一開采沉陷坑(已由沈陽煤炭科學研究所鑒定完畢,對S1906工作面回采無水害威脅),另有部分民房。地表標高+70.0~+72.0m,井下標高-420~-460m,本工作面位于南一采區的西側,東側以FW2-1號斷層為界,西側以Fs1405-3號斷層為界,南側以S1907大采高設計工作面階段煤柱為界,北側以S1905采空區階段煤柱為界。所采煤層為9#煤層,為復合煤層,煤質較好。煤層最大厚度為7.30m,最小厚度為3.90m,平均為5.10m;煤層中含夾石多層,夾石最大厚度為1.0m,平均厚度為0.40m。上覆7#煤層,層間距為25.5m,布置的S17061工作面已回采完畢。工作面可采走向長度473m,工作面長度240m,面積113520 m2。
2? 精細管理新方法
南翼906工作面回采期間面臨著過舊巷(見示意圖1)、過火層巖,工作面過多處斷層等多種困難,結合現場實際情況經過反復論證制定出以下方案:
2.1回采期間過舊巷
S1906開采100m后需過舊巷47.5m,為了安全、快速的過舊巷,采用了點柱、錨索加強舊巷支護,對工作面進行調角,使工作面與舊巷成7°交角。
1).具體實施方法
舊巷在工作面前采用三排單體帶帽點柱支護配合錨索支護。點柱間距900mm,排距1m。錨索使用21.8×5200mm,錨索間距1.8m。
采煤機采至舊巷處及時拉移超前架并打出支架伸縮梁,減少空頂范圍,嚴防冒頂。若舊巷幫頂狀態不好,則沿支架方向給好順山抬棚,根據頂板實際情況每組支架對應1-2架抬棚,用直徑大于20cm的4米圓木做棚梁,將圓木一側插在支架頂梁上,將木梁托住,另一側打單體支柱,一梁三柱,采煤機割一遍回一遍單體。工作面頂板與舊巷順好,避免出現臺階,以利于支架有效支撐頂板。
過舊巷期間,在舊巷采空區側對應頂板每片補打一根5.2m錨索,在舊巷中心施工一排單體點柱,分別在中心點柱兩側施工一排圓木點柱,以有效支護舊巷處頂板。
2).效益分析
綜采工作面過舊巷經常發生頂板事故,發生頂板事故的原因是多方面的,為了防止事故發生,主要措施是對舊巷頂板采取加強支護,以往的方式是在舊巷打木垛、備棚,在過舊巷時、翻棚,拆木垛是非常危險的,被動支護翻掉后,頂板極易冒落;現采用錨索、點柱加強舊巷支護,減少了工人勞動強度,提高了勞動效率。安全得到保證。
2.2 回采期間過火成巖和斷層
2.2.1相關管理規定:
1)、工作面推進過程中嚴密觀察斷層的發展動態,根據斷層的實際賦存狀態確定合理的破底板及挑頂板巖石量,拉底留底及挑頂不得過急(最大150mm),以免損壞設備或破壞頂板的完整性,給生產帶來不安全因素。
2)、斷層處頂、底板要和斷層兩側平滑過渡,加強斷層處的頂板管理,采煤機割煤后及時給出伸縮頂梁或拉超前架。斷層處支架及時調正,以有效控制頂板。
3)、過斷層時采用跟機拉架,即采煤機割一架拉1組支架以有效控制頂板完整性。
4)、過斷層期間保證架型平直,二級護幫板全部打出支護煤壁,初撐力達到最佳狀態減少頂板破碎煤壁片幫。
效益分析
此種方法應用以后,切實有效的對炮后產生的破壞進行了控制,將爆破影響降到最低,保護了設備設施的完好,三個層面的設置利于炮后瓦斯、粉塵的有效排放,同時確保了安全生產,提高了作業程序的連續性與持續性,促進了生產過程中的安全性與高效性,最終實現了S1906綜采工作面回采期間的安全生產工作。通過在實際生產中的應用,此方法還有一定提升的空間。
a、生產過程中,利用過斷層炮后遮擋皮子此種方法,未發生過損壞支架等設施事故,減少設備維修率。
b、浮貨明細減少,減少工人清貨時間即降低勞動強度又減少了中斷影響。
c、杜絕了使用鐵制工具遮擋的需要,使用擋皮子質量較輕,降低了工人的勞動強度,同時也減少了磕手碰腳發生的幾率。
d、由于皮帶為橡膠制品,與巖塊等物體磨擦時不會產生火花,并且皮帶具有耐磨、抗腐蝕的特點,不易損壞,可以反復使用。
e、因使用的為廢舊皮帶,提高了廢物回收利用率,同時降低了生產成本。
2)、安設DN10球閥法
實施方法:在放炮段對應支架處每架一級護幫板缸和鎖進液腔加一個DN10球閥,
原理:由于放炮后產生沖擊力,造成幫板往回沖擊,易造成缸、管、鎖損壞,當安設球閥以后自動泄壓,可降低設備損壞率。
效益分析:
a、經濟方面
按爆破段為20架范圍內計算,20架幫板管損壞率能達到10%,安設球閥以后可以降低設備損壞,節省20*2*0.1*500*6=12000元。
b、安全方面
減少設備更換,更換支架護幫板管需搭設梯子系安全帶,登高作業危險系數高,容易造成磕手碰腳。
減少設備維修時間,提高開機率,按每班放一次炮計算,每天檢修時間能減少3小時,可多才出1刀煤。
2.3 回采期間瓦斯、防滅火、防治水管理
由于南翼906受上覆煤層南翼7061和南翼905采空區影響,南翼906瓦斯、一氧經常超限,因此工作面每推進50m通風部門向采空區注一次漿,當時工作面俯采,這樣以來所注砂漿泥水往工作面回淌,給工作面標準化帶來影響。
2.3.1 防治水實施方法
工作面從機尾向機頭每十架架前用編織袋裝滿貨堆成攔截壩型,到機頭8號架前挖一個小水坑安設風泵抽水,8號到機頭架腳掏空,2號端頭底座掏空與運順上幫水溝相連接,運順上幫挖水溝50m*400mm*400mm 墊好腳踏板至到轉載機頭上幫大水坑處,轉載機水坑1m*1m*1.5m安設2臺大水泵與外管路相連。
效益分析:
砂漿可以通過攔截壩流到架空,減少貨量,減少勞動強度。
工作面水得到控制,減少涌水事故發生。
2.3.2 防治瓦斯實施方法:
在工作面三角點安設通風“氣囊”,減少向采空區漏風,替代了以往用珍珠袋封堵的方法。可以用廢舊的風筒布重新縫補成“氣囊”狀,然后通過風閥注風使“氣囊”鼓起充滿空氣達到封堵效果。
效益分析:
以往封堵采用人力封堵,人力裝貨堆成“墻狀”完成封堵,由于工人長期在三角點作業,三角點瓦斯大,危險系數高。封堵袋還容易丟在老塘里,造成材料損失。
采用“氣囊”封堵一方面可以減少勞動強度,省時省力,提高工作效率,安全系數得到提升;另一方面可以減少不必要的材料損失減少材料費。
3? 實踐效果分析
南翼906工作面在回采期間采用不同辦法解決地質構造復雜以及設備的缺陷,有效的控制好工作面正規循環作業,保質保量完成回采接續工作;資源有效回采同時節約人力、物力、材料經費、保證安全生產穩定。
4? ?結論
南翼906綜采工作面雖然回采難點大,通過對906工作面地質構造和設備情況分析,破舊的回采管理法體現不出實際的可用性,根據工作面實際情況采用不同的管理辦法,把新型的工藝應用到實際中發揮更大的作用,卓越管理法從實踐中證明了它的先進性、代表性和創造性!