張興平 中國鐵路上海局集團有限公司阜陽工務段
京九線既有Ⅱ型軌枕鋪設于1997 年,運行速度160 km/h,年通過總重 1.2 億 t,至 2021 年底,累計通過總重已達 30 億t,現場調查顯示:超75%的軌枕出現不同程度的縱裂、環裂現象,超65%的螺旋道釘發生銹蝕縮徑等結構病害,對行車帶來較大安全隱患。目前,京九線集中修每年僅安排50個施工天窗,僅僅利用大修列車承擔換枕施工,每年最多完成25 km 左右的換枕任務;經核算,要完成120 km 的換枕任務,需要5 年左右的周期。為盡快消除設備安全隱患,2021 年,在集團公司工務部指導、支持下,我段積極謀劃,科學認證,統籌全段資源,以時不待我、敢為人先的決心與勇氣,探索全新的換枕施工組織模式,加快隱患整治進度,彌補大列換枕能力不足的問題。
實施換枕機群換枕大修,首先面臨的挑戰就是卸枕問題。調研結果顯示,目前有三種卸枕模式:即人工卸枕、換枕機卸枕、軌道吊機卸枕。由于京九線為電氣化線路,護欄網距離鋼軌只有3.8 m,路肩為硬化路面,人工卸枕將面臨大面積破壞護欄網、路肩,造成新軌枕傷損、電化立桿保護困難等不利狀況;由于京九線沿線沒有工務大修軌料基地,不具備軌枕錨固及裝車條件,施工所需軌枕只能通過300 km外的上海大機運用檢修段九龍崗基地錨固及裝車,涉及換枕機裝載安全、貨票運輸及長距離運輸存在安全隱患;通過對各種不利因素的梳理、分析及安全風險研判,全方位考量及方案比選,最后采用較為安全、高效的卸枕方案—軌道吊機卸枕。在集團公司工務部統籌協調及兄弟單位的大力支持下,2021年京九線集中修首次采用機車牽引20 輛軌道吊機平板車卸枕施工。
施工所用軌枕在上海大機運用檢修段九龍崗基地統一錨固,由上海大機運用檢修段專業人員承擔。采用錨固劑進行錨固,錨固后螺旋道釘的方(圓)臺高出承軌臺面0 mm~2 mm,凈留孔深度不小于160 mm,螺旋道釘與承軌臺面保持90°,螺旋道釘無歪斜,錨固料無外溢。螺旋道釘錨固后,每孔抗拔力必須達到60 kN~100 kN,錨固后漿料飽滿,無凹下積水現象,外溢漿料鏟除干凈。
2021 年京九線集中修準備階段首次在集團公司采用機車一次性牽引20輛平板車卸枕施工,通過卸枕前現場精準放樣,現場一比一模擬卸枕區段環境及卸枕數量,確保卸枕數量均勻,電容枕按點到位,從根本上確保了卸枕效率、施工安全。為了減少機車短駁次數,施工所用軌枕在九龍崗基地裝車后起貨票運至阜陽北站,封鎖前申請機車將軌枕列車運行至前方站等待。封鎖時機車牽引軌枕平板追蹤進入施工地段,機車帶道人員根據制定的卸枕停車位置示意圖確認停車位置,按照軌道吊臂長,一度停車:單號卸枕28 根,雙號卸枕27根;二度停車:單號卸27根,雙號卸28根,以此類推。卸枕時,繩索扣須放置在螺旋道釘底部,避免掉落砸壞路肩和造成軌枕傷損。卸下的軌枕應與路肩成30°~45°角統一擺放整齊,輕擺輕放,嚴禁超建筑限界,一次按5 m~10 m 小范圍移動,如需整體前移,機車帶道人員須正確對位,避免對位不準浪費卸枕時間。如卸枕中吊機遇到電化支柱或電務設備無法卸枕時,帶班負責人根據實際情況綜合考慮機車、吊機與供電支柱或行車設備位置,保證每臺吊機都能同時卸枕,加快卸枕進度。地面配合卸枕人員把墊枕方木條回收干凈,統一放置于平板上,加固在吊機作業區,以便后續使用;捆綁軌枕鐵線須全部帶離線路,嚴禁遺留線路上。
根據卸枕平板換長確定卸枕地段長度及數量,即卸枕長度計算公式為:

L—一度卸枕長度(m);
hj—機車換長系數;
Lj—機車長度(m);
np—平板車數量;
hp—平板車換長系數;
Lp—平板車長度(m);
即卸枕數量計算公式為:
n=hp×Lp×nm
n—卸枕數量(根)
hp—平板車換長系數;
Lp—平板車長度(m);
nm—P60無縫線路Ⅲ型軌枕每公里數量,1 667根/km。
換枕機群換枕施工流程:辦理封鎖→換枕機上道就位→逐根松取扣件→開龍口(抽出舊枕)→扒砟、抽出舊枕→換入新枕→人工輔助上扣件→回填石砟→搗固→檢查石砟情況→檢查記錄線路質量→開通線路。
封鎖命令下達后,配合換枕機作業的輔助人員上道松卸扣件,拆8 留1,換枕機同步上道就位。根據換枕機操作人員的能力確定數量,區間100 根/臺、橋面內60 根/臺。換枕機開挖龍口,抽出龍口舊枕。下道的舊枕拋出護欄網外,嚴禁超限或靠壓軌旁設備及各類纜線。若龍口位置有電容枕或過軌電纜時,開挖前應及時聯系設備管理單位,派人到現場與施工單位人員雙方共同監督檢查,輕挖或探挖確認電纜位置;龍口開挖完成后,逐根抽出舊枕,然后逐根換入新枕,依次推進作業。每次換入新枕后,人工輔助及時上好扣件,方正軌枕。換枕過程中如遇電容枕時,在設備管理單位配合人員到位后拆除連接線,再將舊電容枕抽出,待換枕至原位時插入新電容枕,通知設備管理單位配合人員接好連接線。換枕結束后,換枕機根據預設的次日計劃及停放位置依次前移。
換枕結束后,換枕機依次向次日換枕地段前移,大機進入當天換枕地段作業;大機配置為:D8+WD+D9+PZ,第一臺搗固車采用精確法進行起、撥、搗,兩次插鎬,夾持時間0.6秒,第二臺采用自動順平法搗固,當天搗固時,線路標高嚴禁高于既有標高,第二、三天以再次以精確法進行搗固(穩定方式采用慢速重穩)。振動頻率35 Hz,垂直預加載10.0 MPa,保養預置下沉量10 mm。
傳統的大修換枕模式,從施工上僅對軌道的相對平順性進行恢復,一方面不能測量并控制線路的絕對位置,對線路長波不平順的控制精度不夠,對線路平縱斷面及列車運行的整體平順性無法保障,作業后現場大軌向存在較多,后續還需要安排進行補強整治。另一方面,大機作業前線路測量方法單一,主要使用水準儀對軌道縱斷面進行測量,計算數據。同時,測量點間隔 10 m,測量及人工標注起撥道量準備工作比較繁重,也存在人工標記錯誤的可能,且不利于持續改善軌道線形。換枕機群換枕統一利用慣導和四維進行精確測量,對線形進行優化處理。
以往大修換枕施工質量基本按大修標準進行驗收,對TQI 沒有具體要求,今年換枕機群換枕施工同步對TQI 提出了量化要求,確保大維修設備質量達標達優同步實現。只有目標一致,行動才能一致,大修換枕作業在確保安全正點開通、不晃車的基礎上引入大修TQI指標,為大維修一體化奠定了目標基礎,提升大維修質量。
首次在集團公司內提出設備大修施工“一次性達優”,利用慣導、四維測量后,按照設計線形進行優化,提升大修施工質量,確保設備一次達優,完成“零工作量”交接,達到大修換枕施工精品交接的要求。
2021 年京九線集中修采用換枕機群換枕施工是集團公司首創,在工務部具體指導下,從科學編制施工方案入手,精心謀劃卸枕運輸交路,把控卸枕、換枕、恢復線路、階梯提速等關鍵環節,在實戰中優化和完善方案,拾遺補缺,不斷探索、勇于創新,按計劃安全、正點、優質、高效完成了京九線上行 K755+000~K745+000 計 10 km 換 枕 任 務 ;11 月 22 日WX999281國鐵集團軌檢車檢測京九上行線人工換枕地段無二級分超限,綜合檢測換枕地段平均TQI 為4.11,區段最小TQI達3.02,達到了大修地段TQI控制在5.0之內的目標要求。
對比純人工換枕,一個天窗點內完成換枕100根,需投入至少200 個勞動力,換枕機換枕平均作業效率約100 根/臺,3人即可完成。換枕機換枕作業不受制于人的體力,操作人員經過常規實作培訓,就能達到較為熟練的程度,投入機械數量越多,完成工作量越大,效率大幅度提升,考慮安全控制及恢復線路等因素,單位天窗使用換枕機數量宜控制在15臺左右;對比大修列車換枕,換枕機扒砟板可以將枕底下200mm內道床刨松,道床彈性得到明顯改善,也可同步降低軌面標高,優化線路平縱斷面,提升運行整體品質。
對比純人工換枕,人工工費按200元/人·天計,費用約24萬/km,10 臺換枕機按市場價估算,總價約500 萬,按十年折舊,每年工作150 天計算,每天的折舊費1.76 萬。按一個操作+四個輔助人員/臺計,人工費用+油料費油2.2萬,總費用約4萬/km,換枕機換枕較人工換枕每公里綜合工費節省至少20萬元;對比大修列車換枕,換枕機換枕對施工駐地和施工環境要求更低,流動性更加靈活,施工組織更加快捷方便,節省的費用會更高。