金洛楠,沈德平,梅竹松,樓 丹
(杭州市城鄉建設設計院股份有限公司,杭州 310004)
德清縣某污水處理廠提標擴建工程設計規模為4 萬m/d,現狀規模為2 萬m/d,采用一級處理+改良式序列間歇反應器(MSBR)+芬頓氧化+混凝沉淀過濾+二氧化氯消毒工藝,出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準。按照浙江省城鎮污水處理廠清潔排放要求,該污水處理廠出水水質需要執行《城鎮污水處理廠主要水污染物排放標準》(DB 33/2169—2018)。目前,該污水處理廠進水量接近滿負荷,即將不能滿足日益增長的污水處理需求。因此,有必要對該污水處理廠進行提標擴建。經設計,提標擴建可新增處理能力4 萬m/d 的預處理設施、上流式污泥床-過濾器(UBF)水解酸化池、處理能力2 萬m/d 的厭氧-缺氧-好氧(AO)/缺氧-好氧(AO)生化池、芬頓反應塔和纖維轉盤濾池等。
該污水處理廠2019年1—10月進水與出水水質如表1所示,11月現場新增的芬頓氧化工藝投運,2019年11月至2020年6月進水與出水水質如表2所示。2019年,全年平均水量為17 068 m/d,最大日處理水量為25 000 m/d,出水水質達到一級A 標準。主要監測指標有化學需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD)、總氮(TN)、氨氮(NH-N)、總磷(TP)和懸浮物(SS)。

表1 2019年1—10月進水與出水水質

表2 2019年11月至2020年6月進水與出水水質
該污水處理廠一級處理采用粗格柵及提升泵房+細格柵及旋流沉砂池+水解池+初沉池;二級處理采用MSBR 池;三級處理采用芬頓氧化+混凝沉淀+V形濾池+二氧化氯消毒。污泥脫水采用帶式脫泥機,污泥含水率為80%。
本項目設計總規模為4 萬m/d,其中,一期規模(現狀規模)為2 萬m/d(提標改造),二期規模為2 萬m/d(擴建)。設計進水與出水水質如表3所示。

表3 設計進水與出水水質
該污水處理廠進水以工業廢水為主,占比為60%,其主要來源于紡織印染、化工、金屬加工和食品加工等行業。下面分析技術難點,并提出對策。
一是一期污水處理廠經歷3 次建設,現狀設施布置需要優化,同時二期新增建設用地12 121 m,形狀不規則,用地緊張。因此,整體梳理一、二期構筑物,拆除部分一期設施,與二期合并重建。二是加藥設施缺少統一規劃,芬頓藥劑庫內儲藥罐布置擁擠,存在安全隱患。因此,有必要新建加藥間。三是水質變化較大。隨著工業園區的發展,工業廢水占比增加,水質沖擊負荷大,不可生化降解的COD存在不確定性。因此,增加調節池、反應初沉池以及芬頓氧化設施。四是2019年11月芬頓流化床投用后,出水僅氮氨不能滿足要求,但進水TN及氨氮濃度呈上升趨勢。此外,水解酸化池暫時作為反硝化池使用,改造后將其拆除。因此,MSBR 池增加缺氧池水力停留時間,主曝區增加移動床生物膜反應器(MBBR)填料,強化脫氮效果。
項目建設期間需要保證污水處理廠一期設施穩定運行。因此,將建設與運行有機結合,分步實施。首先,建設一級處理設施,實現進水切換;然后,拆除一期一級處理設施,建設二期二級處理設施及部分三級處理設施;最后,拆除現狀加藥間,建設二期三級處理設施。總體來看,提標擴建工藝流程如圖1所示。

圖1 提標擴建工藝流程
新建處理能力4 萬m/d 的一級處理設施,包括粗格柵及提升泵房、細格柵及旋流沉砂池、調節池及反應初沉池、UBF 水解酸化池。調節池與反應初沉池上下疊建。調節池水力停留時間為7.4 h,反應池水力停留時間為25 min,平流沉淀池表面負荷為1.6 m/(m·h),設超越管。UBF 水解酸化池池深為8.4 m,總水力停留時間為11 h,上升流速為0.7 m/h,內設5 100 m彈性填料。
改造一期處理能力2 萬m/d 的MSBR 池,改造前,單座MSBR 池總水力停留時間為25.4 h,其中,缺氧池1 為1.5 h,厭氧池為2.1 h,主曝氣池1 為3.0 h,缺氧池2 為1.5 h,主曝氣池2 為7.6 h,間歇曝氣池為9.7 h。將主曝氣池1 改造為缺氧區,在現狀主曝氣池2 中設置MBBR 區,投加生物膜懸浮載體,投配率為20%,并配套曝氣系統及進出水攔截系統,確保懸浮載體流化且不流失。改造后,從水力停留時間來看,預缺氧池為1.5 h,厭氧池為2.1 h,缺氧池為4.5 h,好氧池為7.6 h,間歇曝氣池為9.7 h。
二期新建一座AO/AO 生化池(處理能力為2 萬m/d)和平流二沉池的組合池。生化池BOD污泥負荷為0.09 kg BOD/(kg MLSS·d),從各區水力停留時間來看,厭氧池為1.5 h,缺氧池1 為5.0 h,好氧池1 為9.8 h,缺氧池2 為2.0 h,好氧池2 為1.0 h。生化池設溶解氧(DO)、氧化還原電位(ORP)、混合液懸浮固體濃度(MLSS)、氨氮、硝態氮及pH在線監測儀表,通過控制鼓風機及電動菱形調節閥調整各區曝氣量,實現節能。相較傳統AO 工藝,AO/AO 工藝增加二級缺氧反應池和快速好氧反應池,因此具有更好的脫氮能力。本項目采用AO/AO 工藝,以應對進水TN 的增長。采用葡萄糖作為碳源,投加至缺氧池1 作為原水碳源不足的應急措施,投加至缺氧池2 保證出水TN 達標。
生化池出水利用重力進入平流二沉池,通過吸泥將污泥回流至厭氧池,剩余污泥通過重力排至污泥儲池,出水堰采用指形堰。與常規二級處理的分建模式相比,AO/AO 生化池和平流二沉池組合池占地小,水頭損失低,其不需要污泥回流泵井,能耗較低,在用地緊張的項目中較為適用。
三級處理規模為2 萬m/d,包括芬頓反應塔、混凝沉淀池、纖維轉盤濾池及消毒接觸池等。芬頓試劑是一種高效強氧化劑,能利用酸性條件下亞鐵離子對雙氧水的催化作用,產生羥基自由基,在短時間內有效去除水中的有機物。但是,其運行費用高,產泥量較大,在污水處理廠中應用較少。
增設芬頓反應塔2 座,直徑為3.85 m,高度為12.9 m,配套硫酸、硫酸亞鐵、雙氧水藥劑投加系統。芬頓反應塔出水進入中和池及脫氣池,后至混凝沉淀池。中和池內投加液堿調節pH,脫氣池水力停留時間為20 min,中和池及脫氣池內可進行空氣攪拌,斜管沉淀池表面負荷為2 m/(m·h)。
纖維轉盤濾池設計濾速為4.0 m/(m·h),過濾網孔徑不大于5 μm,平面過濾介質抗拉強度不小于600 N/cm,單盤有效浸沒過濾面積不小于12.6 m。采用二氧化氯消毒,消毒接觸池水力停留時間為35 min,池內設回用泵進行廠區污泥脫水和加藥,設計回用率為16%。
新增處理規模4 萬m/d 的污泥處理系統。采用高壓隔膜板框機,絕干污泥量約為10 t/d。高壓隔膜板框機有3 臺,2 用1 備,型號為X20AZGFQDP400/1500-UK,功率為15 kW,配備1 套污泥儲倉,容積為100 m。配套石灰和鐵鹽投加系統,從每噸絕干污泥來看,石灰(干藥劑,粉末投加)投加量為150~200 kg,鐵鹽(濃度38%溶液)投加量為100~150 kg。
新增2 套處理規模3.5 萬m/d 的除臭系統,采用生物除臭。其中,1#除臭系統對粗格柵及提升泵房、細格柵及旋流沉砂池、預處理綜合池、UBF 水解酸化池、配水井進行臭氣收集和處理。2#除臭系統對生化池及二沉池(二期)、一期MSBR 生化池、一期污泥濃縮池、二期污泥濃縮池、污泥儲池、污泥脫水車間進行臭氣收集和處理。
本項目工程投資為23 441.73 萬元,其中,工程費用為19 288.66 萬元。運行成本為2.40 元/t,其中,芬頓氧化藥劑成本為0.72 元/t。
該污水處理廠總設計規模為4 萬m/d,工業廢水是其進水的主要來源。預處理采用上下疊建的調節池、反應初沉池以及UBF 水解酸化池,在減少工業廢水水質、水量沖擊的同時提高原水可生化性;二級處理采用AO/AO 池和平流二沉池組合池,在提高TN 去除率及運行靈活性的基礎上,節約能耗,減少占地;三級處理采用芬頓氧化+混凝沉淀+纖維轉盤濾池過濾,進一步去除COD、TP及SS。由于一期設施的拆除,為了保證水質穩定達標,增加一期MSBR 池的MBBR改造。該工藝對水質的適應性強,處理效果佳,出水水質穩定達到《城鎮污水處理廠主要水污染物排放標準》(DB 33/2169—2018)。