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Co-Mn二維納米片催化劑低溫NH3-SCR脫硝研究

2022-11-21 08:27:14郭晏樂袁群富李瑾宰建陶辛志玲
應用化工 2022年10期
關鍵詞:改性催化劑分析

郭晏樂,袁群富,李瑾,宰建陶,辛志玲

(1.上海電力大學 上海市電力材料保護與先進材料重點實驗室,上海 200090;2.上海交通大學 化學化工學院,上海 200240)

氮氧化物(NOx)主要來源于化石燃料燃燒,其大量排放會造成光化學煙霧、酸雨等危害[1-2]。目前火電廠多采用V2O5-WO3/TiO2或V2O5-MoO3/TiO2作為脫硝催化劑,但存在工作溫度窗口過高、抗硫性能較差等問題[3-4]。層狀雙金屬氫氧化物(LDH)是制備催化劑的良好前驅體,高溫改性后可轉化為層狀雙金屬氧化物(LDO),進一步提升催化劑的活性[5-8]。

錳氧化物活性高,穩定性好,而引入鈷元素可提高錳基SCR催化劑的N2選擇性[9-10]。本文制備出Co-Mn-LDH脫硝催化劑,并經煅燒形成Co-Mn-LDO催化劑,極大地提高了低溫脫硝性能,并通過SEM和TEM觀察改性前后催化劑的形貌,利用XRD、BET、XPS等表征方法,探究催化劑結構性質與脫硝效率的關系。

1 實驗部分

1.1 材料與儀器

硝酸鈷[Co(NO3)2·6H2O]、乙酸錳[Mn(CH3COO)2·4H2O]、檸檬酸三鈉(C6H5Na3O7·2H2O)、尿素(CH4N2O)均為分析純;1級正丁醇(1-Butanol,C4H10O) 純度為99.9%;超純水(Milli-Q,18.2 MΩ·cm);一氧化氮、氨氣、氮氣、氧氣均為≥99% 的標準氣體,源于上海偉創氣體有限公司。

KMN-SCR-32型SCR微型反應裝置;SMC-9021型煙氣排放連續監測系統;MS505DU分析天平;DF-101S 集熱式恒溫加熱磁力攪拌器;YZHR-100水熱反應釜;DZF-6030A真空干燥箱;H1850離心機;SX-GO7123馬弗爐;Bruker D8 Advance X射線衍射儀;Quantachrome Autosorb iQ3全自動比表面及孔隙度分析儀;ZEISS Gemini 300掃描電子顯微鏡;FEI Talos F200S透射電子顯微鏡;Thermo Scientific K-Alpha X射線光電子能譜儀;AutoChemII2920程序升溫化學吸附儀。

1.2 催化劑的制備

以鈷錳金屬元素摩爾比為1∶3稱取適量的Co(NO3)2·6H2O和Mn(CH3COO)2·4H2O,將其溶解于裝有等量去離子水和正丁醇混合液的燒杯中,利用磁力攪拌器快速攪拌30 min。之后稱取適量的檸檬酸三鈉和尿素加入,繼續進行30 min攪拌。將上述溶液放入100 mL水熱反應釜再轉移至烘箱, 120 ℃反應12 h。待產物冷卻至室溫,用無水乙醇和去離子水洗滌若干次,于60 ℃真空干燥24 h,即得到Co-Mn-LDH。隨后,將LDH樣品研磨至60~80目,置于馬弗爐中500 ℃煅燒處理4 h。待自然降溫后,即獲得Co-Mn-LDO。

1.3 催化劑的表征

采用X射線衍射儀(XRD)分析樣品晶體結構,使用Cu Ka靶,工作電壓40 kV,電流40 mA,掃描范圍5°≤ 2θ≤90°。使用全自動比表面及孔隙度分析儀(BET)測量催化劑的N2吸附-解吸特性,并確定其孔徑,比表面積等物理信息。利用掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)確定樣品的微觀形貌。X射線光電子能譜儀(XPS)用來探究催化劑近表面處的元素價態與含量等,以C1s=284.80 eV 結合能為能量標準進行荷電校正。NH3-TPD與H2-TPR均在全自動化學吸附分析儀上進行,保護氣預處理后,通入相應氣體進行升溫吸脫附實驗,采集升溫過程中TCD 信號記錄分析。

1.4 催化劑的活性評價

采用內徑為10 mm的固定床反應器對催化劑進行NH3-SCR性能測試。標準反應氣體組成為:[NO]=500 mL/min,[NH3]=550 mL/min,體積比為3%(體積分數)的O2,N2作為平衡氣,總氣體流量600 mL/min,空速(GHSV)=40 000 h-1。利用煙氣排放連續監測系統分析尾氣中NO的濃度數據,進行程序升溫,每隔25 ℃為一個溫度點并在此停留 20 min,待示數穩定即進行記錄。

利用如下公式計算NO的轉化率(%):

催化劑的脫硝測試裝置見圖1 。

2 結果與討論

2.1 催化劑的脫硝性能評價

催化劑的NH3-SCR脫硝性能測試結果見圖2。

圖2 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的NH3-SCR脫硝性能Fig.2 NH3-SCR denitration performance of Co-Mn-LDH catalysts and Co-Mn-LDO catalysts

由圖2可知,Co-Mn-LDH催化劑在100~350 ℃ 之間的脫硝性能有所波動,但最佳脫硝效率未高于50%。而經煅燒改性形成Co-Mn-LDO催化劑后,其整個溫度測試區間內脫硝性能得到了大幅改善,且于250 ℃達到90%,同時在175~325 ℃的溫窗內脫硝效率均在75%以上,整體脫硝表現更為穩定。

2.2 XRD分析

通過XRD測試分析催化劑的晶體結構,結果見圖3。

圖3 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的XRD圖譜Fig.3 XRD patterns of Co-Mn-LDH catalysts and Co-Mn-LDO catalysts

由圖3可知,前驅體Co-Mn-LDH催化劑的XRD圖譜中可以清晰觀測到在2θ=24.25,31.36,37.52,41.42,45.18,51.49,60.13,63.88 °的位置上出現了強衍射峰,對應于MnCO3的(012),(104),(110),(113),(202),(018),(122)和(214)晶面(PDF#44-1472),具有類水滑石晶相[11]。同時,在2θ角為23.77,31.36,37.60,41.58,50.67,60.89°檢測到了對應于C2CoO4的晶相(PDF#47-0797)。經過煅燒改性后的Co-Mn-LDO催化劑,則存在歸因于(Co,Mn)(Co,Mn)2O4物種的峰,在2θ=18.20,29.36,31.25,32.89,36.36,44.79,59.01,65.19 °,分別歸屬于(111),(202),(220),(113),(311),(400),(511)和(440)晶面(PDF#18-0408),可見改性后形成了尖晶石結構的鈷錳復合金屬氧化物[12]。綜上,煅燒改性加深了催化劑中Co和Mn元素相互摻雜程度。

2.3 BET分析

為了探究所制備材料的表面性質,對其進行了BET表征測試,催化劑的N2吸脫附曲線見圖4。

圖4 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的N2吸脫附曲線Fig.4 N2 adsorption and desorption curves of Co-Mn-LDH catalysts and Co-Mn-LDO catalysts

由圖4可知,Co-Mn-LDH的吸附與脫附曲線中間部位出現較為狹窄的吸附滯留回環,屬于IUPAC的六類等溫線中的第IV類,同時可判斷其為IUPAC引入毛細凝結現象后的H3類型。此時材料的N2吸附量隨壓力增加而遞增,據了解該情況多出現于孔狀結構含有狹長裂口的片狀材料中[13]。而Co-Mn-LDO的吸脫附曲線中吸附滯留回環相對面積較大,偏向于IUPAC將滯留回環現象進行分類中的第H2種情況,此時其脫附曲線比吸附曲線更為陡峭,孔型分布相對更多樣[14]。

Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的孔徑分布,見圖5。

圖5 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的孔徑分布圖Fig.5 Pore size distribution of Co-Mn-LDH catalyst and Co-Mn-LDO catalyst

由圖5可知,Co-Mn-LDH催化劑的孔徑分布主要集中在3~20 nm的范圍內,而Co-Mn-LDO材料的孔徑在3~40 nm范圍內分布更為廣泛,均屬于介孔[15]。兩種催化劑的表面狀態信息見表1。

表1 Co-Mn-LDH催化劑和Co-Mn-LDO樣品的BET分析結果Table 1 BET analysis results of Co-Mn-LDH catalyst and Co-Mn-LDO samples

由表1可知,與LDO催化劑相比,LDH催化劑的平均孔徑更大,但總孔體積和比表面積較小。其中,煅燒后的LDO催化劑比表面積提升顯著,這會直接影響催化劑表面活性位點的含量,是改性后其脫硝活性大幅提升的主要原因。

2.4 SEM與TEM分析

為了解催化劑的形貌結構特征,對所制備催化劑進行了掃描和透射電子顯微鏡分析,結果見圖6。

圖6 SEM圖和TEM圖Fig.6 SEM and TEM images a,c.Co-Mn-LDH催化劑;b,d.Co-Mn-LDO催化劑;

由圖6 SEM圖像可知,Co-Mn-LDH催化劑呈現出水滑石層狀二維結構,證明LDH合成成功。而經過高溫煅燒形成的Co-Mn-LDO催化劑仍能保持二維片層結構,但出現大板塊結構被破壞,部分區域燒結在一起,形成更為粗糙的表面狀態。通過TEM圖可知,LDH的薄層結構在煅燒后發生脫水等反應,片層結構多孔化,造成LDO材料表面粗糙度增加從而導致催化劑比表面積更大,與BET測試結果相一致。

2.5 XPS分析

采用XPS確定催化劑樣品表面的化學狀態信息,見表2。

表2 Co-Mn-LDH催化劑和Co-Mn-LDO催化劑表面各元素主要價態含量Table 2 Contents of main valence states of elements on the surface of Co-Mn-LDH catalysts and Co-Mn-LDO catalysts

圖7 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的 Co2p XPS光譜 (a),Mn2p XPS光譜(b),O1s XPS光譜(c)Fig.7 Co2p XPS spectrum(a),Mn2p XPS spectrum(b),O1s XPS spectrum (c) of Co-Mn-LDH catalyst and Co-Mn-LDO catalyst

由圖7a可知,將催化劑中Co元素進行分峰擬合,其中Co 2p3/2的可以擬合出3個峰。其中,結合能為779.85~780.26 eV,781.13~781.93 eV分別對應Co3+和Co2+,而787 eV附近的擬合峰為其衛星峰。由表2可知,Co-Mn-LDH催化劑Co3+相對含量為46.80%,煅燒后對應Co-Mn-LDO催化劑Co3+的相對含量提升至53.89%。據報道,Co3+物種在氨的化學吸附中起著關鍵作用,其含量提升有利于促進氧化還原反應進行,這與LDO催化劑活性顯著增強趨勢一致[16-17]。

Mn元素存在Mn 2p3/2和Mn 2p1/2的兩個特征峰。由圖7b可知,將Mn 2p3/2分出4個擬合峰,分別對應于Mn2+(640.6~640.9 eV),Mn3+(641.5~641.9 eV),Mn4+(643.0~643.1 eV)和衛星峰(644~647 eV)[18-19]。值得注意的是,煅燒后Mn 2p3/2的峰位整體向更高結合能移動,表明改性前后Mn的化學狀態發生變化。眾所周知,Mn4+參與氧化還原循環有利于低溫下SCR的活性,通常Mn4+含量越高越有利于NO向NO2的氧化,從而促進氧化還原反應進行[20]。由表2可知,改性后的Co-Mn-LDO催化劑Mn4+含量普遍更高,與其脫硝性能整體表現更為優異相符合。

2.6 NH3-TPD分析

利用NH3-TPD來探索催化劑表面酸性。通常,脫附峰位置小于200 ℃的位置屬于氨氣在弱酸性位的脫附,300~500 ℃之間屬于中等酸性位點的脫附,500 ℃以上的脫附峰則為強酸性位點的NH3脫附[23],見圖8。

圖8 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的NH3-TPD圖Fig.8 NH3-TPD diagram of Co-Mn-LDH catalyst and Co-Mn-LDO catalyst

由圖8可知,NH3在催化劑上測試解吸溫度范圍為100~700 ℃,Co-Mn-LDH催化劑在438 ℃處只含一個明顯的NH3脫附峰,屬于NH3在中等強度酸性位的脫附。Co-Mn-LDO催化劑的NH3主要解吸峰在低溫和高溫段均有出現,在100~200 ℃的低溫段脫附峰,通常由于NH3的物理解吸或在弱酸性中心的脫附,而在546 ℃附近的高溫解吸峰可歸屬于強Lewis 酸位,強酸性位能在高溫情況下實現NH3的吸附,從而加速SCR反應進行[24]。

2.7 H2-TPR分析

催化劑的脫硝活性與自身的氧化還原能力緊密相連,利用H2-TPR進行表征分析,結果見圖9。

圖9 Co-Mn-LDH催化劑與Co-Mn-LDO催化劑的H2-TPR圖Fig.9 H2-TPR diagram of Co-Mn-LDH catalyst and Co-Mn-LDO catalyst

3 結論

(1)Co-Mn-LDH催化劑的整體脫硝效率較低,在對其進行煅燒改性形成Co-Mn-LDO后,催化劑的整體脫除NO效率顯著提升,NO的最高脫硝效率可達到90%,且在175~325 ℃之間有約150 ℃的寬溫度窗口脫硝轉化率大于75%。

(2)表征結果表明,Co-Mn-LDH催化劑具有層狀結構,在煅燒改性后Co-Mn-LDO催化劑的形態發生明顯改變,由于煅燒發生的脫水等反應,導致催化劑的片層結構多孔化,造成LDO材料表面粗糙度增加,從而獲得具有較大比表面積的LDO催化劑。此外,Co-Mn-LDO催化劑擁有更多的酸性位點、更多的Co3+、Mn4+和表面吸附氧,這些因素共同促進了脫硝過程中氧化還原反應的進行,使Co-Mn-LDO催化劑擁有更優異的脫硝性能。

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