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工作面壓架原因分析及預防措施

2022-12-31 04:48:42王崇景
中國煤炭工業 2022年6期
關鍵詞:采煤機支架

文/王崇景

液壓支架是重要的煤炭開采機械設備,但在進行綜采或綜放采煤過程中,工作面壓架事故時有發生。2021年10月,陜西中太能源投資有限公司朱家峁煤礦-2工作面在開采過程中發生液壓支架壓架情況,通過對綜采工作面壓架原因進行分析,采用消除支架頂板應力方法進行了有效處理,并提出預防措施,對礦井以后預防支架壓架和做好工作面頂板管理具有借鑒價值。

一、工作面概況

朱家峁煤礦1305-2工作面地表被第四系松散沉積物所覆蓋,對應地面位置主要為黃土梁峁。區內地勢西北部低,東南部高,地形起伏較大,溝壑縱橫。中部有兩條季節性河流(溝谷)通過,流向為自南向北。1305-2工作面整體為一單斜構造,地質構造簡單,兩順槽及切眼掘進過程中均未發現斷層、巖漿巖體、沖刷帶、陷落柱等地質構造,煤層頂底板有一定起伏,預計對回采影響不大,物探報告也未發現工作面內部發育其他地質構造。煤層總厚為2.4~3.1m,平均為2.8m;煤層傾角為0°~0.6°,穩定;可采系數為1.0。

二、支架技術參數

本工作面布置145組支架。基本支架選用136架ZY9000/17/35型掩護式液壓支架,機頭側選用3架ZYG9000/17/35型過渡液壓支架、1架ZYT9000/17/35型端頭液壓支架、1架ZYT6800/17/35型端頭液壓支架,機尾側選用4架ZYG9000/17/35型過渡液壓支架。

基本支架外型長6755mm、寬1660~1860mm(中心距1750mm),由頂梁、掩護梁、連桿、底座、擋矸板、側護板、推溜框架構成,手動片閥操作。初撐力為6412kN(泵站壓力31.5MPa),支護工作阻力為9000kN,支護強度為1.05~1.10MPa,單柱活柱直徑為340mm(立柱直徑為420mm),支架總重約為27t。

三、液壓支架壓架經過

2021年10月5日,1305-2工作面46號~122號支架頂板在煤壁處切頂斷開,壓力顯現明顯,現場立即結束檢修,提前開機,采取“割煤讓壓”的方式避開工作面壓力,防止支架受壓嚴重,造成過機高度不夠。5日11時45分,工作面開機生產,煤機割煤后,后部支架壓力持續加大,支架高度持續降低,現場采取挑頂及臥底的方式繼續進行割煤,割完一刀煤后,采煤機位于60號往機尾方向割煤,64號~97號支架高度繼續降低,支架高度由平均高度2.8m降低至2.2m左右。5日15時40分,60號支架高度已不能過機,此時后部支架持續來壓,支架高度進一步降低,降至最低高度為1.8m。為防止壓死采煤機,現場決定將采煤機向機頭支架高度較高處牽引,此時支架高度已不能正常過機,在拆除采煤機拖纜裝置后,5日18時40分將采煤機牽引至機頭頂板較穩定處。工作面仍能聽到頂板來壓的聲響,未壓死支架仍有下降趨勢,于是在支架前梁采取支設單體的方式進行加強支護。最嚴重地段為70號~92號支架,基本壓死,工作面多處液壓管路損毀。

四、支架壓架原因分析

1.主觀原因

(1)礦壓技術管理欠缺。關于本區淺埋、薄基巖、厚風積沙這一特殊賦存條件下,煤層開采時的覆巖運動及礦壓規律研究總結不夠,僅限于礦壓觀測系統,技術分析指導流于形式。

(2)設備操作管理不規范。從礦壓觀測數據分析可知,由于部分支架接頂不嚴、操作不規范、升架時持續時間過短,導致兩立柱受力偏差過大,未充分發揮出支架的支撐作用。

(3)支架初撐力管理不到位。現場支架的初撐力沒有進行標準管理考核,僅按照不小于24MPa的標準進行認定,泵站壓力只有28MPa,工作面支架壓力考核、工程質量監督不到位。

(4)基礎制度管理不匹配。安全生產技術類的基礎制度未及時修編,與現場的管理不匹配。

2.客觀原因

(1)工作面頂板壓力分析。工作面壓架區域位于黃土梁峁底部,兩條季節性河流(沙空溝谷)中間,頂板巖石常年受水流沖蝕,巖性較脆,抗剪強度降低。以往在開采過程中,直接頂隨采隨落。液壓支架壓架時工作面正通過沙空溝底部100余m,處于周期來壓和見方來壓期間,同時受谷底重力不均勻影響,頂板來壓造成工作面支架壓架。

(2)支架設計。如前所述,ZY9000/17/35型掩護式液壓支架最大工作阻力為9000kN(初撐力為6412kN)。當直接頂懸臂梁達12.8m以上時,自然狀態下作用在支架上的壓力大于6411.1kN,而頂板壓力顯現時,根據動載系數(1.0~1.3)的最大值估算(礦壓研究報告最大動載系數為1.31),其壓力值遠大于自然狀態下的壓力值,達到9100kN。偽頂隨采隨落,11.5~12.8m時自然狀態下作用在支架上的壓力為5994.3~6411.1kN。而當頂板來壓時,其壓力值遠遠超過該值。因此,工作面支架初撐受力后,周期來壓期間壓力值很快就達到安全閥的開啟壓力值42MPa。

為進一步證實工作阻力是否滿足支護需要,對1305-2工作面近期礦壓觀測數據進行分析。如前所述,當工作面直接懸臂過長達到頂板來壓距時(3煤層頂板初次來壓步距為32.7m,周期來壓步距為11.5~12.8m),作用在支架上的壓力部分大于支架安全閥卸載壓力42MPa,因此中部支架工作阻力不能完全滿足支護需要。

(3)制造缺陷。從支架壓死情況可知,支架立柱操作閥的安設位置不合理,支架壓死時,易將支架操作閥擠壓變形,致使處理困難。同時,支架管路布置不合理,支架壓死時易損壞管路,增大了處理的難度。

(4)特殊地質構造原因。工作面地形特殊,谷壑地表、地形起伏落差較大,局部是坡陡。通過對工作面覆巖柱狀進行關鍵層位置判別后發現,雖然基巖內存在5層硬巖層,但由于上覆厚風積沙的載荷傳遞作用(垂直應力最小為0.9MPa),導致上部硬巖層的破斷步距小于下部硬巖層,從而判別出覆巖中僅有一層關鍵層,為復合單一關鍵層結構。因此,覆巖中上部各硬巖層與底部硬巖層發生復合同步破斷,引起覆巖的全厚切落。當大于支架最大工作阻力時,造成切頂壓架事故的發生。

五、支架壓死處理方法

支架被壓死處理方法有兩種:消除支架頂板應力;清除支架底板阻力。現采用消除支架頂板應力方法。

(1)把支架頂梁、前梁上方的大塊矸石用風鎬或打眼放炮的方式破碎,矸石放下后升起前梁支架,確保采煤機能順利通過。

(2)對被壓死的支架,每架另用一根液壓支柱支撐頂梁。

(3)更換損壞的支架配件。

(4)待支架頂梁上方被掏空或震松后,將支架立柱升起,卸去支撐支架頂梁支柱后,再降立柱拉架,最終將支架處理活。

(5)處理支架時,采用由兩頭往中間順序進行。放炮處理時一次只處理一架,且必須控制好裝藥量,防止將支架炸壞;剩下不足5架時按順序進行處理。

六、預防壓架措施

(1)加大對支架初撐力的考核管理。對每架支架都進行考核,支架初撐力由24MPa增加到26MPa,讓頂板在采空區斷裂,降低關鍵層破段長度。

(2)加強采煤工作面礦壓規律研究。掌握關于本區淺埋薄基巖厚風積沙這一特殊賦存條件下,煤層開采時的覆巖運動及礦壓規律。

(3)進行頂板預裂爆破。根據井下揭露的煤層頂板巖性情況,直接頂中砂巖目前位于工作面中部,影響范圍約為100m,由此確定具體切頂范圍為100m(共57架,施工57個鉆孔)。

(4)加強工作面工程質量管理。避免煤壁、支架受力不均,局部壓力過大。

(5)建立礦壓規律預測預報“日分析”制度。每天定時專人進行分析,預警超標時采取人工斷頂卸壓、高壓水預裂等措施。

(6)采取頂板水力預裂方案。鉆孔數量及平面布置為:進風巷孔布置30個,仰角5°,孔深125m;回風巷孔布置30個,仰角5°,孔深125m;孔位布置間距10m,預裂高度控制在11m左右,水壓30MPa。

(7)對泵站進行特護管理。對水處理設備全面檢查檢修,確保備用完好;乳化液濃度、壓力按要求達標運行并監督到位。

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