臧志賓,孔皓楠,陳 輝
(沈陽遠大壓縮機有限公司,遼寧 沈陽 110027)
往復式壓縮機通過氣缸內活塞的往復運動,實現氣體壓力的提升。排氣過程結束后,將氣缸內的氣體全部排出,通過管路系統輸送到下游設備內。活塞在往復運動中,在缸體內的位置不同,所承受的載荷也不同。活塞在氣缸中運動時,主要承受預緊力、熱膨脹力、氣體力、慣性力等載荷[1-2]。
因為活塞在工作時,受到的氣體力會隨著壓縮機進氣和排氣不斷的變化。若活塞體過渡圓角處應力偏大,鑄造時有缺陷,又或者在加工時處理不當,都有可能造成局部結構出現應力集中,這些小的結構在交變載荷作用下,就會產生微小裂紋,如果沒有及時發現,嚴重時會出現重大事故。
某現場的往復式壓縮機以壓縮氣態乙烯為主,二級壓縮,氣缸的作用方式是雙作用。其技術參數如表1所示。

表1 壓縮機主要參數
在停車檢修時,發現二級活塞的軸側端圓角處出現裂紋。用著色法對裂紋處探傷,發現活塞與活塞桿軸向定位處的內孔存在明顯裂紋,具體如圖1所示。

(a)

(b)
出現裂紋的活塞屬于二級活塞體,由前后兩半活塞體和活塞桿組成,具體結構件如圖2、圖3所示。由于活塞模型就有對稱性,為提升計算速度,選擇1/2活塞結構作為分析模型。

圖2 原活塞體幾何模型

圖3 原活塞體網格
活塞體材料:B247M Gr.6061,其抗拉強度σb=260 Mpa,屈服強度為σs=240 Mpa,楊氏彈性模量E=71 000 MPa,泊松比μ=0.33。
網格劃分:活塞套和螺母幾何形狀比較簡單,采取默認方式劃分網格,得到六面體和四面體混合的網格。活塞體和承壓塊具有不規則形狀,采用四面體網格,并對清根處進行局部加密,以獲得準確的應力。此模型具有465 844個節點,284 147個單元,網格平均質量0.839 68,對于結構分析來說網格質量優秀。
邊界條件:本級氣缸進氣壓力為0.45 MPa(A),排氣壓力為1.885 MPa(A),活塞螺母安裝時打壓壓力為57 MPa,即預緊力381.3 kN(取一半施加于1/2模型上),活塞體溫度取為進、排氣溫度相加的1/2,即82℃,活塞體材料為鋁,密度較小,所以慣性力對強度影響很小,本案例中忽略活塞慣性力。固定活塞端面,對稱面施加法向約束。壓縮機工作時,活塞承受交替變化的進氣和排氣壓力,形成交變載荷,因此有必要進行疲勞分析。
原活塞后半體在與活塞桿接觸面圓角處靜態應力最大,為138 MPa,如圖4所示。疲勞安全系數[n]=1.2,如圖5所示。許用疲勞安全系數[n]一般取為1.8~2.5[3-4],因此該處的疲勞安全系數不足。

圖4 活塞體應力云圖

圖5 活塞體疲勞安全系數
1)因裂紋主要出現在二級活塞的后半活塞體與承壓塊貼合面圓角處。此處承受交變的彎曲應力,如果僅僅是加大局部圓角結構,可能效果不是很理想,所以把后半活塞體上承壓塊直徑從Φ110 mm增加為Φ140 mm,應力會隨著面積的增加成比例降低。
2)承壓塊材料選為35CrMo,其抗拉強度和屈服強度遠高于鋁材,以確保自身強度。新結構的模型如圖6所示。
3)活塞螺母安裝時打壓壓力從57 MPa減小到47 MPa,即預緊力從381.3 kN減小到317.42 kN,以進一步降低后半活塞體受力。

圖6 改造后的活塞體幾何模型
對新的活塞體重新進行分析,網格設置和邊界條件與上文相同,網格如圖7所示。改造后的活塞后半體在與活塞桿接觸面圓角處靜態應力最大,為75 MPa,如圖8所示。疲勞安全系數[n]=2.1,如圖9所示。許用疲勞安全系數[n]一般取為1.8~2.5,因此改造后活塞的疲勞強度合格。

圖7 改造后的活塞體網格

圖8 改造后的活塞體應力云圖

圖9 改造后的活塞體疲勞安全系數
通過對活塞體結構的改造,可得出:原活塞體與承壓塊接觸面圓角處交變應力過大,疲勞安全系數不足是產生裂紋的主要原因。改造時,增加了承壓塊直徑,同時降低預緊力后,有效降低了活塞體接觸面圓角承受的交變應力,提高了可靠性,進而滿足壓縮機安全生產的需求。