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陰極疏水微槽流場板對DMFC的性能影響研究

2023-02-17 07:21:30梁穆熙張旭焱吳超群
電源技術 2023年1期

梁穆熙,李 添,張旭焱,吳超群

(武漢理工大學機電工程學院,湖北武漢 430070)

為解決能源短缺的重大問題,新能源技術逐漸成為研究者們關注的重點,其中燃料電池以其燃料來源廣、充電方便、體積小、無噪聲污染、綠色環保等優點被認為是一種理想的能源裝置,是新能源技術的首選[1-2]。但燃料滲透、陰極水淹等問題仍然制約著燃料電池的發展與推廣[3-5]。

燃料電池的關鍵部位如流場板對電池性能、運行效率有很大的影響,改變流場板的結構一直是提高電池使用性能的主要手段之一。文獻[6]在鋁合金和黃銅表面加工出來的多尺度微觀結構靜態接觸角分別達到了162°和172°。文獻[7]設計的正弦形微槽結構和矩陣形微槽結構的最大接觸角可達到152.1°與149.1°。文獻[8]通過在μ-DMFC 的MEA 膜與陽極集電器之間添加一種不銹鋼網,使電池的最大功率密度達到了54.4 mW/cm2。文獻[9]用三維石墨烯制備的骨架代替傳統炭黑構建的陰極多孔層,使電池的整體性能提高了43%。文獻[10]設計了一種多孔金屬纖維氈,并對其疏水性進行了處理,當甲醇濃度為5 mol/L 時電池的最大功率密度可以提高大約50%。

不同微槽結構的流場板疏水性能不同,其對DMFC 性能的影響也有所不同。本文設計了具有疏水微槽結構的陰極流場板,并對該微槽結構流場板的表面疏水性進行了研究,同時搭建了電池性能測試平臺,研究了該微槽流場板對DMFC 性能的影響,并進一步分析了該微槽結構的幾何參數對DMFC 極化放電特性的影響,這對于提高電池性能具有重要的指導意義。

1 實驗

1.1 流場板表面疏水結構設計與疏水性研究

如圖1(a)所示,傳統的DMFC 流場板陰極和陽極表面都是光滑平整的。本文為研究陰極流場板表面疏水結構對DMFC 性能的影響,對經典疏水性模型進行分析,采用電火花數控線切割機床對流場板進行加工,由于DMFC 中存在電化學腐蝕現象,所以選擇不銹鋼316 L 作為金屬流場板的材料。通過高速快走絲電火花線切割加工所得的微槽結構如圖1(b)所示。

圖1 傳統流場板(a)與微槽流場板(b)

圖2 為加工示意圖,圖中:S為切槽間距;W為切槽寬度;R為底端的圓角半徑;D為切槽深度;L為切槽長度。

圖2 加工示意圖

由于電火花數控線切割機采用的切割絲多數情況下為鉬絲,會使切割凹槽底部出現圓角,導致材料表面粗糙度與理想化的Wenzel 模型和Cassie-Baxter 模型出現偏差,因此對兩種疏水性模型進行了進一步優化。

假設液體在微槽結構表面的接觸狀態為Wenzel 模型,其微槽結構表面粗糙度因子r為:

根據不銹鋼316 L 與空氣、液態水之間的界面張力計算可知,不銹鋼316 L 的本征接觸角小于90°,因此采用Wenzel模型計算,無法實現流場板表面微結構的疏水性。

采用Cassie-Baxter 模型進行分析,其微槽結構的表面積系數fs為:

根據公式(4)的計算,使用Cassie-Baxter 模型可以實現疏水性能。選取切槽間距S為200 μm,計算得切槽寬度W的值應該大于170 μm。考慮到加工過程中存在放電腐蝕等現象,選取切槽寬度分別為300、400 和500 μm。根據公式(3)計算,選取切槽深度分別為200、400 和600 μm。本文使用的陰極與陽極流場板整體結構尺寸為66 mm×50 mm×3 mm,在金屬流場板的外側,開了8 個直徑為6 mm 的通孔用于螺栓的固定,同時在陰極與陽極流場板的中心均勻分布了25 個直徑為3 mm 的陣列孔,用于電化學反應物與產物均勻分布的流動通道,整個中心區域的有效開孔率為36.5%。通過正交實驗法設計出實驗所需要的微槽結構幾何尺寸,使用接觸角測量儀對流場板表面微槽結構進行水滴靜態接觸角的測量,其設計尺寸與測量結果如表1 所示。

根據表1 中的結果所示,除3#流場板以外,其他8 個流場板在垂直微槽方向與平行微槽方向角度均大于90°,表現出疏水性。與未加工微槽表面測得的接觸角79.84°相比,提高了33.5°~68.4°。在微槽結構上,平行微槽方向的接觸角均大于垂直微槽方向的接觸角。

表1 微槽結構表面結構尺寸及接觸角測量結果

1.2 超聲霧化供給DMFC 結構與測試平臺

如圖3(a)所示,超聲霧化供給DMFC 的電池性能測試平臺主要由燃料供給系統、電池性能測試系統、超聲驅動系統以及燃料電池四個部分組成。燃料電池供給系統由恒溫水浴池和蠕動泵組成,用于將給定濃度與溫度的甲醇溶液均勻供給至DMFC 底部霧化器的燃料腔中;超聲驅動系統主要由個人PC 和驅動電路板組成,用于實現甲醇燃料的霧化供給;電池性能測試系統主要由個人PC 和電子負載組成,用于實時記錄電池性能曲線并將數據保存至個人PC。本實驗始終在室溫下運行,溫度25°。測試時甲醇和空氣在反應區的計量比為2∶3。空氣通過自吸進入陰極流場。

超聲霧化供給DMFC 的結構主要由發電部分、霧化腔部分以及超聲霧化三個部分組成,如圖3(b)所示。超聲霧化部分主要由燃料腔、棉芯和霧化片組成。燃料腔用于儲存一定量的甲醇溶液。棉芯的一段插入燃料腔中,另一端與霧化片的錐孔區域相接觸。超聲霧化部分的工作原理如下:首先使用蠕動泵將甲醇溶液泵入燃料腔中進行儲存,其次依靠棉芯上的毛細作用,將甲醇溶液從燃料腔內吸附至霧化片錐孔區域的底部,最后通過霧化片上壓電陶瓷產生的高頻振動,將霧化片背面的甲醇溶液從錐孔區域里擠出去,形成具有一定初速度的甲醇噴霧。霧化腔部分則使用硅膠固定在發電部分和超聲霧化部分的中心,保證霧滴能最大限度地均勻到達電池陽極腔。發電部分可以單獨作為一個功能完善的液態供給DMFC 來使用。

圖3 超聲霧化實驗平臺(a)和超聲霧化供給DMFC(b)

2 結果與討論

2.1 微槽流場板對DMFC 性能的影響

本實驗通過在陰極分別裝配微槽流場板與傳統流場板進行對比,研究微槽結構對DMFC 性能的影響,其中微槽流場板的切槽寬度與切槽深度分別為400 與600 μm。

由圖4 和表2 可知,隨著甲醇濃度的增加,裝配有微槽流場板的電池逐漸表現出更加優秀的電池性能。當甲醇濃度為2 mol/L 時,裝有微槽流場板的電池極限電流密度值與極限功率密度值分別下降了4.553%與1.155%;當甲醇濃度為4 mol/L 時,裝有微槽流場板的電池極限電流密度值達到了81.033 mA/cm2,提升了18.993%,極限功率密度值略有下降;當甲醇濃度為8 mol/L 時,裝有微槽流場板的電池相比傳統流場板的電池,極限電流密度值提升了6.894%,極限功率密度值提升了14.747%。當甲醇濃度為2 mol/L 時,影響電池極化放電性能的主要因素為陽極側的甲醇濃度是否充足,由于微槽流場板的結構促進了陰極水通過膜電極擴散到陽極側進行回流,使陽極甲醇濃度降低,導致電池的性能降低。當甲醇濃度處于4 和8 mol/L 時,影響電池性能的主要因素為陽極甲醇滲透的程度以及電化學反應物、產物傳質通道是否暢通。微槽流場板表面的疏水結構有助于陰極水向陽極回流,降低了陽極的甲醇濃度,進而緩解了甲醇滲透程度,提高了電池性能。同時微槽流場板具有保留水的能力,緩解了陰極水淹。

圖4 不同流場板結構下電池的極化放電特性曲線

表2 不同流場板結構下電池的極化放電性能參數

2.2 切槽寬度對DMFC 極化放電特性的影響

2、4 和8 mol/L 供給甲醇溶液,切槽深度600 μm 條件下,DMFC 在不同切槽寬度條件下(500、400、300 μm)陰極流場板時的極化放電特性曲線如圖5 所示。

圖5 切槽寬度對電池極化放電特性的影響

表3 記錄了裝配不同切槽寬度微槽流場板時電池的性能。當濃度為2 mol/L 時,三種流場板的電池極限電流密度幾乎相同,這主要是因為此時影響極限電流密度的因素為甲醇濃度是否充足。當甲醇濃度為4 和8 mol/L 時,甲醇供給充足,裝配4#流場板電池的性能最佳,這主要是由于4#流場板同時具有很高的表面疏水性以及較強的保留水的能力。與3#流場板相比,4#流場板的疏水性更強,因此它能夠更好地促進陰極側的水向陽極回流;與9#流場板相比,4#流場板的切槽寬度更大,微槽容納水的能力更強,緩解電池陰極水淹。

表3 裝配不同切槽寬度微槽流場板時電池的性能

2.3 切槽深度對DMFC 極化放電特性的影響

2、4 和8 mol/L 供給甲醇溶液,切槽寬度400 μm 條件下,DMFC 在不同切槽深度條件下(400、600、200 μm)陰極流場板時的極化放電特性曲線如圖6 所示。

圖6 切槽深度對電池極化放電特性的影響

表4 記錄了裝配不同切槽深度微槽流場板時電池的性能。當濃度為2 mol/L 時,裝配有4#流場板的電池極化放電性能反而最差,這主要是由于低濃度下陽極催化層上甲醇濃度本身就不夠充足,提高切槽深度會使陰極產生的水在微槽內聚集得更多,在重力的作用下,水向陽極回流的程度相對更大,電池陽極催化層內甲醇溶液被稀釋,電池性能降低。當甲醇濃度為4 和8 mol/L 時,4#流場板的極限電流密度與極限功率密度明顯超過2#與7#流場板,這主要是因為此時甲醇濃度充足,影響電池極化放電性能的主要因素是電化學反應物以及產物的傳質通道是否暢通。隨著切槽深度的增加,水填滿單個微槽所需的時間也會增加,微槽流場板保留水的能力增強,緩解了電池陰極的水淹現象。同時,氧氣可以從流場板側面的微槽到達擴散層,為陰極氧氣的傳質提供了通道。

表4 裝配不同切槽深度陰極流場板時電池的性能

3 結論

(1)對于不銹鋼316 L 材料,當切槽間距為200 μm 時,切槽寬度的值要大于170 μm,才能在微槽結構表面獲得疏水性,與未加工微槽表面接觸角相比均高出了33.5°~68.4°,并且平行于微槽方向的接觸角要比垂直于微槽方向的接觸角大。

(2)當甲醇濃度為4 mol/L 時,裝配有微槽流場板的電池的極限電流密度值提高了18.993%;當甲醇濃度為8 mol/L時,電池的極限電流密度值和極限功率密度值分別提高了6.894%和14.747%。

(3)微槽流場板的切槽寬度通過影響流場板表面疏水性與保留水的能力來影響電池的極化放電特性,提高切槽寬度不僅可以更好地促進水向陽極回流,還可以提升微槽容納水的能力,緩解陰極水淹。

(4)微槽流場板的切槽深度通過影響流場板保留水的能力來影響電池的極化放電特性,提高切槽深度不僅可以提高流場板保留水的能力,還可以為氧氣傳質提供新的通道。

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