靳粉紅 中交四航局第三工程有限公司
為滿足港口吞吐能力發展要求,地質條件復雜的岸線陸續開發,采用何種地基加固技術非常重要[1]。水下擠密砂樁技術是在地基中沉入樁管,然后邊拔邊灌入砂并振實,在地基中形成密實砂柱體,對地基的適應條件強[2]。但國內該技術在軟弱粉砂地質中應用并不多,本文結合北海港鐵山港東港區欖根作業區1-2號泊位及南1-3號泊位水工和道路堆場工程項目水下擠密砂樁應用情況,探討其施工工藝的應用以及二次經營思路[3]。
北海港鐵山港東港區欖根作業區1-2號及南 1-3號泊位水工和道路堆場工程項目擬建設2個10萬噸級通用泊位、3個5000噸級通用泊位,碼頭結構形式為重力式沉箱結構,碼頭岸線總長992m,碼頭基礎采用拋石基床結構,拋石厚度4.5~5.5m,基床地基采用擠密砂樁進行加固處理,原設計樁徑為0.8m,為間距1.6m正方形布置,樁頂標高-11.8~-20.2m,樁底標高-24.2~-35.2m,入土深度4-15m,樁總根數為16464根,擠密砂樁施工總面積為40736m2,灌砂量約86474m3,設計要求擠密砂樁處理區域標貫N≥15擊,施工用砂采用中粗砂。
依據本項目地質勘察報告地質資料分析,勘區覆蓋層從上而下分別為第四紀全新世海相沉積形成的(Q4m)粉細砂(局部中粗砂或淤泥)、第四紀中更新世海相沉積形成的(Q2m)粉細砂(局部中粗砂)、粉土(局部粉細砂)、粉細砂(局部中粗砂或粘性土)、粉質粘土~粘土(局部粉細砂)、第四紀殘積形成的殘積土(Qel);基底為下石炭紀沉積形成的石灰巖各級風化巖層,共分七大類地層[4-5]。
擠密砂樁主要作用是是擠密樁周圍的軟弱或松散土層,使其與砂樁共同組成復合地基,以提高軟基抗剪強度,減小沉降量,加固軟土地基的固結,提高地基的穩定性。它同時具有擠密、置換、加快固結作用,可以很直接、快速、顯著的提高軟弱地基的承載力,但是本項目碼頭基槽實際地質復雜,施工時實際地質與設計原地勘不符,實際地質極軟,擠密砂樁樁徑均為0.8m,長15m的單根樁的灌砂量計算為7.5方,按最新的設計布置點位施工的新增3#試驗區單根樁的灌砂量平均達到了約31方,是設計樁體砂量的約4倍,所有3000多根砂樁的平均灌砂量,是設計樁體砂量的3.15倍。
擠密砂樁施工流程,如圖1所示。

圖1 擠密砂樁施工流程
擠密砂樁用砂采用運砂船直接從現場施工水域抽取,采用1200t皮帶運砂船2艘。擠密砂樁用砂質量要求:采用中細砂,含泥量不宜大于5%,內摩擦角不小于32。
砂料運送到場后,用皮帶機拋砂至打樁船,啟用挖機,分批次將砂料裝至儲料斗,以便投入使用。
砂樁工藝原理:采用振動錘下沉樁管,將符合要求的砂通過皮帶機下放至樁管內,并隨著樁管的上拔,通過振動、管內砂柱與原泥面的高差產生的自重壓力以及回插復打等方式壓實擴徑形成砂樁,如圖2所示。

圖2 砂樁船施工示意圖
砂樁套管采用活瓣樁靴結構,砂樁船完成移船和精確定位后,依次分別沉放兩根砂樁套管,當套管接近泥面時,開啟振動錘施打套管至設計標高,振沉套管過程中關閉套管底部樁靴門。
振動打設套管至加砂標高后,由挖機將砂送至輸送帶進料口,再由分料皮帶機將砂分別供給每根套管。施工過程中應避免由于控制不當而發生砂柱套管內的砂料全部排出或大量排出的情況出現。
套管加滿砂后開動振動錘上拔套管,套管上拔速度不超過3m/min,在振動錘的強振和管內砂自重作用下打開樁尖,將砂料從套管內貫入土層中,通過管內砂柱與原泥面的高差產生的壓力以及回插復打方式使砂柱擠密壓實擴徑,形成一段擠密砂樁。一般對于800mm套管,根據設計要求每延米充盈系數不小于2.0,每成樁1m需灌砂約1m3,上拔砂樁套管過程中應保證砂料排出速度均勻并符合設計排砂量要求。根據施工經驗,結合現場試樁情況,每次拔管2-4m高度后至少進行一次打水監控管內下砂情況,若下砂量不滿足2倍充盈系數要求,則對該段擠密砂樁進行回插復打,確保每段擠密砂樁灌砂量滿足設計要求。
二次經營是一種管理理念,是針對于一次經營的基礎上,甲乙雙方履行工程項目合同時所發生的一切經營行為,目的是在通過項目實施,提高合同履約質量和獲取項目經濟效益,二次經營的實施。主要包括項目施工層面和開源創效層面。
北海港鐵山港東港區欖根作業區1-2號及南 1-3號泊位水工和道路堆場工程項目港池疏浚砂基本為中細砂,現場采取方便,不受外界影響,并且從材料源頭節約成本,也能保證施工砂樁供應需求,但是原設計擠密砂樁用砂為中粗砂,由于受到環保政策影響,周邊地區中粗砂資源缺乏,且中粗砂存量極少,無法通過外購方式滿足項目現場所需。經過試樁,試驗區單根樁的灌砂量是設計樁體砂量的約4倍,所有砂樁的平均灌砂量是設計原本砂樁船正常情況下每天能夠施工60-80根/天,現砂樁船實際每天只能完成約30根,施工效率極低,工期及施工成本大幅增加。
因為涉及變更金額較大,且合同條款擠密砂樁為大包干,包干范圍包含了地質風險的限制,使得在商務上爭取變得非常困難;擠密砂樁屬于一種新的地基加固技術,不屬于成熟的傳統工藝,國內實施先例較少,無類似的成功經驗作為參考;此外設計單位堅持傾于原設計方案,認為技術風險不大。因此,解決擠密砂樁技術風險和商務風險問題舉步維艱。
針對項目實際問題,項目尋求技術專家的技術支持,為考慮碼頭結構安全,從技術角度出發尋求突破口,整理現場施工數據,組織建設單位及其委托的第三方單位進行復勘,根據施工過程中對原狀孔的標貫檢測及建設方委托的第三方復勘結果顯示,基槽開挖后的地基土標貫擊數與原地勘結果相比變化較大,地質極為松散,證實碼頭基槽地質與原設計地勘資料不符,并分析對比本項目與港珠澳大橋項目中不同置換率的擠密砂樁灌砂量問題,從工藝原理上向建設方解釋原合同中約定費用的不合理性,為推動設計變更提供依據。
因為實際地質極軟,砂樁的直徑為0.8m,超灌的砂在砂樁本體密實的基礎上往砂樁與砂樁之間擴散,讓砂樁之間的地質擊數變高、地質變硬,以滿足整體承載力的要求。如不在砂樁之間擴散砂,砂樁之間區域的擊數依然是0擊,碼頭沉箱放置在是會發生沉降、位移甚至傾覆,存在這極大的安全隱患。
因現場施工過程中發現地質遠比原設計地勘結果軟弱,考慮碼頭結構安全以及項目條件的特殊性和實際情況,本項目對基槽擠密砂樁進行了設計變更,擠密砂樁由間距為1.6m正方形布置調整為1.6m間距正三角形布置,驗收標準由“地基處理區域標貫N≥15擊”調整為:地基土層整體平均標準貫入擊數≥15擊,表層2m范圍內標貫擊數≥10擊,且≥15擊的標貫試驗次數占全部標貫試驗的比例不小于70%;單個檢測孔標貫≦2擊的標貫次數為2個或以上時,應在檢測孔所在橫斷面上前后增加2個檢測孔,最后根據擴大檢測結果確定是否采取補充處理措施。
項目根據設計變更調整了施工方案,采用振動沉管成樁工藝,按照變更后的擠密砂樁設計方案進行了新增3#試驗區,在振動鋼管上拔形成砂樁過程中,增加回打工序,每3m回打一次,檢測管內下砂量是否滿足2.0倍以上的充盈系數要求,不滿足繼續回打。
依據施工后的檢測結果數據,經設計單位核算,將地基處理范圍往碼頭前沿方向加寬11.2~12.7m,前沿加寬部分增加10348根,砂樁布置方式調整及部分已施工區域加密處理增加2702根,原設計16464根的基礎上共增加13050根,砂樁數量共計29514根,設計計算灌砂量約153844m3,增加地基的滑移穩定性,碼頭承載力、抗滑移等各項指標滿足要求。

表1 不同區域平均單樁充盈系數
擠密砂樁施工充盈系數對其成本影響很大,因此確定平均單樁充盈系數非常重要。北海港鐵山港東港區欖根作業區1-2號及南 1-3號泊位水工和道路堆場工程擠密砂樁施工期間,對其不同區域平均單樁充盈系數做了詳細的統計。
由于每個項目特點及情況不一,同時現行規范及相關文件并未對擠密砂樁的充盈系數進行規定,因此擠密砂樁充盈系數應根據現場試驗及施工情況來確定,而結合項目實際,本項目試驗或施工得出的充盈系數應該在合理的范圍內。同時,經多次試驗以及根據已施工的樁基記錄顯示,本項目擠密砂樁的充盈系數普遍在3.0-4.0之間,也反映出項目地質條件的特殊性。對于擠密砂樁變更費用預算,項目各方經過討論認為1#區域施工完成3222根樁的充盈系數3.15更具有代表性,可參考此數據進行下一步的商務談判。
因砂樁設計方案發生變更,工程量增加,施工工效降低,項目工期和施工成本大幅度增加,項目承受巨大的工期壓力和成本壓力。
(1)工期變更。因碼頭基槽實際地質復雜,項目部有半年時間幾乎一直在進行擠密砂樁試樁施工,經過努力也最終確定了設計變更方案,但仍然對項目造成了很大的影響:根據設計確定的處理方案,考慮碼頭結構安全,原設計16464根的基礎上共增加13050根,砂樁數量共計29514根。此外,由于基槽地質極其軟弱,實際灌砂量遠超設計樁體砂量,經各方試驗并確認平均單樁充盈系數是3.15。原計劃210天完成本工程所有擠密砂樁施工,由于砂樁數量增加及灌砂量增加,單條砂樁船作業大約需工期980天。項目擬采取增加兩組擠密砂樁施工船舶(作業面最大可容3組船舶同時施工)、增加作業工人、24小時輪班作業等措施趕工,3組施工船組功效約90根/天,29514根擠密砂樁已完成3244根,剩余26270根擠密砂樁施工仍需要至少約300天(未考慮受臺風季節影響)。擠密砂樁作為碼頭的關鍵工序,該分項工期的延長將直接導致整個工程工期的延長,做好相關的功效分析調整施工計劃,及時報批爭取總工期的延長。
(2)費用變更。本項目設計方案變更后,砂樁數量增加了13050根,并且設計要求“樁每延米充盈系數不小于2.0”,砂樁的總方量為約484609方(86430×3.15+67414×3.15),與定額消耗量對比,發現實際用砂損耗量已遠超出定額約定考慮的損耗范圍,因此本項目擠密砂樁費用增加與通常的損耗量有本質的區別。鑒此,根據地勘與復勘資料、設計變更圖紙、會議紀要以及一些過程中基礎數據等等資料,及時提交費用變更申請。本項目二次經營包含增加的試驗區的標貫檢測費共增加約5000萬元。
項目及時發現碼頭基槽地基軟弱,與設計地勘結果不符,預判出碼頭后期存在位移重大風險,及時向業主反饋信息,推動第三方復勘,推動設計院專家復審,從而推動設計變更并落地,規避了質量風險,并為公司創造了良好的經濟效益與社會效益。并且項部從開至目一直處于趕狀態,施工前及中期均進行了24小時晝夜施工控制良好,由于工程進度的加快,為項目縮短工期,節約了大量管理成本。安全生產零事故質量良好無返工,間接減少了項目部成本支出。
工程實踐表明,擠密砂樁加固軟弱土地基具有經濟合理、技術可靠、加固效果好等優點,具有廣泛的應用前景。同時,一次經營是二次經營的前提,二次經營是一次經營的延續,在實際工程中應合理運用二次經營策略,避免項目產生巨大虧損,也是保證施工企業權益和經濟效益的關鍵。