陳羿材
(1.廣東省環境科學研究院;2.廣東環科院環境科技有限公司,廣州 510045)
廣東省惠州市某城鎮污水處理廠設計處理規模為2 000 m3/d,每日運行20 h,單位時間處理量為100 m3/h。該污水處理廠采用“厭氧+人工濕地”的組合工藝,具體工藝流程為:格柵池→集水池→厭氧池1 →厭氧池2 →沉淀池→充氧池→人工濕地→排放槽→達標排放。
2019 年1 月至2022 年4 月,該污水處理廠污水處理量與負荷率如表1、表2 所示。每季度對進出水水質進行監督性監測,監測結果顯示,進水水質總體偏低,未達到設計進水水質要求;出水水質基本達標。

表2 2022 年1—4 月污水處理量與負荷率
2019 年,該污水處理廠總處理水量約為4.2 萬m3,平均負荷率為6%。其中,2019 年6 月14 日至10 月31 日,由于污水收集管網改造工程施工,該污水處理廠未正常運行。2019 年3 月、6 月和12 月對進水和出水化學需氧量(COD)、氨氮、總磷(TP)和生化需氧量(BOD)進行檢測,結果顯示,各指標進水平均濃度均低于污水處理廠設計進水濃度,出水平均濃度可達《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級B 標準。2020 年總處理水量約為7.83 萬m3/d,負荷率約為10%,1—8 月運行較穩定,但負荷率過低,9 月起污水處理量明顯降低,10 月處理量為0 m3/d。2020 年3 月、6 月、9 月和12 月對進水和出水COD、氨氮、TP 和BOD 進行檢測,結果顯示,COD 進水平均濃度明顯低于設計進水濃度,其他指標均未超過設計進水濃度,出水平均濃度可達一級B 標準。
2021 年1—11 月總處理水量約為6.33 萬m3,負荷率約為9%,污水處理廠運行較穩定,但實際污水處理量過低。2021 年3 月、6 月和7 月對進水和出水水質進行檢測,結果顯示,各出水指標檢測濃度可達一級B 標準,6 月和7 月進水氨氮、TP 超過設計進水濃度。2022 年1 月,由于泵故障,該廠未正常運行。2 月該廠僅有4 d 正常運行,共處理污水約0.06 萬m3,3 月該廠僅有13 d 正常運行,共處理污水0.03 萬m3,4 月該廠共處理污水0.33 萬m3。1—4 月總處理水量約為0.42 萬m3。2022 年,由于水泵故障,該污水處理廠經常處于維修狀態,進一步導致污水處理量過低。
原污水泵站由格柵池、集水池和泵房組成,由于高程問題,2019 年新建泵站代替原有泵站收集污水,再將其轉入污水處理廠進行處理。污水壓力管接入厭氧池前設置電磁流量計。經現場調研,電磁流量計安裝存在部分問題。一是電磁流量計應安裝在水平管道較低處和垂直向上處,避免安裝在管道的最高點和垂直向下處,而本項目電磁流量計安裝在水平管道的傾斜向下處,不符合安裝要求;二是電磁流量計前、后方管段長度均不夠;三是電磁流量計安裝時兩側管路應對齊,而本項目電磁流量計安裝存在傾斜。以上問題可能造成電磁流量計計量不準確[1-2]。
厭氧池1 規格為10.75 m(長)×7.50 m(寬)×5.00 m(高),厭氧池2規格為4.5 m(長)×7.5 m(寬)×5.0 m(高),有效水深為4.55 m。厭氧池1 有效容積為366.8 m3,厭氧池2 有效容積為153.6 m3,總有效容積為520.4 m3,有效水力停留時間為5.2 h。厭氧池容積基本滿足要求,但存在設備未按要求安裝現象,調研發現,現場沒有備用潛水攪拌機。污泥存在嚴重無機化問題,厭氧池中的污泥老化嚴重,基本失去生物活性,不具備生化處理能力。同時,運維管理不善,池中存在垃圾和樹葉,未及時清理。
沉淀池規格為11.5 m(長)×7.5 m(寬)×5.0 m(高),表面負荷為1.2 m3/(m2·h),池內水力停留時間為93.3 min,泥斗傾角為42°,池內水力停留時間過長,泥斗傾角過小。設計參數選擇不合理,沉淀池采用斜板沉淀工藝,一般池內清水區水力停留時間應不超過60 min,而該廠池內水力停留時間為93.3 min。水力停留時間過長將可能導致藻類滋生、堵塞等問題。泥斗傾角通常取50°~60°,而該廠泥斗傾角不利于污泥排放,可能造成積泥現象[3]?,F場調研發現,沉淀池未安裝斜板填料,沉淀效果差,出水含有較多的懸浮物。
充氧池規格為3.8 m(長)×3.0 m(寬)×5.0 m(高),有效水深為4.0 m,有效容積為45.6 m3,有效水力停留時間為0.46 h。充氧池曾采用潛水曝氣機進行充氧,但設備損壞后未進行更換,目前僅為跌水充氧,充氧效果不佳。
潛流人工濕地規格為58.3 m(長)×50.0 m(寬)×1.7 m(深),水力負荷為0.69 m3/(m2·d),表流人工濕地規格為58.6 m(長)×17.2 m(寬)×1.5 m(深),水力負荷為2.29 m3/(m2·d),水力負荷過大。潛流人工濕地水力負荷為0.69 m3/(m2·d),高于《人工濕地污水處理工程技術規范》(HJ 2005—2010)的限值;表流人工濕地水力負荷為2.29 m3/(m2·d),也高于標準限值。經計算,將現有表流人工濕地改為水平潛流人工濕地后,水力負荷為0.53 m3/(m2·d),仍未滿足相關標準要求[4]。除了進水閥外,人工濕地沒有其他可以控制水位和水量的裝置,無法根據實際運行情況對二者進行調控。濕地填料已出現嚴重堵塞,濕地積水嚴重,污水出現短流,直接從濕地表面通過,嚴重影響污水處理效果[5]。
對污水處理廠主要處理單元厭氧池、沉淀池和人工濕地進行現場水質采樣,分別檢測COD、總氮(TN)、TP 和氨氮,如表3 所示。檢測結果顯示,厭氧池、沉淀池和人工濕地中,4 個指標濃度均較低。各單元處理效果均較差,但是該廠進水濃度低,上述指標出水濃度可達一級B 標準。

表3 厭氧池、沉淀池和人工濕地的水樣檢測結果
該污水處理廠設計處理規模、處理工藝和部分工藝參數不合理,工藝設備安裝不當。該污水處理廠污水收集量約為509.8 m3/d,遠小于設計規模2 000 m3/d。一是缺少沉砂工藝。二是氨氮降解能力不足。三是人工濕地設計負荷超過規定負荷,導致系統穩定性下降,難以保證出水穩定達標。四是缺少消毒工藝,無法保證出水糞大腸桿菌群數達標。五是工藝操作性差,僅設置泵站閥門和人工濕地進水閥門,沒有其他控制閥門,無法對各單元的水位、水量進行控制。進水電磁流量計安裝不規范,影響計量準確性和設備壽命。由于相關工藝設備嚴重缺失,自2013 年試運行以來,從未排放污泥。根據現場調研,厭氧池污泥濃度較低,污泥已出現嚴重無機化,基本失去活性,生化系統基本崩潰,處理效果差。
該污水處理廠工藝設計不合理,工藝設備缺失嚴重,生化處理系統崩潰,運營管理不到位,整體污染物去除效果差,在實際進水水量、水質達到設計進水水質、水量的情況下,無法滿足處理要求。目前,在低運行負荷、進水濃度低的情況下,出水基本能達到一級B 標準。因此,要重新核實該污水處理廠納入范圍的污水量,并適當考慮未來發展,合理確定處理規模。結合相關要求,對該污水處理廠進行升級改造,完善處理工藝,合理設置工藝參數。完善工藝設備,確保污水處理系統正常運行。加強人員培訓,建立完善的運維管理機制,強化運維管理,提高污水處理廠運維管理水平。