李 帥,劉廣武,回禹衡,王 忠
(國家電投集團東北公司大連泰山熱電有限公司,遼寧 大連 116023)
氮氧化物(NOx)是工業燃燒產生的煙氣成分之一,也是導致光化學煙霧、酸雨和霧霾等環境問題的主要污染物[1-2]。為了減少NOx的排放,滿足日益嚴格的排放標準,國內外探索出許多方法,如三聯催化、氮氧化物減量和儲存、選擇性催化還原(SCR)等[3-5]。根據《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223—2011)[6],現有燃煤機組排放的煙氣中NOx含量要低于200 mg/m3,新建燃煤機組排放的煙氣中NOx含量要低于100 mg/m3。2014年,國家印發《煤電節能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,其中對燃煤機組排放的污染物提出更嚴格的超低排放要求,即在基準含氧量6%的條件下,NOx排放限值是50 mg/m3。2017年9月,遼寧省某熱電廠接到當地環境保護部門下發的通知,要求限期完成超低排放改造。因而,該熱電廠實施煙氣超低排放改造工程,改造后實現超低排放,從而落實國家環保政策,更好地保護環境。本文以該熱電廠的440 t/h循環流化床鍋爐為例,開展煙氣(尾氣)再循環改造、二次風深度分級改造、噴射系統改造和鍋爐燃燒調整,通過多種技術耦合實現低氮燃燒。
該熱電廠現有的鍋爐為440 t/h循環流化床鍋爐,采用超高壓參數中間再熱循環流化床技術。鍋爐總體型式為自然循環、單鍋筒、一次再熱、高溫絕熱旋風分離器、平衡通風、回料閥給煤、緊身封閉布置,配國產135 MW 抽凝式汽輪發電機組。鍋爐為鋼架雙排柱懸吊結構,以燃煤為燃料,采用固態排渣。經測試,鍋爐NOx的原始排放濃度可達350 mg/Nm3,改造前,鍋爐采用選擇性非催化還原(SNCR)系統脫硝,能夠滿足NOx排放濃度不大于200 mg/Nm3的污染物排放標準。為降低NOx排放濃度,實現超低排放,2019年,該熱電廠進行脫硝提效改造,提效改造工程有3 項主要內容,即布風裝置改造、SNCR 提效改造和鍋爐燃燒調整。
對風帽及布風板進行改造,同時更換布風板上、下方的澆注料,更換風帽外罩、全部的芯管,并保證風帽有可靠的連接方式。改造后,提高一次風的穿透能力,減少流化風量,降低床溫,提高床溫均勻性,從而降低NOx原始排放濃度。一次風量降低后,通過增加二次風來增加補充燃燒需要的氧量。
噴射系統是保證脫硝效率的關鍵。對每個分離器入口原有的5 支噴槍進行更換,并且在煙道對側增設一排噴槍(3 支)。每臺鍋爐設置2 個計量分配模塊,每個計量分配模塊可以對10 只噴槍進行分配和計量。現有的尿素溶液供應系統由母管制改為單元制,增設1 臺尿素供應泵,泵的規格一致,并增加相應的閥門與管路。
為了實現超低排放,將鍋爐出口NOx排放濃度穩定在50 mg/Nm3以下,首先分析鍋爐現狀運行參數和運行狀況,然后進行改造,解決兩個關鍵問題。一是機組低負荷運行時(鍋爐蒸發量200 t/h 以下),NOx排放濃度偏高;二是保證達標排放時,尿素消耗量偏大,氨氮比達到5。
多種技術耦合有助于實現鍋爐低氮燃燒。該熱電廠擬通過煙氣(尾氣)再循環改造、二次風深度分級改造、噴射系統改造和鍋爐燃燒調整,實現低負荷運行條件下NOx超低穩定排放、降低SNCR 的還原劑消耗量等技術目標。
為降低鍋爐一次風含氧量,改變爐內燃燒環境,降低鍋爐NOx原始生成量,該熱電廠在鍋爐上新增一套煙氣(尾氣)再循環系統。在引風機出口加裝風機,引一部分煙氣,分兩側,至現有的一次風機入口,將煙氣接入一次風中,與一次風一起送入爐膛。在使用設計煤種時,再循環煙氣量的設計值為額定煙氣量的10%,即60 000 Nm3/h。如圖1所示,煙氣再循環系統包含流量計、壓力溫度測點、流量調節閥門和系統進出口關斷門等。煙氣可以分兩側調節。

圖1 煙氣(尾氣)再循環改造
本次改造涉及多項具體內容。總體來說,在引風機的出口煙道開孔,新增1 臺風機,風機室內布置(新增輕體房),在風機出口安裝溫度、壓力測點和煙氣調節擋板;在管道接口處安裝插板門,拆除與恢復保溫系統;布置管道,新增金屬膨脹節,新增管道保溫、防腐,布置相關閥門與測點。
對二次風口布置及二次風配比進行優化。主要目的是延長下部還原區空間,強化上部氧化氛圍,實現分級燃燒,抑制NOx的生成,同時強化二次風穿透與擴散,改善爐內氧量的均勻性。采用二次風深度分級可以實現爐內高效抑氮,將上二次風口提至稀相區后,加強爐內混合擾動,也使二次風具有更好的穿透性。
上二次風風口上移,可以在密相區形成較大的貧氧燃燒區,CO 還原性氣體與部分NOx發生反應重新生成N2。二次風區域物料濃度較稀,有利于二次風的穿透擾動,床溫均勻性提高,雖然氧濃度高,但溫度會相應降低,又阻止熱力型NOx的生成。該熱電廠利用原有風口(改造后,上二次風口標高至爐膛拐點上方)作為上二次風口,減少鍋爐改動量。各風口標高的相對位置如表1所示。改造二次風風箱,取消二次風箱與原有風箱的隔板,即取消原有風箱,整個二次風箱合一。現有二次風保留。二次風系統改造后,二次風分為3 層。在各二次風支管上加手動調節門。可以通過優化調整試驗,確立二次風優化運行操作卡。

表1 二次風口與原有風口的位置
如圖2所示,在旋風分離器處增設3 支高效噴槍,每臺爐共有6 支。原噴槍保留,新增分配計量模塊,安裝不銹鋼管道、軟管以及閥管件等。對于增設噴槍配套的計量分配模塊,根據現有分配模塊箱內部空間,增加就地流量計、手動閥門、壓力表和不銹鋼管道等。

圖2 脫硝噴槍布置
煙氣再循環能提高布風均勻性,降低鍋爐一次風含氧量,同時改變爐內燃燒環境,降低鍋爐NOx原始生成量。煙氣再循環對鍋爐燃燒過程NOx原始排放濃度的影響如圖3所示。鍋爐負荷為200 t/h,煙氣再循環投入量從30 000 Nm3/h 增加到50 000 Nm3/h 時,NOx原始排放濃度分別降低30%、45%和48%。

圖3 NOx 原始排放濃度減少率隨煙氣再循環的變化
該熱電廠實施機組煙氣(尾氣)再循環改造+二次風深度分級改造+噴射系統改造+鍋爐燃燒調整,改造后達到預期效果,NOx排放濃度小于50 mg/Nm3,達到《火電廠大氣污染物排放標準》(GB 13223—2011)和遼寧省的超低排放要求。本次改造采用的脫硝系統技術成熟,性能可靠,現場滿足施工條件。本項目實施方案從技術上是可行的。本改造項目可以實現節能減排,符合國家現行的污染物排放標準要求,具有良好的環境效益和社會效益。