孫亞男
(呂梁市生態環境局,山西 呂梁 033000)
在鋼鐵生產過程中,冶金燒結煙氣會對環境造成嚴重污染,通常采用脫硫液體對其進行處理,這些液體雖然在脫硫效果上較為優異,但同時也產生了一定量的含鉈廢水,如不及時處理,容易造成地表水重金屬鉈濃度超標,其污染問題仍然不容忽視[1-2]。針對含鉈脫硫廢水中水質波動大、干擾因素多和去除率要求高等現狀,需要進一步研究開發具有創新性的含鉈廢水處理技術,以實現污染物的高效去除。
某鋼鐵冶金企業擁有3 臺燒結面積為360 m2的燒結機設備。在該廠實際運行過程中,由于鐵礦石和煤炭中均含有一定量的硫化物,因此,在燒結過程中產生的SO2和粉塵問題均較為突出。為解決此問題,該廠使用濕法脫硫工藝對燒結煙氣進行處理,并在濕法脫硫工藝末端增加廢水處理措施,以實現對脫硫廢水的處理。但從實際運行情況來看,該廠既有的廢水處理工藝僅能去除常規的鉛、鋅等重金屬污染物,對于鉈的去除效果較差,導致該廠周邊地表水中鉈離子含量長期超標。對此,該廠技術部門研究決定,采用混凝強化ZTI 重金屬捕集法對既有的廢水處理工藝進行優化設計。
結合實際需要并參考已有研究文獻,優化含鉈廢水處理工藝流程[3-4],如圖1 所示。

圖1 含鉈廢水處理優化工藝整體流程圖
在本次含鉈廢水的處理過程中,首先,將燒結脫硫廢水送入平流沉淀池進行處理,除去顆粒物和結晶體等雜質,并對其溫度和pH 值進行初步調整。然后,將初步處理后的廢水送入反應系統,投加ZTI 重補劑進行反應,反應完成的水進入到物化沉淀池和高效過濾器做進一步深度處理。將深度處理完成的廢水排放至清水池,而反應剩余的污泥則進入到壓濾機中脫水,并將泥餅外運處置。
基于該流程,研究人員進一步開展以下研究工作。
一是進行ZTI 重補劑的自主制備。本次采用改良型DTC 重金屬捕集劑ZTI,由尿素和堿性物質、直鏈小分子胺類物質、SO2和表面活性劑等混合制備而成,各組分的比例如圖2 所示。

圖2 本次重金屬捕集劑ZTI 的組分
從理論角度分析,由于本次自主研發設計的重金屬捕集劑ZTI 將傳統二硫代氨基甲酸鹽(DTC)類重金屬捕集劑與陰離子表面活性劑復配。因此,這種設計能夠降低水溶液的表面張力,對重金屬離子進行選擇性吸附,兩者共同作用捕捉重金屬生成螯合物,進而實現對鉈離子的高效處理。
二是設定運行策略。考慮到實際需要,本次設置將重金屬捕集劑ZTI 原液稀釋10 倍,以10%的濃度投加以進行廢水處理。同時,在投加過程中,利用低流量高揚程的小型離心泵,將稀釋完成后的ZTI 重捕劑從加藥箱中輸入到沉淀反應池的進水管道,再利用加藥管道內的紊流和離心泵葉輪的剪切力,實現ZTI 重捕劑與沉淀反應池進水的充分混合。
三是對相關構筑物進行改造。首先,針對該廠廢水水質波動情況較為突出的現狀,對現有調節池進行優化改進,對原調節池進行加高處理,以承載更多的調節藥劑,加高處理后的調節池尺寸變更為225.0 m×5.3 m×5.0 m,仍采用鋼砼結構進行設計。其次,對壓濾車間進行改造,將其調整為三層結構(見圖3),以實現對污泥水分的充分處理。再次,在清水池上增設化驗室、中控室、配電間和鼓風機房等運行模塊,以上4 個運行模塊均采用框架結構進行設計與布置。

圖3 三層壓濾結構示意圖
四是對本次含鉈廢水處理所使用的部分設備進行更換或調整。首先,將沉淀池的攪拌機械設備進行更換,選用具有變頻調速功能的碳鋼防腐攪拌機,共計配置4 臺,所有設備規格相同,均為1.5 kW。其次,針對廢水提升泵和冷卻塔提升泵進行冗余設計,均設計為3 臺,采用“2 用1 備”的方式進行布置。第三,針對投加重金屬捕集劑ZTI 稀釋液的實際需要,在加藥系統中配置8 套加藥設備,每套設備均由2 臺加藥泵、1 臺溶藥攪拌機和1 套加藥管道組成,同時配備型號為3 t 的電動葫蘆等輔助設備。
在本次含鉈廢水處理工藝設計完成后,對實際應用效果進行測試。本次測試主要分析廢水中鉈的去除率,該指標基于如下方程進行計算:
式中:ρ0和ρ1分別為廢水中鉈的初始質量濃度和處理后的鉈濃度,μg/mL。
為進一步提升檢驗結果的準確性,本次同時配置含鉈標準溶液用于檢測。在此環節中,首先量取鉈標準溶液(1 000 μg/ml)0.2 mL,并定容于50 mL 容量瓶中,以制備質量濃度為4 mg/L 的含鉈離子母液。在得到母液后,分別取母液體積為0.625 mL、3.125 mL、10 mL、12.5 mL 和37.5 mL,均分別在50 mL 容量瓶中進行定容,以分別獲得質量濃度為0.05 mg/L、0.25 mg/L、0.8 mg/L、1 mg/L 和3 mg/L 的標準溶液。在配置完成后,使用電感耦合等離子質譜儀對標準溶液進行檢測,獲得元素標準曲線,如圖4 所示。

圖4 標準曲線圖
從該標準曲線圖中可見,該標準曲線近乎線性。對此,應用最小二乘法進行計算,計算結果顯示,該線性回歸方程為y=0.011 2x+0.007 1,相關系數R2為0.999 9,擬合程度較優,可進一步開展后續的實驗分析。
由此,選取技術改造前和改造后各自一個周期,對含鉈廢水的處理效果進行對比分析,分析結果如表1 所示。

表1 含鉈廢水處理效果對比分析 單位:mg/L
根據上表的數據可見,在應用本次含鉈廢水處理技術后,廢水中的鉈離子含量顯著降低,能夠滿足《鋼鐵工業水污染物排放標準》(GB 13456—2012)的相關要求。同時,其他重金屬離子濃度并未出現升高,表明本次含鉈廢水處理技術基本取得了預期效果。
在此基礎上,對實際運行效果進行監督評估,結果顯示,本次工藝新增的構筑物對占地的要求不高,整套工藝對管理及操作人員的技術水平要求不高,可以在不增加過多投資和運行費用基礎上,實現燒結脫硫含鉈廢水達標排放。
在本次研究中,基于鋼鐵廠含鉈廢水的處理目標,采用混凝強化ZTI 重金屬捕集法,針對鋼鐵冶金燒結脫硫廢水中的鉈離子進行有效去除。從實際運行情況來看,該方法能有效去除鉈離子和其他主要重金屬離子,且不溶物沉淀速度較快,易于固液分離,具有一定的實際應用價值,可推廣應用。