翟靈俊
(山西汾西礦業集團水峪煤業,山西 介休 032303)
近年來,隨著煤炭資源的不斷開采,各大礦區開始逐漸面臨一些深部煤層采掘工作,深部采掘工作在地應力、動壓影響、地質構造等因素的影響下,圍巖節理裂隙發育、松散破碎、變形強烈、破壞范圍大,巷道冒頂、片幫及底鼓頻發,巷道在使用過程中往往需要反復修復,造成較大的巷道維護成本,安全也得不到保障。以雙柳煤礦3316(全文簡稱3316)專用瓦斯抽采巷的支護工作為研究對象,結合傳統的支護理論與方法,采用實驗室試驗、現場測試、理論分析等方法對大埋深高應力區域巷道圍巖的變形破壞規律、支護機理及支護技術展開研究[1-4],結合具體的工程條件進行相關理論和技術的研究創新,從而推動行業技術發展。
雙柳煤礦是汾西礦業集團的主力礦井,現主采煤層為山西組下段頂部3 號煤層,該區煤層穩定,結構較復雜,煤層厚度平均3.75 m。3316 工作面地表標高650~950 m,煤層賦存深度為520~570 m。工作面整體為單斜構造,煤層傾角2°~9°,平均6°,且根據巷道揭露資料以及回采工作面綜合分析,此區域內煤層節理、裂隙發育,對工作面回采有一定的影響。3316 工作面圍巖以泥巖、中砂巖、細砂巖為主,具體如表1 所示。

表1 3 號煤層頂底板巖性表
在工作面巷道布置方面,直接為工作面服務的回采巷道有3 條,3316 進風巷(上一個綜采面的抽采巷),3316 運輸巷,3316 抽采巷(作為下個工作面的進風巷),巷道布置情況如圖1 所示,西側為3316 運巷和3316 專用瓦斯抽采巷,東側為3316 材巷,其中,3316 專用瓦斯抽采巷與3316 運巷之間留設煤柱寬度為20 m。由于巷道埋深大、巷道條件差,并受較高構造應力及多次采掘擾動的影響,使得巷道在掘進期間發生頂板過度下沉、兩幫移近、底鼓、支護失效等破壞現象。

圖1 3316 工作面巷道布置示意圖
根據工作面開采經驗及礦壓觀測,查閱相關文獻[5-8],分析3316 抽采巷原支護方案及巷道變形破壞特征分析如下:
3316 抽采巷層位是沿煤層頂板布置,采用矩形斷面,斷面規格為4 600 mm×3 200 mm,原支護設計采用錨網索聯合支護方案,如圖2 所示。其中,頂部錨桿采用無縱肋螺紋鋼錨桿,規格為Φ20 mm×2 400 mm,使用K2355 和Z2355 錨固劑加長錨固,間排距為1 000 mm×1 000 mm;幫部錨桿采用左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,規格為Φ20 mm×2 400 mm,使用1 支K2355錨固劑端頭錨固,間排距為900 mm×1 000 mm;頂部錨索采用高強度低松弛預應力鋼絞線,規格為Φ17.8 mm×6 400 mm,采用“一二”間隔布置,第一排錨索沿中線布置,第二排錨索沿中線對稱布置,間距2 200 mm,排距1 000 mm。總體來說,該支護方案是一種較為常規的支護方案,符合設計規范,但面對該工作面高地應力及動壓頻繁的條件,針對性略顯不足。

圖2 3316 抽采巷原支護方案示意圖(單位:mm)
1)根據現場礦壓觀測發現,3316 抽采巷掘進及支護的礦壓顯現呈現明顯的高地應力特征,經過測算,本工作面最大垂直應力集中系數超過2.2,最大水平應力集中系數超過1.5,應力集中程度大,礦壓顯現較為強烈。
2)3316 抽采巷為本工作面服務后,后期還要作為下個工作面的進風巷繼續使用,承受多次應力擾動及動壓影響,在3316 工作面回采期間,巷道頂板下沉量速度快、積累量大,幫煤破碎程度較高,局部片幫及底鼓嚴重。
3)礦壓顯現嚴重的區段,巷道斷面收縮極為嚴重,頂板出現嚴重的“網兜”現象,金屬網撕裂,多處錨桿和錨索發生脫錨甚至斷裂,出現不同程度的漏頂、冒頂事故,多處底板鼓起量接近甚至大于1 000 mm,巷道嚴重失修,安全隱患極大。
4)根據礦壓實測結果及以上分析,判斷出由于地應力過高及動壓影響,巷道圍巖破碎度高,穩定性差,原支護方案強度及整體性不足,尤其是錨桿或錨索發生拉斷、破斷現象,表明在巷道支護方案方面還需進行針對性優化。
根據以上礦壓實測及理論分析結果,并充分借鑒高校學者針對3316 抽采巷圍巖變形特征,利用數值模擬工具給出的支護方案建議,確定優化后的巷道支護方案,如圖3 所示。

圖3 3316 抽采巷優化支護方案示意圖(單位:mm)
巷道頂部和幫部統一采用高強螺紋鋼錨桿,規格為Φ20mm×2400mm,托盤規格為150mm×150mm×10 mm,使用兩支錨固劑進行端錨,型號為K2360 及Z2360,頂錨桿間排距為1 000 mm×1 000 mm,幫錨桿間排距為900 mm×1 000 mm;重點優化了錨索支護,頂板錨索由原來的“一二”布置補強為“三二”布置,即第一排使用3 根錨索,沿中線1 根,中線左右1 600 mm處各1 根,第二排距中線1 100 mm 對稱布置2 根,排距保持為1 000 mm,錨索規格為Φ21.6 mm×6 400 mm,錨索托盤規格為300 mm×300 mm×16 mm;兩幫在距離頂板1 600 mm 處各補打一根錨索,排距1 000 mm,錨索規格為Φ17.8 mm×6 400 mm。
按照以上支護方案,對巷道失修段進行修復,并在3316 抽采巷內布置測站對優化方案的支護效果進行監測,測站布置情況如圖1 所示。隨著采煤工作面向前推進,當測點進入距離工作面50 m 處時,巷道開始逐漸承受超前支承應力影響,難以保持原來的穩定狀態,至工作面推過測點20 m 以內時,頂底板位移量及兩幫位移量逐漸發展,圍巖變形量控制在20 mm 以內;當工作面推過20~80 m 范圍內,3316 抽采巷圍巖變形量進入快速發展期,頂底板移近量發展到約75 mm,兩幫移近量發展到約35 mm;當工作面推過80 m 至更遠的距離后,巷道變形量積累速度趨于平緩,本工作回采帶來的應力擾動結束,頂底板移近量發展到約80 mm,兩幫移近量發展到約40 mm,如圖4所示。相比原支護方案,優化支護后,巷道斷面收縮率平均降低了近80%,可見優化后的支護方案對圍巖變形起到了很好的控制作用。

圖4 隨工作面推進巷道圍巖變形量發展示意圖
1)3316 抽采巷呈現明顯的高地應力特征,最大垂直應力集中系數超過2.2,最大水平應力集中系數超過1.5,應力集中程度大;且3316 抽采巷受本巷道掘進、3316 工作面回采及下個工作面回采影響,承受多次應力擾動,礦壓顯現較為強烈。
2)巷道原支護方案針對性不足,是一種較為常規的支護方案,雖然符合設計規范,但沒有充分考慮3316 抽采巷所面臨的高地應力及多次動壓影響難題,導致巷道斷面收縮嚴重,多處錨桿和錨索發生脫錨甚至斷裂,出現不同程度的漏頂、冒頂事故,造成巷道嚴重失修,安全隱患極大。
3)綜合運用礦壓實測、理論分析及數值模擬結果,對巷道支護方案進行優化,并成功進行了工程實踐。礦壓觀測結果表明,本工作面回采結束后,頂底板移近量控制在約80 mm,兩幫移近量控制在約40 mm,且相比原支護方案,3316 專用瓦斯抽采巷的斷面收縮率平均降低了近80%,支護方案的有效性得到了驗證。