邊高沁
(山西高平科興申家莊煤業有限公司,山西 高平 048400)
申家莊煤N10909 綜采工作面位于輔助水平北一采區西翼,北部為N10911 工作面(設計),南部為N10907 綜采工作面采空區,西部為地質不可采區,東部為北軌道大巷、北膠帶大巷、北回風大巷。地表多為山丘、荒地,相對位于馬家莊村東北部,有少量樹木和耕地[1-2]。
N10909 綜采工作面切眼長度為150 m,順槽長度為782 m,回采煤層為9 號層,煤層在工作面內部發育完整,厚度1.10~1.60 m,平均厚度為1.26 m,工作面局部含一層夾矸,夾矸厚度變化在0.2~0.3 m。煤層頂底板巖性如表1 所示。

表1 N10909 綜采工作面回采的9 號煤層頂底板巖性表
N10909 綜采工作面地質條件復雜,根據物探資料顯示,工作面回采區域內主要地質構造以中下斷層為主,預計共計揭露29 條斷層,斷層平均落差為0.9 m,平均傾角為52°,在480~790 m 段共計揭露21 條斷層,形成斷層群區。受斷層影響,工作面回采至482 m 處時上隅角出現瓦斯異常現象,實測上隅角瓦斯最大濃度(體積分數,下同)達1.7%,工作面推進至485 m 處時共計出現6 次上隅角瓦斯超限斷電現象,嚴重制約著工作面安全快速推進[3]。
1)地質構造影響:N10909 綜采工作面回采至480 m 處進入斷層群區,受斷層影響,工作面煤體及圍巖出現高密度裂隙區域,在裂隙帶內富含高濃度瓦斯,工作面的9 號煤層整體穩定性差,在斷層群區回采時煤壁垮落嚴重,導致裂隙區內瓦斯快速涌入工作面內,造成工作面及上隅角瓦斯超限現象[4]。
2)鄰近采空區影響:N10909 綜采工作面南部為N10907 綜采工作面采空區,與采空區之間預留保安煤柱寬度為30 m,工作面回采過斷層群區時受斷層影響,頂板圍巖出現裂隙,且裂隙帶向N10907 綜采工作面采空區方向延伸,并與采空區圍巖裂隙貫通,形成瓦斯流動通道,導致N10907 綜采工作面采空區內殘留的瓦斯沿裂隙通道進入N10909 工作面,導致工作面內瓦斯濃度超限。
3)采空區漏風:N10909 綜采工作面采用U 型通風系統,工作面設計配風量為556 m3/min,采用“一進一回”通風方式,新鮮風流從運輸順槽進入工作面,由于端頭支架與巷幫以及架與架之間間隙大,風流進入工作面后,部分風流沿架間間隙進入采空區內,在采空區負壓作用下漏風風流將采空區內有害氣體從上隅角帶出,導致上隅角處瓦斯積聚超限現象。
4)采空區瓦斯影響:工作面過斷層期間采用仰俯斜回采工藝,導致斷層區內工作面底煤遺留量大,并隨著工作面推進甩入采空區內,遺煤內富含瓦斯在采空區內釋放,同時受采動影響,工作面頂板形成高位裂隙區,瓦斯聚集在裂隙區內,隨著采空區頂板垮落,裂隙區內瓦斯涌入采空區內,從而在架后50 m 范圍內形成采空區瓦斯富集區,部分瓦斯在負壓作用下進入工作面內。
為了解決N10909 綜采工作面過斷層區上隅角出現的瓦斯超限問題,根據N10909 工作面上隅角瓦斯積聚原因,決定對上隅角采取合理有效的綜合瓦斯治理技術[5]。
1)在斷層區對N10909 工作面煤層布置順層瓦斯抽采鉆孔進行超前瓦斯抽采,鉆孔采用交替式布置方式,鉆孔深度為80 m,直徑為75 m,鉆孔布置在頭尾順槽兩側煤壁上,鉆孔開口位置與頂板間距為1.5 m,每側鉆孔布置間距為10 m,以5°仰角進行布置。
2)工作面回采至485 m 處開始布置順槽鉆孔,尾順槽煤壁第一個鉆孔距工作面5.0 m,頭順槽煤壁第一個鉆孔距工作面10 m,頭尾順槽鉆孔交替布置;鉆孔施工完后對鉆孔內安裝瓦斯抽采花管,花管采用直徑為70 mm 的無縫鋼管焊制而成,鋼管上布置若干個直徑為8 mm 的瓦斯抽采小孔,每個鉆孔內安裝3 節花管,每節長度為2.0 m。
1)N10909 工作面北部為N10911 回風順槽,間距為30 m,首先在N10909 回風順槽與N10911 回風順槽施工通風橫貫,橫貫斷面規格為寬×高=3.0 m×3.0 m,長度為30 m,通風橫貫布置間距為50 m,通風橫貫內施工2 道密閉墻,在墻體內安裝2 趟直徑為219 mm 的瓦斯抽采支管并采用閥門控制,支管與安裝在N10911 回風順槽內抽采主管連接,如圖1 所示。

圖1 采空區埋管瓦斯抽采施工平面示意圖
2)當第一個通風橫貫進入采空區后,及時在瓦斯抽采支管上安裝2 根直徑為163 mm 的瓦斯抽采軟管,橫貫進入采空區10 m 后,打開閥門進行采空區瓦斯抽采;當第2 個通風橫貫進入采空區后,及時關閉第1 個通風橫貫抽采閥門,并對第2 個橫貫內接入采空區瓦斯抽采軟管,并打開閥門繼續進行瓦斯抽采,依次類推,直至工作面過斷層群區。
1)對N10909 工作面裂隙帶布置高位裂隙鉆孔進行瓦斯抽采,為了不影響工作面正常回采,將高位裂隙鉆場布置在N10911 回風順槽內,鉆場布置間距為30 m,鉆場規格為長×深×高=3.5 m×4.0 m×3.0 m,鉆場內圍巖采用錨桿(索)、金屬網聯合支護。
2)在每個高位鉆場內位于采空區的側煤壁上布置4 個高位裂隙鉆孔,鉆孔編號為1 號、2 號、3 號、4 號,鉆孔深度為80 m,鉆孔布置仰角為12°,鉆孔終孔位置與工作面頂板垂高不低于15 m,其中1 號鉆孔向工作面側水平角為15°,2 號鉆孔水平角為30°,3號鉆孔水平角為45°,4 號鉆孔水平角為60°。
3)高位鉆孔施工完后進行高位裂隙帶瓦斯抽采,每個高位鉆場瓦斯抽采時間不得低于10 d,當工作面回采至與第1 個高位鉆場水平距為5.0 m 時停止瓦斯抽采,并對第2 個鉆場內高位鉆孔進行瓦斯抽采。
1)為了解決端頭漏風問題,在工作面端頭支架與順槽處安裝一道“Z”型風障,風障采用Z 型鋼架、風筒布制成,風障長度為30 m,兩邊長為2.0 m,將風障一端固定在端頭支架頂梁下方,另一端固定在頭順槽非煤壁側巷幫上,在風障上設置人行通道,便于人員通行。
2)在工作面進風流距上隅角15 m 處安裝1 臺風流引射器,引射器功率為15 kW,通過直徑為300 mm柔性風筒將風流引入上隅角處,從而對上隅角積聚瓦斯進行排除。
截至2022 年3 月17 日,N10909 工作面已回采至610 m,且完全過斷層群區,通過對斷層群區工作面上隅角采取合理有效的瓦斯綜合治理技術后,取得了以下顯著應用成效:
1)工作面在后期回采過程中實測上隅角處平均瓦斯濃度為0.3%,工作面內平均瓦斯濃度為0.7%,回風巷內平均瓦斯濃度為0.8%,如圖2 所示。采取相關治理措施后,未出現1 起上隅角瓦斯超限出現工作面斷電事故。

圖2 綜合瓦斯治理技術后工作面瓦斯濃度變化曲線圖
2)工作面煤層采取順層瓦斯抽采、采空區埋管瓦斯抽采、高位裂隙孔瓦斯抽采后,降低了工作面瓦斯涌出量,瓦斯抽采率達37.8%。
3)對工作面安裝風障后起到了風流引導作用,減少了端頭漏風量,通過現場實測發現,安裝風障前端頭處漏風量達17%,安裝風障后端頭漏風量減少至5%。
4)對上隅角處安裝引射器后,解決了傳統U 型通風系統造成上隅角窩風問題,以及自然風流排瓦斯能力差等技術難題,杜絕了上隅角瓦斯積聚現象,現場實測安裝風流引射器后上隅角平均瓦斯濃度在3%以下。
申家莊煤礦根據N10909 綜采工作面上隅角瓦斯超限原因,對工作面提出了順槽煤層瓦斯抽采、高位裂隙瓦斯抽采、采空區埋管等一系列瓦斯治理技術,實踐應用效果表明,采取綜合瓦斯抽采技術后有效控制了工作面瓦斯濃度,降低了上隅角瓦斯超限現象,保證了工作面回采安全,取得了顯著應用成效。