洪磊 張文杰 張建陽 孫浩 徐軍
(中藍連海設計研究院有限公司,江蘇 連云港 222004)
環氧丙烷(Propylene Oxide,簡稱PO)是非常重要的有機化合物原料,其主要生產工藝為氯醇法、共氧化法、直接氧化法[1-2],其處理工藝為“前處理+二級處理”,前處理多為經澄清、絮凝、中和等一系列處理后再進行生化處理[3-4]。二級處理工藝多為高級氧化工藝[5-7],以提高廢水生化性,進而實現廢水達標排放。山東某環氧丙烷生產企業采用氯醇法生產,產生的廢水具有高溫、高pH、高鹽(CaCl2濃度3.5%~4.0%)、高SS(0.3%~0.5%)、高COD(1 000~2 000 mg/L)、含有機氯化物的特點[8-9]。該企業的污水廠處理能力60 000 t/d,處理工藝為“曝氣+接觸氧化+絮凝沉淀”,出水達標后通過排海管線統一排放至小清河趕潮段。現排放標準執行GB 18918—2002《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級標準A 標準,出水COD<60 mg/L。根據地方生態環境部門要求,其污水廠排放標準將執行GB 3838—2002《地表水環境質量標準》,COD≤30 mg/L。本文通過試驗研究降低出水COD 的工藝路線和相關參數,并通過試驗驗證處理工藝的處理效果和可行性,為污水廠的提標改造提供技術支撐。
試驗用水為某企業環氧丙烷污水處理廠絮凝沉淀池出水,水質見表1。

表1 試驗用水水質
試驗廢水具有以下水質特點:
(1)廢水為高鹽廢水,TDS 的質量分數為3%~4%,主要為氯化鈣,Cl-濃度約16 000 mg/L,需采用耐鹽生化工藝,投加耐鹽COD 微生物菌劑。
(2)在經過現有“曝氣+接觸氧化+絮凝沉淀”等一系列處理后,剩余COD 已屬于難降解COD。目前現場出水COD 濃度為40~60 mg/L,若考慮最差出水COD 濃度為70~80 mg/L,則將COD 濃度處理至30 mg/L 以下難度將明顯增加。
2.2.1 試驗一流程及工藝參數
結合廢水水質特點,COD 為難降解COD,采用“臭氧—生化耦合”深度處理技術,O3提高可生化性,并采用HSEM 耐鹽菌劑接觸氧化技術進一步去除COD,試驗工藝路線見圖1。

圖1 試驗—工藝流程
試驗的主要目標是研究并優化相關工藝參數,為后續試驗提供數據支撐,試驗一工藝參數見表2。

表2 試驗—工藝參數
UV254[10]值是水中一些有機物在254 nm 波長紫外光下的吸光度,反映的是水中天然存在的腐殖質類大分子有機物以及含C=C 雙鍵和C=O 雙鍵的芳香族化合物的含量,它可以快速直觀地表示水中大分子有機物的含量。總有機碳(TOC)是以碳的含量表示水中有機物的總量,水中的TOC 值越高,說明水中有機物含量越高,對于高氯廢水,TOC 比COD 更適合作為評價水質有機污染的指標。
本試驗用UV254值配合TOC 值作為試驗結果的評價指標。
2.2.2 試驗二路線及工藝參數
試驗二為連續運行,以試驗一路線為基礎,采用“臭氧+接觸氧化”主體工藝,同時增加調節池和出水池單元,工藝路線見圖2。

圖2 試驗二工藝流程
流程說明:試驗二以污水廠(一廠)絮凝沉淀池出水為進水,用潛水泵將進水連續泵入調節池,調節進水水質。廢水由調節池泵入臭氧氧化塔,并連續投加O3和H2O2,進行臭氧氧化,提高廢水的可生化性。O3出水自流進入接觸氧化池,在HSEM 耐鹽COD 降解微生物菌劑的作用下,降低出水COD 濃度。接觸氧化出水部分回流至臭氧氧化塔,進行二次臭氧氧化和生化處理,進一步降解廢水中殘留的有機污染物,使出水COD 濃度降至最低水平。
試驗一已對臭氧氧化和接觸氧化單元的工藝參數進行探索和優化,試驗二參數采用試驗一結論中的最優參數,增加了接觸氧化出水回流比等參數,見表3。

表3 試驗二工藝參數
COD 的檢測采用DB 37/T 3737—2019《高氯水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法》;pH 采用雷磁PHS-3C pH 計測定;UV254采用紫外—可見分光光度計測定各自波長下的吸光度;TOC 采用燃燒氧化—非分散紅外吸收法測定;Cl-采用硝酸銀滴定法測定;總鹽采用重量法測定。
3.1.1 反應時間對O3氧化的影響
試驗一設定O3投加速率為60 mg/h,試驗周期120 min,每10 min 取樣1 次。
UV254與不同反應時間的變化關系見圖3。

圖3 UV254 與不同反應時間的變化關系
TOC 與不同反應時間的變化關系見圖4。

圖4 TOC 與不同反應時間的變化關系
從圖3、圖4 可以看出,UV254和TOC 均在30 min時達到最優值,其中,TOC 濃度從16.33 mg/L 降低至14.15 mg/L,去除率達到最高,即13.38%。隨著時間的增加,UV254會逐漸升高,TOC 數據也略有上升。另一方面,不同的取樣時間也代表著不同的O3投加量,30 min 時廢水中O3的投加量約為30 mg/L,后續O3投加量增大,對TOC 去除效果無明顯改善。
3.1.2 O3投加量對O3氧化的影響
結合上述的試驗結果,控制試驗一的反應時間為30 min,改變O3投加量,同時控制H2O2投加量∶O3投加量=1 ∶2(質量比),探索不同O3投加量對O3氧化效果的影響。
UV254與不同O3投加量的變化關系見圖5。

圖5 UV254 與不同O3 投加量的變化關系
TOC 與不同O3投加量的變化關系見圖6。

圖6 TOC 與不同O3 投加量的變化關系
由圖5、圖6 可知,在控制反應時間和H2O2投加比例不變的條件下,試驗結果基本滿足以下規律:在一定范圍內,O3投加濃度越高,出水UV254和TOC 濃度越低。O3投加量在30 mg/L 以下時,UV254隨著其投加量增加快速下降;O3投加量超過30 mg/L 時,UV254的下降速度變慢,綜合考慮運行成本等因素,最優O3投加量為30~40 mg/L。TOC 數據的變化規律與UV254基本相同,得出的最優O3投加量為30 mg/L。
與此同時,對比圖3 和圖5 可以發現,在O3氧化試驗中投加H2O2促進O3和H2O2形成協同氧化作用,可以大幅降低出水UV254,從而明顯提升試驗出水的可行性,為后續耐鹽生化單元進一步降低出水COD 濃度提供了良好的水質條件。
3.1.3 pH 對O3氧化的影響
結合上述的試驗結果,控制反應時間為30 min,O3投加量為30 mg/L,H2O2投加量∶O3投加量=1 ∶2(質量比),改變反應pH,探索不同pH 對O3氧化效果的影響。
UV254與pH 的變化關系見圖7。

圖7 UV254 與pH 的變化關系
TOC 與pH 的變化關系見圖8。

圖8 TOC 與pH 的變化關系
圖7、圖8 中pH 為7 時的數據,即為絮凝沉淀池出水的數據,其pH 在6.8~7.0 之間,未對其進行pH 調節。從圖7、圖8 中可以明顯看出,pH 為7 時,處理效果最佳。當pH 為酸性或堿性時,其UV254和TOC 的去除效果均較差。推測原因可能是環氧丙烷廢水中含有較高濃度的Ca2+,其在酸性和堿性的條件下會發生系列化學反應,如堿性條件下,Ca2+和OH-反應形成Ca(OH)2懸濁液,從而影響O3氧化試驗效果。
綜上,通過系列試驗的探索,最終得到了反應時間、O3投加量等關鍵工藝參數的最優值,見表4。

表4 O3 氧化試驗最優工藝參數
同時,在試驗過程中還發現,在O3投加量相同的條件下,O3的濃度越高,其氧化性就越強,處理效果就越好。因為氣體流量在O3氧化試驗中主要起攪拌的作用,所以試驗過程中,在保證充分的攪拌強度下,盡可能提高O3投加濃度,可以有效提高O3氧化效果。
3.1.4 接觸氧化試驗運行效果
接觸氧化試驗在2 L 量筒中進行,采用HSEM生物繩技術,接種HSEM 耐鹽COD 微生物菌劑,掛膜完成后,進O3試驗出水進行微生物馴化,逐步提升進水負荷并維持穩定運行,運行期間試驗結果見圖9。

圖9 接觸氧化試驗TOC 處理效果
2021 年4 月16 日之前是耐鹽微生物馴化階段,TOC 去除率較低,且數據波動較大。4 月16 日之后是穩定運行期間,出水TOC 呈穩定下降趨勢,并最終穩定在5 mg/L 以下,TOC 去除率維持在55%以上,處理效果良好。
3.2.1 TOC 處理效果
裝置于2021 年4 月19 日開始進水,并進行微生物掛膜和馴化。馴化完成后,逐步提升進水負荷,至2021 年5 月3 日,出水TOC<6 mg/L。在穩定運行1 周后,出水TOC 濃度均小于5 mg/L。中試試驗TOC 處理效果見圖10。

圖10 中試試驗TOC 處理效果
在試驗初期,微生物處于馴化階段,TOC 整體去除效率較低。在2021 年4 月27 日,進水TOC濃度陡增至17.5 mg/L,對微生物的馴化也造成了一定的影響。至2021 年5 月整套系統運行趨于穩定,在進水TOC>10 mg/L 情況下,TOC 去除率從30%穩步提高至60%以上,試驗出水TOC 實現連續1 周低于5 mg/L。
3.2.2 COD 處理效果
中試試驗對COD 去除效果見圖11。

圖11 中試試驗COD 處理效果
從圖11 可以看出,在2021 年4 月19 日—5 月6 日進出水COD 濃度浮動較大,無明顯規律,與TOC 數據變化趨勢完全不同,這主要是因為采用的分析方法存在缺陷。2021 年5 月7 日對分析方法進行改進后,進出水COD 數據才趨于穩定,數據變化趨勢與TOC 類似。且自分析方法改進之后,試驗出水COD 濃度一直在30 mg/L 以下,最低降至15 mg/L以下,滿足地表水Ⅳ類標準要求。
為解決某環氧丙烷污水廠提標后可能面臨的排水超標問題,本文通過采用“臭氧+接觸氧化”處理工藝,開展系列試驗,驗證了該工藝路線的可行性,并得出以下結論:
(1)采用“臭氧+接觸氧化”處理工藝,可以將原廠接觸氧化池出水COD 濃度從40~60 mg/L 降低至30 mg/L 以下,TOC 濃度降低至5 mg/L 以下,符合地表水Ⅳ類標準要求。
(2)根據污水廠出水的水質特點,本文采用O3段提高可生化性,并耦合生化段的路線,大幅降低O3和H2O2的投加量,可顯著降低運行成本。
(3)本套處理工藝具有穩定性好、抗沖擊能力強的特點。經過試驗探索及試驗驗證,本文對相關工藝參數進行了深入研究和優化,當處理系統受到沖擊時,可以通過調整工藝參數,維持出水穩定達標。