摘要:某公司催化汽油吸附脫硫(S"Zorb)裝置建設規模為150萬噸/年,自2016年8月首次開車后,處理量和原料硫含量均處于較低水平,脫硫量平均為20kg/h,約為設計脫硫負荷的18.9%。由于新建催化裂化裝置即將開車,S"Zorb裝置脫硫負荷將大幅增加,為保證產品汽油產品質量合格,對裝置進行脫硫能力測試,得出裝置目前最大脫硫能力約為81.3kg/h,提出相應改進措施。
關鍵詞:負荷;大幅增加;最大脫硫能力;改進措施
中圖分類號:TB"""""""文獻標識碼:A""""""doi:10.19311/j.cnki.16723198.2025.04.082
1"某石化催化汽油吸附脫硫(以下稱S"Zorb)裝置情況介紹
傳統的加氫脫硫工藝(固定床加氫、選擇性加氫精制)是在一定的溫度、壓力和催化劑的作用下,通過加氫反應使汽油餾分中的S轉化為H2S,進入循環氣中后再經氣體脫硫,分離出酸性氣(H2S)送到硫磺裝置處理,最后變為硫磺。在進行加氫脫硫反應的同時,不可避免地會發生烯烴的飽和反應,并且產生的H2S與產品中的烯烴反應生成硫醇,造成產品硫含量增加及辛烷值損失加大[1]。為了降低辛烷值的損失,通常要增加餾分分離設施。因此僅通過傳統的加氫脫硫工藝過程加工出含硫10ppm的汽油產品,并達到辛烷值損失較小的目的是有困難的。
S"Zorb技術則采用與傳統加氫脫硫原理完全不同的工藝,該技術基于吸附作用原理對汽油進行脫硫,在適宜的壓力、溫度和氫氣條件下,使用主要組成為氧化鋅、氧化鎳以及一些硅鋁組分的專用吸附劑,在流化床反應器中,將原料汽油中的S以金屬硫化物形態吸附到吸附劑上,生產出硫含量很低的汽油組分。而吸附了硫原子的吸附劑可以連續地輸送到再生器中進行再生,將吸附的硫轉變為SO2進入再生煙氣中,以保證吸附劑具有適宜的活性,從而穩定地生產硫含量很低的精制汽油產品。
某石化S"Zorb裝置設計規模為加工催化汽油150萬噸/年(以裝置進料計),年運行時間8400小時,以上游兩套催化裝置生產的混合汽油為原料。原料的正常硫含量300~500mg/kg,最大硫含量600mg/kg;裝置所需補充氫來自新區管網99.9%純度的氫氣,燃料氣來自全廠燃料氣管網和穩定塔頂不凝氣。裝置可生產硫含量≯10mg/kg的超低硫精制汽油產品,設計產量148.65萬噸/年;副產少量的燃料氣,設計產量2.12萬噸/年。
自裝置首次開車以來,一直處于低處理量、低硫生產工況,脫硫量為20kg/h,僅為設計脫硫負荷的18.9%。根據公司煉油結構調整安排,新建3#催化裂化裝置,設計處理量為280萬噸/年,將大量摻煉未經加氫的減壓渣油,汽油硫含量預計將上升至600mg/kg,脫硫量約為81.0kg/h,是現有脫硫負荷的4.05倍。為確保原料性質大幅變化之后,S"Zorb裝置精制汽油質量合格,進行脫硫能力測試分析,找到瓶頸、提出建議改進措施。
2"裝置脫硫能力測試
2.1"測試主要思路
(1)通過降低再生主風量,提高吸附劑載硫,結合分析數據驗證裝置平衡劑性能;
(2)提高產品硫含量至10~12mg/kg,計算此時反應器內吸附劑硫容與原料硫含量關系,得到原料硫上升時需要的最低硫容以及吸附劑藏量,驗證反應器最大脫硫能力;
(3)吸附劑循環量提高至2t/h,逐步提高再生主風流量,過程中再生煙氣氧含量<1%,得到再生器最大主風量,根據風量與燒硫關系,計算再生器最大燒硫能力。
2.2"吸附劑性能分析
12月4日—12日,通過回煉高硫罐區汽油、降低再生主風量等措施,逐步提高吸附劑載硫量,吸附劑載硫化驗分析結果見圖1。
根據圖1化驗分析結果,待生吸附劑載硫量由7.2%逐步上升至11.3%,吸附劑吸硫能力整體性能較好;同時吸附劑中特殊物相Zn3O(SO4)2、Zn2SiO4含量(<2%)正常[2]。
2.3"反應器脫硫能力分析
2.3.1"反應器內吸附劑藏量最大值計算
根據設計要求,反應器內吸附劑床層高度距離擴徑段下部自由空間≮5ft,見圖2所示。
根據設備尺寸,得到反應器床層最大高度≯24.4m。
滿負荷工況下,反應器進料量為175t/h;根據最低氫油比(mol)要求不低于0.29,循環氫流量按14000Nm3/h控制;反應溫度430℃;反應器壓力2.85MPa;根據7月原料汽油PONA分析結果,計算汽油分子量為93.75;循環氫純度80%時,分子量6.37、密度0.28kg/m3。
查設計文件,反應器質量控速控制范圍3~6h-1,反應器藏量最大為60t。
計算滿負荷生產時,反應器藏量60t時的床層流化高度為23.4m,滿足設計≯24.4m要求,反應器內吸附劑最大藏量為60t。
2.3.2"平衡劑內容分析
新鮮吸附劑加入反再系統后,部分氧化鋅很快轉化為鋁酸鋅,且在裝置運行中鋁酸鋅含量較穩定(約20wt%)[3]。氧化鋅轉化為鋁酸鋅過程,吸附劑總量不變。
ZnO+Al2O3→ZnAl2O4
生成20wt%鋁酸鋅,消耗氧化鋅量計算:
ωZnO=20%×MZnOMZnAl2O4=20%×81185=8.8wt%
因鋁酸鋅生成,平衡吸附劑中氧化鋅含量變為:54%-8.8%=45.2wt%
平衡劑中氧化鋅全部轉化為硫化鋅時,硫化鋅含量計算(假定平衡劑總量為100):
mZnS=45.2×MZnMZnO÷MZnMZnS=45.2×6581÷6597=54.1
此時,硫化鋅質量占比為:
ωZnS=54.1100-45.2+54.1=49.7wt%
平衡劑理論內容為:
ωS=ωZnS×MSMZnS=49.7%×3297=16.4wt%
吸附劑在酸性水熱環境下,易生成硅酸鋅,造成吸附劑永久性失活。化學反應方程式為:
2ZnO+SiO2→Zn2SiO4
每生成1wt%硅酸鋅,損失氧化鋅量計算:
mZnO=1%×2MZnOMZn2SiO4=1%×2×81222=0.73wt%
每損失0.73wt%氧化鋅,硫化鋅生成量降低計算(假定平衡劑總量為100):
mZnS=0.73%×MZnMZnO+MZnMZnS=0.73%×6581÷6597=0.87
每損失0.73wt%氧化鋅,硫化鋅質量占比降低:
ωZnS=0.87100-0.73+0.87=0.87wt%
每損失0.73wt%氧化鋅,平衡劑硫容降低:
ωS=ωZnS×MSMZnS=0.87%×3297=0.29wt%
2.3.3"根據硫容計算反應器最大脫硫能力
12月9日,裝置產品硫含量長期維持在9~12mg/kg,反應器內吸附劑硫溶與進料硫含量達到動態平衡,產品硫含量趨勢見圖3。
此時裝置進料硫質量為27.44kg/h、待生吸附劑載硫為10.9%、硅酸鋅含量為2%、吸附劑剩余硫容為0.92%、反應器藏量為30t;
假定高硫生產時,待生吸附劑載硫為10%、硅酸鋅含量為2%、吸附劑剩余硫容為1.82%、反應器藏量按理論最大藏量60t計算,此時裝置脫硫負荷最大達到108.5kg/h,滿負荷生產原料硫含量為609.5mg/kg。
2.4"再生器燒硫能力分析
S"Zorb裝置吸附劑再生為貧氧環境,再生煙氣中氧含量嚴格控制≯1%,吸附劑在過氧環境下失活,嚴重影響脫硫效果。12月13日,吸附劑循環速率提高至最大值(2t/h),逐步增加再生主風流量,觀察再生煙氣氧含量變化情況,得到再生器最大主風量,計算求得再生器最大燒硫能力。
通過趨勢圖和化驗分析結果可知,隨著再生風量的提高,再生煙氣中氧含量在線分析儀數值逐步上升,當再生風量達到1300Nm3/h時,再生煙氣氧含量化驗分析結果為1.08%,恢復正常風量采樣分析再生煙氣中氧含量僅為0.58%。再生風量最大不應超過1300Nm3/h。
吸附劑再生發生的反應有鎳的氧化、硫的燃燒生成二氧化硫、碳的燃燒生成二氧化碳和少量的一氧化碳。當再生煙氣氧濃度保持最低水平并且也能到達再生效果的時候,即為再生器最適宜的操作條件,當氧濃度較高時,還生成少量的硫酸鋅及過氧化物。在正常運行時,消耗風量與脫硫負荷、轉劑速率、吸附劑碳差、硫酸鋅和過氧硫酸鋅生成量、再生煙氣剩余氧含量等因素相關。脫硫負荷(kg/h)*配風系數=再生風量(Nm3/h)。通過吸附劑長期大數據和經驗總結,吸附劑燒硫平衡的前提下,裝置配風系數[4]一般取16,即以燒掉1kg硫需要消耗16Nm3空氣為操作基點。經過試驗得到再生器燒硫最大風量為1300Nm3/h,此時再生器燒硫量為1300/16=81.3kg/h。
2.5"吸附劑循環量與硫差分析
根據硫平衡計算,理論上原料硫質量-產品硫質量=吸附劑硫差*吸附劑循環量[5]",表2列出試驗期間吸附劑循環量與吸附劑硫差情況,并計算得到理論脫硫能力。
試驗期間,吸附劑硫差最大達到4.79%,此時循環量為1.68t/h,脫硫量為80.54kg/h。理論上在原料硫含量上升,吸附劑循環量維持在最大量2t/h時,最大脫硫能力能達到95.8kg/h。但閉鎖料斗共有31臺程控閥門,任一出現故障,順控程序停運,吸附劑循環中斷;長期維持最大循環量,程控閥門及料斗內構件故障率將大幅上升,根據裝置長周期運行經驗,吸附劑循環量1.7t/h較為合適,此時最大脫硫能力為81.43kg/h。
3"裝置現有脫硫能力分析結論
(1)反應器理論上最大脫硫能力為108.5kg/h,但此時反應器吸附劑床層高度已達到設計最上限;同時吸附劑性能最優,硅酸鋅含量僅為2%。但原料硫含量的增加、再生負荷的增大,都將導致吸附劑中硅酸鋅含量大幅上升,高硫裝置吸附劑中硅酸鋅含量7%左右,此時吸附劑載硫需要降低至9%左右,才能維持反應系統81.7kg/h的脫硫負荷;
(2)受制于再生器尺寸限制,再生器最大燒硫能力約為81.3kg/h;再生器燒硫試驗期間,取熱盤管6組投用其中4組,再生器溫度可控,取熱能力滿足試驗工況要求;
(3)經過試驗,吸附劑硫差最大達到4.79%,理論上在原料硫含量上升,吸附劑循環量維持在最大量2t/h時,最大脫硫能力能達到95.8kg/h。但根據裝置長周期運行經驗,為保證閉鎖料斗平穩運行,降低閉鎖料斗程控閥及內構件故障率,維持吸附劑循環平穩,循環量控制在1.7t/h較為合適,此時最大脫硫能力為81.43kg/h;
(4)綜上所述,受制于再生器尺寸較小、吸附劑循環量較高硫裝置偏低限制,裝置目前最大脫硫負荷為81.3kg/h,能滿足3#催化裂化裝置開工后原料硫含量的升高,但裝置脫硫能力沒有富裕度,出現任何生產波動都將導致產品硫含量超標。
4"建議改進措施
(1)建議增大閉鎖料斗容積,提高吸附劑循環量,增大閉鎖料斗轉劑料位的操作彈性,降低對閉鎖料斗內構件的沖擊,提高裝置處理原料汽油硫含量的操作彈性;
(2)加強好備件管理,增加對程控閥和轉劑線的備件數量、提高程控閥的檢修質量,為故障時及時更換做好基礎;
(3)考慮再生器擴徑,提高再生器燒焦能力;同時對再生器接收器取熱系統進行改造,提高取熱能力,保證吸附劑溫度在控制范圍內,保障吸附劑正常循環;
(4)由于反應器吸附劑床層流化高度的大幅增加(從6.1m上升至23.4m左右),對反應器過濾器ME-101的沖擊較大,建議大檢修更換使用新的過濾器,再生清洗后的過濾器作為應急使用,提高裝置長周期運行能力。
參考文獻
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