從被“卡脖子”到“領跑者”,云南石化打贏了原油脫鐵技術攻堅戰(zhàn)
上午10時,陽光灑在廠區(qū)一內(nèi),巨大的二級電脫鹽罐泛著金屬光澤。煉油一部工藝工程師秦玉建站在采樣口前,一手握住閥門手柄旋轉,一手用采樣瓶接住管道內(nèi)緩緩流出的原油。他仔細觀察著液體的渾濁度,露出了欣喜的微笑。
這一笑容標志著公司歷時8個多月技術攻關篩選出的高效脫鐵劑已穩(wěn)定投用3個月,成功解決了原油鐵含量過高的“卡脖子”難題。
“原油經(jīng)電脫鹽,鐵含量從 14mg/kg 下降到 3.2mg/kg ,脫除率從 20% 躍升至70% ,我們占據(jù)了全國領先的位置!”秦玉建一邊說一邊調(diào)整了一下沾滿油漬的護目鏡。
原油成功脫鐵,成為創(chuàng)效催化劑。
攝影/黃曉洪

攻堅之路:曲折探索中的堅守
在石油煉化過程中,催化劑無聲卻有力地重塑著石油的命運。原油鐵含量過高,會阻礙催化劑功能的發(fā)揮。
“原油鐵含量過高,就會像鎧甲一樣將催化劑顆粒包裹起來。”生產(chǎn)運行部三劑管理人員徐焱用了一個形象的比喻,“這會大大降低催化劑性能,造成催化劑鐵中毒。”
2024年4月,重油催化再生催化劑鐵含量高達 7000mg/kg ,導致催化裝置液收下降 1.53% ,新鮮劑單耗由1.1kg/t 最高升至 1.65kg/t. 門
先進的催化劑是打開新型煉化工藝大門的金鑰匙,如同企業(yè)的生產(chǎn)引擎,能提升產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。“催化劑鐵中毒”導致的性能下降,將直接影響煉化產(chǎn)品的質(zhì)量和收率,同時會增加生產(chǎn)成本,使生產(chǎn)效益受到嚴重制約,因此成為橫亙在發(fā)展道路上的“攔路虎”。
解決原油鐵含量過高的問題迫在眉睫。為此,生產(chǎn)運行部迅速組織煉油一部成立技術攻關小組,決心啃下這塊硬骨頭。
起初,團隊將應對措施聚焦于催化裂化環(huán)節(jié)。最初的方案聚焦于“末端治理”:重點采用加注平衡劑、低磁劑和新鮮劑的方法來中和催化劑表面的鐵。然而,在反復論證了多個助劑方案、進行了多次的模擬試驗和數(shù)據(jù)分析后,團隊發(fā)現(xiàn)助劑費用昂貴,給規(guī)模化生產(chǎn)應用造成較大的局限。
“在加工環(huán)節(jié)上做文章無異于‘頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳’,終歸是治標不治本,也無法規(guī)避鐵含量過高給其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶來的弊端。”秦玉建表示。
經(jīng)過深思熟慮,攻關小組決定實施“正本清源”戰(zhàn)略,將主戰(zhàn)場前移至原油預處理環(huán)節(jié)。但原油脫鐵是煉化行業(yè)內(nèi)公認的硬骨頭。市面上的脫鐵劑存在費用高、加注難度大、效果不明顯且不穩(wěn)定等問題,而且普遍含酸,會對裝置產(chǎn)生腐蝕。在探索過程中,團隊嘗試了多種脫鐵劑,但始終沒有取得理想的效果。
柳暗花明:技術突破的關鍵轉折
雖然技術攻關團隊陷入了進退維谷的境地,但他們沒有絲毫退縮,而是始終堅信一定能找到解決辦法。
一方面,團隊成員扎根生產(chǎn)一線,仔細研究電脫鹽設備的運行參數(shù),嘗試通過“物理脫鐵”的方式降低鐵含量;另一方面,他們積極“走出去”,加強與兄弟單位的交流,了解不同企業(yè)在原油脫鐵方面的經(jīng)驗和教訓,同時積極向行業(yè)專家請教,從專業(yè)理論基礎出發(fā),拓寬研究思路。
“實驗中的多個方案,要么效果不好,要么成本過高。”徐焱表示。
當時,攻關小組凝心聚力、廢寢忘食,卻依舊無法在經(jīng)濟效益與生產(chǎn)效能之間取得平衡。由于原油中鐵的形態(tài)和性質(zhì)缺乏定性分析,無論是“物理脫鐵”還是使用助劑,都無法針對性地發(fā)揮去除效能。因此,確定鐵的性質(zhì)成為破題的關鍵。
“轉折發(fā)生在去年9月。”回憶起那段難忘的時光,徐焱的眼中閃爍著欣喜的光芒。
彼時,原油、脫硫渣油分析結果傳來,為團隊指明了方向。分析結果明確了原油中鐵的形態(tài)主要為無機鐵,且大部分集中在油水交界的乳化層中。這一發(fā)現(xiàn)讓團隊找到了原油脫鐵技術攻關的方向和抓手。此前所有的困惑和迷茫,仿佛瞬間消散。
圍繞鐵的形態(tài)和分布,技術攻關團隊創(chuàng)新提出“靶向沉積一定向脫除”的技術路線。這一創(chuàng)新性思路打破了傳統(tǒng)的原油脫鐵思維模式,從鐵的特性出發(fā),精準定位、定向處理。為了驗證這一技術路線的可行性,攻關團隊開啟了3個月緊張而嚴謹?shù)闹鷦┖Y選試驗。
在這3個月里,團隊成員們嘗試了多種不同加注劑的組合。他們對每一種加注劑的性能、效果進行了詳細的記錄和分析,通過對比篩選,不斷優(yōu)化方案,最終確定了方案,實現(xiàn)了成本效益和脫鐵效率的最佳平衡。這一方案的確定,凝聚了團隊成員無數(shù)的心血和智慧,成為他們打贏原油脫鐵攻堅戰(zhàn)的關鍵一步。
成果斐然:技術創(chuàng)新的行業(yè)引領
今年1月,新型脫鐵工藝正式工業(yè)化應用,標志著在原油脫鐵技術領域取得了重大突破。
這項技術的核心價值在于構建了“分析一機理一工藝”的完整閉環(huán):通過精準解析原油中鐵的賦存形態(tài),開發(fā)出適配的復合助劑體系,形成了“脫鐵方案”。
煉油一部黨支部書記、副主任王耀全難掩喜悅之情地表示:“這項技術突破填補了重質(zhì)原油脫鐵領域的空白!目前,這一技術已成功推廣應用于四川石化、大連西太、大連石化等企業(yè)。”
新型脫鐵工藝的成功應用,不僅解決了自身的生產(chǎn)難題,而且為整個行業(yè)提供了可借鑒的經(jīng)驗和技術方案。的原油脫鐵攻堅戰(zhàn),是國內(nèi)煉化行業(yè)自主創(chuàng)新的一個縮影。它證明了當技術瓶頸成為“必答題”,企業(yè)唯有沉下心來破解“攔路虎”背后的科學密碼,才能實現(xiàn)關鍵技術的自主可控。
從催化劑鐵中毒的困境到“靶向脫除”的技術突破,這場原油脫鐵攻堅戰(zhàn)始于對基礎機理的深耕,成于產(chǎn)學研用的協(xié)同,終于工業(yè)化應用的嚴苛驗證。
從“卡脖子”到“領跑者”的逆襲,這場漂亮的“破鐵戰(zhàn)”擦亮了科技創(chuàng)新的金字招牌,生動詮釋了企業(yè)“把能源飯碗端在自己手里”的創(chuàng)新?lián)敚苿釉唾Y源高效利用邁上了新臺階。
未來,將繼續(xù)加大科技創(chuàng)新投入力度,不斷探索石油煉化領域的新技術、新方法,為我國石油化工行業(yè)的發(fā)展貢獻更多的石油力量,朝著更高質(zhì)量、更高效益的方向前進。