張 偉 陳金鵬
摘要:文章以高州水庫除險加固工程主壩帷幕灌漿施工為例,闡述了帷幕灌漿施工工藝,提出了灌漿效果評價的方法。
關鍵詞:帷幕灌漿;施工工藝;壓水試驗,灌漿成效
中圖分類號:TV473 文獻標識碼:A
文章編號:1674-1145(2009)08-0167-02
一、概況
高州水庫位于高州市的東北部,鑒江一級支流大井河及曹江上,山良德、石骨水庫通過龍頭坳連通渠連通而成,集雨面積1022km2。原設計是一座以灌溉、防洪、供水為主,結合發電等綜合利用的大(1)型水利樞紐工程。工程于1958年開工,1960年建成。原設計標準為100年一遇設計,1000年一遇校核,正常蓄水位90.0m,相應庫容10.5億m3。經過四十多年的運行,壩體出現多處滲水,且集中在右壩頭及溢洪道右岸處。主壩地質構造相對簡單,主要地層為燕山期花崗巖、花崗片麻巖和第四系沖積層。燕山期花崗巖一般來說裂隙發育張開而且連通性又較好,透水性較強,故燕山期花崗巖是本次灌漿施工的主體。
二、施工任務
本次施工的主要任務是:在壩頂樁號為0-133.50~0+383.50及0+685.60~0+807.60范圍內的基巖進行帷幕灌漿。
右壩段:0+685.60~0+807.60布單排孔,孔距2.5m,布51個灌漿孔;左壩段:0-133.50至溢洪道左岸布兩排孔,排距1.5m,孔距2.5m,布孔50個;溢洪道:布16個孔,為單排孔,孔距為2.5m;溢洪道右岸至0+383.5共布168個孔,孔距為2.5m,終孔深度原則上以進入弱風化巖5m,如遇微風化巖即止,本次帷幕灌漿共285孔鉆孔深度為10195.75m。
帷幕灌漿在該部位結束14天后施工質量檢查孔,孔數為灌漿孔總數的10%左右,通過壓水試驗檢查灌漿效果。
三、施工設備及灌漿材料
機械設備選用:Xu-100型鉆機14臺,SNS型與250/50型灌漿泵4臺,6臺功率2.2kw供水泵BW-200,水箱2臺,卷揚機1臺,JW180高速雙層灰漿攪拌機3臺,17m3柴移式空壓機1臺,50KW柴油發電機1臺,JZC-350型砼攪拌機1
臺,100t拔管機一臺等。
灌漿材料:采用425號的普通硅酸鹽水泥。
四、施工工藝說明
(一)鉆孔
施工前依據設計圖紙放樣布孔,鉆機就位后,校準孔位及孔號,孔位偏差應不大于10cm,開鉆前鉆機應墊平并校水平,每排孔分三序施工,采用自上而下灌漿,分序加密的原則。
鉆孔開孔徑為Ф110mm,終孔孔徑Ф75mm.鉆孔必須鉆到設計孔深度;若鉆進遇軟弱夾層或產生塌孔集中漏水,須做好施工記錄。在灌漿前用壓力水進行孔壁沖洗和巖石裂隙沖洗,其標準是孔口回水澄清5min即可,沖洗壓力不大于灌漿壓力的80%,巖石裂隙沖洗后,孔內的沉渣厚度不超過20cm。
(二)壓水試驗
壓水試驗工作包括洗孔、水位測量、儀表安裝和壓力流量觀測等步驟。壓水試驗前應測定地下水位。
壓水試驗壓力為灌漿壓力的80%,壓水試驗采用單點法,壓入流量穩定標準,在穩定的壓力下,每5min測讀一次壓入流量,連續四次讀數中最大值與最小值之差小于最終值10%,或最大值與最小值之差小于1L/min時,本階段試驗即可結束,最終值作為計算值。
(三)灌漿施工
1.灌漿工藝:灌漿采用“自上而下,分段造孔,孔口封閉,循環灌漿”的灌漿工藝。
2.灌漿孔施工程序:開孔鉆進至基巖面(孔徑Ф110mm)→下孔口管(套管Ф110mm)→分段鉆基巖到孔底(Ф75)→校孔深,測水位→洗孔,清孔→灌漿,達到結束標準終止灌漿→封孔。
3.灌漿漿液的濃度應由稀到濃,逐級變換,漿液水灰比采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等七個比級。開始灌漿水灰比5:1。
4.灌漿漿液變換原則:當灌漿壓力保持不變,注入率持續減少時,或當注入率不變而壓力持續升高時,不得改變水灰比,當某一比級漿液的注入量已達到300升以上或灌注時間已達1小時,而灌漿壓力和注入率均無改變和改變不顯著時,應改濃一級,當注入率大于30L/min時,根據具體情況可越級變濃。
5.灌漿結束標準:滿足以下兩個條件可終止灌漿。
(1)在規定的壓力下,當注入率不大于0.4L/min時,繼續灌漿60min。
(2)若注入率不大于1L/min時,延續灌注時間不少于90min.,灌漿全過程中,在設計壓力
下的灌漿時間不少于120min。
6.封孔:灌漿孔封孔均采用壓力灌漿封孔法。
7. 特殊情況處理:
(1)灌漿過程中發現冒漿、漏漿,根據具體情況采用嵌縫,表面封堵、低壓、濃漿、限流、限量、間歇灌漿等法處理,如發生串漿時,可將串漿孔同時灌漿(一泵灌一孔)或將串漿孔用塞塞住,等待一段時間后繼續灌漿。
(2)灌漿工作必須連續進行,若因故中斷,應及早恢復灌漿,否則立即沖冼鉆孔,而后恢復灌漿,若無法沖洗或沖洗無效,則應進行掃孔,而后恢復灌漿。
(3)孔口有涌水的灌漿孔段,采取濃漿結束、屏漿、純壓式灌漿、速凝漿液、待凝等措施。
(4)灌漿段注入量大,灌漿難于結束時,采用低壓、濃漿、限流、限量、間歇灌漿或漿液中摻加速凝劑。
(5)灌漿過程中如回漿變濃,換用相同水灰比的新漿進行灌注,若效果不明顯,延續灌注30min即可停止灌注。
五、灌漿成效分析
1.工程量:完成鉆孔285孔,總進尺10195.75m,水泥用量250t。
2. 成效:帷幕灌漿質量檢查以檢查孔壓水試驗成果為主,在該部位灌漿孔施工灌漿結束14天后進行壓水試驗。壓水試驗采用單點法,帷幕灌漿檢查孔應采取巖石芯,計算獲得率并加以描述。對灌漿孔的封孔質量進行抽樣檢查,壓水試段長度控制不大于10.0m。壓水試驗結果表明:29孔的透水率均小于3Lu,范圍值為0.29~2.70Lu,平均值1.40Lu,說明灌區巖石透水率已滿足防滲標準和設計要求(透水率不大于3Lu)。
六、結語
在施工過程中,嚴格執行帷幕灌漿施工技術規范和“三檢制度”,確保了帷幕灌漿施工的成效。經過兩年多的運行觀察,水庫在高水位無滲漏現象,實踐證明帷幕灌漿是成功、有效的,從而大大提高了水庫運行安全性。
作者簡介:張偉(1980- ),男,供職于廣東省水利水電第三工程局,研究方向:工程施工管理。