摘要:目前文南油田抽油井清蠟方式主要依賴于熱洗和加清蠟劑。而熱洗則是清蠟最徹底、最有效果的手段。抽油井熱洗一般是用熱水作為介質,經過對管柱加熱,對井筒內的抽油管柱用熱水循環,而達到熔化蠟塊并攜帶蠟質返出地面的效果。洗井一方面可以清除井筒管桿的結蠟及臟物,另一方面也不同程度影響油井產量,個別井影響產量周期很長。以地層均速產液不受影響、井筒清蠟徹底、排蠟徹底、入井液不傷害油層、少影響產量為目的,對熱洗工作進行了改進,努力減少原油損失。
關鍵詞:洗井方式;井筒清蠟;改進;油井
中圖分類號:C93 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2010)10-0184-02
收稿日期:2010-02-25
作者簡介:周志峰(1973-),男,河南信陽人,中心站書記,助理工程師,從事洗井清蠟與影響產量的關系研究。
一、概述
我區共管理五個開發單元,油水井246口,區塊復雜。歷來洗井是油井清蠟的主要手段,洗井一方面可以清除井筒管桿的結蠟及臟物,另一方面也不同程度影響油井產量,個別井影響產量周期很長,而且我區主力區塊文88塊油氣比較高、綜合含水較低,普通洗井不但對產油量影響較大,而且對產氣量影響也較大,摸索一種合理的洗井方式對我區顯得非常重要。為此,我經過仔細的調查研究分析,目前洗井影響產量的主要原因:
1.洗井用液量較大,洗井過程中部分洗井液進入地層。
2.供液不足的低產低能(一般液量在5t左右的油井),洗井液排出時間較長,含水恢復慢,產量影響大。
二、研究(推廣)內容
1.應用油井洗井過濾器,采取低泵壓、小排量、長時間的洗井方式,有效控制洗井排量。
2.按照一井一策一目標對油井管理措施實行動態管理,根據油井的液量、油量、含水的高低制定了不同的洗井方式。
3.與工藝所、技術科結合實施新技術及水鎖劑洗井措施,縮短排水期,減少洗井對產量的影響。
三、技術創新內容
1.應用油井洗井過濾器,采取低泵壓、小排量、長時間的洗井方式,有效控制洗井排量。
抽油機井熱洗設計經驗公式

式中,C——熱載體比熱,J/(Kg·℃);Q——熱載體總用量Kg;△T——進出口溫差℃(一般取40℃~50℃);W——結蠟量Kg ;K——經驗常數空心桿洗井取26151;油套環形空間洗井取34868。
如果抽油井結蠟點按1 000米計算,油管體積3.019方/
1 000米,地下原油密度0.68噸/方,含蠟量10%,計算水量13.9方。所以,我們可以不采取45方水大排量循環洗井的辦法,在一定的洗井條件(水溫、加熱時間等)下,是可行的。
依據投資小、使用方便的原則,根據油田生產管理的實際情況,采取在洗井水進入井筒之前進行過濾的措施,應用井口洗井過濾節流裝置。
使用過濾節流裝置洗井,使柱塞泵的出口排量受到限制。在熱洗排量上,常規洗井初始排量10~12m3/h,最高排量40~45m3/h,特別是出現“倒吸”現象后,其大排量無法控制顯得尤為突出。使用節流器以后,入井液一直穩定在5~6m3/h,消除了排量不穩的現象,在抽油泵正常工作狀態下,節流洗井泵入的少量熱水摻在油井產出液中被一起排出,不會出現對地層壓抑,不會出現因外來液入侵,壓住地層產液能力,只有熱洗液在井筒循環的現象。
在節流洗井時,溫度控制上堅持高溫水洗井,溫度由原來的80℃~85℃提高到95℃~110℃,一是確保在小排量的情況下熱水經井下管柱和井口、套管吸熱后仍有一定期熔蠟化蠟能力,二是保證清蠟徹底,并可以適當延長熱洗周期。
在熱洗時間上,每口井嚴格堅持洗夠3小時,這樣,就足以保證清蠟效果,總水量使用15m3~20m3,供液能力較差的井洗井過程及洗后的“倒吸”現象也大大減輕,或基本消除。
2.按照一井一策一目標對油井管理措施實行動態管理,根據油井的液量、油量、含水的高低制定了不同的洗井方式。(1)對含水大于80%、日產液大于10方的油井,采取80℃熱水25~30方,周期45~60天,清防蠟效果明顯,排水周期較短,影響油井產量幅度小。(2)對含水30%~50%的油井,采取95℃熱水,低泵壓、小排量、長時間的節流洗井方式。由于每次洗井用液量較少,不一定每次都能達到預期的清蠟目的,所以采取縮短洗井周期,同時和蒸汽熱洗相結合,重點從防蠟入手。(3)對低產低能井(產量小于5t含水低于30%)一般采取40天超導+加藥車洗井4~8方/次,每旬加0.2方清蠟劑,同時和蒸汽節流熱洗相結合;(4)對產量較高(5~10t含水低于30%)每月超導+加藥車洗井8方/次,每旬加入0.2方清蠟劑,同時和蒸汽節流熱洗相結合;(5)對于大產量井(大于10t),根據每口井的具體情況,摸索合理的洗井周期和加藥周期。
3.與工藝所、技術科結合實施新技術及水鎖劑洗井措施,縮短排水期,減少洗井對產量的影響。(1)水鎖劑洗井試驗2口:W88-26; PS7。 W88-26井在未使用水鎖劑的情況下5月6日洗井,洗井水量8方,5月20日恢復到洗井前的水平,恢復天數14天,影響產量9.2噸。6月19日使用水鎖劑400Kg洗井,洗井水量24方,6月24日恢復到洗井前的水平,恢復天數5天,影響產量7.7噸。與未使用水鎖劑洗井相比,在洗井水量增加16方情況下,恢復期縮短9天,少影響產量1.5噸。WPS7井在未使用水鎖劑的情況下4月22日洗井,洗井水量18方,5月2日恢復到洗井前的水平,恢復天數10天,影響產量26.3噸。6月26日使用水鎖劑400Kg洗井,洗井水量30方,7月2日恢復到洗井前的水平,恢復天數6天,影響產量9.5噸。與未使用水鎖劑洗井相比,在洗井水量增加12方情況下,恢復期縮短4天,少影響產量16.8噸。(2)應用成熟工藝技術,實施無傷害洗井管柱4井次,W72-240、W72-259、W99-12、W88-41,均收到良好效果。我區管理的85口油井, 經統計,2009年3月以來,根據油井的液量、油量、含水的高低制定了不同的洗井方式,采用小排量、短周期、長時間洗井方式、常規洗井與超導相結合的方式以及大小水量交替進行的方式,減少原油損失共計897噸。
四、取得的技術、經濟、社會效益
1.投入。井口洗井過濾器單個加工成本為185元,2009年在我區共使用5套,計0.0925×104元;全年多洗井186井次,增加特車費26.04 ×104元(每井次按4小時計算,特車費用0.035×104元/h)。
總投入:26.1325×104元。
2.產出。年增油897/9*12=1 196噸,每噸1 500元,年創效179.4×104元。
3. 年綜合經濟效益,179.4×104 -26.1325×104=153.2675×104元。
4.投入產出比,1:5.87。
五、認識與建議
1.洗井是解決抽油井結蠟的有效手段,但如何解決洗井清蠟與影響產量的關系至關重要。
2.洗井的方式對產量影響較大,傳統的洗井方式是大排量、大劑量徹底洗井,雖然清蠟徹底,但洗井后污染油層,有的甚至導致油井大量減產。通過試驗,應用節流洗井裝置,達到了低排量、長時間、高溫水,既能解決抽油井結蠟問題,又能減少洗井對產量的影響。
3.對含蠟量大于15%的抽油井不宜采取小劑量洗井,通過抽油井熱洗的經驗公式計算熱水水量在21方以上,否則熱水釋放的熱量不能融化所有抽油管內的蠟。
[責任編輯 安世友]