摘要:通過對現場實際情況的調研,并對幾座爐子的水梁圖紙、結構分析,確定了水梁產生裂紋漏水的根本原因,即在高溫交變載荷作用下的受力變形不均、以及水梁本身和在其上焊接的耐熱墊塊膨脹系數不同,產生的疲勞應力裂紋,其疲勞應力裂紋隨著時間的推移越來越大,最后造成水梁漏水。根據分析計算,將耐熱墊塊長度減小,將大大減小裂紋的產生,延長水梁的使用壽命。
關鍵詞:加熱爐 水梁 裂紋 對策
1 概述
目前,國內各大鋼鐵公司熱軋廠所使用的加熱爐大部分為步進式。該爐采用水梁結構,分為固定梁和活動梁兩部分。水梁是鋼坯前進和被支撐的焊接部件,高溫下受交變載荷作用,并且由于加熱鋼種不同,加熱爐爐溫變化較大,造成水梁熱脹冷縮較嚴重。本文作者通過對現場實際情況的調研,并對幾座爐子的水梁圖紙、結構分析,確定了水梁產生裂紋漏水的根本原因,即在高溫交變載荷作用下的受力變形不均、以及水梁本身和在其上焊接的耐熱墊塊膨脹系數不同,產生的疲勞應力裂紋,其疲勞應力裂紋隨著時間的推移越來越大,最后造成水梁漏水。
2 水梁漏水原因及分析
2.1 漏水原因 某線材廠共有6座加熱爐,1、2、3號爐的結構基本相同,4、5開坯號爐的結構基本相同,但這6座加熱爐在水梁的斷面尺寸和數量上均有區別。由于漏水集中在1、2號爐,因此以2號爐為例介紹其結構及技術要點。該爐為2001年10月投入使用的上、下加熱步進梁式加熱爐,有效爐長16.9m,爐內寬度12.76m。加熱爐分為預熱段、加熱段(兩側各有6個調焰燒嘴和頂部28個平焰燒嘴)和均熱段(24個平焰燒嘴和端部8個反軸向直焰燒嘴)。若按標準160mm*160mm*10900mm的普通碳素鋼計算每小時產量,則額定能力100t,最大能力110t。該爐水梁的結構:由無縫鋼管和耐熱墊塊組成,耐熱墊塊與無縫鋼管的連接形式為兩種形式,一種是耐熱墊塊直接焊在無縫鋼管上,見圖1,這種形式主要分布在加熱爐的預熱段;另一種是耐熱墊塊通過壓塊直接壓在無縫鋼管上,見圖2,這種形式主要分布在加熱爐的加熱段和均熱段。
從2001年加熱爐投產至今,共發生多起(次)水梁漏水現象,首次漏水是在2009年中修時發現的。根據現場調研及數據統計,裂紋部位、次數見表1。根據統計數據可知,漏水主要集中在加熱爐預熱段區,焊補后復發也均集中在此區域(圖4)。在加熱爐預熱段區,水梁上的耐熱墊塊與水梁本身用耐熱焊條滿焊,漏水主要集中發生在這些部位的耐熱墊塊相互間的縫隙處(見圖3、圖5)。
根據現場調研及數據統計,裂紋部位、次數列表(見表1)
從上述圖片及列表分析,水梁漏水的直接原因是水梁產生疲勞裂紋造成。形成裂紋原因為:①水梁使用時間長,從2001年10月至今已9年;②水梁結構設計有缺陷,致使其水梁應力集中部位受到較大應力作用;③由于軋制鋼種不同,爐溫變化大,變化的頻率高。
2.2 漏水原因分析 根據目前設計和使用情況看,加熱爐水梁使用壽命一般在6-7年,而2號加熱爐的使用時間已超過9年;水梁預熱段耐熱墊塊是直接滿焊在水梁上的,耐熱墊塊材質為Cr25Ni20Si2,且長度為240mm,而水梁無縫管材質為20號鋼,水梁在高溫加熱情況下,兩種材質膨脹系數不同,使得無縫鋼管內產生應力,超過鋼管抗拉強度,產生疲勞裂紋,這種裂紋在前期不足以使水梁漏水,但在長期應力下,裂紋逐漸擴大,最終導致水梁漏水。
3 漏水對策及修復方案
根據分析結果,水梁的結構設計不完善和長期受力變形是導致漏水的兩個主要因素。漏水對策方案如下:①減小水梁預熱段耐熱墊塊長度。②對水梁預熱段耐熱墊塊在設計上采取增加豁口,增大耐熱墊塊的膨脹系數,減少水梁內應力。③對超過7年使用的水梁采取增加加熱爐中修頻次,及時發現及時補焊。
4 結論
加熱爐水梁產生裂紋的根本原因是水梁的設計不完善造成,減小預熱段耐熱墊塊的長度,并且優化耐熱墊塊的結構,減少爐溫變化的大小和頻次,將延長水梁的使用壽命。
參考文獻:
[1]劉鐵男.步進梁式加熱爐的優化設計[J]工業爐,2001,3:37-39.
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