【摘 要】焦化廠集氣管壓力是重要的工藝參數(shù),在焦化生產(chǎn)過程中,它因受多種因素(出焦、裝煤、噴灑高壓氨水、換向、煤氣發(fā)生量(生產(chǎn)周期的安排)、工藝設(shè)備及管道阻力等)的影響而常常發(fā)生波動,因而影響焦炭的質(zhì)量和焦爐的壽命,本文結(jié)合神華蒙西焦化廠焦爐的實際情況,采用了PID控制,進行集氣管壓力的改造。從近年來的運行情況看,經(jīng)過改進的系統(tǒng)運行良好,穩(wěn)定性很高,達到自動控制的要求,減少煤氣外溢,保護環(huán)境減少污染物排放,延長爐體壽命。
【關(guān)鍵詞】焦化;集氣管壓力;PID控制;模糊控制系統(tǒng)
在焦爐煉焦過程中,會有大量荒煤氣產(chǎn)生,荒煤氣由集氣管收集,倘若焦爐爐體內(nèi)操作形成負壓時,空氣就會進入爐體,導(dǎo)致焦炭燃燒、灰分增加、焦炭質(zhì)量下降、濕煤氣中氧含量增加影響甲醇的正常生產(chǎn),加重冷卻系統(tǒng)的負擔(dān)并縮短爐體使用壽命;壓力過高時,荒煤氣將會冒出,降低了荒煤氣的回收率并污染環(huán)境。因而對焦爐集氣管壓力進行控制使其穩(wěn)定在生產(chǎn)工藝所需范圍內(nèi)是保證安全生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少環(huán)境污染、延長爐齡的重要技術(shù)措施。焦爐集氣管壓力系統(tǒng)是一個耦合嚴重、具有嚴重非線性、擾動頻繁劇烈的多變量時變系統(tǒng)。由于集氣管壓力控制對象沒有精確的數(shù)學(xué)模型,因而采用常規(guī)方法很難實現(xiàn)有效調(diào)節(jié),嚴重影響了生產(chǎn)的正常進行。又因為通常兩座焦爐的后續(xù)工藝設(shè)備(初冷器、風(fēng)機等)是共用的,所以,當(dāng)一個集氣管內(nèi)的壓力波動時,就會使另一個集氣管的壓力隨之波動。若波動量較大時,就會使整個集氣管壓力控制系統(tǒng)造成拉鋸式的振蕩現(xiàn)象,很難用常規(guī)方法加以控制。
一、工藝分析
我廠是兩座58型焦爐每座焦爐有兩個集氣管,共用一套鼓冷系統(tǒng)。兩座焦爐各炭化室發(fā)生的煤氣首先進入各自的煤氣管,在集氣管控制蝶閥后匯合進入煤氣總管,再經(jīng)氣液分離器、初冷器、電捕和鼓風(fēng)機將焦爐煤氣送至后續(xù)工段。工藝流程見圖1。
集氣管壓力存在以下問題:(1)我廠采用的高壓氨水噴灑無煙裝煤系統(tǒng),裝煤時用3MPa左右的高壓氨水在橋管氨水噴頭處噴灑,橋管噴灑區(qū)域的后方及上升管內(nèi)產(chǎn)生較大的負壓,并在炭化室內(nèi)靠近上升管底部區(qū)域形成負壓,使荒煤氣及煙塵由X+2、X+4炭化室經(jīng)上升管、橋管吸入集氣管內(nèi),以避免荒煤氣從機側(cè)裝煤口處溢出,噴灑氨水時集氣管壓力達到300Pa~500Pa,使大量荒煤氣外溢。裝煤結(jié)束停止氨水噴灑時,集氣管壓力負向波動有時在0Pa以下。(2)焦爐耦合。集氣管系統(tǒng)包括四個集氣管管段的壓力控制,四個集氣管壓力控制之間由于管道互通,共用一臺鼓風(fēng)機,因此存在非常強的耦合效應(yīng),導(dǎo)致各個集氣管壓力的調(diào)節(jié)相互干擾,互相激勵,難以穩(wěn)定。(3)焦爐換向。焦爐換向期間焦爐停止加熱。在使用焦爐煤氣加熱的情況下,回爐煤氣量減少,使得機后壓力改變,進而改變風(fēng)機的吸氣量,影響集氣管壓力,成為“誘發(fā)”集氣管壓力不穩(wěn)定的根源之一。(4)焦爐產(chǎn)氣量波動。每座焦爐在結(jié)焦的不同階段產(chǎn)生的荒煤氣的量是變化的,對于同一座焦爐,不同的結(jié)焦周期下單位時間內(nèi)產(chǎn)生的荒煤氣的量也是不同的。(5)初冷器和管道阻力變化。荒煤氣中部分雜質(zhì)會粘凝在初冷器和煤氣管道內(nèi),實際的煤氣流通截面面積相應(yīng)變化,導(dǎo)致阻力變化,阻力越大,集氣管壓力對風(fēng)機吸力越不靈敏。
二、控制方案
四個集氣管壓力調(diào)節(jié)翻版、冷鼓的大循環(huán)調(diào)節(jié)的執(zhí)行機構(gòu)全部投入PID調(diào)節(jié),以適應(yīng)自身的壓力調(diào)節(jié)所需。鼓風(fēng)機變頻器采用手、自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,手動時用電位器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,自動時用DCS控制系統(tǒng)中的PID調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。其中集氣管和大循環(huán)執(zhí)行機構(gòu)設(shè)為集氣管壓力調(diào)節(jié)的主要調(diào)節(jié)對象,鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)只是輔助調(diào)節(jié),以避免頻繁調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速可能將風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)幅過大,把焦爐生產(chǎn)的各個信號(裝煤開始、裝煤結(jié)束、推焦開始、推焦結(jié)束、交換)通過MODBUS協(xié)議接入DCS系統(tǒng),以確定噴灑氨水的時刻,在大循環(huán)PID調(diào)節(jié)中加入開始氨水噴灑、停止氨水噴灑和交換這些固定擾動的提前量,保證初冷器前吸力穩(wěn)定。只要初冷器前吸力穩(wěn)定集氣管壓力的變化量就不會太大,依靠集氣管壓力調(diào)節(jié)翻板PID調(diào)節(jié)基本上可以達到集氣管壓力的穩(wěn)定。具體如下:(1)1#壓力測量根據(jù)1#壓力給定值進行調(diào)節(jié),2#壓力測量根據(jù)2#壓力給定值進行調(diào)節(jié)。見圖2集氣管壓力調(diào)節(jié)原理圖。(2)當(dāng)系統(tǒng)采集到裝煤信號時,系統(tǒng)自動識別所裝煤的爐號,并將此爐號對應(yīng)的集氣管翻板打開一頂開度,同時調(diào)節(jié)大循環(huán)翻板,從根本上解決了裝煤瞬間集氣管壓力突然增大,導(dǎo)致煤氣外溢。(3)裝煤結(jié)束時,高壓氨水壓力降低,集氣管壓力瞬間降低,此時集氣管翻板和大循環(huán)翻板動作,將瞬間減小的壓力通過翻板補償調(diào)節(jié),達到了集氣管保持正壓操作,確保煤氣含氧量不超標。(4)廢氣交換時,系統(tǒng)采集交換信號,將交換所引起機后壓力的變化通過調(diào)節(jié)大循環(huán)翻板,最大程度的減小對集氣管壓力的擾動。通過大循環(huán)調(diào)節(jié)翻板實現(xiàn)初冷器前吸力動態(tài)控制。為及時應(yīng)對焦爐裝煤、推焦、換向和機后阻力的變化,動態(tài)地調(diào)整初冷器前吸力。以上控制基本上實現(xiàn)了集氣管壓力的自動PID控制,為了進一步提高集氣管的控制精度,將集氣管壓力控制在非常理想的范圍內(nèi),又采用了在PID基礎(chǔ)上的模糊控制系統(tǒng)。模糊控制系統(tǒng)基本原理是將人的思維方式和操作經(jīng)驗賦予計算機,使之智能跟蹤焦爐壓力的變化,輸入變量采用1#、2#焦爐集氣管壓力信號和初冷前吸力信號,控制變量分別用于控制1#、2#焦爐集氣管調(diào)節(jié)翻板和大循環(huán)控制翻板,輸入變量根據(jù)壓力偏差和壓力偏差變化率定出其論域,其次給出模糊量級,偏差e具體分為7級(模糊控制規(guī)則見下表1),偏差變化率△e分為5級。
本次改造實現(xiàn)了不裝煤90%的時間段內(nèi),集氣管壓力控制在P給€?0Pa,允許10%的時間段內(nèi)P給€?0Pa;在每一爐裝煤過程中,90%時段內(nèi)控制在P給€?0Pa,10%的時段集氣管壓力在0Pa~250Pa間波動,即開高壓氨水閥門瞬間集氣管壓力正向波動最大值不允許超過250Pa,關(guān)高壓氨水閥門瞬間,集氣管壓力負向波動最小值不允許低于0Pa。實現(xiàn)了集氣管壓力的可控性。
參考文獻
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