【摘 要】描述了低壓防爆變頻電控系統(tǒng)的工作原理,介紹了變頻電控基本技術(shù)參數(shù)、性能特點及控制方式。
【關(guān)鍵詞】低壓防爆變頻電控系統(tǒng);井下提升機;應(yīng)用
一、前言
(1)提升機電控系統(tǒng)發(fā)展趨勢。礦井井下提升機電控系統(tǒng)最初采用TKD型電控系統(tǒng),無法實現(xiàn)提升機的經(jīng)濟運行,且接觸器觸點多,故障率高。隨后采用PLC代替原來的接觸器控制,但仍無法減少大量電能的消耗。采用低壓防爆變頻電控后,通過對電網(wǎng)頻率的改變對電動機進行調(diào)速,且將部分電能回饋于電網(wǎng),既減少了電能損耗,又提高了絞車安全運行的可靠性。(2)平禹煤電公司一礦絞車概況。為提高企業(yè)發(fā)展后勁、效益,礦井經(jīng)過研究決定開采了二采區(qū)下山軌道,提升方式為斜井串車提升,提升絞車采用2JTB1.6×1.3-20型單滾筒提升絞車,主電機功率130KW、額定電壓660V、額定電流127A、減速比20、提升斜長570米。該提升機原電控系統(tǒng)采用交流接觸器加串接電阻進行控制,一方面由于該電控系統(tǒng)元器件觸點多,故障率高,且控制系統(tǒng)完全依靠手動控制,易出故障,安全運行條件差,提升安全系數(shù)低,不符合《煤礦安全規(guī)程》中相關(guān)規(guī)定。另一方面由于此系統(tǒng)采用改變轉(zhuǎn)差率的調(diào)速方式,大量的電能被白白消耗在附加電阻上,調(diào)速經(jīng)濟性極差。這就造成該電控系統(tǒng)在不同程度上影響提升機的安全運行。因此,我礦與唐山開誠電器有限責任公司共同探討選型了ZJT系列防爆變頻電控,并于2006年7月對原絞車電控系統(tǒng)進行了改造。
二、工作原理
變頻器的調(diào)速原理如下:當電動機的極對數(shù)P不變時,電動機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與定子電源頻率成正比。因此,連續(xù)改變供電電源頻率就可以連續(xù)平滑的調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速,變頻調(diào)速的主電路的結(jié)構(gòu)形式采用交-直-交方式,首先通過整流電路將電網(wǎng)的交流電整流成直流電,再由逆變電路將直流電逆變?yōu)轭l率和幅值均可調(diào)的交流電,從而達到調(diào)速的目的。
三、性能及特點
一方面變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍大、調(diào)速平滑性好、控制精度高、響應(yīng)速度快、機械特性硬及四象限可逆運行等良好的技術(shù)性能,在調(diào)速性能方面可與直流調(diào)速相媲美。另一方面變頻調(diào)速系統(tǒng)在節(jié)約能源方面存在著很大的優(yōu)勢,在交流電機驅(qū)動的系統(tǒng)中,電動機的選用往往留有一定富裕量,電動機不總是在最大負荷情況下運行。通過對電機加速段和爬行段轉(zhuǎn)速進行控制,不但可以提高提升效率還可以達到節(jié)能降耗的目的。散熱是防爆變頻器遇到的最大難題,變頻器內(nèi)部逆變模塊是發(fā)熱最多的部件,據(jù)專家估計:它約占整個變頻器所有散熱量的一半,而整流模塊發(fā)熱量約占整個變頻器的45%左右。該防爆變頻電控采用熱管散熱技術(shù),將功率器件安裝在散熱的蒸發(fā)段,并密封在防爆殼內(nèi),熱量就通過蒸發(fā)段傳到冷凝段而散發(fā)出去,在自然對流的冷卻條件下,熱管散熱器比實體散熱器的性能提高10倍以上,無需風(fēng)扇、沒有噪音、免維修、安全可靠。
四、基本技術(shù)參數(shù)及現(xiàn)場整定參數(shù)
(1)基本技術(shù)參數(shù)。輸入電源電壓:AC660V±10%,頻率50HZ;變頻調(diào)速裝置輸出頻率范圍:0HZ~50HZ;控制電機功率:45KW~250KW;額定工作電流:50A~200A;主令控制器本安工作電壓DC24V,本安工作電流<20mA,短路電流<70mA。
程序參數(shù)控制器(操作臺)本安工作電壓DC24V,本安工作電流<40mA,短路電流<200mA。(2)現(xiàn)場整定參數(shù)。加速時間:
5s;2,減速時間:8s;3,電流限制:254A;上過卷:2m;;等速段超速:3.52m/S;編碼器斷線保護,編碼器運行速度與變頻器速度差超過0.5m/S;上減速點:(距上停車點)PLC內(nèi)對應(yīng)25m;下減速點:(距下停車點)PLC內(nèi)對應(yīng)25m。
五、控制及安全保護
控制及安全保護部分采用可編程控制器的RS485串行通訊方式實現(xiàn)系統(tǒng)控制的智能化和網(wǎng)絡(luò)化。(1)控制方式。采用先進的可編程控制器作為主控器件,在控制精度方面可對提升機速度進行逐點和連續(xù)監(jiān)控,可實現(xiàn)數(shù)字化的行程給定功能,使定位精度≤1㎝。在控制方式上,將各種外設(shè)控制開關(guān)、傳感器信號經(jīng)PLC邏輯運算處理后,控制相應(yīng)的接點動作,完成提升機的啟動、運行、停車、保護、報警、復(fù)位等過程。(2)安全保護。主控PLC在完成提升機手動、自動、檢修等運行方式的基礎(chǔ)上,具有完善的安全保護功能,形成硬件安全電路與軟件電路相互冗余、相互閉鎖,完成提升機機械、液壓、電氣等方面的故障檢測、報警與保護功能,符合《煤礦安全規(guī)程》之規(guī)定。除此之外,該電控系統(tǒng)可通過變頻器、可編程控制器及操作臺上各指示燈的工況,直接觀察控制環(huán)節(jié)及主要器件的工作情況,使控制過程更加簡潔、維護方便。