張海港,高志強
(萊蕪鋼鐵集團有限公司,山東萊蕪 271104)
經驗交流
QG2.2×24型鏈篦式烘干機常見故障分析
張海港,高志強
(萊蕪鋼鐵集團有限公司,山東萊蕪 271104)
QG2.2×24型鏈篦式烘干機是依據萊鋼20萬t轉底爐工藝技術參數專門設計的大型非標主機設備,結合烘干機結構特點,對鏈篦床的跑偏、鏟料板的漏料、小軸彎曲、篦板燒壞等常見故障原因進行分析,總結出故障處理措施。
轉底爐;烘干機;鏈篦床;鏟料板
QG2.2×24型鏈篦式烘干機是專為萊鋼20萬t轉底爐設計的,直接還原處理鋼鐵廠含鋅塵泥的非高爐煉鐵大型非標主機設備。該機是在高溫狀態下,通過環型篦床承載料球向前運行、料球吸收煙氣爐的熱風熱量實現干燥功能的熱工設備。鏈蓖式烘干機較筒式、帶式烘干機結構簡單,烘干面積大且均勻,具有對造球破壞小、燒結球團成品合格率高等優點。萊鋼鏈蓖式烘干機在生產運行過程中,針對鏟料板熱變形等易出現的設備故障采取了相應的技術改造,目前設備運行良好。
工作流程。滾壓成的外形尺寸為40 mm×30 mm×20 mm的濕球經過篩分機篩分,合格的料球由輥式布料機均勻布在鏈篦式烘干機尾部的布料區。隨著鏈篦床的運行,料球依次經過抽風干燥Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段,利用來自煙氣爐的混合熱氣,穿過料層對生球進行干燥,干燥后的料球經溜料板裝置進入下游的運料皮帶。經過烘干,料球水分由8%~10%降低到<2%。鏈蓖有效面積52.8 m2,布料厚度180~200 mm,料球粒度為40 mm×30 mm×20 mm,生產能力50 t/h。
結構特征。1)烘干機采用雙邊驅動,由兩臺變頻調速電機、減速機拖動篦床運行。自鎖功能防止篦床倒轉。2)運行部分是鏈篦式烘干機的核心,由頭輪、尾輪、側密封、上托輪、下托輪、鏈篦床、鏟料板、尾部張緊裝置及壓篦裝置等組成。3)風箱組采用單側抽風式,氣流經風道被抽出。在其風道上設有手動蝶閥,以便控制每個風箱的氣流量。4)罩體的兩側設有視孔門和檢修用的人孔門。3個工藝段之間用鋼結構隔開。罩體上部每3 m設置1個進風管道。5)潤滑系統主要是對各部位軸承的潤滑。
鏈篦式烘干機常見的故障經常發生在熱試車階段,主要有鏈篦床的跑偏、鏟料板的漏料、小軸彎曲、篦板燒壞等。
1)鏈篦床跑偏故障。引起鏈篦床跑偏的原因:當兩側溫度、抽風量不一致時容易造成跑偏;鏈篦床在使用中鏈節拉長、變形或小軸彎曲等;組裝鏈篦床的鏈節、定距管等零件的配合尺寸超差太大;安裝支撐鏈篦床的各組下托輪軸時,各軸之間的不平行、不水平及運行過程中造成下托輪的輪面磨損不均勻、外徑尺寸誤差太大等。
解決跑偏的方法:調整靠近尾部的下托輪和尾部拉緊輪等;調整各室、各段的溫度統一。
2)鏟料板故障。常見故障類型:鏟料板的“鏟口”處抬起不復位;鏟料板與左右側板之間的間隙控制不當;左、右鏟料板與罩體砌筑的墻之間的預留間隙過大;頭部干燥Ⅲ段溫度超出工藝溫度要求,造成鏟料板變形;整個篦床上的平面度,小軸與鏈節、篦板、定距管之間的裝配間隙預留不當,造成鏟料板被卡住。
鏟料板故障處理措施:①重新調整預留間隙;②砌筑的墻不符合尺寸要求造成漏料,在保證鏟料板安裝尺寸的前提下,在左、右鏟料板外側焊接較薄的不銹鋼板,被動地減輕漏料的程度;③工藝上通過控制風機來保證頭部鏟料板位置的溫度;④篦床上各部件的質量嚴格把關。
3)小軸彎曲故障。主要原因:布料不勻、料層薄、間斷供料;經常有間斷停車、未按額定速度運行;風機抽風量不一致,溫度控制不均勻;干燥Ⅲ段溫度過高,超出工藝要求。
小軸彎曲故障處理方法:嚴格把關和控制鋪到鏈篦式烘干機上的料球的質量和布料要求;鏈篦式烘干機的鏈速應由總控室全面掌握,下達應調節的數值;合理控制生產工藝,加強操作人員的崗位管理。最重要的是嚴格控制干燥Ⅲ段溫度。
4)篦板故障。常見故障及原因:不正常運行時,如料層厚度不勻、間斷供料、突發事故、篦床無料等原因,在高溫直接氧化的作用下使篦板氧化皮脫落快,強度減小。正常運行時,生產后由于在相對的高溫中篦床運行產生氧化,造成鏈條變形、燒漏、篦板面的變形、螺栓脫落等。
篦板故障處理方法:控制布料的質量,避免布料不勻及鏈篦床裸露現象出現;防止高溫沖燒;在巡檢中及時發現損壞的篦板,在尾部及時更換。
萊鋼型鋼煉鐵廠20萬t轉底爐QG2.2×24型鏈蓖式烘干機投產運行以來,設備運行平穩。該機由于與常溫設備不同,設備的使用功能很大程度上取決于工藝上的熱工制度、操作、使用、保養。
TF748.2
:B
:1004-4620(2014)01-0079-01
2013-02-01
張海港,男,1983年生,2008年畢業于重慶科技學院機械工程學院機械設計制造及其自動化專業。現為萊鋼型鋼煉鐵廠工程師,從事設備管理工作。