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綠色大修:打造美麗煉廠

2014-04-13 04:19:28張亞培
中國石化 2014年6期
關鍵詞:大修

□ 張亞培

茂名石化實施綠色大修策略,實現了裝置副產氣全回收,不放火炬的“零污染、零排放、不擾民”目標,打造集團公司綠色大修的樣板工程。

“真沒想到,全停大修中的煉油廠,也能做到整潔干凈、緊張而不亂?!痹诿療捰头植拷够b置班組安環故事會上,青工小黃正在講述著全停大修中的綠色故事。

正如小黃所描述的,茂名石化公司精心謀劃,在煉油全停大修中實施綠色大修策略,通過從源頭控制污染源、優化開停工、創新綠色吹掃法等方式,實現了裝置副產氣全回收,不放火炬的“零污染、零排放、不擾民”目標,成功將煉油全停大修打造成集團公司綠色大修的樣板工程。

“不擾民”:趕跑噪聲和惡臭

“打造人民滿意企業,要在煉油全停大修中得到實踐。”茂名石化優化大修方案,通過局部吹掃法、順序處理法、密閉吹掃法打破渣油油品重、難掃凈的魔咒,讓檢修現場從轟鳴變成靜悄悄,沒有驚擾周邊村民。

□ 回收裝置物料。張瓊 攝

煉油分部提前完成了密閉吹掃臭氣治理改造項目,在渣油罐區的掃線油罐新上了一套1500立方米/時的除臭設施,增高水冷器,回收大修吹掃的污油,減少臭氣排放。同時,班組職工用石棉布、沙子鋪在含油污水井蓋上,避免污油井內異味竄出。“環保的錢一分不省”。大修前,茂名石化投入近千萬元增設了置換、密閉吹掃、清污分流等臨時管線和排放設施等,從源頭上控制污染源。以往,輸油中間罐區接收裝置吹掃過來的退油而產生惡臭,這次公司上了水冷器等尾氣治理項目后,停工中污油罐上空熱騰騰的“小黑龍”再也不見了。

大修前,煉油分部技術質量處從強化管理著手,反復完善廠級《煉油全停大修吹掃總體方案》,各車間反復細化裝置吹掃方案,并組織職工進行培訓。出臺《煉油全停大修安全環保重點考核條例》,對吹掃中的關鍵點作了規定,同時開展裝置吹掃效果評比。

車間各顯神通,集思廣益,最優吹掃“金點子”消除了噪聲的影響。聯合五車間在二催化裝置吹掃中創新“分隔”吹掃法,將以往一起吹掃的重油和沖洗油分開吹掃,把重油和沖洗油之間相連的壁閥關死,防止了互竄污染。輸油車間優化管線吹掃方案,使管線吹掃從2600米減少至600米。聯合四車間工藝員賴清俊首創了“阿賴吹掃秘籍”,攻克了渣油管線“油品重、難吹凈”的難題。

□ 員工在現場檢查施工質量。張瓊 攝

“零污染”:不染南國靚色

此次全停大修,廢水、廢氣、固體廢物等“三廢”將集中排放,大修環保管理壓力非常大。茂名石化從源頭上控制污染源,提前制定了裝置全?!叭龔U”排放方案,規范大修“三廢”排放管理。

大修前,各車間開展“全員查治環保隱患月”活動,對裝置或罐區臭氣源點、影響“三廢”達標排放和清污分流問題進行排查,對12個臭氣源和9個清污分流項目進行重點治理,為大修夯實環?;A。

大修停工實施密閉吹掃、密閉排放,確定了113個重點環保監測點。環保專業人員、公司環保監測人員24小時督察各排放口,跟蹤監測,確保清污分流,邊溝水不受污染。同時建立異常排放申報制度,杜絕超排、亂排現象。由于源頭控制得好,大修產生的含堿污水比預計減少了69.7%。

重整車間按照“少量多次”建立水沖洗循環,成功打造“無異味”裝置退油吹掃。瀝青車間通過改變吹掃放空點、在放空點位置增擋兜、用消防水作為水膜等方法,將吹掃臭水抽到含油污水系統,從而減少空氣污染。

“過去,廢油、廢水和氣體回收后,吹掃時就是天上排、地下放?,F在,就是連檢測排放的廢油都要用鐵盆收集起來。”煉油分部聯合五車間主任任鐸感慨地說。

在停工過程中,煉油分部各車間將裝置內殘余物料集中退回某個塔內,油氣則通過冷卻系統回收,油品再統一送到污油罐。班組職工自覺拿來膠管,將置換、吹掃或設備拆裝過程的存油或殘余物料引至隔油池或用小桶回收。若發現地面有油,他們馬上用抹布擦干凈或用木糠覆蓋處理,確保地面無污油。

計量中心對計量設備的停工做好了全面的統籌安排,充分利用裝置吹掃時間,將計量設備中的物料吹掃干凈,對還有殘余物料用小桶裝油的方式進行回收,確保計量設備吹掃干凈,杜絕環境污染。

“零排放”:保護碧水藍天

茂名石化確定了檢修零排放的目標,要求能回收的物料堅決不排放。檢修期間,實現氣炬回收系瓦斯120噸,干氣送化工325噸,回收污油6194噸,成為中國石化2000萬噸煉油廠裝置全停過程煉油副產氣“全回收、不放火炬”的第一家。茂名市環保部門監測結果顯示,檢修過程中,煉油廠區環境指標全部達標,大修實現了“零排放”目標。

做到物料“顆粒歸倉”。煉油分部生產處按照停工統籌,認真做好裝置推演,改造化工甲烷氫流程,回收裝置低壓可燃氣體,并利用三制氫裝置壓縮機通過該流程送往化工動力鍋爐,共回收531噸。渣油加氫裝置停工的第二天,聯合二車間巧用流程將裝置廢氫排至2號柴油加氫做原料,每小時回收利用停工排放的氫氣5000立方米,節約成本30萬元。2013年10月19日,煉油47套裝置平穩停下,并做到裝置副產氣體全部回收。

針對凈化水污水處理能力有限的困難,煉油分部實施“廢水清污分流”方案,各裝置在停工前對污水減排、清污分流系統進行排查和整改,讓污油進含油污水系統處理,含硫含氨生產廢水退到汽提環保裝置處理,胺液送回罐內貯存,嚴禁就地排放。同時,裝置采取頂水時“少量多次”措施,減少污水的產生。

11月13日,裝置進入開工階段。11月17日, 1號焦化氣壓機因干氣密封損壞被迫停機。瓦斯中的液化氣無法通過穩定吸收塔吸收,這意味著大量含液化氣的瓦斯進入系統,將造成瓦斯過剩沖擊氣柜。2號催化裝置第二天要開工噴油,又會產生大量瓦斯,氣柜負荷急劇增大。系統“活流程”張忠澤提出了一個大膽建議:利用2號輕烴回收裝置塔里穩定汽油做吸收劑,回收焦化瓦斯。同時,加快升溫裝置燃料氣消耗,避免放氣柜降低品質和導致氣柜過滿。但是,仍有一部分瓦斯過剩?!巴9r多余的燃料氣通過3號制氫返送化工,為何開工不返送呢?”煉油分部生產處副處長陳遠文一語中的。于是,大家立即與公司總調聯系,協調化工分部降低甲烷氫后路壓力,動力鍋爐多消耗瓦斯。煉油分部利用系統提高瓦斯壓力,氣柜瓦斯成功返送化工,減少了瓦斯排放。

面對開工過程中跳出的“攔路虎”,茂名石化干部員工沉著穩妥地一個個拿下,確保開工過程零排放。2013年11月27日19時,隨著3號催化裂化裝置產品合格,茂名石化煉油系統首次全停大修圓滿完成。

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